曹 亮
(安瑞科(蚌埠)壓縮機有限公司,安徽 蚌埠 233000)
在現代工業企業,特別是一些石化生產企業中,大型壓縮機和與其相連的管道系統,是實現石油和天然氣輸送的主要運行方式,可以達到方便快捷的效果。但壓縮機的振動,特別是管道的振動,直接影響到所有設備的安全運行,甚至主宰著設備的命脈。由于強烈的振動會導致管道本身及與之相連的構件疲勞與損傷。而這種疲勞與損傷,積累到一定的程度時,就形成比較明顯的裂紋,在焊縫等性能較差并承受較高應力的部位,表現相當的明顯。振動使管道的使用壽命縮短,對管道系統相連的壓縮機機組的安全狀況造成嚴重威脅,重者有可能造成安全事故。
而我國對壓縮機管道振動問題的研究,在上世紀70年代已經開始。通過提出一些問題,使得壓縮機振動的一些問題得以解決。但目前的壓縮機出口管系振動仍嚴重超標,頻繁出現故障,對裝置的安全平穩運行產生嚴重的影響。因此,找出壓縮機出口管系的振動原因,提出行之有效的解決方案,保障裝置的安全平穩運行,在現代生產企業中,具有十分重要的意義。
我國的壓縮機及管道系統,一直處于一種不太穩定的使用狀況,無法確保十分安全與穩定。以廣東茂名石化公司為例,石油四廠有5臺天然氣增壓系統壓縮機,而且都是雙作用壓縮機,型號為B-3Bk1M。通常情況下,正常運行中氣體先從進口總分離器經進氣總管路,進入3臺壓縮機的進氣分支管路。在此過程當中,要求1臺停機,3臺運行。觀察壓縮機管道的振動情況,發現經過兩級壓縮后,進入管網在運行了一段時間后,排氣總管路有相應的排氣分支管路進入。此時,3號機組的排氣管道三通和彎管處振動較大,機組的功率、轉速、排氣等均有所下降,管架發生了振動。
管架的排氣通道往往由4根排氣管并聯組成,以鋼為主的材料,在排氣管連接2個緩沖罐。經觀察得知,排氣管振動比較明顯,而且幅度相當大。這種振動在長時間里得不到有效的控制,會直接對壓縮機產生嚴重的影響。主要表現在排氣管連接緩沖罐處焊口曾發生斷裂。對4臺壓縮機管道系統的排氣管路進行分析,發現振幅是隨著使用時間的推移,變得越來越大。因此,通過對煙氣輪機進行了擴能改造,有效地控制主風機低壓側的振動幅值,使得其出現的振幅波動在正常的范圍內,防止管道伴隨低壓側氣封有較大的油泄漏現象的發生。
壓縮機的振動異常,原因多種多樣,下面是針對管道一些振動現象,對壓縮機振動異常作一些分析,為改進方案提出作參考。
壓縮機振動探頭,是控制壓縮機振動幅度的一個有效的工具,但一旦探頭出現故障,或者受到干擾,很容易導致振動異常現象的發生。例如,通過監測與及利用有軸流壓縮機的報警系統方法,測量軸承箱外殼的水平垂直和軸向振動的情況。這種方法最簡單的是用手持測振儀進行測試,如發現沒有明顯變化,可以初步判斷振動探頭受到某些因素的干擾。因此,從前置放大器探頭一直到放大器之間的引線,每個細節都要認真的檢查,測量振動系統。對于沒有發現的問題,還要將探頭引線和前置放大器部分進行交換測試,利用示波器監測探頭的信號。對于存在摩軸向局部碰摩軸產生流體力作用的激振,可以判斷壓縮機振動探頭受到干擾,不能正常工作。這種情況下,還會伴有偏隙引起激振透平不均勻進汽隔板傾斜喘振旋轉,包括轉子軸承系統臨界轉速、懸臂臨界轉速出現異常,壓力脈動閥門激振有外界振源干擾等現象的發生。
壓縮機的振動不平衡時,無規律的振動會造成重大的損害,在管道失去平衡后,影響正常的輸送功能。
以往復壓縮機為例,這種往復壓縮機最大的特點,是對稱平衡。對于曲軸連桿機構,一般采樣點選擇在中下方,在滾動軸承部位。由于滾動軸承裝位于箱體結構中,可以有效地反映曲軸真實振動值,振動判定標準根據經驗,將振動判定值適當降低。在十字頭部位,測量方向在垂直地面的方向上,采樣點應當選擇在缸體部位。為了可在氣閥蓋上直接測量,應當設置測量方向在垂直地面的方向上。往復式壓縮機的十字頭部件和曲軸連桿的振動類型多種多樣,主要有電動機引起的振動、滾動軸承的振動、連桿與十字頭銷的振動、曲軸連桿機構的振動、連桿瓦曲軸油膜振蕩、十字頭與十字頭滑軌的油膜渦動等。這一系列的振動方式,都具有振動信號相對穩定的特點。例如,活塞與氣缸的振動、進排氣管以及氣閥的振動對曲軸連桿和十字頭部件的影響都不大。還可以通過部件的受力和運動分析,計算出曲軸連桿部件和十字頭部件的位移與時間的關系,計算轉子的質量、偏心質量、偏心距、撓度等各方面的因素,再利用利用計算機軟件進行FFT振動分析,可以得到幅值分布,判斷振動的類型和狀態。這種類型和狀態,均是在不同頻率下所產生的。
不平衡的振動頻率與轉速一致,有3個特點:
(1)在基頻處幅值有最大峰值;
(2)振幅與轉速變化關系密切,轉速下降,振幅將明顯下降;(3)軸向振幅不明顯,振動方向以徑向為主。
一般情況下,管道系統的支柱與地面沒有地腳螺釘連接,這樣會造成在水平方向缺乏剛度,在管道離平地較高的情況下,需要用較高的支柱來支撐,同時也可以確保水平剛度。但有的支撐位置設計不合理,甚至沒有設置支撐位置等,一旦管系結構的固有頻率與激振頻率相近,從基本物理學的共振現象可知,管道結構極有可能毀于共振。在一些國家中,還專門規劃管道振幅的許用值與危險值,根據共振頻率,設計一定的范圍值,約束著整個管道系統。
引起壓縮機振動的原因,還有多種多樣,特別是旋轉機械故障,如轉子自身包括轉子質量偏心軸彎曲、軸裂紋軸彎曲剛度不對稱、對中不良、徑向軸承偏心聯軸節問題、支承松動間隙激振、電機轉子斷條、定子短路、軸磁化碰摩、徑向碰摩、軸向局部碰摩、干渦動流體動力激振等等。綜合分析各種原因,可以更有效地對壓縮機管道振動進行準確判斷。
根據上述分析,結合壓縮機管道系統的實際情況,提出以下3點改進方案。
提高系統的固有頻率,可以提高管道共振事故的發生。通過改變管道的支承方式,可以實現此功能。具體做法是,當激勵作用衰減較大時,不作考慮,充分利用好其他的激勵源,對于有活塞與缸體的作用、進排氣閥開啟和閉合,要多加利用。壓縮氣體、進排氣管道內氣流的脈動、氣流進出缸體產生的作用,也不能忽視。通過利用FFT對缸體部件進行有效的振動分析,結合小波分析方法,先確定某一特定頻率區間的信號,再準確判定引起振動的零件,通過更換或者直接改變支承方式,從而提高振動的固有頻率。
為了防止壓縮機振動產生的不良影響,管道盡可能采用彎曲半徑較大的彎管,如不是很特殊的需要,不采用直角彎頭。以盡量減少彎頭和異徑為原則,根據現場的具體情況,改變管道的支承情況,使其變得簡單明了。正如有關文獻所述,這種方法在實踐中是極為有效的,而且實施簡單,操作方便。結合有限元分析,計算出振型分布狀況,通過建模的方法等,改進管道的走向,這成為新時期減少振動損害的有效措施。
要提高傳遞特性和降低聲波強度,首選是脈動氣流消振器。脈動氣流消振器可以通過改變管系及其附屬設備內氣路的聲波,達到消減激振力的作用。從改進管道走向中可以看出,在計算模態對應的應力分布情況下,一旦增加支承,但沒有讓應力分布發生明顯的變化,整體情況較好,有利于應力支承方案的實施。因此,脈動氣流消振器有減小振動損害、提高壓縮機使用效率的重要作用。
文章針對B-3Bk1M壓縮機振動的異常情況進行分析,指出壓縮機振動探頭不能正常工作、壓縮機振動不能處于平衡狀態、管道結構布置不合理的三大原因,激發壓縮機振動故障。在此基礎上,給出改進壓縮機振動故障方案,并通過分析證明該方案可行。
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