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數學模擬技術用于污水廠生化單元的工藝優化*

2017-03-15 01:34:55寧艷春蒲文晶饒輝凱邱延波史耀波莊立波
化工科技 2017年4期
關鍵詞:工藝優化

寧艷春,蒲文晶,饒輝凱,邱延波,史耀波,莊立波,邵 巍

(1.中國石油吉林石化公司 研究院,吉林 吉林 132021;2.中國石油吉林石化公司 污水處理廠,吉林 吉林 132021)

污水廠生化處理單元的工藝主要為A/O工藝,即前置反硝化生物脫氮工藝。數學模擬技術作為一種模擬仿真技術,可方便、快捷、有效地應用于工藝優化以提高出水水質、降低運行成本等[1-8]。通過數學模擬技術建立污水廠生化單元的數學模型,進行運行模擬,從而達到工藝優化的目標。

1 生化單元數學模型建立的基礎

取污水廠生化處理單元四個系列中的一系列,建立數學模型。一系列共有兩個生化反應池,各五個廊道,第一廊道為兼氧反應池(A池),第二到第五廊道為好氧反應池(O池)。有三個二沉池,污泥回流到生化配水配泥井。污水廠生化單元的工藝流程示意圖見圖1。

圖1 污水廠生化單元工藝流程示意圖

1.1 反應器參數

各反應器的有效結構尺寸,體積等見表1。

表1 各反應器的結構尺寸

1.2 污水特征化補測數據

由于污水廠運行數據中缺少部分模型需要的數據,因此在進行工藝模擬時需要補測一些數據。為此開展了污水水質特征化研究,確定實驗階段的主要水質參數。

2 模型的建立

2.1 模擬軟件

使用的生物模型為BioWin活性污泥模型[2],二沉池采用理想模型,所有的模擬都在BioWin軟件平臺上進行。BioWin是為污水處理廠設計和操作工程師開發的一個工具,是強有力且易使用的軟件。

2.2 工藝流程

應用BioWin軟件建立工藝模擬流程,為了建立的模型簡單方便,將一系列的兩個并聯的生化反應池(各五個廊道),整合為五個反應池,即一個A池、四個O池。將三個二沉池整合為一個二沉池。

工藝模擬流程見圖2。

圖2 污水廠生化單元一系列工藝模擬流程圖

3 模型校準和驗證

3.1 溶解氧

測定生化單元一系列各個廊道的溶解氧(DO)數據見表2。

表2 污水廠一系列各廊道溶解氧平均值

3.2 進水的水質指標和信息

根據污水特征化的實驗結果,輸入模型的進水水質指標見表3。

表3 生化進水的水質指標

3.3 進水的組分化參數

根據污水特征化的實驗結果,調整少量污水組分化參數,取值見表4。

表4 進水的組分化參數

3.4 調整動力學參數

調整的動力學參數見表5。

表5 動力學參數

3.5 模型驗證

3.5.1 穩態模擬

初始工藝條件:好氧池4個廊道的溶解氧分別為5.76、7.62、8.33、8.20 mg/L;剩余污泥排放量:240 m3/d;污泥回流比100%,進行模擬,結果對比見表6。

表6 一系列生化出水的模擬值與實測值的對比

從表6中的數據可以看出,COD、ρ(硝酸鹽氮)、ρ(氨氮)的模擬值與實測值非常接近。

3.5.2 動態模擬

動態模擬運行結果見圖3。

日期圖3 生化單元動態運行結果

從圖3可以看出,COD實測值在模擬值的上下進行波動,說明模型的模擬結果與實測數據擬合得比較好。

4 運行模擬

以建立的數學模型為基礎,進行運行模擬。分別對溶解氧、污泥回流比的工藝參數進行條件變化,對不同工況條件進行運行模擬,得到一些規律。

4.1 溶解氧

改變四個廊道的溶解氧,進行運行模擬,模擬結果見表7。

表7 不同溶解氧情況下的運行模擬結果

從表7中的數據可以看出,隨著溶解氧的減小、COD升高、ρ(硝酸鹽氮)降低、ρ(氨氮)降低。模擬結果中COD、ρ(氨氮)數值的變化并不大。目前好氧池4個廊道的溶解氧分別為5.76、7.62、8.33、8.20 mg/L;如果均降至2 mg/L,則出水COD升高0.3%、ρ(硝酸鹽氮)降低4.4%、ρ(氨氮)升高32%,但出水ρ(氨氮)只有0.37 mg/L,遠遠低于15 mg/L的排放標準,因此可以減少運行的鼓風機臺數,減低能耗。

4.2 污泥回流比

改變污泥回流比,污泥回流比取100%、90%、80%、70%、60%、50%;進行運行模擬,模擬結果見表8。

表8 改變污泥回流比后的模擬結果

從表8中的數據可以看出,隨著污泥回流比的減小,泥齡減小、出水COD減小、ρ(硝酸鹽氮)升高、ρ(氨氮)降低、懸浮物減小,但剩余污泥固體量增加。當污泥回流比從100%減小到50%時,剩余污泥固體量增加13%,因為污泥的處理成本較高,雖然減小污泥回流比降低了動力消耗,但污泥的處理費用也增加了,因此需要兩者綜合優化考慮。

5 工藝參數的優化[13-15]

本著“在處理效果改變余地不大的情況下,在不影響處理效果的前提下,側重考慮降低運行能耗,降低運行成本”的原則,重點考慮降低溶解氧、減小污泥回流比。

5.1 溶解氧的優化

污水處理廠日常運行費用的支出主要是電費。目前污水廠的曝氣系統采用鼓風機(型號:D300;功率:630 kW),污水電耗為0.42 kWh/t,工業用電按電費0.70元/(kW·h)計,合計為0.294元/t。四個系列為1.176元/t,污水廠污水的處理總成本(包括人工成本)為2.48元/t,即四個系列的曝氣動力消耗已占到總成本的47%,因此節能具有重要的意義。

將好氧池4個廊道的溶解氧分別均降至2 mg/L;則出水COD由66.2 mg/L升高到66.4 mg/L僅升高0.3%;ρ(硝酸鹽氮)由7.32 mg/L下降到7.00 mg/L,降低4.4%;ρ(氨氮)由0.28 mg/L升高到0.37 mg/L,升高32%,但出水ρ(氨氮)只有0.37 mg/L,遠遠低于15 mg/L的排放標準,因此具有減少運行的鼓風機臺數,減低能耗的余地。

5.2 污泥回流比的優化

目前受設備條件限制,只能有兩種選擇:開一個大泵(電機功率:160 kW),為兩個系列提供污泥回流,污泥回流比為100%;或者開一個小泵(電機功率:75 kW),為兩個系列提供污泥回流,污泥回流比為50%。將污泥回流比由100%降至50%[污水廠工業電費:0.70元/(kW·h)],一系列可節約電費714元/d。

根據模擬結果,將污泥回流比由100%降至污泥回流比50%,剩余污泥固體量增加265.12 kg/d,折算成含水率為85%的污泥1.767 t,單位剩余污泥的處理成本按500元/t估算,污泥的處理費用會增加883.5元/d。大于將污泥回流比由100%降至污泥回流比50%節省的電費714元/d。由此可見,在目前的水質要求和設備條件下,污泥回流比為100%,比較合理。

6 結 論

(1)以建立的數學模型為基礎,進行運行模擬,分別對溶解氧、污泥回流比的工藝參數進行條件變化,對不同工況條件進行運行模擬,得到一些規律:隨著溶解氧的減小、COD升高、ρ(硝酸鹽氮)降低、ρ(氨氮)降低;隨著污泥回流比的減小,泥齡減小、出水COD減小、ρ(硝酸鹽氮)升高、ρ(氨氮)降低、懸浮物減小,但剩余污泥固體量增加;

(2)工藝參數優化方面,可降低曝氣池中的DO至2 mg/L,既保證出水水質變化不大,又可以減少運行的鼓風機臺數,降低能耗。

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