有才華的制曲師,不僅擅長踩曲之舞,也可化身現場工程師。茅臺酒廠制曲六車間里,曾經無比頑固的金屬設備和工用具噪音,如今已被馴服為低沉的律動。
“以前講話要扯起嗓子,干一天活下來耳朵嗡嗡響?!敝魄话喟嚅L歐彬回憶。不銹鋼曲盒與大理石地面的撞擊聲、手推車傾倒小麥拌料的金屬摩擦聲時時交織,超過了國家《工業企業噪聲控制設計規范》的分貝標準。
制曲六車間的車間主任、生產主管、設備管理人員及一線員工肩并著肩,變身名為“天天向上QC小組”的“特種部隊”,決定發起一場分貝之戰。
通過系統排查,小組鎖定噪聲主要來源:曲盒與地面撞擊聲占比 43.6% ,手推車撞擊聲占比41. 8% 。
深入分析發現,傳統不銹鋼曲盒材質堅硬、手推車車斗缺乏緩沖裝置、車身結構剛性過強是三大癥結。
全無借鑒,查閱資料,細細思量,靈感忽現。
“約束阻尼層技術應用”與“多維度緩沖結構改造”組成系統性解決方案。
曲盒一一這個看似普通的不銹鋼模具,因材質堅硬、結構鏤空,落地時產生強烈共振。針對這一問題,小組創新性提出“約束阻尼層”方案—一在曲盒內壁填充特種消音材料“約束阻尼層”,一種復合材質,能通過吸收振動減少噪聲。
能否用阻尼材料馴服曲盒?小組成員馬鑫笑道:“一開始心中還是較為忐忑的。”
實驗開始,切割原曲盒,在內部填充約束阻尼層,探索管壁約束阻尼層的厚度。
0.7毫米太薄易開裂,1.0毫米太厚導致曲盒過重,消耗員工體力。
最終,0.9毫米的黃金厚度誕生,不到一個硬幣的厚度,既保證強度,噪聲還直降28.5分貝。
手推車的改造更具匠心:原本金屬車斗和大理石地面直接碰撞時,金屬與大理石地板的“硬碰硬”讓噪聲突破100分貝(相當于電鋸工作的聲音)。
為了解決這個問題,QC小組的成員們想了個巧妙的辦法,給手推車來了一次“降噪大改造”。
先在車斗兩端加裝特別的“緩沖裝置”——馬蹄形不銹鋼高自由阻尼填充塊。
這個裝置看起來像一個倒著的直角梯形,外面是不銹鋼的外殼,里面填滿了高自由阻尼材料。
填充的時候,用重力把阻尼材料緊緊塞進去,讓它和外殼嚴絲合縫,整個外殼更是一體成型。
繼而在車斗兩端開孔,安裝馬蹄形的緩沖塊,讓車斗碰到地面時,不再是直接撞擊,通過阻尼材料,吸收過半的沖擊力。
降噪效果仍不滿意,他們決定重新設計車身結構。
原來的車身太硬,撞擊時容易產生振動和噪音。
現在的新式手推車有兩個關鍵部分:一個是約束阻尼消振車斗,另一個是圓柱形不銹鋼自由阻尼支腳。
消振車斗的鋼板做成了夾層結構,就像三明治一樣,中間夾著阻尼鋼板,上下兩層是304不銹鋼板,有效減少車斗本身的振動。
支腳部分,換成了圓柱形的不銹鋼防撞塊,里面同樣填充了高自由阻尼材料。這種圓柱形的設計,能讓支腳和地面接觸時更穩定,阻尼材料又能吸收撞擊時的沖擊力,一舉兩得。
改造之后,推車從車頭到車尾處處暗藏“緩沖機關”。
當車斗落地時,馬蹄形緩沖裝置先卸掉沖擊力,三明治結構的車身進一步吸收震動,最后圓柱形支腳還能化解剩余晃動。
40余次現場試驗后,定型的改裝手推車投入測試,撞擊聲從刺耳的“眶當”變為低沉的“悶響”,噪聲值驟降至83分貝。
成果實施后,經過專業測試中心權威檢測顯示,制曲現場噪聲均值降至84.1分貝,優于國家標準,“曲盒與手推車撞擊噪聲”發生率分別下降 88.5% 與 89.1%改進方案很快展現出顯著經濟效益一一相較于直接采購靜音設備,自主創新方案為公司節約成本68.29萬元/班。
114個制曲班組全面推廣,改良曲盒和新型手推車成了“香悖?!?。
班組里甚至出現了“曲盒剪紙”——文藝范濃郁的同事,用剪紙為他們點贊。
“這是最溫暖的‘驗收報告’”,“天天向上QC小組”組長陳超說。
這一創新實踐贏得多方贊譽:貴州省質量協會評價其“樹立行業職業健康管理標桿”;全國質量獎評審專家稱其“將QC工具與工程技術深度融合”;車間員工反饋“工作時耳畔清凈了許多,專注度明顯提升”。小組更榮獲“貴州省特級QC成果”“全國優秀質量管理小組”“國際QC小組發表賽金獎”等殊榮。
這是一次傳統工藝與現代ESG理念融合觸發的改造,是匠人們精益求精的工作精神縮影。以人為本的管理思維已在茅臺內部形成示范效應—一當設備部將小組經驗納入員工培訓體系,一家傳統企業的精細化轉型之路躍然眼前。
