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混動(dòng)總成咕咕音機(jī)理分析及控制技術(shù)研究

2025-07-07 00:00:00黎謙王田修高輝黃元毅羅德洋
車用發(fā)動(dòng)機(jī) 2025年3期
關(guān)鍵詞:模態(tài)發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)

關(guān)鍵詞:混動(dòng)總成;噪聲;扭轉(zhuǎn)振動(dòng);模態(tài) DOI:10.3969/j.issn.1001-2222.2025.03.005 中圖分類號:U461.4 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號:1001-2222(2025)03-0032-08

為響應(yīng)國家“碳中和”“碳達(dá)峰”的遠(yuǎn)景目標(biāo),低油耗和低排放的新能源汽車已成為如今汽車發(fā)展的重點(diǎn)方向[。混合動(dòng)力汽車兼具純電動(dòng)汽車節(jié)能減排和傳統(tǒng)燃油汽車方便續(xù)航的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也具有二者都存在的NVH問題。

咕咕音激勵(lì)源來自動(dòng)力總成,出現(xiàn)頻率具有發(fā)動(dòng)機(jī)半階次特征,其產(chǎn)生機(jī)理復(fù)雜,排查起來較為困難,通常難以解決。混合動(dòng)力總成經(jīng)常在低轉(zhuǎn)速、中低負(fù)荷的怠速工況下給電池充電,而這些工況又恰好是咕咕音易出現(xiàn)的工況,隨著混動(dòng)變速箱質(zhì)量變大,總成整體模態(tài)的下降也是咕咕音經(jīng)常出現(xiàn)的主因。因此,咕咕音已成為混合動(dòng)力總成的一大NVH難題。

目前,行業(yè)內(nèi)咕咕音的解決方法大部分還是停留在發(fā)生問題、解決問題的層面。本研究深入分析咕咕音產(chǎn)生的機(jī)理,提出控制排查措施,對這一復(fù)雜的NVH問題做了綜合全面的總結(jié),并結(jié)合實(shí)際案例提出了具體的工程解決方案,為混動(dòng)總成的設(shè)計(jì)開發(fā)提供一定借鑒。

1咕咕音產(chǎn)生機(jī)理

聲學(xué)領(lǐng)域常出現(xiàn)聲音調(diào)制現(xiàn)象,調(diào)制是指兩個(gè)聲音疊加后以新生成的頻率和幅值傳播,是兩個(gè)不同頻率和不同幅值的波疊加后的效果。調(diào)制頻率不同給人的感受也不同,研究表明,當(dāng)調(diào)制頻率小于

20Hz 時(shí),調(diào)制噪聲給人耳感覺如波浪的起伏,此時(shí)心理聲學(xué)客觀參數(shù)用抖動(dòng)度衡量,其計(jì)算公式為

式中: F 為抖動(dòng)度,單位為vacil; f0 為調(diào)制基頻(取4Hz ; fmod 為調(diào)制頻率; ΔLE(z) 為聲信號的變化量;積分上限為 24Bark 。

當(dāng)調(diào)制頻率高于 20Hz 時(shí),調(diào)制噪聲使人耳出現(xiàn)間歇性的粗糙感,其心理聲學(xué)客觀參數(shù)用粗糙度衡量[2],計(jì)算公式為

式中: R 為粗糙度,單位為asper。

咕咕音通常表現(xiàn)為發(fā)動(dòng)機(jī)半階次調(diào)制噪聲,頻率范圍一般在 150~500Hz 之間,調(diào)制噪聲屬于粗糙感范疇,可使用粗糙度進(jìn)行評價(jià)。咕咕音主觀感受聲音粗糙,時(shí)域數(shù)據(jù)會(huì)呈現(xiàn)出周期性的沖擊特征,沖擊出現(xiàn)頻率為發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸轉(zhuǎn)速的 1/2 倍,頻域數(shù)據(jù)會(huì)呈現(xiàn)出點(diǎn)火和非點(diǎn)火階次幅值調(diào)制特征。當(dāng)轉(zhuǎn)速較低時(shí),如怠速工況下,由于缺乏其他聲音的掩蔽效應(yīng),咕咕音波動(dòng)易被人耳辨識(shí)。基于咕咕音以上的特征,文獻(xiàn)[3指出要使汽車聲音和諧,應(yīng)盡量降低發(fā)動(dòng)機(jī)半階次噪聲,保證噪聲主要由發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)火階次及諧階組成。咕咕音產(chǎn)生機(jī)理較為復(fù)雜,形成的原因較多,常見的原因有燃燒均勻性差、曲軸扭振及結(jié)構(gòu)問題、部件模態(tài)耦合,其他原因有進(jìn)氣系統(tǒng)半階次激勵(lì)、空調(diào)管路或線束傳遞泄漏等[4]。

1.1 燃燒原因

混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)為了在最優(yōu)熱效率區(qū)域運(yùn)行,普遍將壓力升高率提升至較高水平,而壓力升高率是衡量燃燒粗暴程度的常用指標(biāo),壓力升高率大意味著燃燒過程粗暴,易導(dǎo)致氣缸燃燒爆發(fā)壓力引起的起振力變大,激勵(lì)力變大會(huì)引起更多的噪聲振動(dòng)問題[5]。

如圖1所示,發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),在氣缸爆發(fā)壓力作用下,各氣缸之間的彎曲振動(dòng)響應(yīng)是有很大區(qū)別的。距離曲軸前端或后端最近的氣缸爆發(fā)時(shí),其響應(yīng)幅度最大[6。每一次的氣缸爆發(fā)均使機(jī)體發(fā)生彈性體振動(dòng),而每個(gè)氣缸燃燒氣體作用力位置不同,導(dǎo)致動(dòng)力總成的響應(yīng)也不同。另外,每缸之間燃燒壓力和同一缸的燃燒壓力均存在變動(dòng)。以上兩個(gè)因素必然導(dǎo)致動(dòng)力總成在燃燒氣體作用力的激勵(lì)下產(chǎn)生半階次的振動(dòng)[7]。

曲軸皮帶輪 飛輪 400 Hz(1/3 oct.) 曲軸 飛輪 200 Hz(1/3 oct.) T 幾 門 皮帶輪 L n A 1缸爆發(fā) 4缸爆發(fā)

燃燒均勻性直接反映的是氣缸燃燒壓力的穩(wěn)定性,評價(jià)燃燒均勻性指標(biāo)為單缸循環(huán)變動(dòng)量和缸間燃燒一致性。單缸循環(huán)變動(dòng)量計(jì)算公式如下:

式中: IMEPi 為單缸單個(gè)循環(huán)壓力值;IMEP為單缸總循環(huán)壓力均值; N 為循環(huán)總數(shù)。

缸間燃燒一致性計(jì)算公式如下:

式中: 為單個(gè)循環(huán)壓力最大值; 為單個(gè)循環(huán)壓力最小值。

燃燒均勻性指標(biāo)過大會(huì)加劇各缸之間和單缸內(nèi)的燃燒差異,增大燃燒激勵(lì)的不穩(wěn)定性,從而導(dǎo)致彎曲振動(dòng)更加嚴(yán)重。優(yōu)化措施一般基于以上兩個(gè)指標(biāo)開展,工程上通常通過優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒標(biāo)定參數(shù)來提高氣缸燃燒均勻性,如優(yōu)化點(diǎn)火提前角、油軌壓力、噴油相位、進(jìn)排氣VVT角等。

1.2 曲軸原因

發(fā)動(dòng)機(jī)的曲軸具有扭轉(zhuǎn)彈性,曲軸、活塞、連桿、飛輪及曲軸皮帶輪構(gòu)成一個(gè)扭轉(zhuǎn)動(dòng)力系統(tǒng)。在發(fā)動(dòng)機(jī)周期性變化輸出扭矩的作用下,將會(huì)引起發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)[8。曲軸的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)有其自身的固有頻率,一階扭轉(zhuǎn)共振頻率和二階扭轉(zhuǎn)共振頻率分別為 300~450Hz 和 500~650Hz[9] ,如圖2所示。一階扭轉(zhuǎn)共振和二階扭轉(zhuǎn)共振幅值過大或頻率與總成上某些部件固有頻率接近時(shí),會(huì)激勵(lì)產(chǎn)生咕咕音。這種情況下工程上會(huì)對發(fā)動(dòng)機(jī)扭轉(zhuǎn)減振器(torsionalvibrationdamper,TVD)進(jìn)行優(yōu)化,通過改變TVD的工作頻率和慣量環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,減小扭振幅值以達(dá)到消除異響的效果。圖3示出了某TVD轉(zhuǎn)動(dòng)慣量對扭振峰值的影響。

圖2軸系扭轉(zhuǎn)共振模態(tài)分布

相關(guān)資料表明,軸系扭振較高諧次分量的臨界轉(zhuǎn)速一般都在發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)間內(nèi),當(dāng)較高諧次分量產(chǎn)生的扭振幅值過大時(shí),可能會(huì)在發(fā)動(dòng)機(jī)某些轉(zhuǎn)速工況下激勵(lì)產(chǎn)生異響[°,而加裝柔性飛輪可有效降低因軸系扭振引起的咕咕音。

曲軸軸頸支撐剛度不同也會(huì)引起半階次噪聲,產(chǎn)生咕咕音。應(yīng)盡量增加曲軸重疊度并確保曲軸重疊度一致性,這樣不僅提高曲軸的整體剛度和強(qiáng)度,也能避免出現(xiàn)軸頸支撐剛度不同的現(xiàn)象。

曲軸止推環(huán)安裝間隙過大也會(huì)引起咕咕音。當(dāng)間隙過大,相鄰氣缸做功運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)曲軸止推環(huán)會(huì)產(chǎn)生碰撞,從而形成半階次振動(dòng)。為預(yù)防該現(xiàn)象發(fā)生,通常建議曲軸止推環(huán)安裝位置間隙小于 0.3mm 。

1.3 模態(tài)耦合原因

模態(tài)避頻中提到,結(jié)構(gòu)固有頻率應(yīng)避開系統(tǒng)中激勵(lì)頻率,否則會(huì)引起共振,影響車內(nèi)噪聲水平和乘坐舒適性。當(dāng)咕咕音激勵(lì)源和激勵(lì)頻率確定后,應(yīng)對相關(guān)部件固有頻率進(jìn)行排查,避免出現(xiàn)模態(tài)耦合。

部件模態(tài)耦合是咕咕音放大的主要原因,如動(dòng)力總成整體、懸置、EGR總成、排氣系統(tǒng)、油底殼、半軸等部件模態(tài),都會(huì)在 150~500Hz 頻率范圍內(nèi)與咕咕音發(fā)生頻率形成模態(tài)耦合。此時(shí)需對這些傳遞路徑進(jìn)行管控,防止因動(dòng)力總成彈性體模態(tài)、動(dòng)力總成部件模態(tài)、重要傳遞路徑支架模態(tài)管控不當(dāng)而出現(xiàn)咕咕音放大的情況。

1.4 其他原因

研究發(fā)現(xiàn),進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲是一種半階次噪聲,當(dāng)進(jìn)氣歧管的長度不同時(shí),進(jìn)氣系統(tǒng)固有共鳴模態(tài)的響應(yīng)幅值不同,導(dǎo)致氣缸間的響應(yīng)不同。所以保證進(jìn)氣管路長度一致是避免進(jìn)氣系統(tǒng)產(chǎn)生咕咕音的最好方法。

空調(diào)管路或線束可能成為咕咕音的傳遞路徑,從而將這種粗糙的半階次噪聲引入車內(nèi)。如果空調(diào)管路孔密封不嚴(yán),也會(huì)將相關(guān)異響泄漏至車內(nèi)。

2 問題現(xiàn)象與分析

2.1 問題現(xiàn)象

1.5L 混合動(dòng)力總成在怠速充電轉(zhuǎn)速 850~ 1200r/min ,扭矩 30~50N?m 工況時(shí),會(huì)出現(xiàn)類似\"咕咕\"的異響,具有很強(qiáng)的粗糙感。在混合動(dòng)力總成各系統(tǒng)上布置傳聲器和三向加速度計(jì),并開展曲軸傳動(dòng)系扭轉(zhuǎn)振動(dòng)和氣缸燃燒的測試。復(fù)現(xiàn)異響出現(xiàn)工況,進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,并選擇 1050r/min T 駐車充電工況作為代表性工況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化。

通過主觀感受和回放濾波器中帶通帶阻的軟件分析[11],確定該異響主要集中在 180~300Hz 頻帶之間,并判斷這種異響主要集中在混合動(dòng)力專用變速箱(dedicatedhybrid transmission,DHT)側(cè)。對DHT側(cè) 1m 噪聲進(jìn)行時(shí)頻分析,結(jié)果如圖4所示,異響出現(xiàn)的周期為 0.1143s ,為此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的2倍轉(zhuǎn)動(dòng)周期,即發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)2周出現(xiàn)一次,據(jù)此推測該異響疑似為發(fā)動(dòng)機(jī)半階次調(diào)制噪聲。

由于噪聲特征受干擾程度高,工程上常將這種結(jié)構(gòu)傳遞出的噪聲轉(zhuǎn)換為振動(dòng)進(jìn)行分析。分析發(fā)現(xiàn)左懸置主動(dòng)側(cè) Z 向振動(dòng)時(shí)頻特征與DHT側(cè) 1m 噪聲時(shí)頻特征一致,且表征最為明顯,所以選擇左懸置主動(dòng)側(cè) Z 向作為接下來分析驗(yàn)證的參考點(diǎn),測試結(jié)果如圖5所示。對左懸置主動(dòng)側(cè) Z 向振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)進(jìn)行 180~300Hz 濾波,結(jié)果如圖6所示。濾波后的振動(dòng)呈現(xiàn)規(guī)律性的沖擊,且沖擊出現(xiàn)的周期為0.1143s。發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 1050r/min 對應(yīng)的轉(zhuǎn)動(dòng)周期為 0.057s,0.1143s 為發(fā)動(dòng)機(jī)的2倍轉(zhuǎn)動(dòng)周期,即振動(dòng)沖擊出現(xiàn)頻率為發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸轉(zhuǎn)速的 1/2 倍。將濾波后的時(shí)域信號做線性自功率譜分析,得出該振動(dòng)異響頻段的頻譜結(jié)果,如圖7所示。在 180~ 300Hz 頻段分布4個(gè)相鄰的階次峰值,頻率分別對應(yīng)為12.5階、13階、13.5階、14階,階次峰值出現(xiàn)的頻率為 8.75Hz 。階次峰值中主頻為14階,邊頻為12.5階、13階、13.5階,這種點(diǎn)火階次和非點(diǎn)火階次間隔相近地出現(xiàn)時(shí),很可能發(fā)生幅值調(diào)制的現(xiàn)象。文獻(xiàn)12指出,當(dāng)半階次與點(diǎn)火階次發(fā)生幅值調(diào)制時(shí),人耳主觀聽覺上會(huì)形成間歇性的煩躁的粗糙感。

圖4DHT側(cè) 1m 噪聲時(shí)頻圖
圖5左懸置主動(dòng)振動(dòng)時(shí)頻圖
圖6左懸置主動(dòng) Z 向振動(dòng)濾波時(shí)域信號
圖7左懸置主動(dòng) Z 向振動(dòng)濾波頻譜

由上分析可知,該異響呈現(xiàn)調(diào)制特征。運(yùn)用希爾伯特包絡(luò)處理可以計(jì)算出該異響的調(diào)制頻率,如圖8所示,調(diào)制頻率為 8.75Hz 。綜合時(shí)域數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出的周期性沖擊特征和頻域數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出的點(diǎn)火和非點(diǎn)火階次幅值調(diào)制特征,可以判斷該異響為發(fā)動(dòng)機(jī)半階次噪聲調(diào)制產(chǎn)生的咕咕音。

圖8希爾伯特包絡(luò)譜

2.2 激勵(lì)源分析

控制燃燒均勻性是降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲水平和提升整車舒適性的主要手段之一[13],因此需嚴(yán)格控制燃燒均勻性相關(guān)指標(biāo)。在怠速充電工況 1050r/min 45N?m 進(jìn)行缸壓測試,根據(jù)式(3)和式(4)計(jì)算出單缸循環(huán)變動(dòng)量和缸間燃燒一致性,結(jié)果如表1所示。從表中可以看出,單缸循環(huán)變動(dòng)量均小于 3% ,缸間燃燒一致性小于 5% ,均滿足設(shè)計(jì)指標(biāo),故由燃燒均勻性引起的半階次激勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)不大。

DHT輸入軸扭振頻譜結(jié)果如圖9所示。從圖中可以看出,扭振頻譜在 180~300Hz 頻帶能量突出,出現(xiàn)多個(gè)階次峰值。其中,整數(shù)階 12~15 階為主要大峰值,半階次12.5階、13.5階、14.5階為次要小峰值。這種點(diǎn)火階次和非點(diǎn)火階次間隔相近地出現(xiàn),間隔頻率 8.75Hz 的頻譜特征,與異響振動(dòng)頻譜表現(xiàn)高度相似。結(jié)果表明:軸系扭振較高諧次分量幅值過大,各缸之間產(chǎn)生的附加作用力或力矩會(huì)形成較大激勵(lì)。綜上,基本確定咕咕音由軸系扭振高諧次分量激勵(lì)產(chǎn)生。考慮到在量產(chǎn)機(jī)型上進(jìn)行軸系結(jié)構(gòu)更改成本過大,根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),加裝柔性飛輪可有效降低由軸系扭振引起的異響。

圖9DHT輸入軸扭振頻譜

2.3 路徑分析

經(jīng)上述分析,基本確定異響的激勵(lì)源為軸系扭振,激勵(lì)頻率帶寬為 180~300Hz 。對總成和各子系統(tǒng)進(jìn)行模態(tài)測試,發(fā)現(xiàn)動(dòng)力總成彈性模態(tài)和EGR約束模態(tài)頻率與咕咕音激勵(lì)頻率有耦合情況。

如圖10所示,動(dòng)力總成加速度頻響函數(shù)曲線主要由三部分組成[14]:第一部分處于低頻范圍內(nèi),頻率一般在 20Hz 以下,反映的是被測對象在系統(tǒng)中的結(jié)構(gòu)件的剛體運(yùn)動(dòng),一般與懸置元件剛度有關(guān);第二部分頻率范圍為 20~120Hz ,處于剛體模態(tài)和第一階彈性模態(tài)之間,頻響函數(shù)表現(xiàn)為一條平滑直線,被稱為質(zhì)量線,只與結(jié)構(gòu)本身的質(zhì)量分布有關(guān);第三部分頻率范圍為 120~600Hz ,被稱為結(jié)構(gòu)體的彈性模態(tài),與機(jī)體材料屬性、表面剛度、接合面剛度等相關(guān),彈性模態(tài)一般關(guān)注一階彎曲模態(tài)、二階彎曲模態(tài)和扭轉(zhuǎn)模態(tài)。

圖10動(dòng)力總成加速度頻響函數(shù)曲線

混合動(dòng)力總成彈性模態(tài)測試結(jié)果如表2所示。 可看出,總成一階彎曲模態(tài)和扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率分別為

192.0Hz 和 277.7Hz ,與咕咕音激勵(lì)頻率存在很高的耦合風(fēng)險(xiǎn),需提高總成一階彎曲模態(tài)和扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率。

表2總成彎扭模態(tài)

EGR表面Y向頻響曲線如圖11所示。EGR的 Y 向頻響曲線在 197Hz 和 217Hz 存在明顯的響應(yīng)共振峰值,與咕咕音激勵(lì)頻率相耦合,存在將咕咕音放大的風(fēng)險(xiǎn)。對EGR振動(dòng)進(jìn)行時(shí)頻分析,如圖12所示。可以看出,EGR振動(dòng)在 180~300Hz 頻帶能量集中,且有明顯的半階次調(diào)制特征,據(jù)此可以判斷EGR被軸系扭振激勵(lì),從而放大咕咕音,需加強(qiáng)其結(jié)構(gòu)。

圖11 EGR頻響曲線

3 優(yōu)化驗(yàn)證

根據(jù)以上分析,提出以下3個(gè)優(yōu)化方案: ① 將原單質(zhì)量飛輪改為柔性飛輪,改變傳動(dòng)系的模態(tài),并衰減不均勻振動(dòng)的傳遞; ② 增加DHT連接支架,提高混合動(dòng)力總成的模態(tài),避開激勵(lì)頻率; ③ 增加EGR螺栓支撐點(diǎn),使EGR頻率響應(yīng)避開激勵(lì)頻率。

3.1 更換柔性飛輪

方案一是把原單質(zhì)量飛輪更換為轉(zhuǎn)動(dòng)慣量0.067kg?m2 的柔性飛輪,實(shí)物如圖13所示。柔性飛輪相較于普通飛輪具有如下特點(diǎn):當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速升高時(shí),飛輪的動(dòng)能增加,此時(shí)將能量儲(chǔ)存起來,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速下降時(shí),飛輪動(dòng)能減小,此時(shí)又可將儲(chǔ)存的能量釋放出來[15]。在這種一升一降的過程中,緩沖能量過渡,減小發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的轉(zhuǎn)速波動(dòng),減小不均勻振動(dòng)的傳遞。

圖13柔性飛輪實(shí)物圖

更換柔性飛輪后,DHT輸入軸扭轉(zhuǎn)波動(dòng)能量在全頻段都有所減弱, 180~300Hz 頻帶減弱最明顯,如圖14所示。結(jié)果表明,柔性飛輪對減小不均勻振動(dòng)有較明顯效果,傳遞的曲軸扭振顯著衰減,但作為咕咕音的激勵(lì)頻率并未完全消除。

圖14更換柔性飛輪后軸系扭振對比

3.2增加DHT連接支架

混合動(dòng)力總成的一階彎曲模態(tài)和扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率分別為 192.0Hz 和 277.7Hz ,與咕咕音激勵(lì)頻率存在很高的耦合風(fēng)險(xiǎn),需提高總成結(jié)構(gòu)剛度以避開激勵(lì)頻率。本研究的混動(dòng)總成是 Pl+P3 分體式架構(gòu),方案二是在發(fā)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)之間安裝連接支架,使DHT端蓋側(cè)具有更強(qiáng)的約束,實(shí)物如圖16所示。通過安裝連接支架提高整個(gè)混合動(dòng)力總成的一階彎曲模態(tài)和扭轉(zhuǎn)模態(tài)頻率,以達(dá)到避頻的效果。

圖16連接支架安裝實(shí)物圖

連接支架安裝后,混合動(dòng)力總成的彎扭模態(tài)都有了明顯提高,如表3所示。由表3數(shù)據(jù)可知,總成扭轉(zhuǎn)固有頻率成功避開了軸系扭振的激勵(lì)頻率。

表3增加支架后總成彎扭模態(tài)

3.3增加EGR螺栓支撐點(diǎn)

EGR僅在左側(cè)有足夠支撐點(diǎn)(見圖17左側(cè)箭頭所指處),該種支撐方式較為單薄,不僅會(huì)有可靠性方面的風(fēng)險(xiǎn),而且還會(huì)嚴(yán)重影響整個(gè)EGR的約束模態(tài),增加共振的風(fēng)險(xiǎn)。方案三是在右側(cè)對稱位置增加螺栓支撐點(diǎn)(見圖17右側(cè)箭頭所指處),以此提高EGR的約束模態(tài)。

圖17加強(qiáng)EGR安裝剛度示意圖

方案三實(shí)施后EGR的約束模態(tài)頻率得到了顯著提高。圖18示出增加支撐點(diǎn)后EGR的頻響曲線。可以看出,EGR的一、二階頻響分別從 197Hz 和 217Hz 提升至 242Hz 和 310Hz ,二階頻響成功避開激勵(lì)頻率。

圖18增加支撐點(diǎn)后EGR頻響曲線

3.4方案二和方案三綜合驗(yàn)證

在實(shí)施方案一的基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)施方案二和方案三的優(yōu)化措施,然后進(jìn)行方案優(yōu)化驗(yàn)證。左懸置作為臺(tái)架測試中最接近車身,且咕咕音特征最為明顯的測點(diǎn),可繼續(xù)作為優(yōu)化驗(yàn)證的參考點(diǎn)。

3.5最終效果驗(yàn)證

依次實(shí)施方案一更換柔性飛輪、方案二在發(fā)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)之間安裝連接支架、方案三增加EGR螺栓支撐點(diǎn)后,在振動(dòng)層面咕咕音基本得到了控制。對最終優(yōu)化后的噪聲進(jìn)行測試分析,結(jié)果如圖20所示,發(fā)動(dòng)機(jī)半階次沖擊噪聲特征基本消失,主觀感受發(fā)動(dòng)機(jī)聲品質(zhì)大幅改進(jìn),間歇性出現(xiàn)的煩躁粗糙感基本消失,優(yōu)化效果明顯。工況主觀評價(jià)分值由5.0分提升至8.5分,評價(jià)指標(biāo)分值大幅提升,方案的有效性得到進(jìn)一步驗(yàn)證。

圖20原狀態(tài)與優(yōu)化后DHT側(cè) 1m 噪聲時(shí)頻結(jié)果對比

4結(jié)論

a)發(fā)現(xiàn)類似“咕咕\"的異響后進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,確定異響的頻率帶寬為 180~300Hz ,異響時(shí)域數(shù)據(jù)呈現(xiàn)周期性沖擊特征,頻域數(shù)據(jù)呈現(xiàn)點(diǎn)火和非點(diǎn)火階次幅值調(diào)制特征,根據(jù)這些特征確定異響為咕咕音;

b)測試表明單缸和缸間燃燒一致性滿足設(shè)計(jì)指標(biāo),燃燒引起咕咕音的風(fēng)險(xiǎn)較小;DHT輸入軸扭振頻譜結(jié)果顯示軸系扭振較高諧次分量幅值過大,且特征與咕咕音一致,確定咕咕音由曲軸扭振引起;

c)驗(yàn)證表明柔性飛輪具有緩沖能量過渡、減小發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的轉(zhuǎn)速波動(dòng)、減小不均勻振動(dòng)傳遞的作用,使咕咕音明顯衰減,但不能完全消除;

d)混合動(dòng)力總成的彎扭模態(tài)和EGR一、二階頻響頻率與咕咕音激勵(lì)頻率耦合是異響放大的主要原因,在發(fā)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)之間安裝連接支架和增加EGR支撐點(diǎn)可提升相應(yīng)的模態(tài)頻率,提升模態(tài)頻率后能夠徹底消除咕咕音。

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Abstract:Asuspectedcooing soundwas identifiedinthehybridpowertrainunder theidlecharging condition,Datacollection

andanalysisconfirmedthatthisabnormalsoundwasacooingsoundexhibitingenginehalf-ordercharacteristics.Analysisof the

generationmechanismrevealedthatthecoingsoundoriginatedfromexcitationbyhighharmoniccomponentsofshaft system torsionalvibration,which wasthenamplified through thecouplingof hybridpowertrain bending-torsionalmodeand EGR mode.Consequentlythree optimizationschemes wereput forward,includingreplacing theflexibleflywheel,adingaDHT conection bracket,andaddinganEGRbolt supportpoint.These schemes succesfull eliminated theabnormalcooing sound. The analysis methodologyand countermeasures provide significant reference value for addressing similar NVH problems.

Key words:hybrid powertrain;noise;torsional vibration;mode

[編輯:潘麗麗]

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