

2024年以來,貴州永貴機電制修有限公司(簡稱“永貴機電”)統籌推進降本增效,上下聯動、全員參與,向降本要動力,向增效要活力,深度探索創效路徑,多措并舉節能降耗,在堅持開源節流、挖潛增效方面取得積極成效,進一步推動公司精細管理、精益運營。
全員參與 人人念好“成本經”
“成本如何控制?成本效益如何增加?指標如何完成?”2024年初,永貴機電總經理陳法喜對降本增效工作提出要求,要實現“降與增”“成本與效益”有機融合,全員參與、齊心協力,不斷推動挖潛降耗、安全生產共同發展。
永貴機電結合實際,先后研究制定了《永貴機電制修有限公司成本管控辦法(試行)》《關于廢舊物資管理辦法(試行)》等制度,成立降本增效工作小組,從采購供應價格、辦公耗材、日常支出、閑置資源利用、設備耗材精細把控、設備使用效率、節能降耗7個方面,“清單式”分列具體措施,細化職責分工,強化執行考核,掛圖作戰、靶向發力,確保降本增效工作落到實處。
為推進降本增效文化理念,讓算賬文化深入人心,永貴機電通過早調會、班前會等及時傳達上級和公司有關降本增效的要求規定,并通過社交軟件、OA辦公網等形式,廣泛宣傳降本增效內容。
多措并舉 走活降本“一盤棋”
“成本怎么降?我們不僅要精細化管理,還要從源頭入手,只有把牢關鍵關口才能真正把成本降下來……”永貴機電副總經理韓飛說,一個維修制造企業要降成本就是要降低采購成本、降低庫存,公司就是要通過這些措施,下好降本增效的“關鍵一棋”。
永貴機電以“降”為核心,從優化采購、平衡利庫等方面多點發力,全力推動降本增效工作走深走實。在優化采購方面,該公司堅持“能集采決不自采”的原則,認真開展預估價確定工作,主動進行內部單位比價,搜集多方面信息,掌握價格波動情況,把控好最佳采購時間,該公司整體物資采購成本降低5%。
在降低庫存方面,永貴機電加強對閑置物資進行調劑和抵賬處理,優化交舊領新、廢舊回收等考核制度,積極鼓勵職工對廢舊物資進行回收再利用,提高材料的循環使用率。各車間樹立算賬意識,節約使用材料,優先使用二級庫材料,嚴格按工號材料定額下料,無定額工號的嚴格按照實際使用情況下料,并將領用的材料歸集到正確的工號,不得串號領用材料,不得超額領用材料,不得辦理虛假手續走空賬,及時做好辦理出庫,有效管控好生產材料成本。
“我們車間維修液壓支架常常需要激光熔覆工藝,每修理一臺液壓支架就需要對大立柱和小桿進行熔覆加工,整體熔覆面積達200至300平方分米,每平方分米的價格在10至14元不等,現在整個工藝不進行外委了,我們采買了設備自己熔覆,后期能節省出一大筆費用……”永貴機電支架車間主任王江給筆者算了一筆賬,不僅是大立柱的熔覆加工,針對支架維修過程中也引進了一些設備,對材料進行回收利用。
永貴機電不斷降低非生產性支出,通過定額發放辦公用品、建立拼車群降低車輛使用頻次等系列措施,達到成本管控的目的。2024年以來,該公司車輛使用費降低57.59%,辦公用品費用降低80.47%,非生產性支出整體較同期下降33.05%。
挖潛賦能 奏響增效“交響曲”
如何深挖增效“潛力點”?如何作出增效“新突破”?為答好這一道“考題”,永貴機電不僅以深挖內潛為目標,還激活降本增效“新動能”,通過稅務優化、提升功效、小改小革等措施,不斷撬動提質增效新支點。
“以前我們車間沒有對φ16-20M的封孔器進行工藝改進的時候,需要使用φ24卡箍固定,并纏15圈膠帶才能將縫隙填滿起到密封作用,而完成一套φ16-20M的封孔器組裝需要4卷膠帶。自從對其進行改良后,我們現在使用的是φ22的卡箍,完成一套φ16-20M的封孔器組裝僅需要1卷膠帶。”永貴機電新材料車間主任張智淵說,不僅是封孔器制作工藝改良,新材料車間還優化班組人員配置,原來每條PE管生產線每班需要配備3人,后來在保證安全生產的前提下對其進行優化調整,每班現在只需要2人就能完成生產,多余的人員被調到封孔器班組,封孔器產量不斷增加,近兩個月的人均產值直接提升了43.17%。不僅如此,永貴機電還積極鼓勵車間通過小改小革、自主創新,通過制作集流器鉆孔工裝、制作邊支柱工裝模具、增加舊支架改造抬底功能等系列措施,節支增收近60萬元。