



摘要:隨著社會技術的不斷發展和進步,建設設計師逐漸打破建筑造型的定勢思維,異型建筑因此出現,但同時,異型建筑的施工難度也不斷增加。針對象嶼大廈多曲率弧形陽臺施工難問題,通過實施3D掃描技術輔助下料、圖紙優化、采用非標吊籃等施工措施,有效提高了多曲率弧形陽臺裝飾鋁單板的施工質量及合格率,順利完成了鋁單板的施工作業,為今后弧形陽臺的施工提供了實踐經驗,具有較大的參考意義。
關鍵詞:異型建筑;鋁單板;施工技術
文章編號:2095-4085(2024)01-0010-03
1工程概況
象嶼集團大廈位于福建省廈門市湖里區,項目整體呈方形,總建筑面積為97714.35m2,建筑高度48.5m,地上主體結構分為東、西塔樓,其中2~4層通過裙樓連接,并在機房層通過張弦梁進行連接。外立面為全立面幕墻,造型類似海岸線。
其中東塔樓西外立面呈弧形曲面,含有玻璃、立體綠化、金屬網、鋁單板等多種幕墻造型,并有懸挑弧形陽臺、綠化花池等多種樣式(見圖1),各層位置又各不相同,視覺感官震撼。懸挑弧形陽臺分布于5~10層,外裝飾面采用鋁單板,鋁單板以直代曲,呈弧形曲面樣式,鋁單板安裝面積就高達4290m2,安裝工作量大,在工期緊張的情況下,高質量地完成弧形陽臺鋁板的安裝是個極大的挑戰。
2弧形陽臺施工質量控制
2.1質量控制要因分析
根據設計施工圖紙以及參照現行國家規范《建筑裝飾鋁單板》(GB/T23443-2009)[1],對現已安裝的弧形陽臺鋁單板開展調查,對目前現有的質量問題進行統計、討論分析,并利用排列圖對收集到的信息進行統計分析(見圖2)。
由排列圖中可以看出:“接縫寬度不一”、“外輪廓不平順”是影響多曲率弧形陽臺裝飾鋁單板質量問題的關鍵點。
2.2質量控制關鍵問題
針對“接縫寬度不一”和“外輪廓不平順”問題,對施工現場及已安裝陽臺鋁單板現場調查,發現存在以下三個問題,并采取了相應的措施,為裝飾鋁單板在多曲率建筑中的應用提供了設計和施工經驗[2-3]。
2.2.1下料尺寸偏差
因多曲率弧形陽臺具有一定弧度,且每個陽臺的弧度及尺寸均是獨一無二的,當對鋁板位置進行放線時,由于存在一定弧度,因此基本無法完成正常的放線,根本做不到精準定位。而弧形放樣是鋁單板安裝的先行條件[4]。而鋁板位置主要通過金屬網骨架進行定位,這就導致每一層每一個位置均需進行現場實體測量,再進行鋁板的下料。
2.2.2鋁板分縫問題
陽臺鋁板共分為底部面板、內側封板、外側封板、上部蓋板,共四個部分組成,而每塊鋁板之間若出現質量問題,將環環相扣,最終導致接縫及弧度的質量問題。
2.2.3操作平臺狹窄
施工現場弧形陽臺主要操作平臺為搭設懸挑外腳手架,而外架空間狹小,操作難度提高,同時懸挑工字鋼占據多數弧形陽臺,導致槽鋼層無法安裝鋁板。
3弧形陽臺施工技術
3.13D掃描技術
本項目弧形懸挑陽臺結構設計采用型鋼梁對懸挑陽臺結構進行支撐,結構板邊輪廓成直線型,然而整體立面陽臺輪廓采用內凹弧弧線造型,如何通過裝飾鋁板處理結構輪廓以及施工存在的尺寸偏差,并完美地展示建筑效果,確保鋁板安裝不與結構存在碰撞現象,是需要解決的關鍵問題。
針對以上問題,采用“3D掃描技術+BIM模型建立+導出下料單”的措施,通過以下3步進行實施。
3.1.13D掃描
根據3D掃描儀對場地內弧形陽臺進行3D掃描,得到現場的實際數據,建立1∶1的仿真BIM模型,對多曲率弧形陽臺進行精細化建模,生成三維坐標網。
3.1.2建立BIM模型
根據BIM模型里的坐標控制點,對現場鋁單板龍骨位置使用全站儀進行精準定位。保證龍骨位置精確的同時,也保證了鋁板安裝位置的準確。
3.1.3形成下料單
通過建立的模型,對鋁板形狀、尺寸進行優化,再對各層陽臺鋁板優化后尺寸進行導出,形成下料單,指導廠家生產。
3.2使用整體鋁板
本工程鋁板安裝面積大,傳統的分隔方式使得陽臺鋁板分縫較多,不僅安裝工序繁雜,效率低,而且分縫多影響整體美觀。
針對以上問題,采用“使用整體鋁板,減少現場拼裝誤差”的措施,通過以下2步進行實施。
3.2.1調整鋁板分縫方式
使用整塊鋁板安裝,減低分縫出現頻率,首先合并轉角兩側兩塊鋁板,形成“L”型鋁板,其次則根據陽臺長邊尺寸分隔為2~4段,最后合并上部蓋板與側邊封板,形成整體蓋板(見圖3)。鋁板由廠家進行定制生產,使得安裝后符合弧形效果,從而提高整體視覺感官效果,同時提高施工效率。
3.2.2形成CAD圖紙,對每塊鋁板進行標號
根據建立的BIM精細化模型,導出及繪制二維CAD圖紙。調整鋁板整體尺寸,確?;《鹊捻樦?。之后對每種尺寸鋁板繪制尺寸數據圖。其次對每塊鋁板進行標號,安裝現場可通過圖紙確定每塊鋁板安裝位置。
3.3采用非標吊籃施工
東塔樓西面為多曲率曲形外立面,而現場采用現市場上常見的懸挑外架搭設,且步距僅為1.4m、縱距為0.5m,操作空間狹小。以正常成人身高1.70m為例,基本無法站直身體,并且單塊鋁板調整后,長度可達60~70cm,狹小空間內,操作難度提高,同時懸挑工字鋼分別設置于6層和9層,占據多數樓層面積,其中包括弧形陽臺,導致槽鋼層無法安裝鋁板。
針對以上問題,采用“懸挑外架+可拆卸騎墻馬型非標吊籃方案施工”的措施,通過以下2步進行實施。
3.3.1利用外架進行逐層施工
首先施工屋面鋁板,同時開始逐層拆除懸挑外架,依次施工同層陽臺鋁板,其中,槽鋼層鋁板無法施工。
3.3.2使用吊籃進行施工槽鋼層以及收尾施工
將可拆卸騎墻馬型非標吊籃固定于東塔樓屋面女兒墻上,而可拆卸騎墻馬型非標吊籃具有不占用屋面施工空間的優勢,契合本工程的施工特點。對于非標吊籃(見圖4),首先將支架前端固定架放到女兒墻上,再將后固定架套入到前固定架方管中;共采用2條直徑8.5mm的鋼絲繩連接,一條鋼絲繩依次穿過上支架滑輪、后固定架,一條通過螺栓連接于女兒墻,兩條鋼絲繩通過鎖扣進行繃緊。
4現場施工效果
在施工之后,再次對已安裝的弧形陽臺鋁單板開展調查,發現在保證安全施工的前提下,合格率提高了10.3%(見圖4)。同時裝飾鋁單板弧度順暢,整體感觀好,達到了預期目標。
5結語
在施工前期,發現了一系列施工質量問題,通過現場調查,共確定了三條關鍵問題,即下料尺寸偏差、鋁板分縫方案、操作平臺狹窄。
因此,首先對現場所有陽臺結構進行3D掃描,建立BIM模型,再通過BIM模型導出坐標進行精準放線,最后對尺寸等各方面進行優化后導出下料單。
其次調整、合并多塊鋁板來減少分縫的數量,包括轉角位置、中間位置等,后繪制每塊鋁板的尺寸數據圖。
最后采用外架進行陽臺鋁板的施工,并逐層施工,后采用可拆卸騎墻馬型非標吊籃進行槽鋼層、收尾施工。
此施工技術使用后,提高了現場鋁板下料精準度,并且減少了拼裝誤差,從而保證了弧度的順直程度和整體觀感。同時,操作平臺改善后,減少了對屋面層施工的影響,也為鋁板安裝提供了足夠的安裝空間,提前了拆除外架的時間,縮短了工期,縮減了施工成本,為以后相類似的異型建筑鋁板施工質量提供了借鑒。
參考資料:
[1]《建筑裝飾鋁單板》(GB/T23443-2009).中國標準出版社,2009.
[2]陳德興.異形幕墻設計及施工關鍵點探討[J].江西建材,2020(11):88-89.
[3]母鑒楠,張鋒.洛陽奧體異型曲面屋面鋁單板裝飾層施工工藝[J].山西建筑,2022,48(19),85-90.
[4]龔燕紅.建筑裝飾裝修工程的施工質量控制與管理[J].江西建材,2015(10):270-271.