時志能,趙 彪,曾輝斌,劉 宇
(1.湖南五凌哈電能效科技有限公司,湖南 長沙 410004;2.五凌電力有限公司近尾洲水電廠,湖南 衡陽 421200)
燈泡貫流式機組具有水頭低、流量大的特點[1],運行中導葉、槳葉協聯關系的優劣直接關系到機組運行的效率和穩定性。工程實際中,由于模型試驗偏差、水頭測量或給定不準確、真機制造偏差及流道差壓等原因,造成機組并非在最優協聯關系下運行,影響水輪機的效率及運行穩定性[2],如:原型水輪機與模型水輪機存在相似性偏差,導葉及槳葉加工及安裝存在偏差等,機組協聯曲線仍存在修正、調整的空間。據不完全統計,在機組協聯關系設置不合理的情況下,水輪機效率可降低2%~8%,A 級檢修間隔縮短2~3 年,部分機組甚至出現額定水頭及以上無法滿足額定出力要求的現象[3,4]。
某燈泡貫流式電站裝設3 臺機組,額定水頭6.8 m,水頭運行范圍3.0~10.0 m,額定轉速75.0 r/min,額定流量361 m3/s,額定功率21.06 MW。受流域水資源分布極不均勻的影響,電站機組長期在中高水頭、低水頭運行工況來回穿越,同時下游電站投運后,機組高水頭運行時間明顯減少,為此有必要驗證并嘗試優化中高水頭段的協聯關系,以實現機組安全穩定性指標可控、電站發電量最大化目標。
從2010~2022 年各水頭段統計數據來看水頭8.0~10.0 m 占比約為46%,7.5~8.0 m 占比約為30%,7.0~7.5 m 占比約為10%,電站在高水頭的運行時間超過86%。自2016 年下游電站投運后,8.5 m及以上毛水頭未再出現,機組主要運行在6.5~8.5 m毛水頭段區間,2017~2022 年在該區間的平均占比達90.67%,且在7.0~8.0 m 毛水頭段區間的平均占比為88%,為此,協聯優化水頭選取為7.0 m、7.5 m、8.0 m。
真機協聯優化實踐中,一般采用相對效率試驗對模型換算的協聯關系進行優化[5],以調速器采集水頭、機組有功、主要部件的振動和擺動數據為基礎資料,在兼顧效率和穩定性的基礎上予以修正。具體方法為:①將運行水頭調整至試驗所需水頭,并在測試過程中盡可能的保持發電機功率因數為額定值或接近1;②調速器切現地控制,通過固定導葉開度,在一定范圍內改變槳葉開度的方式獲取相對效率和振擺測試結果,以確定不同水頭、各導葉開度下的最優槳葉開度。
本文采用基于功率特性、效率特性、振動特性的多目標協聯優化尋優方式來確定水輪機的協聯關系,即:在主要振動和擺度測點(以水導X 水頭振動測點為主)峰峰值無較大變化的前提下,綜合考慮水輪機流量和效率對機組功率的聯合影響,7.0 m 水頭時以機組功率最大為判定依據、7.5 m 和8.0 m 水頭時以機組效率最優為判定依據,確定最終的協聯關系。
調速器的導葉、槳葉協聯關系為離散數據,水頭一般為取整或水輪機特征水頭,導葉和槳葉開度一般間隔5%~10%,由于槳葉開度均隨動導葉開度,已知任一水頭及導葉開度,均可按式(1)~式(3)、圖1進行槳葉開度的線性離散計算。

圖1 水輪機導葉、槳葉協聯關系換算
其中:GV為導葉開度,BO為槳葉開度,H為水頭。
以2 號機組為試驗對象,3 個水頭的協聯優化關系曲線如圖2 所示,從效率最優方面考慮,水輪機導葉在小開度工況,槳葉需往開的方向優化;在大開度工況,槳葉需往關方向優化。在主要振動測點數據變化不大及現有導葉開限不變的前提下,為追求機組功率及效率最大化,相比原協聯關系,試驗結果表明:

圖2 3 個水頭下的協聯關系優化前、后對比
(1)7.0 m 水頭時電站處于臨界棄水狀態,此時電站來水充裕,導葉開度大于80%以上工況,機組相對效率適當減少,最大降幅為0.56%,槳葉開度增加后,功率增加0~0.37 MW。導葉開度75%以下工況,槳葉開度增加后,機組相對效率和功率同步增加,其中相對效率最大增幅為1.97%,功率最大增加值為0.36 MW。協聯優化后,燈泡體X 向水平振動、組合軸承、水導軸承、轉輪室振動峰峰值均在規范允許范圍內;槳葉開度增加后,除轉輪室軸向振動總體呈下降趨勢外(最大降幅為68 μm),主要振動測點峰峰值總體呈波動變化趨勢,且變化值均在±15 μm 以內,機組穩定性指標未見明顯變化。
(2)7.5 m 水頭時電站為非持續滿發狀態,導葉開度75%以上工況,槳葉開度最大降幅為5.12%,相對效率提升為0.09%~2.04%。導葉開度70%以下工況,槳葉開度與機組相對效率同步增加,槳葉最大增幅為7.09%,在7~10 MW 工況范圍內,機組功率提升值為0.35 MW。協聯優化后,燈泡體X 向水平振動、組合軸承、水導軸承、轉輪室振動峰峰值均在規范允許范圍內;槳葉增加或減小后,主要振動測點峰峰值有增有減,機組穩定性指標未見明顯變化,其中水導軸承X 向振動總體呈波動變化趨勢,各測點變化值均在±25 μm 以內。
(3)8.0 m 水頭時電站為非持續滿發狀態,導葉開度70%以上工況,槳葉開度最大降幅為3.12%,相對效率提升0~0.95%。導葉開度65%以下工況,槳葉增加后,機組相對效率同步增加,在7~11.5 MW工況范圍內,機組功率提升值約為0.28~0.36 MW。協聯優化后,燈泡體X 向水平振動、組合軸承、水導軸承、轉輪室振動峰峰值均在規范允許范圍內,槳葉開度增加或減小后,主要振動測點峰峰值有增有減,總體而言,機組穩定性指標未見明顯變化。其中轉輪室Y 向振動峰峰值在導葉開度59.73%工況下最大降幅為51 μm,組合軸承Y 向振動在導葉開度54.8%工況下最大降幅44 μm,其余測點波動變化值均在±20 μm 以內。
根據近5 年2 號機組在各水頭下的出力范圍占比,水輪機經協聯優化后,年平均可實現增發電量約為17.7 萬kW·h。
針對軸流轉槳式或燈泡貫流式水輪機,根據水輪機模型特性曲線的單向變化特征,不同水頭對應的導槳葉協聯關系均不存在交叉點,而水頭差值式(1)和式(2)、開度差值式(3)的分母均為正值,故交叉類型的協聯關系不會引起調速器協聯關系計算的邏輯錯誤,同時在滿足機組穩定性的前提下,可根據實際情況進一步大開度調整導葉和槳葉的優化關系,達到實現電站發電量最大的目標。
在機組穩定性無明顯突變的前提下,從機組效率及功率最大化方面考慮,7.0 m 時電站處于臨界棄水狀態,以追求功率最大化優化協聯關系,槳葉開度主要以增加為主;受來水及庫容影響,7.5 m、8 m 時電站無法持續滿負荷運行,主要以優化效率為主,低負荷工況下槳葉開度增加后相對效率同步提升,高負荷工況則降低槳葉開度以提升相對效率。協聯關系優化后,主要振動測點峰峰值有增有減且均滿足標準規范要求,機組穩定性指標未見明顯變化。