王 鵬 劉文軍 欒 鋒 吳吉恒
(1.國能鐵路裝備有限責任公司滄州機車車輛維修分公司,滄州 061000;2.眉山中車制動科技股份有限公司,眉山 620010)
隨著我國鐵路貨運向“重載高速”的方向發展,人們對鐵路貨車的安全、運行、檢修等提出了更高要求。車輛空氣制動機是保證車輛安全運行的關鍵設備之一。隨著鐵路貨車“狀態修”的實施以及配件失效規律研究的深入,車輛鉤緩裝置、走行裝置、車體承載裝置的典型故障占比逐年減小,但其制動故障占比逐年增大。車輛制動機漏泄、制動不良、制動抱閘等故障已成為影響列車運行的主要因素[1]。
120/120-1 型貨車空氣制動機是當前我國鐵道車輛的主型產品,主要包括120/120-1 型空氣控制閥[2]、空重車自動調整裝置、閘調器、制動缸、脫軌自動制動閥等閥類部件,如圖1 所示。

圖1 120 型貨車空氣制動機
目前,《鐵道車輛制動機單車試驗》(TB/T 1492—2017)[3]是我國鐵道車輛制動機單車試驗的標準。根據該標準對控制閥、空重車自動調整裝置、閘調器、制動缸以及各管系進行全面檢測,能夠達到制動機性能檢測和車輛交驗的目的,但檢測數據較少,不能滿足試驗故障排查需要。試驗過程中的故障主要體現在漏泄超標、異常緩解、緩解感度差、空車壓力超差等方面。為分析這些故障,通常需要采取對管系刷檢漏劑、拆卸主閥單閥試驗、更換空重車自動調整裝置等措施來進行故障排查,會增加工作難度,降低檢修效率。
為提高檢修的效率和質量,達到快速診斷和排查故障的目的,需要具備2 個條件。一方面,試驗數據精準可靠,覆蓋面更廣。空氣制動機故障具有一定的復雜性,是各管系壓力與閥內部件綜合作用的結果,僅依據車輛制動管及制動缸壓強值難以確定故障原因。另一方面,試驗裝備微型計算機控制,實現智能化判定。試驗裝備采用微型計算機控制,能夠采集、存儲試驗數據,并依據試驗數據進行故障診斷。
漏泄故障主要出現在折角塞門、截斷塞門、主閥局減部和排氣口、管系法蘭以及風缸螺堵位置。開展制動管漏泄試驗可以檢測主管的漏泄量,但支管后的管路漏泄量不易檢測,需要配合控制閥的作用位置進行檢測。120/120-1 控制閥主要有3 個作用位置:充氣緩解位、制動保壓位、常用制動位。控制閥在充氣緩解位時,制動管、副風缸、加緩風缸三者管路相通。在制動保壓位時,制動管、副風缸、加緩風缸、制動缸內部均存在壓力,加緩風缸、制動缸管路完全獨立。雖然制動管與副風缸通過孔徑為0.2 mm 的逆流孔連通,但是由于孔徑的限制,逆流量有限,可以對兩者進行漏泄檢測。在常用制動位時,制動管、副風缸壓力下降,制動缸壓力不斷上升,壓力時刻處于變化過程,不能進行漏泄判斷。120 控制閥制動保壓位原理如圖2 所示。因此,單車試驗的制動緩解感度試驗是檢測各管系漏泄的最佳時機,可以在各管系增加壓力傳感器以檢測漏泄值,從而判斷管路是否漏泄。

圖2 120 控制閥制動保壓位原理
單車試驗時發生異常緩解故障的原因如下:第一,副風缸管系漏泄,導致制動管壓強高于副風缸壓強,控制閥進入緩解位,發生自然緩解故障;第二,控制閥中加緩風缸與制動管氣路串通,導致制動管壓強上升,高于副風缸壓強,達到緩解壓差,使控制閥發生緩解;第三,制動缸管系自身漏泄,使壓力逐步下降,但由于局減作用,制動管會給制動缸補風,壓力雖然下降但不會緩解到零,仍然存在故障;第四,單車試驗中充氣電磁閥保壓效果不良,導致制動管壓強上升。因此,要想準確判斷異常緩解故障,就需要提高機能試驗要求,關注制動管、副風缸、加緩風缸、制動缸管系的壓力變化,對其進行壓力檢測,重點關注制動管與副風缸、制動管與加緩風缸的壓差。
緩解不良是指制動缸壓強在45 s 內未緩解至30 kPa以下或閘瓦未脫離車輪[4]。產生該故障的原因如下:第一,控制閥因卡滯或緩解阻力高而進入緩解位慢,制動缸排風時間超標,導致緩解不良;第二,空重車自動調整裝置引發緩解不良,雖然制動缸上游緩解時間合格,但是制動缸緩解時間超標;第三,制動缸發生卡滯,壓力已排空,但活塞未復位。因此,可以通過監測制動管與副風缸的壓差、制動缸上游、制動缸壓強緩解時間,以及觀察制動缸活塞桿是否復位,綜合判斷緩解不良的原因。
空車位時,空重車自動調整裝置參與制動缸壓強平衡,此時制動缸的壓強與傳感閥安裝、制動缸行程有著直接關系。如果抑制盤觸頭與橫跨梁觸板的間隙偏大、制動缸行程偏小,會導致制動缸壓強偏大;如果抑制盤觸頭與橫跨梁觸板的間隙偏小、制動缸行程偏大,或是傳感閥觸頭處存在漏泄,則會導致制動缸壓強偏小。因此,空車位試驗前,要使制動缸行程、抑制盤觸頭與橫跨梁觸板的間隙處在要求范圍內,在進行漏泄試驗時檢測降壓風缸管系是否存在漏泄。
試驗裝備的壓力采集范圍應包括制動管、副風缸、加緩風缸、制動缸上游、制動缸、降壓風缸等的壓力,以便利用更加全面的試驗數據來精準判斷制動故障。數據采集系統如圖3 所示。除降壓風缸傳感器外,其他傳感器采用一體化安裝結構,設計專用的傳感器轉接座,安裝在中間體和主閥之間,以減少壓力傳感器接頭拆裝,盡量避免增加漏泄點。其他功能和機能試驗應滿足《鐵道車輛制動機單車試驗》(TB/T 1492—2017)的要求。

圖3 數據采集系統組成
試驗中的試驗參數包括漏泄值、壓力值等指標。進行參數可控化設計,將內控指標寫進試驗控制程序,通過指令調用的方式實現參數的實時修改,同時對其設置更改權限,以滿足更加靈活的故障排查條件。
第一,關閉支管截斷塞門,試驗裝備置在快充位給制動管充氣至定壓,穩定后保壓1 min,檢測制動管壓強漏泄值不大于5 kPa。
第二,打開支管截斷塞門,試驗裝備置在快充位給制動管充氣,待副風缸充至定壓穩定后,置在感度試驗位使制動管減壓40 kPa,然后保壓1 min,檢測制動管、副風缸、加緩風缸、制動缸上游、制動缸、降壓風缸的壓強漏泄值不大于5 kPa。
試驗裝備置在快充位給制動管充氣,待副風缸充至定壓穩定后,置在感度試驗位使制動管減壓40 kPa,然后保壓1 min,檢測制動管、副風缸、加緩風缸、制動缸上游、制動缸、降壓風缸的壓強漏泄值不大于5 kPa,制動管與副風缸壓差不大于6 kPa,加緩風缸與制動管壓差不小于20 kPa。
試驗裝備置在快充位給制動管充氣,待副風缸充至定壓穩定后,置在感度試驗位,使制動管減壓40 kPa并保壓1 min,然后置在慢充位。制動缸上游、制動缸的壓強應在45 s 內緩解為30 kPa 以下,緩解時制動管與副風缸壓差應為6~16 kPa[5],制動缸活塞桿應回到初始位置。
文章以貨車空氣制動機單車試驗故障為研究對象,結合制動機的作用原理分析故障原因,提出了針對漏泄、異常緩解、緩解不良、空車壓力超差故障的試驗思路,以實現單車制動故障的快速診斷和排查,提高檢修效率,為列車安全運行提供保障。