謝文昊
(中國水電基礎局有限公司,天津 301700)
在水利工程施工中護坡板混凝土施工比較常見,如圍堰護坡、溢洪道護坡等,往往因為護坡板分塊較多,混凝土方量大,施工工期較長,在汛期到來之前按照以往的施工方法無法滿足度汛要求,而滑模施工方法施工速度較快,混凝土質量控制較好,在較短時間內能夠完成施工。本文就水利工程應用護坡滑模施工技術的經驗進行總結。
某水利工程圍堰頂寬10.00m,迎水面邊坡1∶2.2,背水面邊坡1∶1.5,迎水面設50cm 厚墊層料,墊層料Dmax≤4cm,壓實度要求Dr≥0.8,墊層料上方鋪設兩布一膜(厚0.6mm,200g∕㎡),迎水面護坡采用現澆25cm 厚C25F300W6混凝土板,分塊尺寸3.5m×3.5m,錯縫布置,縫間采用高壓閉孔板填塞,表面2cm采用雙組份聚硫密封膏勾縫;混凝土護坡板設置直徑150mm貫穿排水孔,間排距均為0.75m,梅花形布置,用于壩體度汛前破壞防滲土工膜及度汛期間堰體上游坡面排水。
原設計要求圍堰采用3.5m×3.5m分塊現澆混凝土施工,現場施工發現該施工法比較復雜、緩慢,在汛期到來之前無法完成圍堰護坡的全部施工。
經與業主、監理、總包、設計單位多次溝通討論,方案最終變更為滑模施工,分塊尺寸調整為4.0m×4.0m,分縫采用切縫的方式施工,橫縫錯縫設置,考慮到土工膜鋪設施工,在下墊層增加3cm厚M20的水泥砂漿作為墊層防護[1]。
滑模系統的組合制作簡單方便,模板采用槽鋼即可,可購買成品槽鋼,運輸至施工現場根據情況裁取即可;配重采用現澆混凝土制作,即根據計算出符合要求的配重體積直接澆筑出來;卷揚機的購買要求其牽引力符合計算結果;所有東西購買完成后現場進行組合。整個組合從設計、制作到完成周期較短。
滑模施工機械化程度高,調試正常后,可快速批量地進行施工,與傳統的施工方法相比,滑模施工大大減少了模板安裝與拆卸工序,該工序占整個施工的大部分時間,而滑模施工縮短了該工序時間,保證了該圍堰護坡工程在度汛之前完成施工。滑模施工在護坡施工工期緊、任務重的情況下應用優勢十分突出。
相比于其他施工方法,滑模施工節約了模板材料,減少施工作業人員投入,在施工過程中減少人力、物力投入,進而達到節約成本的目的。
滑模施工對于混凝土質量來講,整體控制較好,收面平整光滑;拆模后豎向分縫在一條直線上;表面無氣泡,邊角無破損,不需要進行外觀修補。
該項目根據護坡板結構形式及施工進度要求,選擇定制2套滑模施工設備,包括軌道設備、振搗設備、抹面設備、配重設施、牽引提升系統,設計參數如下:
(1)側模最長長度55m,側模間距4m,高度0.25m;
(2)滑模尺寸4m×1.5m×10cm,重1t,加裝沙袋配重1t。具體配重根據現場實際情況調整;
(3)人工操作平臺用直徑16鋼筋制作,4m×1m,底部鋪設木板,周圍設1.5m高護欄;
(4)卷揚機提升重量5t,升降速度8~16m∕min,額定電壓380V,額定功率7.5kW。每套滑模配備兩臺卷揚機;
(5)每臺卷揚機配重為1.5m×1.5m×1m,C25混凝土預制塊,重5.20t。
由于采用組合滑模施工,因此滑模加工時,可在現場拼接安裝。側模采用鋼模組合模板,兼作滑模支撐,規格為5cm×25cm×600cm 上下兩塊。下部焊接5cm×5cm×600cm 方鋼,上部槽鋼尺寸5cm×20cm×600cm 作為滑模上行的軌道,上下兩塊模板間焊接牢固[2]。
每臺卷揚機固定在埋深80cm的尺寸為1.5m×1.5m×1m的預制混凝土配重上。卷揚機電路開關安設在施工面頂部。
因滑模下設土工膜,為防止破壞土工膜,側模加固使用U型卡固定,每2m設一道,見圖1所示。

圖1 澆筑前后加固卡
該項目采用的滑模設備由鋼模板、滑模、卷揚提升系統、混凝土配重組成。
滑模施工工藝流程為:測量放線→滑模安裝→調試→混凝土澆筑→平倉、振搗→滑模提升→收面→混凝土澆筑→收面→施工完成后滑模拆除移至下一場地[3]。
滑模施工前必須做好各項準備工作,首先需要對施工人員進行安全技術交底,然后檢查施工時所使用的施工設備是否滿足要求,還需要進行滑模的試提升,包括對線路、卷揚提升機、滑模等的運轉情況進行調試[4]。
該工程圍堰混凝土施工時采用溜槽的方式進行混凝土入倉,混凝土坍落度采用70~110mm,防止混凝土太稀無法進行滑模,且混凝土坍落度要根據氣溫情況等進行動態的調整,在混凝土入倉之前清理倉內雜物,待清理干凈后方可進行澆筑。
滑模正常滑升是根據現場施工情況確定合理的滑升速度,與現場氣溫條件、混凝土設計強度、混凝土初凝時間、供料強度等有關。本工程滑模坡度較緩,計劃每澆筑50cm混凝土提升一次,每次提升50cm。確保振搗棒可以插入新舊澆筑的每層混凝土面。
滑模滑升正常要求達到軟脫模施工,現場施工鑒別為:滑升過程中能聽到“沙沙”的聲音;出模的混凝土無流淌和拉裂現象,手按有硬的感覺,并能留下1mm左右的指印;能用抹子抹平[5]。
在混凝土入倉后采用插入式振搗器振搗,振搗均勻、無氣泡、無浮漿時,啟動卷揚機提升滑模(見圖2所示)。施工過程中振搗器不得觸碰到鋼模;在施工完成后,對混凝土及時覆蓋無紡布,進行養護。

圖2 滑模施工現場
該項目養護采用噴淋養護裝置進行混凝土養護(見圖3所示),養護期28d。

圖3 自動噴淋養護裝置
6.4.1 滑模中心和水平控制
滑模中線控制:在保證滑模有足夠的提升能力下,為保證護坡結構成型尺寸,減少滑升過程中的偏差,采用測量中心線進行測量控制,在兩側側模各布置2根垂線進行中心測量控制。
滑模水平控制:滑模水平上升是保證滑模施工的關鍵,利用水平尺進行水平測量,發現問題及時糾正,在微小狀態盡早進行糾偏工作。
6.4.2 施工中常見問題控制
由于滑模施工是兩臺卷揚機同時滑升,同時滑模荷載的不均衡,動荷載以及下料等影響,易造成滑模的傾斜、平移、模板變形、混凝土缺陷等,施工中在克服不利因素的前提下,要加強監測工作,確保滑動過程中模板的整體穩定。
6.4.3 混凝土施工質量控制
混凝土采用溜槽施工時,首次下放混凝土之前,溜槽要用水濕潤,防止骨料下放水分散失,要保證混凝土入倉質量。混凝土振搗是施工質量的關鍵,入倉后的混凝土要振搗密實,邊部也要振搗到位,防止拆模后有蜂窩、麻面的出現,插入式振搗器的插入間距控制在振搗器有效作用半徑1.5 倍以內,振搗混凝土時應嚴防漏振現象的發生,同時應避免振搗過度;對滑模提升后的混凝土表面進行二次收光,可以預防局部有氣泡的表面。
在混凝土澆筑完成后根據天氣情況及時進行覆蓋灑水養護,保證混凝土養護期滿足相關規范要求。
6.4.4 滑模拆除
滑模滑升至設計位置后,將滑模滑空,拆除頂模,待混凝土澆筑完成滿足拆模條件后拆除側模,利用吊車配合人工搬運至需組裝部位。重新清理模板表面污漬,待模板表面涂刷脫模劑后進行模板安裝、設備組裝,經調試后繼續使用。
該項目圍堰工程護坡混凝土共計3925.8m3,原計劃工期66d,采用滑模施工后38d完成施工,成功地實現了度汛目標。滑模施工在護坡、堤防工程中使用較廣,該方法施工速度快、節約成本,在相同坡比下能夠一次澆筑成形,保證施工質量,能夠在有限時間內快速完成施工,該方法在實際應用中值得大面積推廣。