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一種液壓破碎錘活塞失效分析及工藝改進

2024-04-22 09:27:18韓玉娟王尊禮楊晟豪
機械工程師 2024年4期
關(guān)鍵詞:工藝流程工藝

韓玉娟,王尊禮,楊晟豪

(1.江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院(淮安分院),江蘇 淮安 223005;2.江蘇力博士機械股份有限公司,江蘇 淮安 223005;3.南京工程學(xué)院 機械學(xué)院,南京 211167)

0 引言

液壓破碎錘是一種由液壓能轉(zhuǎn)換為機械能的破碎工具,它以挖掘機、裝載機等工程機械為承載主機,作為其隨機工具擴大了主機的功能和使用范圍。廣泛用于市政道路破碎,礦山、冶金、鐵路、公路建設(shè),樓房拆毀等工程[1-2]。液壓破碎錘主要由沖擊活塞、控制配流閥、蓄能器和釬桿等部件組成。其中沖擊活塞是液壓破碎錘的關(guān)鍵零件,其設(shè)計制造的好壞直接影響到液壓破碎錘工作的可靠性[3-4]。

一種破碎錘活塞在用戶沖擊使用過程中出現(xiàn)凹陷、裂紋和局部剝落(如圖1、圖2)。分析可能產(chǎn)生失效的原因,對活塞進行了化學(xué)成分和金相組織分析[3,5]。

圖1 活塞端面凹陷、裂紋

圖2 活塞端面崩裂掉塊

1 破碎錘活塞化學(xué)成分及原材料低倍組織分析

圖3是破碎錘的零件圖,材料為SNCM616V,是一種特種鋼,查閱資料可知其成分,要求表面硬度59~61 HRC,心部硬度32~38 HRC,馬氏體、碳化物、殘奧金相組織≤2級,心部組織≤2級,硬化層深2.0~2.2 mm。對失效活塞取樣利用掃描電子顯微鏡測試其成分,與標(biāo)準(zhǔn)成分比較,如表1所示。

表1 標(biāo)準(zhǔn)與實測化學(xué)成分質(zhì)量分數(shù)比較%

圖3 破碎錘活塞零件圖

經(jīng)比較可知,成分符合要求,不是導(dǎo)致破碎錘活塞失效的原因。對該批活塞的原材料取?210×30 mm一段試塊進行酸蝕處理,如圖4所示,經(jīng)低倍觀察,檢驗結(jié)果如表2所示。

表2 低倍檢驗結(jié)果

圖4 活塞原材料低倍圖

圖5為100倍下觀察的夾雜物及帶狀組織,夾雜物為D類,0.5級,帶狀組織為0級,綜上所述,活塞的原材料是合格的。

圖5 活塞原材料夾雜物圖(100×)

2 破碎錘加工工藝分析

從生產(chǎn)廠家了解到,該破碎錘原先的加工工藝如表3所示。

表3 破碎錘加工工藝流程

分析其加工工藝流程,毛坯選擇和制造工藝過程是合理的,不會是造成失效的原因,最有可能出問題的工藝應(yīng)該是熱處理工藝[5]。

3 破碎錘熱處理工藝及金相組織的檢驗分析

破碎錘活塞加工工藝流程中的工序3正火屬于預(yù)備熱處理,主要是為了改善其切削加工性,不影響最終的使用性能。主要是工序6滲碳淬火及其后續(xù)的處理會影響化學(xué)成分及最終使用性能。改進前工序6的工藝過程如圖6所示。其工藝是500 ℃保溫90 min,920 ℃強滲600 min,擴散240 min,860 ℃保溫120 min,由于直接淬火后金相組織殘奧較多(如圖7),馬氏體6級,殘奧6級,碳化物2級,嚴重不符合工藝要求,因此采用了深冷工藝-120℃, 保溫120 min,200 ℃回火保溫360 min。取樣失效活塞獲得其金相組織照片(如圖8)。經(jīng)對比馬氏體3級,殘奧2級,碳化物2級。

圖6 改進前熱處理工藝流程

圖7 工藝改進前淬火金相組織(500×)

圖8 失效活塞金相組織(500×)

4 熱處理工藝需要改進的原因分析

活塞熱處理好壞直接影響到液壓沖擊器的性能,應(yīng)該非常重視活塞的熱處理工藝[5]。改進前的熱處理工藝中,雖然經(jīng)深冷工藝后馬氏體及碳化物都有所降低,但是零件在殘奧很多的情況下直接進入了深冷,此前淬火存在很大的應(yīng)力,再加上深冷處理時殘奧轉(zhuǎn)變的應(yīng)力,零件內(nèi)部已出現(xiàn)了細微的裂紋,即使后面的回火工序也無法消除細微的裂紋和巨大的應(yīng)力,在使用過程中,巨大的內(nèi)應(yīng)力釋放,細微的裂紋逐漸擴展,導(dǎo)致了零件開裂。因此原熱處理工藝的工序6最有可能是導(dǎo)致活塞失效的主要原因。針對以上原因,對零件的熱處理工藝進行改進,一方面降低淬火后的馬氏體和殘奧級別,另外,采取高溫回火,將殘奧轉(zhuǎn)變的同時消除淬火以及殘奧轉(zhuǎn)變的應(yīng)力。

5 改進后的工藝流程及金相組織分析

圖9是改進后的熱處理工藝。具體的工藝內(nèi)容為:檢驗工件外觀,有無氧化、變形、開裂。把零件裝上滲碳架,確保零件垂直放置,注意避免磕碰。進爐:500 ℃工件進爐,升溫到910 ℃,強滲階段碳勢保持1.2,保溫12 h,提前0.5 h抽樣,檢查滲層。擴散階段:碳勢為0.90,保溫4 h;抽樣檢查滲層。均溫階段:隨爐降溫至830 ℃,碳勢為0.8,保溫3 h油冷;高溫回火:650 ℃回火兩次。淬火,830 ℃,保溫4 h淬火,180 ℃回火,保溫4~6 h。

圖9 改進后的熱處理工藝

改進工藝后的金相組織如圖10所示,經(jīng)比對,其碳化物金相組織為1級、馬氏體金相組織為2級,殘奧金相組織為1級。經(jīng)測定,其硬度梯度曲線如圖11所示。

圖10 工藝改進后金相組織(500×)

圖11 改進工藝后的硬度梯度曲線

查HV與HRC硬度值對照表,550 HV對應(yīng)52.3 HRC,740 HV 對 應(yīng)61.8 HRC, 600 HV 對 應(yīng)55.2 HRC,所以改進工藝后的硬度及滲碳層厚度符合零件圖的技術(shù)要求:硬度60~61 HRC,硬化層2.2 mm。

6 結(jié)論

經(jīng)改進熱處理工藝后的破碎錘活塞在正常使用條件下沒有再出現(xiàn)開裂、端部凹陷及剝落現(xiàn)象,證明對于此類破碎錘的工藝改進是有效的。

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