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炭化基質促進咖啡皮渣厭氧發酵的實驗研究

2024-04-15 09:24:06晏和滇楊德龍周淼周清鷺李舷綾王躍趙龍姜平紅李燕
再生資源與循環經濟 2024年3期

晏和滇,楊德龍,周淼,3,周清鷺,李舷綾,王躍,4,趙龍,4,姜平紅,4,李燕

(1. 滇西應用技術大學 普洱茶學院,云南普洱 665000;2. 云南農業大學 資源與環境學院,云南 昆明 650051;3. 云南農業大學 茶學院,云南 昆明 650051;4. 安琪酵母(普洱)有限公司,云南 普洱 665600)

咖啡在加工過程中產生的大量皮渣,包括咖啡殼、果膠、銀皮及其他雜質,這些廢物處理不當不僅影響人居環境質量,而且造成資源浪費[1]。咖啡皮渣的主要成分為纖維素、半纖維素、蛋白質、脂肪等[2-3],是一種良好的厭氧發酵原料。但由于厭氧發酵過程復雜多變,發酵效率和穩定性受pH、溫度、有機負荷率、水力停留時間、微量元素等諸多因素影響[4],致使目前仍未廣泛使用。

活性炭具有豐富孔隙結構、比表面積大和特異性吸附能力強等特點[5-6]。在厭氧發酵體系內加入活性炭能增加微生物密度,同時能保持對微生物生長有利的環境,從而使微生物更好地降解有機物質,加快揮發性脂肪酸(VFAs)的消耗提高產氣量,有效提高發酵效率[7-8]。許躍等[9]在食用油厭氧消化過程中投加活性炭(GAC)并分析其對厭氧菌群群落結構的影響,研究發現,添加GAC 加快乙酸的降解和甲烷的轉化,增強了胞外電子傳遞功能的細菌和參與直接種間電子傳遞(DIET)的產甲烷菌的富集,提升了系統運行速率。楊波等[10]研究GAC 的投加對污泥厭氧發酵過程的影響并對微生物群落進行分析,結果發現,投加GAC 提高了系統內微生物活性,促進了產甲烷菌的富集,產甲烷速率提高了68.18%。María 等[11]發現,在餐廚垃圾厭氧發酵體系內加入GAC,能有效增強互營微生物種間電子傳遞能力,提高甲烷產量。

咖啡皮渣厭氧發酵過程中揮發性脂肪酸容易積累,引發系統酸化,造成難降解物質降解不充分,產氣速率低,產氣總量較少[12-13]。本實驗以咖啡皮渣為原料,添加不同工藝制備的活性炭,以增加厭氧發酵系統內微生物密度和活性,加快VFAs 分解,促進系統產氣。

1 材料與方法

1.1 實驗材料及裝置

本實驗研究的咖啡皮渣取自普洱市思茅區某咖啡初加工廠,接種物為課題組長期馴化培養的活性污泥。咖啡皮渣及接種物的特性見表1。

表1 實驗原料特性

實驗發酵裝置如圖1,在恒溫(35±2)℃。下進行序批式厭氧消化實驗,發酵瓶容積為1000mL,采用便攜式氣體檢測儀(型號:SKY2000-CH4,規格:0~100% vol)測定氣體成分及含量。

圖1 實驗裝置圖

1.2 實驗過程

根據文獻[14]的制備方法,采用KOH 為化學活化劑制備高性能活性炭,制備工藝圖如圖2 所示。先將咖啡殼烘干研磨過60 目篩子后,用馬弗爐(SX-5-12 型)在500 ℃炭化1 h 制得炭化料,按不同用堿量(KOH 與炭化料質量比,2∶1、4∶1)浸漬24 h,干燥后在500 ℃下活化一段時間(10 min、20 min、30 min),所得活性炭經酸洗、水洗、烘干即成品活性炭[15]。

圖2 咖啡殼活性炭制備工藝圖

結果表明,用堿量和活化時間對活性炭得率有顯著影響,在用堿量2∶1、活化時間10 min 條件下,成品活性炭得率最高為29.65%;在用堿量4∶1、活化時間30 min 條件下,成品活性炭得率最低為25.34%,平均得率為27.50%。

將咖啡皮渣和接種物混合后在恒溫(35±2)℃條件下進行批序式厭氧發酵,探究不同條件下(活化時間、用堿量)活性炭對咖啡皮渣厭氧消化產氣性能的影響特性。發酵濃度為10%,接種量占總TS 的30%,設置1 個對照組和6 個實驗組,對照組不添加活性炭,實驗組參考文獻[16]按濃度5%(占總固體質量百分比)添加活性炭進行厭氧發酵實驗,每組重復2 次,共14個發酵實驗,發酵時間30 d。具體參數如表2。

表2 厭氧發酵實驗參數

1.3 性能參數

咖啡皮渣和接種物總固體質量分數(TS)測定參照標準ASTM E1756-08 測定;揮發性固體質量分數(VS)測定參照標準ASTM E1755-01 測定;pH 測定采用精密pH 試紙測定;通過監測厭氧發酵日產氣量,氣體檢測儀測定甲烷含量計算累計產氣量、日產甲烷量,計算TS 降解率、VS 降解率,公式如下:

TS 降解率(TSD,%)由公式(1)計算:

式中:TS1—發酵前干物質的量,g;

TS2—發酵后干物質的量,g。

VS 降解率(VSD,%)由公式(2)計算:

式中:VS1—發酵前干物質的量,g;

VS2—發酵后干物質的量,g。

2 結果與分析

2.1 不同工藝活性炭對咖啡皮渣日產氣特性影響

咖啡皮渣添加不同工藝活性炭后厭氧發酵日產沼氣量特性如圖3 所示,在整個發酵過程中對照組和實驗組在第1 d 均能平穩啟動且產氣特性變化趨勢大致相同,說明活性炭的添加對咖啡皮渣厭氧發酵日產氣特性影響不顯著;產氣主要集中在第2~20 d,日產氣量大多保持在300 mL 以上,占總產氣量90.95%~95.36%。

圖3 日產沼氣量變化圖

在發酵初期日產氣量迅速上升,其中對照組CK組在第7 d 達到最大值610 mL;實驗組C1—C4 均在第8 d 達到最大值,分別為667.5 mL、725 mL、727.5 mL、685mL;實驗組C5、C6 第9 天達到最大值,分別為715mlL、720 mL;活性炭具有緩沖作用,能減緩有機物水解,避免發生酸化,實驗組日產氣最大值相比于CK 組推遲1~2 d。

高峰期過后產氣量明顯下降,各組在第14 d 左右產氣大幅下降,對照組日產氣體量下降至最低點,為172 mL;產甲烷所必須的乙酸等小分子有機酸消耗殆盡,產甲烷菌群活性降低,而添加活性炭具有一定緩沖作用,下降程度較小。乙酸耗盡后,難降解的丙酸等被產甲烷菌群利用產生甲烷[17],因此各組在第16 d再次出現產氣高峰,最高為C4 組475 mL,CK 組僅為340 mL;運行至第30 d,有機物耗盡產氣結束。

2.2 不同工藝活性炭對甲烷體積分數影響

實驗開始后記錄各組每日甲烷含量繪制出甲烷體積分數變化趨勢圖,如圖4 所示,添加不同條件制備的活性炭呈現不同的甲烷體積分數變化,但各組甲烷體積分數變化趨勢大致相同。各組甲烷體積分數從第1 d 開始迅速上升,第4 d 左右有所下降,根據厭氧發酵三階段理論,甲烷體積分數下降主要是大分子物質被分解產生大量VFAs,導致系統酸化,抑制產甲烷菌群活性,因此甲烷體積分數下降。產甲烷高峰期主要集中在第6~22 d,甲烷體積分數基本保持在25%以上,對照組CK 在第17 d 達到最大值42.36%,實驗組C1-C6 分別在第13、9、10、11、8、16 d,最大甲烷體積分數分別為44.71%、43.28%、44.97%、44.30%、43.16%、44.16%。除此之外,在產氣高峰期內,C5 組甲烷含量高于30%的天數最多,為15 d,其次為C4、C6、C1、C2、C3、CK。從第18 d 開始大部分有機物被利用,甲烷體積分數明顯下降,對照組下降速率最快,18~22 d 甲烷體積分數下降32.48%,而添加活性炭后,豐富的孔隙結構能吸附有機物,在降解過程中逐漸產生甲烷,因此下降速率緩慢。

圖4 甲烷體積分數變化圖

2.3 不同工藝活性炭對累計產氣特性的影響

根據各組日產沼氣量計算得到累計產氣量,如圖5所示。實驗組和對照組運行趨勢呈現先增加后趨于平緩趨勢,對照組CK 達到累計產氣量和累計產甲烷量50%分別在第9 d 和第10 d,實驗組C1-C6 達到累計產氣量和累計產甲烷量50%均在第10 d。累計產氣量大小為C5、C6、C4、C2、C1、C3、CK,累計甲烷含量大小為C5、C6、C1、C4、C3、C2、CK,均以C5 組累計產氣量和累計產甲烷量最高,分別為8 107.5 mL 和2 674.47 mL,相比于對照組提高了9.89%和26.66%。TS 產氣量121.36 mL/g、VS 產氣量170.16 mL/g 相比于對照組都提高了9.39%,因此添加活化時間為20 min,用堿量為4∶1 條件下制備的活性炭,最有利于咖啡皮渣厭氧發酵。

圖5 累計產氣變化圖

添加活性炭后各組累計產沼氣量和累計產甲烷量顯著高于對照組,與文獻[7]研究活性炭對秸稈和豬糞混合厭氧發酵產甲烷得出的結果一致,活性炭能夠為微生物提供適宜的生存環境,增加活性,加快產甲烷菌對揮發性脂肪酸的轉化,并促進種間電子轉移,提高發酵程度和系統產甲烷能力。

2.4 咖啡皮渣厭氧發酵前后料液特性

咖啡皮渣厭氧發酵前后料液變化如表3 所示。添加活性炭后,TS 降解率、VS 降解率都高于對照組,TS降解率和VS 降解率最高的為實驗組C5,相比于CK組分別提高了6.29%、4.79%,說明活性炭可以促進咖啡皮渣厭氧消化,提高發酵基質利用率。

表3 厭氧發酵前后料液特性

3 結論

在咖啡皮渣厭氧發酵系統內加入不同工藝制備的活性炭,探究其對厭氧發酵性能的促進效果,得到如下結論。

3.1 咖啡殼活性炭能促進咖啡皮渣厭氧發酵性能。投加GAC 后咖啡皮渣厭氧發酵最大日產氣量均高于對照組,C3 組最大日產氣量提高了19.26%。

3.2 在添加用堿量4∶1,活化時間20 min 條件下制備的GAC 時,咖啡皮渣厭氧發酵累計產氣量、累計產甲烷量分別為8 107.5 mL、2 674.47 mL,相比于對照組累計產氣量、累計產甲烷量分別提高了9.89%、26.66%,且TS 產氣量、VS 產氣量均為最高,相比于對照組提高了9.39%。

3.3 活性炭的添加還能促進咖啡皮渣降解。TS 降解率和VS 降解率最高為C5 組83.93%、69.78 %,比對照組CK 提高了6.29%、4.79%。因此添加活化時間為20 min,用堿量為4∶1 條件下制備的GAC,對咖啡皮渣厭氧發酵降解率有促進作用。

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