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船用柴油機SCR系統控制策略試驗研究

2024-04-15 10:06:28李文聽謝宗序鄭添
內燃機與動力裝置 2024年1期

李文聽 謝宗序 鄭添

摘要: 為降低船用柴油機NO ?x 排放,分析柴油機選擇性催化還原(selective catalytic reduction,SCR)后處理系統的開環、閉環控制策略,對不同策略及工況下NO ?x 轉化率及NH 3泄露進行試驗對比。結果表明:采用開環策略,柴油機功率與額定功率的比為75%以上時,NO ?x 轉化效率可達到83%,但不同工況下NO ?x 轉化率波動超過20%;采用閉環控制策略,不同工況下NO ?x 轉化率穩定在85%左右,尾氣中NH 3的體積分數低于20×10-6;閉環控制策略下NO ?x 轉化率具有自調整、高穩定性、響應速度快等優勢,可降低NO ?x 排放且尾氣中NH 3的體積分數在規定范圍內。

關鍵詞: SCR系統;開環控制;閉環控制;NO ?x 排放

中圖分類號:TK421+.5 文獻標志碼:A 文章編號:1673-6397(2024)01-0075-06

引用格式: ?李文聽,謝宗序,鄭添.船用柴油機SCR系統控制策略試驗研究[J].內燃機與動力裝置,2024,41(1):75-80.

LI Wenting, XIE Zongxu,ZHENG Tian.Experimental study on SCR control strategy for a marine diesel engine[J].Internal Combustion Engine & Powerplant, 2024,41(1):75-80.

0 引言

隨著全球航運業不斷發展,船用柴油機NO ?x 排放帶來的環境問題得到了廣泛關注,如何滿足相關的排放標準成為研究重點。國際海事組織(international maritime organization,IMO)要求,2016年1月1日后建造的船舶用柴油機在排放控制區(emission control area,ECA)航行時,產生的NO ?x 排放應符合船舶Tier 3標準。Tier 3標準規定的NO ?x 排放限值比Tier 1標準減少了80%[1]。

選擇性催化還原(selective catalytic reduction,SCR)技術是指向主機廢氣中噴入適量的尿素溶液,在催化劑作用下,尿素溶液水解后生成NH 3和CO 2,NH 3和尾氣中NO ?x 反應生成N 2排出,降低NO ?x 排放。船用SCR系統運行過程中,柴油機負荷變化導致反應器排氣溫度、廢氣質量流量及NO ?x 排放密度不同,對尿素溶液噴射量的要求發生變化,若噴射過多,造成NH 3泄露;若噴射過少,增大NO ?x 排放,因此精確控制尿素溶液噴射量是一項非常重要的研究內容[2]。

目前,國內船用SCR系統主要采用開環控制方式,通過柴油機試驗標定各參數map圖,并結合排氣溫度、發動機工況等進行修正,實現對尿素溶液噴射量的控制。但開環控制存在瞬態工況響應滯后、動態修正差、不能根據主機負荷變化實時快速調節等問題,導致瞬態排放超標,需與閉環控制相結合。國外閉環策略通常采用在SCR系統前、后分別安裝NO ?x 及NH 3傳感器,通過傳感器數據實時調節尿素溶液噴射量,但國內船用排放標準中未明確規定NH 3泄露限值,主要采用SCR系統前、后安裝NO ?x 傳感器的方式。對于大型船用柴油機,SCR系統響應時間過長,控制明顯滯后,將前饋控制和閉環控制結合,可提高大型船用柴油機系統響應速度[3]。

本文中以某船用柴油機SCR系統為研究對象,對比開、閉環控制策略下尾氣中NO ?x 的體積分數及NH 3的體積分數,提出有效控制策略,降低NO ?x 排放。

1 試驗系統

某KM493G-1型直列柴油機,四沖程、增壓中冷、直噴,主要技術參數如表1所示。

基于該發動機搭建SCR系統試驗臺架,試驗系統包括柴油機、加熱器、反應器、SG1600氨分析儀、DME 48型計量泵、PT100熱電阻溫度傳感器、威力巴排氣質量流量計、西門子可編程邏輯控制器(programmable logic controller,PLC)等,其中,溫度傳感器用于測量反應器出、入口的排氣溫度,加熱器用于加熱柴油機排出的尾氣溫度,反應器出、入口分別安裝NB1500型NO ?x 傳感器,測量反應器出、入口NO ?x 體積分數,以便計算實際NO ?x 轉化率;采用SG1600氨分析儀內的傳感器測量反應器出、入口NH 3的體積分數,確保尿素溶液計量的準確和穩定;DME 48型計量泵輸出尿素溶液體積流量;PLC實時采集SCR系統運行參數,以控制尿素溶液噴射量。SCR系統試驗臺架結構組成示意如圖1所示。

2 控制策略

2.1 尿素溶液理論量

假設排氣中NO、NO 2的質量比為9 : 1,NO ?x 平均摩爾質量 M (NO ?x )=31.6 g/mol,忽略濕度對NO ?x 體積濃度的影響,即濕度修正因數 k ?hd=1。理論上1 mol NO ?x 反應需要1 mol NH 3,尿素溶液理論噴射質量流量[4]

q ??m ,N= q ?m,1 c ?M (NH 3 )/[2 M (NO ?x ) w (NH 3)]。 ?(1)

式中: q ??m ,1為NO ?x 排氣質量流量,kg/h; c 為氨氮的質量比; M (NH 3)為尿素溶液中氨的摩爾質量, M (NH 3)=60.07 g/mol; w (NH 3)為尿素溶液中氨的質量分數, w (NH 3)=32.5%。

尿素溶液體積流量

q V ,N= q m, N/ ρ ?N。 ?(2)

式中: ρ ?N為尿素溶液密度,g/L。

2.2 ?c 修正

由于SCR反應器體積確定,可將排氣質量流量換算為反應器空速,結合反應器溫度,在滿足最佳NO ?x 轉化率和最少NH 3泄漏的條件下, 通過試驗標定c與反應器溫度t、反應器空速 v ?s 變化的map圖。

2.3 尿素溶液溫度修正

環境溫度變化,尿素溶液密度發生波動,導致尿素體積流量變化[5-6]。環境溫度與質量分數為32.5%的尿素溶液密度的關系如圖2所示,由圖2可知:尿素溶液密度隨環境溫度升高而降低。

SCR系統通過溫度傳感器確定實際環境溫度,并根據環境溫度與尿素溶液密度的關系曲線,修正理論尿素噴射量。

2.4 開環控制

基于尿素溶液理論噴射量,結合尿素溶液溫度的變化,得到尿素溶液實際噴射量,開環控制框圖如圖3所示。

由圖3可知:開環控制策略根據柴油機負荷、NO ?x 體積分數計算尿素溶液理論噴射量; 根據t、 v ?s進行最佳 c 修正; 結合環境溫度修正尿素溶液密度;通過尿素溶液理論噴射量、修正后 c 及尿素溶液密度得到尿素溶液修正量,由計量泵根據上述參數完成實際尿素噴射量噴射。

2.5 閉環控制

由于反應器控制NO ?x 排放有較大的滯后效應,但流量泵能及時迅速地控制尿素溶液流量。SCR閉環控制策略采用閉環前饋控制,主控制器為反應器,通過反應器出、入口NO ?x 傳感器,實現對目標NO ?x 轉化率的主動控制;副控制器為計量泵,響應快,實現穩定、準確地控制尿素溶液流量[7-8]。

為保持系統穩定且減小柴油機負荷造成的NO ?x 體積分數和排氣質量流量的干擾,采用比例積分(proportion integral,PI)控制器進行前饋控制,提前調節尿素噴射量,提高SCR對負荷干擾響應的快速性。閉環前饋控制框圖如圖4所示。

相關研究表明:SCR反應器采用閉環控制實際尿素溶液噴射量,在一定條件下,NO ?x 轉化率隨尿素溶液噴射量的增加而升高,NO ?x 轉化率達80%以上;不同負荷條件下,目標NO ?x 轉化率不同,當實際NO ?x 轉化率低于設定目標,需增大尿素溶液噴射;若轉化率高于設定目標,為防止尿素溶液噴射過量導致NH 3泄露,應減少尿素溶液噴射量[9-10]。

3 試驗研究

3.1 開環控制試驗

選取負荷比(發動機功率與額定功率的比)25%、50%、75%、85% 4個工況,通過排氣加熱器模擬不同的負荷比對應的排氣溫度分別為270、300、350、370 ℃,進行開環控制試驗。試驗中 c =1,通過NO ?x 傳感器采集反應器入口、出口NO ?x 體積分數等,計算理論尿素噴射量,在壓縮空氣的霧化作用下噴入排氣管道。開環控制下,不同負荷比及溫度時NO ?x 轉化率及尾氣中NH 3的體積分數隨時間的變化曲線如圖5所示。

由圖5可知:柴油機工況為負荷比25%、排溫為270 ℃時,未達到催化劑正常工作溫度(280 ℃以上),尿素溶液分解后的NH 3未與排氣中的NO ?x 發生反應,NO ?x 轉化率基本在50%,同時尾氣中NH 3的體積分數較高,為13×10-6左右;工況為負荷比50%、排溫為300 ℃時,未達到催化劑最佳工作溫度(350 ℃以上),NO ?x 轉化率升高,為60.7%,尾氣中NH 3的體積分數減少;工況為負荷比75%、排溫為350 ℃時,達到催化劑最佳工作溫度,NO ?x 轉化率為83.8%,大部分NH 3與NO ?x 發生反應,尾氣中NH 3的體積分數最少;工況為負荷比85%、排溫為370 ℃時,由于催化劑活性溫度升高,NO ?x 轉化率升高幅度較小,尿素噴射量升高導致尾氣中NH 3的體積分數增大。

開環控制下,在滿足催化劑工作溫度的條件下,不同工況下NO ?x 轉化率波動超過20%;溫度過低,NO ?x 轉化率低,造成尾氣中NH 3的體積分數較高;溫度過高,尿素噴射量升高,造成尾氣中NH 3的體積分數較高。

3.2 閉環控制試驗

為滿足船用柴油機Tier 3排放標準,NO ?x 轉化率必須達到80%以上,尾氣中NH 3的體積分數一般不超過20×10-6。NO ?x 目標轉化率設定為85%,可滿足排放要求,同時降低尾氣中NH 3的體積分數。

在負荷比75%、排溫為350 ℃時進行閉環控制策略研究,由于SCR系統為大慣性,響應慢,在閉環比例微分積分(proportion integral differential,PID)計算中加入提前計算的前饋量,以適應SCR系統運行條件的變化,使實際NO ?x 轉化率在目標轉化率附近,設置死區寬度為2.5%以降低閉環控制的靈敏度。閉環前饋PID控制下,NO ?x 轉化率、NO ?x 體積分數及NH 3的體積分數隨時間的變化曲線如圖6所示。

由圖6a)可知:由于此控制系統為大慣性系統,尿素溶液噴入反應器后需要一定的反應時間,因此開始反應時NO ?x 轉化率較低,大約經50 s穩定后,在目標轉化率85%死區上、下限內波動,基本符合設定的控制目標。由圖6b)可知:反應器出、入口NO ?x 體積分數變化較為穩定,尾氣中NH 3的體積分數一直穩定在15×10-6以下,不超過該機型尾氣中NH 3的最大體積分數為20×10-6的規定。

對柴油機瞬態工況進行閉環控制策略研究,柴油機工況為第0~580秒負荷比為75%,第580~900秒負荷比為50%,第900~1 260秒負荷比為25%,第1 260~2 000秒負荷比為85%,第2 000~2 260秒為空載,第2 260~2 600秒負荷比為70%,各工況排溫與3.1相同。不同負荷比下,反應器出、入口NO ?x 體積分數,NO ?x 轉化率及尾氣中NH 3的體積分數曲線如圖7所示。

由圖7可知:隨著柴油機負荷比變化,NO ?x 轉化率基本穩定在目標轉化率85%附近,具有較好的魯棒性;負荷比85%下,由于排溫升高,尿素溶液噴射量增加,尾氣中NH 3中體積分數最大,接近20×10-6,仍然滿足SCR控制系統要求。

4 結論

1)開環控制試驗中在滿足催化劑工作溫度的條件下,不同柴油機工況下NO ?x 轉化率上下波動超過20%,易造成尿素溶液噴射量過多或噴射量不夠等異常情況,無法實現對NO ?x 轉化率的主動控制。

2)相比開環控制,閉環控制在控制NO ?x 轉化率方面更穩定、高效,能夠克服負荷擾動對轉化率的干擾,NO ?x 轉化率基本穩定在85%附近,同時尾氣中NH 3的體積分數在正常范圍20×10-6內,滿足船舶柴油機Tier 3排放標準的要求。

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Experimental study on SCR control strategy for a marine diesel engine

LI Wenting1, XIE Zongxu2, ZHENG Tian1

1.Wuxi Division, NO.703 Research Institute of CSSC,Wuxi 214000,China;

2.East China Branch, China Nuclear Power Engineering Co. , Ltd. ,Jiaxing 314300,China

Abstract: In order to reduce marine diesel engines NO ?x ?emission,the open-loop and closed-loop control strategies of the diesel selective catalytic reduction aftertreatment system are analyzed,the NO ?x ?conversion and NH 3 leakage under different strategies and operating conditions are compared.The results show that with the open-loop control, when the load ratio of diesel engine is above 75% ,the NO ?x ?conversion efficiency can reach 83%,but the fluctuation of NO ?x ?conversion is more than 20%.With the closed-loop control strategy,the conversion of NO ?x ?is stable at about 85% ,and the volume fraction of NH 3 leakage is less than 20×10-6 under different operating conditions.The closed-loop control strategy has the advantages of self-adjustment of NO ?x ?conversion, high stability and fast response speed, which can reduce NO ?x ?emission and NH 3 leakage volume fraction within the specified range.

Keywords: SCR system;open-loop control;closed-loop control;NO ?x ?emission ??(責任編輯:胡曉燕)

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