供稿|路偉,王岳飛
內容導讀
為適應環保新常態,燒結機限產30%~40%情況下。邯鋼邯寶煉鐵廠2 臺360 m2燒結機針對目前的環保形勢采用一種新的生產工藝。原360 m2燒結機大煙道分為脫硫與非脫硫段煙道非對稱性設計工藝,采取選擇性脫硫,但隨著環保排放標準的提高,要求燒結煙氣全處理,非對稱煙道結構兩煙道內部風量、有害氣體及粉塵含量差別較大,制約了現有脫硫工藝的能力發揮,且由于兩煙道不對稱,單臺風機運行無法維持生產。對煙道進行改造,平衡非對稱煙道的工藝參數,實現了燒結機的單風機生產操作。
邯寶煉鐵廠燒結機煙道原設計采用了非對稱結構,隨著鋼鐵行業環保要求的變化,原設計結構已無法滿足現有環保設備的工藝要求,非對稱煙道結構兩側煙道一側負責燒結機機頭、機尾的抽風,一側負責機身的抽風,單臺風機運行燒結機無法正常生產[1]。活性炭脫硫脫硝投產后,由于其采用兩組對稱吸附塔模塊組分別對應兩側煙道的結構,導致燒結廢氣內有害含量高的一側煙道對應的吸附塔模塊組負荷大,能力飽和;另一側負荷小,脫硫脫硝能力無法有效發揮[2]。為解決該問題,采取了一些列設備改造及操作優化,符合環保工藝要求,且能夠在減排情況下實現單風機生產操作[3-4]。
原360 m2燒結機采用選擇性脫硫方式,為脫硫與非脫硫段非對稱雙煙道設計,其中一個為脫硫煙道,另一個為非脫硫煙道。……