王書書
(雨樟水務(wù)工作站,貴州 興義 562400)
水庫(kù)是重要的水資源調(diào)節(jié)和利用工程,而水庫(kù)底板作為關(guān)鍵的工程部分,承擔(dān)著巨大的水壓和水流沖擊力。然而,長(zhǎng)期運(yùn)行和自然因素的影響可能導(dǎo)致底板出現(xiàn)破損、滲漏等問(wèn)題,進(jìn)而影響水庫(kù)的正常運(yùn)行和安全性。因此,對(duì)水庫(kù)底板的維修加固工藝進(jìn)行研究和分析具有重要的理論和實(shí)際意義。本文以柘侖水庫(kù)導(dǎo)流排砂泄洪洞底板的維修加固工程為例,對(duì)水庫(kù)底板的維修加固施工工藝進(jìn)行研究,其實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)類似工程的實(shí)施具有指導(dǎo)意義。
安龍縣柘侖水庫(kù)位于貴州省黔西南州安龍縣的龍廣鎮(zhèn)境內(nèi),屬珠江流域南盤江水系,所在河流為白水河上游的淌淌河段,屬于南盤江的一級(jí)支流,其地理位置為東經(jīng)105°10′26″,北緯25°10′30″。柘侖水庫(kù)是一座漿砌石重力壩,壩后電站一座,裝機(jī)2×250kW,水庫(kù)總庫(kù)容為1490m3,大壩建在尾子田取水壩上游6km 處,最大壩高為59.4m,壩頂寬為6m,底寬為65.13m,設(shè)計(jì)灌溉面積為6.82 萬(wàn)畝,同時(shí)解決沿途1.82 萬(wàn)人的人畜飲水,根據(jù)《水利水電工程等級(jí)劃分及洪水標(biāo)準(zhǔn)》(SL 252-2000)的規(guī)定,施工洪水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為10~20 年一遇,該工程施工導(dǎo)流標(biāo)準(zhǔn)采用10 年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn),施工導(dǎo)流分期為11 月~次年4 月,H24=27.5mm,Cv=0.45,Cs=3.5Cv=1.58,由雨洪法計(jì)算可得10 年一遇洪水洪峰流量為33.9m3/s。壩址處河谷狹窄,洪水峰值大,將溢流壩布置在壩體中段,布置方式為壩頂自由溢流,消能方式為挑流消能,整個(gè)溢洪道由進(jìn)口段、控制段、泄槽段、消能鼻坎段等組成。溢流控制前沿長(zhǎng)5m×8m,自由溢流,堰頂高程1301.00m,堰型采用WES 曲線實(shí)用堰,泄槽段采用矩形斷面,導(dǎo)水墻高符合《溢洪道設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL 253-2000)中的規(guī)定。
淌淌河屬山區(qū)雨源型河流,洪水由暴雨產(chǎn)生,雨洪同期,峰高量大,壩址以上流域地處貴州省西南暴雨區(qū)的邊緣,河流上游坡陡,下游平緩,洪水具有陡漲陡落,峰量集中,漲峰歷時(shí)短等特點(diǎn)。在2014 年以前的汛期檢查中,并未發(fā)現(xiàn)柘侖水庫(kù)導(dǎo)流排砂泄洪洞底板出現(xiàn)損壞的情況。2014 年開(kāi)始,下游水庫(kù)淤積物下泄影響下,高雜質(zhì)水流對(duì)導(dǎo)流排砂泄洪洞底板造成的沖蝕破壞逐漸顯現(xiàn),并呈逐年加大的趨勢(shì),主要問(wèn)題集中在門檻下游20m 范圍內(nèi)以及各施工縫處,表現(xiàn)出兩種不同的形式[1]。首先,白水河流域懸移質(zhì)輸砂模數(shù)達(dá)到400t/km2,柘侖水庫(kù)多年平均輸砂量達(dá)到4.64 萬(wàn)t/a,現(xiàn)在淤積高程為▽1264.00m,經(jīng)擴(kuò)建后運(yùn)行30 年淤積高程為▽1276.74m,出現(xiàn)了表面磨蝕的情況。其次,庫(kù)首右岸從上到下橫向分布的地層為T1yn3 灰?guī)r,T1yn4 白云巖、角礫狀白云巖及T2g1 白云巖、泥質(zhì)白云巖夾泥巖,巖層傾向下游,傾角8~16°,發(fā)育F3 平移斷層局部錯(cuò)斷了T1yn4 及T2g1 地層,T1yn3 巖溶強(qiáng)發(fā)育,有母豬龍灘暗河系統(tǒng)分布,T1yn4、T2g1巖溶弱發(fā)育,為穩(wěn)定的相對(duì)隔水層,洞底板的表面石子被沖刷露出,甚至呈現(xiàn)出嚴(yán)重的蜂窩狀。這種沖蝕破壞的深度通常在1~3cm 之間,受影響的面積不超過(guò)2m2。其次,還存在較大的沖蝕坑。這些沖蝕坑較深,局部鋼筋已經(jīng)外露。沖蝕破壞的深度通常在3~15cm 之間,受影響的面積不超過(guò)1.5m2。這些沖蝕問(wèn)題對(duì)導(dǎo)流排砂泄洪洞底板的穩(wěn)定性和安全性構(gòu)成了一定的威脅。為了確保工程的安全性,并延長(zhǎng)其使用壽命,決定對(duì)水庫(kù)導(dǎo)流排砂泄洪洞底板進(jìn)行維修加固。
針對(duì)水庫(kù)導(dǎo)流排砂泄洪洞底板的修復(fù)加固工作,經(jīng)過(guò)比較分析,決定采用氯丁膠乳砂漿作為維修材料。該砂漿具有出色的性能指標(biāo),滿足工程要求。砂漿性能指標(biāo)見(jiàn)表1所示。

表1 氯丁膠乳砂漿性能指標(biāo)
(1)抗壓強(qiáng)度:要求28d 抗壓強(qiáng)度達(dá)到40MPa 以上,以確保底板在水壓力下具備足夠的穩(wěn)定性和承載能力。
(2)抗折強(qiáng)度:要求28d 抗折強(qiáng)度達(dá)到6MPa 以上,以應(yīng)對(duì)可能存在的外力和沖擊,確保底板的強(qiáng)度和穩(wěn)定性。
(3)粘結(jié)強(qiáng)度:要求28d 鋼筋粘結(jié)強(qiáng)度達(dá)到1.2MPa以上,以確保維修材料與鋼筋的良好粘結(jié),提高整體結(jié)構(gòu)的抗震和抗裂性能。
(4)耐久性:要求砂漿的凝結(jié)時(shí)間不超過(guò)4h,干燥收縮率不超過(guò)0.05%,以確保施工過(guò)程順利進(jìn)行,并減少由于收縮引起的開(kāi)裂問(wèn)題。
(5)砂漿的環(huán)境友好性:要求砂漿的含揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)含量不超過(guò)50g/L,含苯和含甲醛的含量均不超過(guò)0.1%,這樣可以確保維修過(guò)程對(duì)環(huán)境的影響降到最低,并提供一個(gè)安全健康的工作環(huán)境。
由于水庫(kù)導(dǎo)流排砂泄洪洞所處的地形條件較為特殊,無(wú)法采用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行施工材料的運(yùn)輸,決定采用人工搬運(yùn)的方式,通過(guò)在挑流鼻坎上架設(shè)施工斜梯,將材料送入洞內(nèi)進(jìn)行施工。施工材料的搬運(yùn)工作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的組織和安排,確保材料的及時(shí)供應(yīng)和施工進(jìn)度的順利進(jìn)行。合理安排工人的數(shù)量和配備適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具,以提高施工效率并降低搬運(yùn)過(guò)程中的勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)工人的安全教育和培訓(xùn),確保搬運(yùn)過(guò)程中的安全性。另外,在洞內(nèi)施工過(guò)程中,照明和施工用電是必不可少的。為了解決這個(gè)問(wèn)題,采取通過(guò)放水塔身接電纜線到閘房配電柜的方式來(lái)供電。這樣的設(shè)計(jì)方案可以有效地滿足洞內(nèi)的照明需求和施工用電需求,保障施工的正常進(jìn)行。
根據(jù)對(duì)氯丁膠乳砂漿使用的要求,進(jìn)行了實(shí)地測(cè)量,發(fā)現(xiàn)洞內(nèi)的溫度和濕度相對(duì)穩(wěn)定,溫度保持在15~20℃之間,濕度保持在70%~80%之間。在洞內(nèi),水分主要存在于底板表面、施工縫隙和洞頂滲水這3個(gè)方面。針對(duì)底板表面的水分問(wèn)題,采用了修建臨時(shí)圍堰的方法。通過(guò)沿維修區(qū)域外圍20~30cm 處搭建圍堰,能夠有效阻止底板表面的水流進(jìn)入施工區(qū)域,為后續(xù)的施工提供干燥的條件。對(duì)于施工縫隙的水分處理,采取了鉆孔排水的方法。沿著施工縫方向,每米垂直鉆孔深度達(dá)到30cm,孔徑為14mm,并用孔內(nèi)安裝連接在微型抽水泵的排水管進(jìn)行排水,針對(duì)洞頂?shù)臐B水問(wèn)題,選擇了搭建塑料薄膜棚的方法進(jìn)行處理。通過(guò)在洞頂搭建塑料薄膜棚,能夠有效遮擋和防止洞頂?shù)臐B水進(jìn)入施工區(qū)域,保持施工環(huán)境的干燥。
為了保證砂漿的質(zhì)量和性能,首先,根據(jù)氯丁膠乳砂漿的出廠檢測(cè)報(bào)告,采用了水泥:砂料:乳膠=1:2:0.6的配比[2]。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的溫度和濕度情況,會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,確保砂漿的配制符合實(shí)際要求,在高溫和干燥環(huán)境下,會(huì)適量增加水的用量,以提高砂漿的流動(dòng)性和施工性能,通過(guò)人工拌合的方式進(jìn)行砂漿的配制,并確保在1h內(nèi)用完。
在進(jìn)行砂漿鋪設(shè)之前,通過(guò)切割機(jī)沿維修面的外圍進(jìn)行垂直于底板的縫隙切割,以確定維修范圍。根據(jù)不同的破壞程度,采取相應(yīng)的修復(fù)方法。對(duì)于表面磨蝕、沖蝕破壞深度在1~3cm 范圍內(nèi)的情況,首先鑿除舊的混凝土剝蝕層,并進(jìn)行沖洗,待基面無(wú)積水但呈潮濕狀時(shí),涂刷一遍氯丁膠乳水泥凈漿,然后進(jìn)行氯丁膠乳砂漿的鋪設(shè)。對(duì)于局部鋼筋外露、沖蝕破壞深度在3~15cm 范圍內(nèi)的情況,根據(jù)不同的深度采取不同的處理方法。對(duì)于深度在3~5cm 的情況,同樣鑿除舊的混凝土剝蝕層,對(duì)外露的鋼筋進(jìn)行除銹處理,并進(jìn)行沖洗,待基面無(wú)積水但呈潮濕狀時(shí),涂刷一遍氯丁膠乳水泥凈漿,然后進(jìn)行氯丁膠乳砂漿的鋪設(shè)。對(duì)于深度在5~15cm 的情況,鑿除舊的混凝土剝蝕層,并進(jìn)行除銹處理。接著,根據(jù)外露的鋼筋為基點(diǎn),綁扎橫縱間距為5cm 的波浪型鐵絲網(wǎng),鐵絲網(wǎng)的高度應(yīng)低于底板高程的1.5~2cm[3]。然后,澆筑高于原底板混凝土一級(jí)的C30混凝土,混凝土的高度應(yīng)低于底板高程的3cm。待混凝土養(yǎng)護(hù)7d 后,進(jìn)行氯丁膠乳砂漿的鋪設(shè)。在鋪設(shè)砂漿時(shí),應(yīng)從一邊逐步推進(jìn),確保鋪設(shè)的連續(xù)性。完成鋪設(shè)后,應(yīng)立即進(jìn)行壓抹,且一次性抹平完成,避免反復(fù)抹壓。如果出現(xiàn)氣泡,應(yīng)刺破并進(jìn)行壓緊處理,以確保表面的致密性和質(zhì)量要求。
完成砂漿鋪設(shè)后,需要注意對(duì)其進(jìn)行養(yǎng)護(hù),一旦表面變干且不粘手,應(yīng)立即進(jìn)行噴霧養(yǎng)護(hù),并持續(xù)7d 保持潮濕的養(yǎng)護(hù)狀態(tài),隨后再進(jìn)行持續(xù)21d 的自然養(yǎng)護(hù)。為了進(jìn)行質(zhì)量控制,每次進(jìn)行鋪設(shè)時(shí)應(yīng)取樣一組,并進(jìn)行編號(hào),將其放置在相同條件下進(jìn)行養(yǎng)護(hù)[4]。在施工過(guò)程中,需要及時(shí)記錄相關(guān)信息,包括維修部位和編號(hào)、面積和幾何尺寸、損壞程度、處理厚度以及養(yǎng)護(hù)情況等[5]。這些記錄將為后續(xù)的檢查提供重要依據(jù),確保工程的質(zhì)量和持久性。
工程開(kāi)始于2020年1月3日,歷時(shí)50d,于2020年2月23 日完工。在施工結(jié)束后的第28d,對(duì)試塊進(jìn)行了抗壓強(qiáng)度測(cè)試,共采集了10 組樣本。檢測(cè)結(jié)果如表2所示,試塊的平均抗壓強(qiáng)度為38.59MPa,均方差為0.65MPa,離差系數(shù)為0.012。這些數(shù)據(jù)反映了砂漿材料的性能和施工質(zhì)量的穩(wěn)定性。此外,自施工完成以來(lái),導(dǎo)流排沙泄洪洞底板加固表面保持完好,未發(fā)生任何剝離或剝落,這證明所采用的修復(fù)方法和砂漿材料的質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期效果,成功提升了底板的抗壓強(qiáng)度和穩(wěn)定性。

表2 試塊抗壓強(qiáng)度測(cè)試記錄
綜上所述,水庫(kù)導(dǎo)流排砂泄洪洞底板維修加固工程顯示了良好的成果和效果。通過(guò)采用氯丁膠乳砂漿進(jìn)行修復(fù),結(jié)合合適的防水處理方法和砂漿配制,成功實(shí)現(xiàn)了底板的加固目標(biāo)。施工過(guò)程中,克服了地形條件限制,確保了材料運(yùn)輸和施工的順利進(jìn)行。而檢測(cè)結(jié)果表明,試塊平均抗壓強(qiáng)度達(dá)到了預(yù)期要求,且底板加固表面完好無(wú)損。