章曉銘
(中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設(shè)有限公司,北京 101100)
由于地下連續(xù)墻具有施工振動小、墻體剛度大、整體性好、止水性能好、對周邊環(huán)境影響小安全性高等諸多優(yōu)點,在鐵路深基坑圍護結(jié)構(gòu)中得到廣泛應(yīng)用[1-2]。但在長三角南太湖流域,由于復(fù)雜的水文地質(zhì)條件,地下連續(xù)墻施工過程中,存在成槽效率低,部分槽段易發(fā)生塌孔、漏漿現(xiàn)象,開挖后出現(xiàn)大面積漏漿等質(zhì)量缺陷。本文以杭德市域鐵路舞陽車輛段出入段線工程為例,對地下連續(xù)墻施工過程中遇到的問題進行原因分析,并提出了相應(yīng)的處理措施,解決了復(fù)雜地質(zhì)條件下地下連續(xù)墻施工難題。
舞陽車輛段出入線區(qū)間總長450.67m,寬20.3m(盾構(gòu)段寬25m)。區(qū)間標準段為地下一層雙跨箱型框架結(jié)構(gòu)。圍護結(jié)構(gòu)采用厚度為600mm的地下連續(xù)墻,地下連續(xù)墻墻趾位于31a-3中風化粉砂巖。地下連續(xù)墻接頭采用工字鋼接頭。出入段線地下連續(xù)墻共45幅,地下連續(xù)墻深度20.50~29.75m。地基土物理力學性質(zhì)見表1。

表1 地基土物理力學性質(zhì)表
(1)卵石層地層成槽易偏斜,且易導致泥漿流失。該工程地下連續(xù)墻穿越圓礫層卵石含量約10%~40%,礫石含量約15%~40%,粒徑一般為0.2~10cm,最大粒徑大于50cm,同時,卵石層縫隙中填充不均勻,致使成槽機械抓斗在本地層出現(xiàn)偏移。由于卵石空隙大,滲透系數(shù)大,容易引發(fā)泥漿流失,進而導致槽壁失穩(wěn)塌方[3-4]。
(2)地下連續(xù)墻入巖導致成槽時間較長,在成槽過程中塌孔嚴重,基本無法順利成槽,槽壁嚴重塌方導致墻體大量混凝土鼓包,后期需要鑿除,影響支撐架設(shè)的及時性。
(3)鋼筋籠入槽后,存在圓礫層再次掉落塌孔現(xiàn)象,清孔后沉渣厚度超標,影響截斷承壓水,后期可能會造成地下連續(xù)墻沉降。
(4)在灌注混凝土過程中槽壁垮塌,塌體如果被擠到地下連續(xù)墻墻面會產(chǎn)生地下連續(xù)墻表面夾泥導致嚴重露筋;如果被裹在地下連續(xù)墻混凝土墻體內(nèi)將產(chǎn)生墻體夾泥空洞,導致嚴重漏水等質(zhì)量及安全問題。
擬建場區(qū)位于浙北平原區(qū),勘探深度范圍內(nèi)第四紀地層發(fā)育,主要為湖沼積淤泥質(zhì)土、沖湖積圓礫。
(1)由于地下連續(xù)墻墻趾位于31a-3中風化粉砂巖,巖石質(zhì)量指標RQD 為60%~90%,飽和單軸抗壓強度范圍值14.8~83.8MPa,利用成槽機+旋挖鉆機引孔成槽時,受卵石地層及中風化粉砂巖影響,平均用時23h,成槽效率較低。旋挖鉆引孔如圖1所示。

圖1 旋挖鉆引孔示意圖
(2)成槽采取三序成槽施工,先抓兩側(cè)后抓中間,當施工14~17.5m(圓礫層)時,出現(xiàn)塌孔,泥漿液面突然由導墻面下0.3m降至導墻面下2m,立即進行泥漿補充,測量槽深為15.5m(原為17.5m)。塌孔后進行泥漿檢測,泥漿比重為1.06,粘度為22s。隨即進行超聲波檢測,發(fā)現(xiàn)約在14m 處出現(xiàn)塌孔情況,最寬處約1.6m 空洞,如圖2所示。

圖2 槽壁監(jiān)測
(3)受卵石地層影響,在灌注混凝土過程中槽壁垮塌,如果被擠到地下連續(xù)墻墻面會產(chǎn)生地下連續(xù)墻表面夾泥,導致該槽段鋼筋籠保護層減小,出現(xiàn)大面積露筋。
(1)卵石地層特殊地質(zhì)滲透系數(shù)大,容易引發(fā)泥漿流失,進而導致槽壁失穩(wěn)塌方。該工程地下水位高,使泥漿滲透較慢,泥皮不易形成,槽壁穩(wěn)定性差,大大影響護壁泥漿的有效作用。因此需選粘度適中、密度低、失水量小,能形成韌性強的護壁泥皮的優(yōu)質(zhì)泥漿,并使泥漿靜水壓力更好地作用于槽壁上,防止槽壁脫落,經(jīng)過現(xiàn)場試驗確定槽內(nèi)泥漿須滿足相關(guān)指標[5-6](見表2)。

表2 泥漿性能指標

表3 兩種施工工藝效果對比
(2)引進銑槽機,采用抓銑結(jié)合的成槽工藝,由于0~15m 深度以塘泥及淤泥質(zhì)土、黏土地層為主,采用成槽機進行成槽,15m 以下深度遇到強度高、成槽困難的圓礫、粉砂巖地層則引入銑槽機,采取抓銑結(jié)合的施工工藝。
(3)在鋼筋籠下放過程中,在開挖側(cè)鋼筋籠表面布置彩條布,彩條布安裝有效隔絕鋼筋與槽壁,防止泥土塌入地下連續(xù)墻內(nèi),防止了地下連續(xù)墻出現(xiàn)泥土夾層及漏筋的現(xiàn)象[7-8]。
(4)對槽壁兩側(cè)圓礫層采用雙排三重管高壓旋噴樁進行槽壁加固,使槽壁保持穩(wěn)定。
成槽機+旋挖鉆機引孔成槽工藝在0~15m 地層進尺速度約2.5m/h,平均出土12m3/h;在15m以上地層施工時進尺速度約為0.82m/h,平均出土3.94m3/h。
抓銑結(jié)合成槽工藝在0~15m 地層進尺速度與引孔成槽進尺速度相同,在15m以下地層施工時進尺速度約為1.67m/h,平均出土8.01m3/h。
抓銑結(jié)合成槽工藝的進尺速率和開挖效率明顯高于成槽機+旋挖鉆機引孔成槽工藝。調(diào)整后每幅地下連續(xù)墻成槽平均用時14h 左右,較引孔成槽工藝縮短9h,可縮短總工期約17d[9]。
超聲波測壁儀檢測結(jié)果顯示,地下連續(xù)墻垂直度均≤1/300,其中成槽機+旋挖鉆機引孔成槽工藝成槽垂直度在1/200~1/300,抓銑結(jié)合成槽工藝垂直度控制在1/100~1/220,改進后地下連續(xù)墻成槽質(zhì)量顯著提高,下連續(xù)墻再也沒有出現(xiàn)過塌孔、漏漿的情況,基坑開挖后地下連續(xù)墻基面光滑平順,沒有出現(xiàn)鼓包、漏漿的現(xiàn)象。
結(jié)合杭德市域鐵路舞陽車輛段出入段線工程,對地下連續(xù)墻施工遇到問題及控制措施進行總結(jié),解決了南太湖流域復(fù)雜地質(zhì)條件下地下連續(xù)墻的施工難題。研究結(jié)論如下:
(1)南太湖流域復(fù)雜地質(zhì)條件地下連續(xù)墻在施工過程中存在的典型質(zhì)量缺陷主要為成槽效率低,部分槽段易發(fā)生塌孔、漏漿現(xiàn)象,開挖后出現(xiàn)大面積漏漿等情況;
(2)地下連續(xù)墻施工要充分結(jié)合現(xiàn)場情況,選用合適的施工工藝及成槽設(shè)備,通過試驗數(shù)據(jù)選擇適當?shù)哪酀{參數(shù),確保成槽過程中槽壁的穩(wěn)定性;
(3)成槽前對槽壁兩側(cè)圓礫層進行槽壁加固,對地下連續(xù)墻施工質(zhì)量控制起到?jīng)Q定性的作用。