張 鷹
(山西西山礦業管理公司,山西 太原 030053)
據我國國家統計局統計可知,我國目前煤炭消耗量占據總消耗量的60%以上,在一次能源的消耗占比更是達到了70%,這無疑可以看出煤炭資源對于我國生產及生活的重要性。隨著我國提出可持續發展戰略,煤炭資源的開采量逐年降低,但由于其基數較大,在未來很久的時間段內,煤炭資源的開采仍是我國賴以生存的重要依仗。在礦井開采過程中,巷道的穩定性十分重要[1-2],在回采巷道由于受到多重支撐壓力的擾動,使得礦壓顯現十分復雜,造成巷道的維護難度在增大,所以如何解決回采巷道超前支護的穩定性成為了研究重點。此前眾多學者對其支護形式及支護參數優化進行過研究[3],本文以狼窩渠礦23204 工作面為研究對象,針對其回采巷道超前支護的單體液壓支架支護效率低、支護強度大的問題,提出利用注漿錨索代替液壓支柱的支護方案,利用數值模擬結合現場實踐,驗證了支護方案的可行性,為礦井安全高效開采提供依據。
狼窩渠礦位于陜西神木西北約55 km 處,井田面積為6.18 km2,設計生產能力為1.2 Mt/a,23204 工作面現采3#煤,煤層厚度2.4~2.88 m,平均厚度2.72 m,工作面地表相對位置位于二采區西部,西部為南北翼瓦斯聯絡巷,南部為23201 工作面(西部)(未掘進),北部為23201(西部)綜采工作面(已回采),東部為本采區西副巷,對應上方為2#煤層工作面采空區。煤層覆存較為穩定且結構接單。煤層厚度3.6~4.6 m,平均厚度為4.2 m,煤層為近水平煤層。隨著礦井自動化、智能化采掘技術的不斷發展以及礦井巷道支護技術的創新發展,狼窩渠礦為有效控制巷道圍巖穩定性設計在23204 工作面運輸巷超前段采用注漿錨索替代液壓支柱超前支護的方案。煤層頂板及底板巖性特征表如表1 所示。

表1 煤層頂板及底板巖性特征表
在進行開挖時,此時巷道圍巖的應力進行重新分布,采用高強度錨索對巷道圍巖進行加固,減小煤巖的變形,首先對錨索在考慮地質情況及模擬邊界效應的基礎上,確定錨巖體的尺寸為20 m×10 m×20 m,對模型進行網格劃分,劃分采用粗劃分的方式,網格尺寸為0.2 m×0.1 m×0.2 m。模型采用摩爾庫倫屈服準則,在模型的下及左右邊界分別設定固定約束,在模型上端部施加均布荷載,根據埋深計算可得均布荷載為4.5 MPa,完成模型建立,對頂板注漿錨索支護參數進行研究,首先對不同錨索預應力下巷道垂直應力分布情況進行研究,預應力分別為100、150、200 kN,錨索尺寸為Φ21.8 mm×6 200 mm,間排距為1 800 mm×900 mm,模擬云圖如圖1 所示。

圖1 不同錨索預應力下巷道垂直應力分布云圖
由圖1 分析可知,當錨索預緊力為100 kN 時,巷道頂板會發生行變并將應力傳遞到整個錨索。并早巷道上覆巖層2.5 m 深度位置產生應力重疊區,直接構成支護承載結構。在錨索的頂底兩端、以及巷道底板的壓應力集中區未能構成有效的銜接,從而正在此位置的應力值較小,應力沒有產生重疊,難以形成有效的承載力,導致巷道圍巖控制不穩定。而當錨索預緊力為150 kN 及200 kN 時,此時隨著錨索預緊力的釋放,頂板深部一定范圍內壓應力疊加,構成穩定的承載結構。在錨索底端與頂端的壓應力形成貫穿,應力疊加效果較好,此時能夠有效提升圍巖承載能力,支護效果較好。
通過以上分析可知,當給錨索施加的預緊力≥150 kN 時,這個階段在巷道頂板巖層內會產生預應力的分布,使預緊力與巖層內的預應力形成有效重疊,從而產生應力集中區,降低由于巷道采掘所導致的巷道頂板拉應力破壞。大幅提高巷道圍巖的穩定性以及錨巖支護體承載力,改善圍巖的受力狀態,降低由于巷道頂板變形導致的應力集中問題。
對不同間排距下巷道垂直應力分布進行分析,預緊力為150 kN,間排距分別為1 200 mm×900 mm、1 800 mm×900 mm、1 800 mm×1 800 mm,垂直應力分布云圖如圖2 所示。
從圖2 可以看出,當錨索的間排距為1 200 mm×900 mm 時,此時能在頂板中產生預應力分布,巖層中的預應力得到有效疊加,此時頂板巖層整體處于壓應力區;而當錨索間排距增大至1 800 mm×900 mm 時,此時巖層中的預應力能夠有效疊加,同樣在頂板形成壓應力區,此時產生的壓應力區未見明顯縮減,巷道開挖后頂板的拉應力破壞狀態得到改變。錨巖支護體承載結構支護效果較好,巷道圍巖的承載能力大幅提升,同時減輕了頂板彎曲下沉對于煤柱體的影響,有效保證了巷道穩定性。當間排距擴大到1 800 mm×1 800 mm 時,錨索兩段間的有效壓應力區有了一定的減弱,對圍巖的錨固作用降低。所以確定最佳錨索間排距為1 800 mm×900 mm。
對注漿錨索支護方案進行工業化試驗,運輸巷道的凈斷面尺寸為4 200 mm×4 000 mm,在原有支護方案的基礎上,利用注漿錨索代替單體液壓支柱,使用1×8 股的注漿錨索對巷道進行支護,錨索的尺寸為Φ21.8 mm×6 200 mm,間排距為1 800 mm×900 mm。并用厚度為3 mm,長度2 400 mm 的W 形鋼帶對注漿錨索進行銜接,每跟錨索采用1 卷MSK2350 樹脂錨固劑進行錨固,并給錨索的施加150 kN 的預緊力,錨索的托盤使用300 mm×300 mm×16 mm 的鼓形托盤。在超前工作面30~50 m 的位置進行錨索注漿支護,注漿壓力小于5 MPa。注漿錨索超前支護示意圖如圖3 所示。

圖3 注漿錨索超前支護示意圖(單位:mm)
如圖3 所示,在階段I 的位置使用注漿錨索搭配單體液壓支柱進行超前聯合支護。單體液壓支柱每排三根,間排距1 200 mm×2 700 mm。在階段II 的范圍內同樣采用單體液壓支柱和注漿錨索聯合的超前支護形式。單體液壓支柱的間排距設定為1 800 mm×2 700 mm。階段III 同樣為單體液壓支柱與注漿錨索。液壓支柱的間排距為2 700 mm×2 700 mm。階段Ⅳ的范圍內取消單體支柱,單排2 根注漿錨索補強支護,每排錨索2 根。對注漿錨索的受力進行監測,錨索受力曲線如圖4 所示。

圖4 注漿錨索超前支護示意圖
如圖4 所示,在測站Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ超前支護段,在距離回采面約40 m 的范圍內時,受到采動的影響,使得Ⅰ號測站的1#和2#注漿錨索應力有所增大,兩者分別由64 kN 和82 kN 增長到69 kN 和89 kN。Ⅱ號測站的1#注漿錨索呈現穩定狀態,維持在70 kN,而2#注漿錨索的應力由76 kN 增長至78kN。Ⅲ測站的1#和2#注漿錨索應力幾乎不變,分別保持在70 kN和75 kN。對于Ⅳ號測站來說,在距回采面200~50 m的范圍時,1#和2#注漿錨索應力保持基本穩定,而在距回采面30 m 時,此時Ⅳ測站的1#和2#注漿錨索受力分別增大至81 kN 和92 kN,其中1#液壓枕的軸向載荷發生下降趨勢,這類現象是由于巷道表面的矸石受錨索與托盤的作用從而發生破碎,使得應力釋放導致。可以看出,注漿錨索受力一直處理安全的范圍內,受力最大值不超過100 kN,可以滿足礦井開采的需求,注漿錨索超前支撐方案可行。
1)對不同錨索預應力下巷道垂直應力分布云圖進行分析,發現當預應力為150 kN 時錨索底端與頂端的壓應力形成貫穿,應力疊加效果好,巷道穩定性好。
2)對不同錨索間排距下巷道垂直應力分布云圖進行分析,確定最佳間排距為1 800 mm×900 mm,此時形成穩定的錨巖支護體承載結構,圍巖性質得到有效改善。
3)對模擬的最佳參數進行工業化實踐,注漿錨索受力一直處理安全的范圍內,受力最大值不超過100 kN,注漿支護方案可行。