





摘 " " "要:通過國內外文獻調研,結合室內模擬評價,得出油基鉆井液增稠的主要原因是固相含量的增加和基液增黏;在此基礎上,針對性提出了改善固相潤濕性和拆散膠質結構降低基液黏度的降黏機理,并進行分子結構設計,在室內合成了油基鉆井液降黏劑MOVRM。現場油基鉆井液老漿評價結果顯示,降黏劑加量在2%時塑性黏度降低率超過20%,動切力降低率在50%以上,抗溫可達150 ℃,有效期在7天以上,能夠滿足現場油基泥漿作業流變性調控需求。
關 "鍵 "詞:油基鉆井液; 降黏劑; 抗高溫; 長效
中圖分類號:TQ225.1 " " 文獻標識碼: A " " 文章編號: 1004-0935(2023)03-0446-04
目前國內頁巖氣開發區塊主要集中于川渝地區,由于頁巖氣通常使用水平井進行開發,鉆井時間長,作業難度大,因此,為了滿足現在施工作業井壁穩定、攜巖、潤滑等需求,鉆井液主要選擇油基鉆井液[1]。但是,油基鉆井液新漿配制成本高,為了降低開發成本,在開鉆時通常采用部分回收老漿與新漿混合之后鉆進的方式[2]。但是混合之后的鉆井液中會殘留部分老漿鉆屑,初始固相含量高,這使得后期作業時再有鉆屑進入鉆井液中時會造成鉆井液黏度快速上漲[3]。過高的鉆井液黏切會增大鉆頭的壓持效應,降低鉆井速度,延長鉆井作業周期,推高鉆井作業施工成本[4],嚴重時甚至會造成鉆井液摩阻損耗增大,泵壓升高,影響鉆井作業的安全[5]。
對于油基鉆井液降黏,目前沒有較好的流變性調整措施,大多采用摻稀的方式,通過補充新漿降低固相含量來降低鉆井液黏度[6]?!?br>