我們公司的FA223 型梳棉機使用年限較長,各項性能都在不斷下降,不利于產品質量指標的改善及消耗的降低。我們結合企業實際情況,針對FA223 型梳棉機的特點,進行了加密前后固定蓋板針布和優化梳理工藝的嘗試。
由于使用的新疆機采棉短絨率和含雜量較高,依靠梳棉機本身的固有梳理效率和常規的梳理工藝,很難得到合格的棉層和棉條。通過工藝優化,雖然可以取得階段性效果,但雜質仍會隨著纖維進入紡紗部件,從而造成嵌雜。固定蓋板是梳棉機重要的分梳元件,其嵌雜掛花量與梳理質量密切相關。影響固定蓋板梳理質量的因素主要有植針形式、蓋板密度、梳理根數和排列組合。植針形式決定了對纖維的梳理強度;蓋板密度決定了對纖維的控制和釋放,是影響嵌雜掛花的重要因素;梳理根數和排列組合決定了梳理質量。及時清除固定蓋板上的嵌雜掛花對提高梳棉機梳理質量十分關鍵。優化固定蓋板針布排列形式,可以明顯改善生條質量。FA223 型梳棉機配置的固定蓋板針布比較單一,原工藝為4 根BH240 型后 固定蓋板[齒密均為240 齒/(25.4 mm)2]和4 根BH420型前固定蓋板[齒密均為420齒/(25.4 mm)2]。我們借鑒當前市場最先進配置,通過調整前后固定蓋板針布的齒密和排列,實現逐步分梳,減少嵌雜掛花,實現穩定質量。
優選齒密、鋒利度、齒形、工作角合理的固定蓋板針布是保證新疆機采棉梳理質量的關鍵,我們更換了FA223 型梳棉機的固定蓋板針布,前后固定蓋板針布根數仍然均為4 根,其中后固定蓋板針布型號依次為BH140 型、BH240 型、BH420型、BH420 型,前固定蓋板針布型號依次為BH420 型、BH550 型、BH660 型、BH660 型。同時,對梳棉機上的相關工藝進行了調整。其中,生條定量由原來的22.5 g/5 m調整為24.0 g/5 m,刺輥速度由929 r/min 增加至1 062 r/min,錫林至后固定蓋板隔距調整為0.56 mm、0.48 mm、0.46 mm、0.43 mm,錫林至前固定蓋板隔距調整為0.25 mm、0.25 mm、0.23 mm、0.23 mm,錫林至后下罩板隔距調整為0.56 mm、0.84 mm,錫林至后上罩板隔距調整為1.10 mm、0.84 mm,錫林至后清潔器隔距調整為0.38 mm~0.48 mm,錫林至前上罩板隔距調整為0.84 mm、1.10 mm,錫林至前下罩板隔距調整為0.48 mm、0.84 mm,錫林至前清潔器隔距調整為0.30 mm~0.38 mm,錫林至活動蓋板隔距調整為0.23 mm、0.20 mm、0.20 mm、0.18 mm。此外,還調整小漏底隔距,提高該部位的預分梳和除雜效果,減小固定蓋板的工作負荷。
更換前后固定蓋板針布并調整梳理工藝后,在其他工藝相同條件下生產JC 7.3 tex 紗,生條及成紗質量指標對比如下。
項目 原工藝 新工藝
落棉率/%10.329.56
生條棉結/(粒·g-1)6352
生條重量短絨率/%7.06.0
生條根數短絨率/%22.020.5
成紗條干CV/%13.1012.83
-40%細節/(個·km-1)213192
-50%細節/(個·km-1)108
+35%粗節/(個·km-1)298216
+50%粗節/(個·km-1)2419
+200%棉結/(個·km-1)6245
+140%棉結/(個·km-1)284203
成紗強力/cN127.3132.5
強力CV/%7.57.3
斷裂伸長率%7.37.4
由以上實際生產數據對比可以看出,通過加密前后固定蓋板針布齒密并優化梳理工藝后,落棉率減小,生條指標得到改善,成紗條干CV、粗節、細節、棉結等明顯改善,成紗強力也得到了提高,取得了較好的效果。