鄧長久
中海油東方石化有限責任公司 海南 東方 572600
在丙烯腈裝置過程中,冷卻塔是主要生產環節,冷卻塔主要發揮急冷、洗滌等功能,丙烯腈損失主要在堿性聚合過程中損失。通常情況下,所有丙烯腈產品損失中,在急冷塔的損失率高達70%,也有部分丙烯腈在硫銨溶液中溶解,并在排出硫銨過程中損失。因此,我們結合丙烯腈裝置現狀,找出影響急冷塔的因素,如未反應氨剩余較多、大循環pH值影響等,有針對性采取解決措施,確保丙烯腈裝置回收率大幅度提升,能夠為企業創造更大經濟效益。
丙烯腈生產一般采用丙烯氨氧化法,在420~450℃條件下,通過XYA-5型催化劑讓丙烯、氨與氧進行化學反應,產物主要有丙烯腈、乙腈、氫氰酸、丙烯醛、丙烯酸、水、一氧化碳、二氧化碳等。通過反應形成的氣相產物中還有大量氨未反應,在反應器出口冷卻器冷卻,當溫度達到210~240℃,再置于急冷塔冷卻到81~85℃。大部分未反應氨在冷卻塔由硫酸中和吸收,少部分則隨反應器進入吸收塔,通過4℃大循環水對其中的丙烯腈、乙腈、氫氰酸進行吸收。回收塔對吸收液萃取、精餾、分離出乙腈后,氣相餾分通過冷凝分層,油相在脫氰塔將氫氰酸去除,獲得的釜液在成品塔被精制成丙烯腈。
丙烯腈回收中影響點在急冷塔,對丙烯腈裝置來說,急冷塔為廢物集散場所,各環節形成的丙烯腈污水將匯聚其中。在對丙烯腈回收過程中,需要加入硫酸,對反應器內未反應氨進行中和[1]。反應氣體也要采取急冷洗滌的方式,加強對急冷塔內pH值、溫度等控制,都有利于提高丙烯腈回收率。在酸性、堿性等條件下,能夠促進聚合,急冷塔中丙烯腈通常在聚合環節損失,也有在排污過程中損失。
分析我廠實際情況,丙烯腈回收率在85%~92%之間,平均在90%左右,相比于國外發達國家還有很大差距,未能達到BP公司94%回收率設計水平。這樣會導致丙烯腈生產對能耗要求較大,也難以提升裝置運行效益,如表1所示,為丙烯腈裝置產品損失情況。

表1 丙烯腈裝置產品損失
通過對急冷塔的檢查后得知,其殘留物包括丙烯腈聚合物、氫氰酸聚合物、丙烯腈,與氨反應形成黃色米基化合物。這是因為在反應器出口,反應器內的未反應氨含量較多,體積占比在8%~18%之間,會造成丙烯腈與部分未反應氨發生反應。若未反應氨含量少,丙烯腈回收率能夠達到92.47%,當未反應氨含量多時,回收率會降低4~5個百分點。若未反應氨含量適中,增加硫酸的用量,丙烯腈裝置回收率能提升。但是硫酸用量超過一定值后,回收率反而會逐步降低,隨著使用硫酸的量增加,會導致吸收液pH值降低,丙烯腈會酸性水解,回收率會受到影響[2]。可見要對反應條件進行嚴格控制,讓反應器出口未反應氨含量處于合適的范圍,嚴格控制進料的氨烯比,也有利于提升丙烯腈裝置的回收率。
要想提高丙烯腈產品質量,對于冷卻塔內未去除徹底的丙烯醛、乙酸,需要在回收塔內再次脫除,將碳酸鈉添加到生產環節,對大循環pH值進行控制,保持在6~7的范圍。這樣乙腈可以與丙烯醛、乙酸等充分地反應,形成丙烯醛氰醇、丙酮氰醇。這是一種親核加成反應。游離腈離子生成速度關系著反應速度,能夠促使氫氰酸離解,反應方程式如下。
在上式中,堿性可以加快氫氰酸離解速度,反應器內丙烯醛、乙酸能夠快速被脫除。在pH值較高的條件下,將導致丙烯腈聚合與堿性水解,大幅度降低丙烯腈回收率。在微酸性條件下,丙酮氰醇、丙烯醛氰醇能夠保持在穩定狀態,無法分解為氫氰酸、丙烯醛和乙酸,這也要求加強對大循環pH值的控制[3]。
丙烯腈反應物體系內含有一定量的氨,導致冷卻塔、回收塔處在偏堿性條件下。這樣會促使丙烯腈出現自聚合反應,包括二聚結構、多聚頭頭結構、多聚頭尾結構等,其反應方程式如下。
二聚:
多聚:頭頭結構
多聚:頭尾結構
在丙烯腈裝置生產過程中,采用丙烯氨氧化法,氨對丙烯腈生成反應為零級反應,氨和丙烯摩爾比控制在1:1左右[4]。生產期間副反應對氨量有一定要求,要想讓催化劑反應活性不受影響,生產中對氨與丙烯的摩爾比需要保持為1:1~1:1.25的范圍。考慮到這一點,要讓反應進料氨比能夠減小,隨著氨比的降低,丙烯腈反應能夠逐步保持穩定,同時急冷塔內丙烯腈回收率將顯著增加,如表2所示,未反應氨、氨比和冷卻塔的損失率情況。

表2 未反應氨、氨比和冷卻塔的損失率
對氣液接觸狀態進行調整,讓急冷塔中未反應氨能夠更加充分被吸收,能夠避免丙烯腈與氨氣進一步反應[5]。為提高丙烯腈裝置回收率,需要對急冷塔作出如下改進:一是對急冷塔噴淋噴頭進行更換,使氣液接觸量增大。二是對急冷塔上升氣帽進行擴大。采取上述優化措施,能夠有效促進急冷塔的氨中和吸收,且反應器內殘余氨量從2.917g/m3減少至0.83g/m3,這樣丙烯腈回收率將有效提升。
急冷塔水溶液pH值在6~7的范圍內,能夠讓反應器內丙烯醛能夠與氫氰酸發生化學反應,獲得產物丙烯醛氰醇,從而將反應器中的丙烯醛有效脫除。對于未反應氨的去除來說,需要一定程度上減小急冷塔pH值[6]。由于急冷塔pH值長期保持在2~5的范圍內,需要采取加酸控制的方法,從調節閥調節方式,轉變為變頻、DCS和在線pH計串級調節。這樣硫酸加入控制后能夠避免出現滯后狀態問題,達到改善控制目標的目的。
要想將反應器內攜帶的丙烯醛、乙酸等順利去除,能夠以與氫氰酸反應形成穩定的氰醇,這是因為氰醇有著較高的沸點,可以更換順利由塔釜進行排出[7]。將碳酸鈉添加到反應過程,對大循環pH值進行調節。如表3所示,結合聚合物含量與大循環pH值關系,將pH值確定下來,應控制在6~7.5的范圍。

表3 聚合物含量與大循環pH值的關系
將碳酸鈉加入回收塔的過程,也需要對其加入量加大控制力度,確保大循環中的水pH值可以保持穩定狀態。這樣在丙烯腈裝置生產過程中,丙烯腈損失可以得到有效控制,相關數據如表4所示。

表4 丙烯腈損失率對比
急冷塔中丙烯腈損失較多,主要在pH值控制、氣液接觸和硫銨排污中降低丙烯腈濃度等方面進行改造,這樣可以有效控制丙烯腈的損失。具體方法如下:一是增大急冷塔除沫器中旋風分離器的效果,盡量多的回收硫銨液,避免硫銨進入后續系統。二是優化冷卻塔中氣液接觸的相構件,替換為新型高效構件,不僅有利于接觸效率提升,也防止丙烯腈聚合。三是在硫銨溶液出口增設一臺汽提塔,利用蒸汽等熱源加熱硫銨液,回收硫銨液中溶解的大量有機物。這樣硫銨液內丙烯腈含量將顯著降低,減少其損失,提高丙烯腈裝置回收率。
總之,丙烯腈用途廣泛,企業在生產中要重視提高丙烯腈回收率。通過研究,對丙烯腈裝置產品回收過程進行優化,各塔丙烯腈損失率大幅度降低,丙烯腈損失率從19.05%降低為9.12%,丙烯腈回收率由90%左右提高到92%以上。如此一來,能夠讓丙烯腈裝置回收技術水平提升,也有效減少生產消耗,為企業經濟效益提升創造了有利條件。