郝 浩
(晉能控股裝備制造集團華越機械有限公司奧倫膠帶分公司,山西 陽泉 045000)
現(xiàn)如今,國內(nèi)現(xiàn)存的皮帶輸送機監(jiān)控系統(tǒng)仍然面臨著自動化水平低、功能簡單、可靠性差等問題。同時,國內(nèi)對皮帶輸送機監(jiān)控技術(shù)的研究起步較晚,大部分中小煤礦還采用人工方式進行礦井監(jiān)測,這種方式的自動化水平不高、勞動強度大、勞動成本高、工作環(huán)境差。另外,員工的安全也不能得到有效的保障[1]。并且,考慮到人為因素的影響,皮帶輸送機的傳動效率也受到了極大的干擾,現(xiàn)場只能進行實時控制和監(jiān)控,無法實現(xiàn)多臺皮帶輸送機的綜合監(jiān)控和管理。為了解決上述問題,本文設(shè)計了一種基于PLC 控制技術(shù)的礦用皮帶輸送機遠程監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)了對皮帶輸送機運行狀態(tài)的監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、故障預測,以及保護、張力、啟停功能的集成。
考慮到皮帶輸送機井下工作條件差,長時間高強度的作業(yè),皮帶易出現(xiàn)打滑、跑偏、斷裂等故障[2]。首先,為了解決皮帶輸送機的打滑問題,必須對皮帶輸送機的運行速度進行實時監(jiān)控;對于高溫問題,需要實時測量輥子的溫度;電機、減速器等關(guān)鍵部件的電氣、振動、溫度等參數(shù)也需要實時監(jiān)控;皮帶跑偏、撕裂、積煤等問題需要通過相應的傳感器來實現(xiàn)。在對監(jiān)控要求進行分析的基礎(chǔ)上,提出了一種基于集中-分布的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(見圖1),它包含了上位機操作層、下位機控制層和現(xiàn)場設(shè)備層。計算機操作層主要是通過計算機、顯示器和交換機來顯示皮帶輸送機的工作狀態(tài),通過人機接口對輸送機進行操作指令的顯示。下位機的控制部分主要是采集和上傳各種傳感信號,并根據(jù)上位機的指令實施控制。該控制部分的控制功能主要是通過一個主站PLC 以及三個從站PLC 來實現(xiàn)的,每個PLC 控制一個皮帶輸送機。最終,經(jīng)由以太網(wǎng)以及主站PLC 之間的信息交互,實現(xiàn)了系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制。現(xiàn)場設(shè)備層主要由各種傳感器和變頻器組成,用于對皮帶輸送機的工作狀況和故障信息的收集及上傳,并實現(xiàn)電動機的軟啟動過程。
當系統(tǒng)工作時,首先,安裝在皮帶輸送機上的各傳感器獲取其工作時間的參數(shù),各傳感器將采集到的狀態(tài)值發(fā)送給相應從站PLC 的輸入端口。從站PLC通過以太網(wǎng)與主站PLC 交換數(shù)據(jù),并將運行數(shù)據(jù)上傳到上位機進行實時反饋顯示。最后,上位機對皮帶輸送機的參數(shù)進行實時監(jiān)控和控制。
系統(tǒng)的關(guān)鍵部件主要由一個主站PLC、三個從站PLC 以及各種傳感器組成。PLC 和傳感器的選擇對系統(tǒng)控制和數(shù)據(jù)采集的可靠性起著至關(guān)重要的作用,因此必須要選擇合理的類型。本系統(tǒng)在設(shè)計的過程中采用了較為流行的S7-300 可編程控制器,采用通用315-2 PN/DP 作為主控制器,內(nèi)置Profinet 和Profious DP,與從站PLC 之間通過以太網(wǎng)進行通信,不需要附加額外的擴展模塊。由于從站PLC 需對各種傳感器采集到的多種數(shù)據(jù)進行進一步處理,因此不但需要CPU、電源模塊,還需要模擬器、數(shù)字式輸入/輸出模塊,其中模擬器輸入模塊型號為SM321、輸出模塊型號為SM322;數(shù)字式輸入模塊型號為SM331、輸出模塊型號為SM332。
要想實時監(jiān)測皮帶輸送機的速度,需要通過速度傳感器來獲取相應的數(shù)據(jù)。選擇KGX-S1 型轉(zhuǎn)速傳感器,在接收到輸送皮帶的速度信號時,通過與額定轉(zhuǎn)速的比較,可以判定有無超速、打滑現(xiàn)象。本系統(tǒng)采用GEJ30 型礦用位移傳感器,用于皮帶輸送機的數(shù)據(jù)采集,其偏移角為(30+3)°的工作角,接觸力為20~100 N,回程為15°,并具有485 通信和尋址功能,能準確監(jiān)測皮帶輸送機的運行狀況和位置信息。
考慮到輸送帶的高溫運轉(zhuǎn),可以采用GWD100礦用測溫儀,能夠避免因運輸皮帶的撞擊引起的火災或電器受到高溫損壞,對電氣設(shè)備外表和軌道線路進行檢查[3]。GWD100 滿足系列標準規(guī)定,在0~100 ℃的工作溫度范圍內(nèi),顯示電流和電壓偏差均低于3%,正常輸出電流范圍為4~20 mA。用來檢查皮帶輸送機機頭上是否有煤堆,并通過GUJ30 型煤堆感應器檢測煤位的變化情況。此傳感器的觸頭容量為12 V/0.5 A,接觸電阻小于0.1 Ω,接點角為(30±3)°,探頭工作力大于9.8 N,完全能夠滿足系統(tǒng)的需要。煙感傳感器是用于收集輸送帶滑動和線路火災產(chǎn)生的煙塵信號的一種傳感器,可以在一定程度上杜絕礦井火災的發(fā)生。該監(jiān)控系統(tǒng)選擇的是GQL-0.1 Y 型感煙傳感器,其工作閾值為0.3 mg/m3,反應時間<60 s,靈敏度和反應速度均較理想。
本文所采用的GVD2000 撕裂儀是為了防止膠帶上出現(xiàn)縱向撕裂現(xiàn)象,其工作質(zhì)量是(2000+200)g/m,工作電壓為12 V,工作電流小于或等于0.5 A,信號輸出端采用斷路器,接線方式為雙線制,需要用DVD2000斷路器與從站PLC DI 模塊連接,具體的接線方式見圖2。

圖2 撕裂傳感器接線
當皮帶輸送機遠程監(jiān)控系統(tǒng)需要工作時,在系統(tǒng)初始化確認沒有問題后,首先選擇啟動模式,選擇自動控制模式后,程序控制皮帶輸送機在與煤流相反的方向上啟動,并根據(jù)皮帶輸送機的運轉(zhuǎn)速度來分配延遲啟動時間;而在與煤流相同的方向上時,解除自動控制模式。如果皮帶運輸機運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)故障,立即進行故障停機,以避免堆煤事故的發(fā)生,相應啟動程序流程如圖3 所示。

圖3 皮帶輸送機啟動流程
該監(jiān)控系統(tǒng)的另一重要作用是對皮帶輸送機在使用過程中可能發(fā)生的打滑、堆煤、超溫、冒煙等故障進行實時監(jiān)測,并按故障的嚴重性進行報警、停止、啟動噴灑等相關(guān)作業(yè),實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)的自診斷。PLC 的軟件系統(tǒng)主要功能為控制系統(tǒng)的初始化工作、設(shè)備故障的自動檢測和控制系統(tǒng)的主程序管理等。然而,控制系統(tǒng)的主控制進度管理則包含許多子程序,內(nèi)容主要涉及對輸入與輸出信息的管理、對控制模塊的選擇、對裝置的啟停管理、對裝置工作的速度管理和對自身故障的保護等。主程序的主要任務是對各個子程序之間的運行進行調(diào)節(jié),以便于系統(tǒng)可以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實時收集,再經(jīng)由處理后將其反饋到地面的集控中心。此外,工作人員可以依照收集的參數(shù)信息對其進行調(diào)整與控制,來完成皮帶輸送機的遠程監(jiān)控工作。
基于山西某煤礦企業(yè)煤炭的生產(chǎn)需求,將井下皮帶輸送機的控制系統(tǒng)作了一系列的改進,完成了從總體方案到硬件系統(tǒng),再到軟件系統(tǒng)的設(shè)計。為了驗證設(shè)計的控制系統(tǒng)的合理性及可靠性,將其應用到現(xiàn)有的皮帶輸送機當中。通過試驗結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),該控制系統(tǒng)不但可以穩(wěn)定運行,還能完成對井下各個皮帶輸送機的集中控制和遠程監(jiān)控。根據(jù)試驗結(jié)果統(tǒng)計,在使用該控制系統(tǒng)之后,皮帶輸送機不僅可以可靠地運行,還具備了速度調(diào)節(jié)的功能,與之前相比,可以節(jié)省大約1/10 的能源。此外,在設(shè)備的啟動過程中,也較原來有了更好的平穩(wěn)性,并且該過程可以經(jīng)由工作人員遠程操控,減少了2~3 名一線作業(yè)人員的派遣數(shù)量,為井下少人化發(fā)展作出了貢獻。該控制系統(tǒng)的應用還降低了煤炭開掘的成本,為煤炭企業(yè)增加了利潤,平均每年可增加100 萬元的直接經(jīng)濟收益。
綜上,將本文研制的皮帶輸送機控制系統(tǒng)應用到煤礦企業(yè)中,在解決了該礦生產(chǎn)需求的同時,還解決了工作效率低、安全性能得不到保障以及能源消耗較高等問題,值得在該企業(yè)廣泛推廣。
針對煤礦皮帶輸送機的傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)存在的問題,采用PLC 作為控制核心,將以太網(wǎng)通信和傳感技術(shù)相結(jié)合,設(shè)計了一種高可靠性、功能全面的礦用皮帶輸送機智能遠程監(jiān)控系統(tǒng),利用智能監(jiān)控系統(tǒng)中PLC 控制單元的結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了對皮帶輸送機啟動、現(xiàn)場及運行工況的實時顯示和控制調(diào)整,及時對運輸過程中的各種故障進行報警和處理,確保皮帶輸送機在遠程監(jiān)控條件下安全可靠地運行。