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東鞍山燒結廠含碳酸鹽浮選鐵尾礦再選鐵試驗

2023-11-26 12:30:06張江寧叢樹雙
現代礦業 2023年10期

張江寧 叢樹雙 楊 光

(鞍山鋼鐵集團有限公司東鞍山燒結廠)

我國鐵礦石資源需求量巨大,對外依存度達80%左右。因此,要解決我國鐵礦石的保障供給問題,必須從多角度、多方向發力,其中,提高資源的利用率是一種重要手段[1-2]。

東鞍山燒結廠含碳酸鹽鐵礦石品位不高,礦石性質復雜,屬難選鐵礦石資源[3-5]。受大規模工業化生產方式及工藝與設備的影響,有部分鐵礦物流失在浮選尾礦中[4-5]。為提高資源的利用率、減少鐵礦物流失,開展有價成分的回收意義重大[6-7]。國內關于浮選鐵尾礦再選鐵的研究成果較多,馬自飛等[8]開展了東鞍山鐵礦浮選尾礦中鐵礦物的回收研究,確定的磨礦—磁選—反浮選工藝流程獲得了TFe 品位66.45%、回收率39.29%的鐵精礦;邵安林等[9]針對東鞍山浮選尾礦的預富集鐵精礦進行了深選試驗,確定的懸浮磁化焙燒—弱磁選工藝的鐵精礦TFe 品位64.23%、回收率79.53%。

參考類似礦山的大量研究與實踐成果,針對東鞍山燒結廠浮選鐵尾礦開展了流失鐵礦物的回收工藝研究。

1 試樣

東鞍山燒結廠浮選尾礦試樣主要化學成分分析結果見表1、礦物組成見表2、鐵物相分析結果見表3、粒度篩析結果見表4。

由表1 可知,試樣TFe 含量為22.82%、FeO 含量為9.87%;SiO2含量較高,達51.24%;其他成分含量均較低,有害成分S、P含量非常低。

由表2 可知,試樣中的有用礦物主要有磁、赤鐵礦和菱鐵礦;主要脈石礦物有石英,含量為54.79%,鐵白云石、綠泥石少量,其他礦物較少。

由表3 可知,試樣中的鐵主要分布在磁、赤鐵礦和菱鐵礦中,分布率分別為62.74%和30.00%,是主要回收富集對象。

由表4可知,試樣粒度較細,+0.074 mm 粒級產率為13.93%,-0.038 mm 粒級產率為56.43%;鐵礦物在細粒級有明顯的富集現象。進一步的研究表明,鐵礦物主要以連生體的形式存在,要獲得較高品位的鐵精礦,必須對試樣進行細磨深選。

2 試驗研究與結果分析

2.1 磨礦條件試驗

2.1.1 球徑與攪拌器轉速匹配試驗

球徑與攪拌器轉速匹配試驗用有效容積1.91 L的陶瓷介質攪拌磨機進行磨礦,介質充填率為75%、磨礦濃度為60%、料球質量比為0.8、磨礦時間為2 min,球徑與攪拌器轉速匹配試驗結果見表5。

由圖1 可知,當球徑由3 mm 增大到4 mm 時,比生產率和磨礦效率上升;當球徑增大到5 mm時,比生產率下降,磨礦效率上升;繼續增大球徑,指標總體下降。因此,確定最佳球徑為5 mm。

2.1.2 介質充填率試驗

介質充填率試驗用有效容積1.91 L 的陶瓷介質攪拌磨機進行磨礦,球徑為5 mm、攪拌器轉速為650 r/min、磨礦濃度為60%、料球質量比為0.8、磨礦時間為2 min,介質充填率試驗結果見表6。

由表6 可知,充填率由65%提高到85%,比生產率和磨礦效率均上升。這是由于當充填率較小時,介質之間碰撞的機會變小,同樣物料與介質之間碰撞、擠壓的次數變少,從而導致磨礦效率較低。因此,適當提高充填率能夠增大介質與礦物之間的碰撞機會,從而提高磨礦效率;但過高的充填率會增大介質之間的無效碰撞,不利于物料的粉碎[10]。因此,確定后續試驗的充填率為75%。

2.1.3 料球質量比試驗

料球質量比試驗用有效容積1.91 L 的陶瓷介質攪拌磨機進行磨礦,球徑為5 mm、攪拌器轉速為650 r/min、磨礦濃度為60%、介質充填率為75%、磨礦時間為2 min,料球質量比試驗結果見表7。

由表7 可知,料球比由0.6 上升到0.9,比生產率和磨礦效率均上升;繼續提高料球比,比生產率和磨礦效率維持在高位。這是因為當料球比較小時,介質球與物料碰撞、研磨幾率較小,因而粉磨效果不好;適當提高料球比,介質球與物料碰撞、研磨幾率增加,物料的粉磨效果改善;料球比過大,磨機內存料太多,料球撞擊、研磨幾率反而下降,導致研磨效率下降[11-13]。因此,確定后續試驗的料球比為0.9。

2.1.4 磨礦濃度試驗

磨礦濃度試驗用有效容積1.91 L 的陶瓷介質攪拌磨機進行磨礦,球徑為5 mm、攪拌器轉速650 r/min、料球質量比為0.9、介質充填率為75%、磨礦時間為2 min,料球質量比試驗結果見表8。

由表8 可知,磨礦濃度由50%上升到70%,比生產率和磨礦效率均上升,這是因為礦漿濃度較低時,礦漿流動速度較快,磨礦往往不充分,容易出現“跑粗”現象。當然,礦漿濃度過高,礦漿的黏度增大,容易過粉碎;同時,礦漿濃度過高也不利于粗粒礦物沉降,容易出現“跑粗”現象[14]。綜合考慮,確定磨礦濃度為60%。

2.2 磁選試驗

確定條件下的磨礦產品(-0.038 mm95%)1 次弱磁選(95.54 kA/m)1 次強磁粗選(0.9 T)1 次強磁精選(0.5 T)流程試驗精礦TFe 品位為39.02%、回收率為73.39%。

2.3 反浮選試驗

2.3.1 開路試驗

在條件試驗基礎上進行了磁選精礦的反浮選開路流程試驗,試驗采用1粗2精2掃流程,粗選陰離子捕收劑TD-Ⅱ用量為600 g/t、石英活化劑CaO 用量為900 g/t(礦漿pH=11.5)、鐵礦物抑制劑淀粉用量為1 000 g/t,1 次精選TD-Ⅱ用量為300 g/t、2 次精選用量為300 g/t,試驗結果見表9。

由表9 可知,磁選精礦采用1 粗2 精2 掃開路反浮選流程處理,可獲得TFe 品位63.18%、作業回收率38.18% 的反浮選精礦,反浮選尾礦TFe 品位為21.64%、作業回收率為20.49%。

2.3.2 閉路試驗

在開路試驗基礎上進行了閉路浮選試驗,流程見圖1,結果見表10。

由表10 可知,磁選精礦采用1 粗2 精2 掃閉路反浮選流程處理,可獲得TFe 品位62.43%、作業回收率55.10% 的反浮選精礦,反浮選尾礦TFe 品位為25.87%、作業回收率為44.90%。

2.4 全流程試驗

在上述試驗的基礎上,確定試樣的處理工藝流程為攪拌磨磨礦(-0.038 mm95%)—弱磁選(95.54 kA/m)—強磁粗選(0.9 T)—強磁精選(0.5 T)—1 粗2精2掃中礦順序返回閉路反浮選流程,強磁粗選和精選尾礦與反浮選尾礦合并作為最終尾礦,反浮選精礦即為流程的最終精礦。試驗全流程見圖2,結果見表11。

由表11 可知,試樣采用圖2 所示的攪拌磨磨礦—弱磁選—強磁粗選—強磁精選—1 粗2 精2 掃中礦順序返回閉路反浮選流程處理,可獲得TFe 品位62.43%、回收率35.00%的浮選精礦,綜合尾礦TFe 品位為17.01%、回收率為65.00%。

3 結論

(1)東鞍山燒結廠浮選尾礦樣TFe 品位為22.82%、FeO 含量為9.87%,SiO2含量高達51.24%,其他成分含量均較低,有害成分S、P 含量非常低;試樣中的有用礦物主要有磁、赤鐵礦和菱鐵礦,主要脈石礦物石英含量為54.79%,鐵白云石、綠泥石少量,其他礦物較少;試樣中的鐵主要分布在磁、赤鐵礦和菱鐵礦中,分布率分別為62.74%和30.00%,是主要回收對象;試樣粒度較細,+0.074、-0.038 mm 粒級產率分別為13.93%和56.44%,鐵礦物在細粒級有明顯的富集現象,且鐵礦物主要以連生體的形式存在,要獲得較高品位的鐵精礦,試樣必須進行細磨深選。

(2)試驗確定的磨礦條件下的產品粒度為-0.038 mm95%、弱磁選磁場強度為95.54 kA/m、強磁粗選背景磁感應強度為0.9 T、強磁精選背景磁感應強度為0.5 T,磁選精礦TFe 品位為39.02%、回收率為73.39%。

(3)磁選精礦采用1 粗2 精2 掃閉路反浮選流程處理,可獲得TFe品位62.43%、作業回收率55.10%的反浮選精礦,反浮選尾礦TFe 品位為25.87%、作業回收率為44.90%。

(4)試樣采用攪拌磨磨礦(-0.038 mm95%)—弱磁選(95.54 kA/m)—強磁粗選(0.9 T)—強磁精選(0.5 T)—1 粗2 精2 掃中礦順序返回閉路反浮選流程處理,最終可獲得TFe品位62.43%、回收率35.00%的浮選精礦,綜合尾礦TFe 品位為17.01%、回收率為65.00%,較好地回收了現場浮選尾礦中的鐵礦物,大大減少了鐵礦物的流失,并獲得了品質不錯的鐵精礦。

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