陳能革 朱 磊
(1.安徽馬鋼礦業資源集團有限公司;2.馬鞍山礦山研究院爆破工程有限責任公司;3.中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司)
地下礦山采用充填法開采時,若一步驟回采邊界控制不佳、超欠挖嚴重,不僅影響開采作業安全,增大支護工作量和支護成本,還增加了礦石損失率和貧化率,也對二步驟回采時充填體穩定和礦石質量控制等造成負面影響[1-3]。
以馬鋼白象山鐵礦地下開采為背景,針對一步驟回采過程中的采場輪廓控制問題,在采場邊界控制過程中引入預控界面爆破理念,開展現場爆破試驗,為礦山一步驟回采采場輪廓控制提供指導依據。
白象山鐵礦采用地下開采,設計礦石生產規模為200 萬t/a,采用主井-副井開拓,對角式通風系統;礦山屬高溫氣液交代層控礦床,即“玢巖鐵礦”中閃長巖體與周圍沉積巖接觸帶中的鐵礦床。主礦體賦存于閃長巖與砂頁巖接觸帶部位,其形態受礦區背斜構造控制,橫向呈平緩拱形,產狀與圍巖基本一致。頂板圍巖中閃長巖占44%、角頁巖占44%,其余為砂頁巖和脈巖;底板閃長巖占69%,角巖為31%。閃長巖強度變化大,局部遇水軟化。角頁巖在靠近礦體部位有泥化作用,局部較軟弱。礦區內斷裂構造較為發育,共發現10條斷層,對地下作業安全構成較大威脅。
礦山采用充填采礦方法開采,保證地表不發生大面積陷落,減輕地表水對采礦的直接影響。礦山采用上向分層充填采礦法,一步驟先采礦房,待礦房充填后再二步驟回采礦柱[4-6]。
采場進路寬度為6 m,分2層開采;先采用水平鉆孔爆破回采上分層,層高3.5 m,形成作業空間后,再采用臺階式下向孔爆破下分層,下分層高度主要有3.5、4.0和7.0 m 3種類型。
下向孔采用鑿巖臺車鉆孔,孔徑70 mm,炮孔傾角90°,正方形布孔;每排4個炮孔,排距1.5~1.8 m;采用粉狀乳化炸藥卷進行爆破。根據采場巖性條件,每次爆破2~5 排炮孔;采用逐排順序起爆方式,排間炮孔進行微差控制;炮孔平面布置見圖1。
地下采場下分層回采時逐排起爆炮孔,相鄰邊孔間距與正常爆破排距相同,未對兩側的邊孔間距進行靈活控制。由于采場爆破參數、起爆網路等不合理,導致爆破后的采場輪廓不規則、采場邊界質量控制差、超欠挖現象突出,不僅增大了礦石損失,降低了礦石回采率,同時也增大了二步驟回采的難度,使得二步驟回采時無法準確掌握采場進路的邊界,致使大量充填體混入礦石中引起礦石貧化。
經現場調查統計,采場不同區域的超欠挖幅度達到30~110 cm,在節理裂隙、斷層構造等處變化幅度更為嚴重。
預控界面控制爆破是采用預裂爆破的思想,將預裂爆破的原理引入到地下爆破采場輪廓控制中[7-8]。具體手段是在采場輪廓上鉆一排相對密集的預先起爆邊孔(與預裂爆破的預裂孔類似),并在主炮孔爆破之前起爆;邊孔爆破后,沿相鄰邊孔中心連線形成1條具有一定寬度的貫穿切割縫,獲得較平整的采場開挖輪廓,然后再起爆主爆孔。預裂縫可以降低主爆區爆破對采場輪廓的破壞,解決超欠挖控制難題,同時可以有效削弱爆破振動危害[9-10]。
由于地下采場不同區域的礦巖特性、鉆孔深度等存在一定的差異,常規爆破參數不具有普適性,需要開展不同預裂孔孔距、裝藥結構、線裝藥密度等的爆破參數優化,以獲得最佳的采場輪廓控制效果。
在地下-430 m 中段865#、869#、625#采場分別開展了分層高度3.5、4.0 和7.0 m 的預裂爆破試驗。在采場進路兩側布置小孔距邊孔,孔距為0.9 和1.0 m,邊孔直徑與正常爆破孔相同;邊孔超前主爆孔起爆,建立采場邊界預控界面;每次爆破3 排主爆孔,試驗方案見表1。

邊孔采用不耦合間隔裝藥結構,導爆索連接起爆;采用φ32 mm 乳化炸藥卷,單支長度30 cm、質量300 g;采用導爆索起爆,炮孔底部加強裝藥。邊孔超前主爆孔110 ms起爆。
對于865#采場,邊孔深度3.8 m,相鄰邊孔間距1 m;每孔裝7 支φ32 mm 炸藥卷,裝藥量2.1 kg;其中,孔底連續5 支,加強段裝藥長度1.5 m,然后依次間隔30 cm 布置1 支炸藥卷;線裝藥密度為0.55 kg/m。試驗邊孔數量為10個,總裝藥量21 kg。
869#采場分層高度4.0 m,邊孔深4.3 m,相鄰邊孔間距1 m;每孔裝8.5 支φ32 mm 炸藥卷,單孔裝藥量2.55 kg;其中,孔底加強段裝藥長度1.8 m,然后依次間隔30 cm布置1支炸藥卷;線裝藥密度為0.59 kg/m。試驗邊孔12 個,總裝藥量30.6 kg。炮孔布置和裝藥結構見圖2和圖3。


625#采場分層高度7 m,邊孔深7.3 m,相鄰邊孔間距0.9 m;每孔裝15 支φ32 mm 炸藥卷,裝藥量4.5 kg;其中,孔底加強段裝藥長度2.1 m,然后依次間隔20 cm 布置1 支炸藥卷;線裝藥密度為0.62 kg/m。試驗邊孔12個,總裝藥量54 kg。
現場試驗表明,在地下采場采用預控界面爆破技術,待相鄰邊孔貫穿成縫后,可以形成清晰可見的爆破半壁孔,取得較好的采場輪廓控制效果,改善采場超欠挖量現象;整體上,采場輪廓不平整度可以控制在15 cm 以內,在礦石完整性好的區域可以控制在5 cm 以內,現場爆破效果見圖4。同時,地下采場現場試驗效果有力驗證了爆破試驗參數的可行性,對于-430 m 中段其他采場輪廓控制具有較好的指導作用。

考慮到礦山不同中段、不同區域采場的礦巖特性存在一定的差異,根據-430 m 中段采場的現場爆破試驗結果,綜合考慮推薦一步驟下向孔回采預控界面爆破參數如表2所示。

結合推薦爆破參數表2,應根據礦山一步驟下向孔回采現場實際爆破效果,對爆破參數進行實時動態調整,以取得最佳的采場輪廓控制效果,避免超欠挖現象,提高礦石的回收率。
(1)現場試驗表明,預控界面爆破方法是提高采場輪廓控制質量的重要技術手段,在一步驟下分層回采中,可以形成清晰可見的爆破半壁孔,較好地控制采場超欠挖現象,對于提升礦石回采率以及開采安全具有重要意義,適宜根據礦石回采需要進行針對性的界面控制技術應用。
(2)根據礦山巖性條件和下向孔深度的不同,一步驟下向孔回采預控界面控制時,推薦邊孔距0.8~1.4 m,孔底加強段裝藥高度1.2~2.1 m,線裝藥密度0.45~0.60 kg/m,并結合現場爆破效果對參數進一步調控以取得最佳的采場輪廓控制。