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某型舵機微動電門燈不亮故障分析

2023-10-31 08:25:54范琦國營蕪湖機械廠
航空維修與工程 2023年10期
關鍵詞:調試故障

■ 范琦/國營蕪湖機械廠

0 引言

某型舵機在實際使用過程中具備兩種功能:一種為操縱舵面偏轉功能,操縱系統的執行機構;另一種為極限限制功能,當俯仰方向過載超過允許值時限制駕駛桿繼續移動。其工作可靠性和穩定性不僅對飛行控制系統至關重要,而且直接影響飛機的飛行品質和安全[1]。該舵機是典型的閉環反饋伺服系統,導致其微動電門故障的影響因素較多,本文采用故障樹分析方法,將故障現象與故障原因之間的邏輯關系全面、簡潔、清晰、形象地描述出來,便于理清思路,防止梳理過程出現疏忽、錯漏[2]。

1 故障現象

某型舵機性能重復試驗時,發現舵機微動電門信號燈不亮。工藝要求將搖臂置于中間位置,緩緩增大控制信號,使搖臂向極限位置移動,直到控制臺上的信號燈燃亮為止(信號燈燃亮表示微動電門開始動作)。微動電門信號燈應在活塞桿距止端0.5~3mm 時燃亮,但故障產品搖臂位移全行程中微動電門燈均不亮。

2 工作原理

2.1 舵機組成

該型舵機主要由作動筒組件、輸出搖臂、電動液壓放大器、電磁活門、油濾、微動電門、反饋傳感器、連通活門等組成。舵機接收電傳操縱系統信號后,根據信號對輸出活塞組件配油,輸出機械信號(位移)傳遞至舵面執行傳動裝置,實現舵面偏轉及飛行姿態變換。

2.2 工作原理

舵機控制示意圖如圖1 所示。該型舵機接通控制電流后,電磁活門接通,高壓液壓油進入舵機內部,打開連通活門切斷活塞桿兩個腔室,同時到達電動液壓放大器。此時,向電動液壓放大器輸入搖臂移動信號,在電信號操縱控制下電動液壓放大器給活塞桿兩腔配油,活塞桿兩腔壓力差控制其運動,帶動搖臂運動。同時,活塞桿帶動反饋傳感器裝置發出反饋信號,閉環控制時該反饋信號接入,搖臂可停留在中間任意環節。在開環狀態下,傳感器反饋信號不接入,舵機輸出搖臂一旦開始運動僅可在極限位置停留。當活塞桿運動到一定位置時,觸動微動電門裝置,電門發出舵機搖臂極限邊界位置信號,此時控制面板微動電門信號燈亮。

圖1 舵機控制示意圖

3 故障原因分析

3.1 故障樹

如圖2 所示,根據舵機的微動電門工作原理,當舵機電門出現燈不亮故障時可從以下幾個環節進行分析。

圖2 某型舵機異響故障樹

1)裝配故障:安裝異常、插座焊接異常等。

2)機械故障:運動部位卡滯、位移異常、活塞桿尺寸異常和間隙異常等。

3)電氣故障:電門觸點積炭、電門內部故障、電門觸點異常、導線電阻異常和導線絕緣異常等。

3.2 故障定位

1)底事件X1 機理分析及排查

若活塞桿直徑磨損偏小,將導致與襯套配合尺寸偏差,搖臂輸出力或位移出現異常。若活塞桿長度出現偏差,則分解前檢查、裝配調試過程均無法通過微動電門燈亮檢查。檢查活塞尺寸故檢記錄、調試試驗記錄均符合要求,短時間不會導致活塞尺寸偏離,可排除活塞桿尺寸異常因素。即底事件X1 被排除。

2)底事件X2、X3 機理分析及排查

若活塞桿卡滯,可能導致撥桿位移無法到達微動電門開啟位置,其活塞桿輸出力將出現異?;蛘哌\動過程可觀察到卡滯現象。若輸出位移異常,同樣將導致撥桿無法觸發微動電門、搖臂輸出位移將出現異常。

對已檢測的活塞輸出力及位移進行重復試驗檢查,其輸出力及位移數值符合工藝要求,運動過程平穩無卡滯,排除活塞桿輸出故障因素。即底事件X2、X3 被排除。

3)底事件X4、X5、X6 機理分析及排查

若微動電門導線破損、斷路、電阻異常,檢測插頭處電阻應超出工藝要求。若焊接異常導致虛焊、漏焊、焊料堆積等現象或焊接錯誤,則插頭電阻應不符合工藝要求或焊接處外觀、焊點異常。

檢測插頭阻值及絕緣,電阻及絕緣均正常;檢查焊接外觀,質量均符合要求。排除了導線電阻異常、焊接故障因素。即底事件X4、X5、X6 被排除。

4)底事件X7、X8、X9 機理分析及排查

若微動電門內部故障、觸點積炭或彈片失效,則電門無法正常開閉或按鍵異常,微動電門無法正常開啟關閉,測量其打開關閉時電阻不合格。

打開舵機左右側面蓋板,檢查微動電門打開關閉時按鍵無異常,可以正常開關且電阻均符合要求,排除內部故障、觸點積炭或彈片失效因素。即底事件X7、X8、X9 被排除。

5)底事件X10、X11 機理分析及排查

若微動電門安裝位置距離撥桿較遠或偏離撥桿軸線,則試驗過程中微動電門無法正常開啟關閉,信號燈燃亮將出現異常。調試過程中電門位置應按工藝調整至合適位置,否則無法通過調試試驗檢查,檢查調試試驗記錄可排除安裝位置異常故障。即底事件X10、X11 被排除。

6)底事件X12 機理分析及排查

若微動電門擰緊力不夠,僅擰緊至手指力無法移動程度,能夠保證調試過程微動電門燈亮符合要求。但液壓活塞桿輸出力帶動撥桿多次開啟電門后,由于輸出力較大,可能將推動電門緩慢位移,直至完全偏離調試合格位置,最終導致微動電門燈不亮。

打開側面蓋板,檢查微動電門固定螺釘,使用扳手、螺刀可輕松擰開,說明螺釘擰緊力不足。重新安裝微動電門,擰緊固定螺釘后重復試驗,燈不亮故障未復現。即底事件X12 無法排除。

3.3 故障原因分析

經工藝查詢及實際操作了解,微動電門裝配時是盡量在原機位置安裝,固定螺釘擰緊保電但不需進行保險,后續試驗過程需要根據行程測試結果調整微動電門位置。該調試過程需反復擰松螺釘移動微動電門,直至微動電門在活塞桿距止端0.5~3mm 時燃亮。調試合格后,擰緊微動電門并進行保險。待舵機外罩安裝完成并噴漆后,需對其性能進行重復試驗,防止出現異常。

根據記錄,試驗過程微動電門燃亮行程合格,操作人員回憶該舵機調試過程電門移動次數較多,調試合格后固定螺釘可能未擰緊到位,打保險前未重復檢查螺釘擰緊情況,最終導致故障的發生。該螺釘位于外罩內部,無法直接檢查以發現松動故障,造成重復試驗、分解、安裝、調試,導致人力、物力的浪費和修理周期的延長。

分析其深層次原因,造成該故障的原因包括:

1)微動電門螺釘處于活塞桿的干涉位置,實際操作及觀察較為困難,操作過程對人員精力消耗較大。同時調試過程屬于重復性操作,調試次數過多易出現人員疲勞及精力不集中現象,因此容易疏漏。

2)實際操作未嚴格遵守工藝要求,調試過程結束要求立即進行螺釘擰緊,該過程一旦中斷容易造成操作遺漏。

3)對于螺釘保險部位的關注度不夠,打保險前應當檢查其擰緊情況,否則該處保險起不到相應作用。

4)產品內部零件出現裝配故障后較難發現,因此在封蓋前應當重點檢查。

4 預防措施

通過本次故障分析,制定相應的預防措施:

1)對操作者進行培訓提醒,總結裝配過程關鍵步驟,實際操作中工作盡量不中斷,裝配過程應嚴格按工藝要求執行,防止錯漏裝等人為差錯的發生。

2)建議打保險前對螺釘、螺塞擰緊情況進行重復檢查,防止出現漏擰緊現象。打保險過程不建議中斷,防止漏打保險。

3)對于產品內部零件,建議封蓋前重點檢查保險、裝配位置等,防止類似故障的發生。

4)建議對調試試驗等實際操作復雜、重復性較高的工藝過程進行重點關注,調整完成后續工作,防止因遺忘而需要重新調試。對于類似微動電門螺釘有干涉且操作不便的部位,可設計專用工裝來降低操作難度,也可在分解過程中標注電門原機位置以降低調試次數。同時建議調試完成后標注電門最終位置,便于后期的排故及觀察。

5)對于有調試過程的產品,建議在全部試驗調試過程完成后進行一次性能檢查,防止由于調試時間長、操作復雜而出現遺漏。試驗完成后,在檢查密封部位滲漏情況的同時,檢查產品整體外觀及安裝位置的正確性,防止錯漏安裝等低級錯誤的發生。

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