趙樹勇
(深圳市衛光生物制品股份有限公司,廣東深圳 518107)
在國民經濟整體獲得長足發展的同時,對能源的需求也日漸增大,如空調系統在建筑結構中損耗了大量的能源,其能耗占建筑總能耗的40%~60%。制冷機組的運行一般處于部分負荷下,這不僅造成了機組的運轉速率大幅降低,也導致機組資源過度損耗,影響其正常運轉,因此需對傳統的制冷機房開展節能改造。
某制藥有限公司所占面積約18 萬平方米,主要負責營養物品和醫療器械的產出,還與生產車間、辦公樓以及附屬性建筑物等有密切關系。該公司機房配置了5 項冷水機組(開利活塞機和開利離心機均為2 臺、特靈離心機為1 臺)作為制冷來源,一般為二期工藝空調體系供冷(負荷起伏較大)。鑒于使用機房的時長較長,某些機組的運轉時間高達20 年,其性能和運轉效率明顯降低,且該系統和管道實況較為繁雜,管道內均存有較大阻力。基礎內主要通過二次泵體系來引入冷卻水與冷凍水,這意味著冷凍水應經由一次泵重復流動在機組之內,再以二次泵將其加壓輸送至管路最末的部位。由一次泵把冷卻水運至水箱后,再分別以冷機冷凝器械或有關施工工藝來再次冷卻。基于節能層面的考量,機房改造完備后,其COP(水泵和冷卻塔也在內)均應在預設值0.7 kW/RT 附近輕微浮動[1]。
鑒于生產藥品環境通常有著較為嚴苛的標準,與日常生活環境存在較大差異,因此在開展藥品生產作業時,必須確保其濕度和溫度能夠符合工程標準。制藥廠房凈化空調系統必須高度精準地控制生產濕度和溫度,這就要求系統具備多功能段的同時,也應該具備特殊的控制措施。凈化空調系統和舒適性空調系統相比,后者在冬夏季開展室內參數計算時波動幅度較大。根據現有文獻可知,當室內溫度為20~26 ℃、相對濕度的變化在40%~80%時,人體舒適性不會出現明顯的差異[2]。
生產藥品時需保持較高的潔凈度,隨著我國持續改進藥品生產實地環境的相關施工規定,也應為各類最新研發的藥品生產性能配置更高規格的潔凈度。其中制藥企業應注重打造生產潔凈度更佳的藥品環境,若未能符合預設要求便會影響產品品質,但舒適性空調系統無需考慮上述工藝要求。
制藥廠房凈化空調系統通常比舒適性空調系統的新風量要高,前者的新風量在符合室內人員舒適性要求的同時,還必須符合排風和正壓的要求。而舒適性空調系統在調整新風量之時,主要參照GB 50189—2005《公共建筑節能設計標準》規定為10~50 m3/(h·人);GB/T 1883—2002《室內空氣質量標準》確定室內新風量為30 m3/(h·人)。
在整體分析節能潛力后,才能更好地推動檢測和調研作業的開展,在工廠內部以用能系統和設施開展了檢測作業和數據收集作業,并在施工現場勘察管道的分布狀況,最后的技術交流活動與機組運轉過程中的維護作業有關。經研究可知,該廠的中央空調系統在設計和實際運營過程中存有的節能潛力為:
(1)鑒于制冷機組效率較低,運轉所需時間較長且COP 顯著低于預設額定值,其能效也得到明顯提升。此外,改造前選用的制冷設備多數均處于部分負荷運轉,其負荷率幾乎低于50%,因此,能夠及時更換制冷機的規格并引入制冷機變頻技術[3]。
(2)按照實地檢測的水泵效率可知,水泵的運行效率未能位于高效率的運行范圍內,其效率較低,這與管道復雜導致的阻力有密切關系。因此,應該完善管道和選用一次泵,有益于提升水泵的運行效率。
(3)冷卻塔運行年限過長,更換填料的次數較少,常導致循環水系統產生腐蝕、積污以及菌藻,檢測到的冷卻塔運行效率較低。改造前機房的耗電總量、制冷數量以及能效見表1。

表1 制冷機組整體運行能耗
傳統機房整體效能平均為1.28,迫切需要節能改造,該工程的制冷機房可有效地開展節能改造作業,具備較大的改造余地,包含更換制冷機、完善管道以及清潔冷卻塔等。
通過分析體系運轉的負荷實際狀態,可知體系內的設施多數均在部分負荷下運行,這造成了水泵與制冷器械所需能耗變多,且運轉速率變小。因此,應將舊有活塞機與運轉效果較差的離心設備,替換運轉成效較好的變頻式螺桿冷水機組(此次引入的器械其本身便具有0.568 kW/RT 的滿載COP,NPLV 是0.33 kW/RT)。同時,將運轉實況較差的舊水泵替換成運行效率較高的變頻水泵(對水泵葉輪開展一定的優化措施)。由檢測結論可知,較于固定運行頻率,約克離心式冷水機組選用VSD(變頻驅動設備)后能夠獲得更經濟的節能功效。機組選擇并將VSD 投入實地運行后,其運轉負荷總量降低,也能夠帶動機組冷凝的施工壓力隨之降低(冷卻水的溫度低),其運轉頻率也相對減小,若電機的運轉速度持續減小,電機的輸入性電力損耗總量也會平方式下降,可減小VSD 其電力損耗總量。在所承擔的冷負荷保持一致時,VSD 機組的使用年限越長,其所需能源、電量就越小,回收周期也會相應減短。
鑒于工程內兩區域間對功能溫度的要求有所差異,需為其分別供應冷凍水(如某一區域供冷溫度預設成7 ℃,另一供冷溫度是10 ℃),此類狀況下最好為其分開供冷,才能獲得最佳的供冷效果。其中一臺專門負責溫度為7 ℃的區域、另一臺則負責溫度為10 ℃的區域,這就為推動溫度為10 ℃區域機組的運營效果提供了保障,進而提高系統整體的運行效率。
在適宜的方位做好冷卻水智能化加藥器械的安全設置作業,冷卻水智能化加藥器械包含SUS304 結構、計量泵和PP 桶、電導率儀表,冷卻塔在線水的品質(電導率)監測體系(若超出標準可自行排水)等。經由線上監測體系、智能化加藥體系來判定最終投進循環水系統中的化學藥劑總劑量,有效避免此體系中產生腐蝕、積污及藻泥等,并將冷卻水流動期間生成的阻力降至適宜的范圍,即可顯著提高水泵運轉速率。此外,為了確保機組始終處在高頻運轉狀態,應及時處理好冷卻塔水,在制冷機上加設在線清潔設備。
室內能效為0.7 kW/RT,反映其整年運轉能效水準的平均值,若在其過渡期間有效引入適宜的制冷器械或最新研發的風運轉等,鑒于該制冷方式通常會具備較適宜的能效水準,較于原引用的供冷體系,在整體上顯著地提高了其供冷功能和運行效果。
高效機房整個項目在預設了運轉需求之外,還要求最新控制策略將設備的運行區間限定在某一范圍內,能源管理體系配合機房智能控制系統,即可達到較為良好的控制效果。上述選用的項目均要求系統的調試水準能夠符合運行規定,最好可以及時地監測業主的真實運行戰略,以免因業主未能遵循運行要求,導致系統的能效水平達不到標準。
自機房推行節能改造環節后,獲得了顯著的節能成效,表2是改造后的制冷機組整體層面上的運轉所需能源,若將機組整個推進期間的能效水準預設成0.73 kW/RT,即可吻合ASHRAE Journal 所規定的機房能效所預設的較高水準。

表2 改造后制冷機組整體運行能耗
制藥廠制冷機組多數時段均處于部分負荷下運轉,這在極大降低機組運行效率的同時,也導致了能源過度損耗,影響機組的平穩運行。本文從具體工程實例出發,闡述冷凍機房自控改造節能技術,在確保藥品生產安全性后,經過減小制藥廠冷凍機房空調系統的能源損耗,以推動制藥事業的長足發展。