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降低膨脹烘干機故障率及改造應用

2023-10-26 11:35:50李世財王立峰肖光宇鄧聯新
設備管理與維修 2023年17期
關鍵詞:筒體

趙 新,李世財,王立峰,肖光宇,鄧聯新

(中國石油獨山子石化分公司設備檢修公司,新疆獨山子 833699)

0 引言

膨脹烘干機是某裝置后處理生產橡膠產品的關鍵設備,膠料通過擠壓、剪切、摩擦沿軸向輸送推進,直到從模板擠出,以達到使膠料進一步膨脹干燥的目的,這對橡膠產品的質量有著重要作用。膨脹烘干機的頻發故障制約著產品的正常生產,給公司造成極大的經濟損失。

1 膨脹烘干機的結構及工作原理

膨脹烘干機主要由主電機、液力耦合器、減速箱、螺桿軸、螺套、筒體等組成,螺桿軸右端插入減速箱的傳動軸套內,左端由24 節螺套用鍵連接套裝在軸上。長4.0 m、重1.0 t 的螺桿在筒體內呈懸臂狀態,各段螺距不同,螺距由低壓側向高壓側逐漸縮小到,利用螺距縮小制造壓力,增加摩擦生熱,以達到將膠料內水分擠出,提高烘干能力的目的。沿筒體每隔一段距離的四周,由外向內壁伸出4 個凸起的剪切螺釘,共22 圈,與螺套的插槽相對應,其作用是剪切螺桿上的膠料,使膠料不隨螺桿同軸轉動,促使其沿軸向受擠壓而向前推進。螺桿頭為有利于螺桿主軸調心定位的圓錐形結構。

脫水機工作時輸出的膠料,通過膨脹式烘干機進料斗將膠料源源不斷地喂入進料段,再將膠料通過剪切螺釘、旋轉螺桿等方式進行剪切,使膠料擠壓后沿軸向輸送;同時,在筒體夾套內通過熱蒸汽加熱以軟化膠料而利于擠壓和干燥,膠料在筒內受到剪切、擠壓和摩擦作用,至擠出段膠料壓力已升至5~7 MPa,溫度達100~175 ℃,當處于受壓狀態的膠料從模板噴嘴高速噴出時,由于模板外側空間突然增大,膠料壓力由7 MPa 左右驟降至0,使膠條突然膨脹松弛,膠條內所含水分迅速閃氣化,從膠料中逸出,將膠料含水率由8%~12%降至1.5%,以達到膨脹干燥的目的。

2 膨脹烘干機的故障現象

(1)螺桿軸斷裂。從所有斷軸的情況來看,斷軸部位基本上是在螺桿軸直徑的變徑部位,也是在膠料入口的第一級螺套(圖1)。

圖1 螺桿軸的斷裂面

(2)螺套及筒體襯套磨損。螺套和筒體襯套在高壓段磨損嚴重(圖2)。

圖2 磨損的螺套及筒體襯套

(3)剪切螺釘損壞,在高壓段剪切螺釘損壞最嚴重(圖3)

圖3 剪切螺釘螺紋損壞及端部磨損

3 故障原因分析

設備在運行過程中,通過旋轉的螺桿將橡膠從進料段推進到模頭,螺桿軸一方面受到螺旋擠壓過程中產生的扭轉剪切應力,另一方面也受到自重產生的彎曲應力,同時受到介質的腐蝕應力,因此螺桿軸在運行過程中受到的壓力較大。另外,在外部負荷變化的作用下,剪切應力產生交變應力,呈周期性變化。在交變應力作用下,螺桿軸極易出現疲勞斷裂、縮短使用壽命。

3.1 工藝原因

3.1.1 開、停車過于頻繁

為了開發新產品,設備要經常進行新產品試機試驗,由于工藝操作不成熟,需要不斷摸索經驗,設備運行不能達到穩定的狀態,有時一天開停車數次。另外,為了適應市場需求,需要經常轉換不同系列的橡膠產品進行生產,造成開停機頻繁。每次開停機使螺桿軸的扭轉應力在零和最大值之間變化,螺桿軸承受了巨大的交變應力,對螺桿軸的斷裂產生重大影響。

3.1.2 下料不均

當膨脹烘干機正常運轉時,應根據進料負荷適當調整轉速。凝聚釜到后處理的物料,由于工藝的影響,有時會出現負荷波動過大,嚴重時甚至會出現斷料的現象。螺桿轉速不可能在物料負載波動時及時作出相應的調整,因此螺桿軸受交變應力的影響比較頻繁,特別是當進入烘干機內的物料較少時,機體內會出現間歇空腔,使螺桿軸無法正常托起,從而引起螺桿與機筒的摩擦,使其壽命大大降低。

3.1.3 頻繁堵料

堵料原因主要有兩個:①由于原來的料斗設計不合理,容易引起加料堵塞;②由于烘干機的螺套有不同程度的磨損,使螺桿與筒體之間的間隙增大,導致烘干機吃料不暢,在烘干機進料段發生堵料。物料在進料斗內積存,不再進入機體內,操作人員不能及時發現并立即停機,此時螺桿軸在機體內無物料的情況下繼續運行,導致螺桿與筒體摩擦,加劇了螺套與筒體襯套之間的磨損。

3.1.4 模板開孔率不合適

開孔率一方面影響產品的揮發分,另一方面對螺桿頭部產生背壓,使物料包裹螺桿,讓螺桿與筒體不發生碰撞。當開孔率不合適時,形成不了足夠的背壓,就無法托起螺桿,造成螺桿與筒體碰撞。

3.2 螺套、筒體襯套耐磨性差

膨脹烘干機在高溫、高壓、腐蝕、沖擊大的環境下工作,交變負荷變化頻繁,再加上螺桿在機筒內處于懸臂狀態,所以在運行過程中難免會出現螺套與機筒襯套接觸磨擦的現象。所以在這種復雜多變的環境中工作,選材尤其重要,不能單從某方面考慮,還應從實際出發綜合考量。并選擇合適的熱處理工藝,以達到滿足生產實際需要的最佳性能,來保證設備運轉的使用周期。

3.3 設備選型不對

膨脹烘干機原設計產能為4 t/h,實際產能為2 t/h;模板前設計壓力不大于7 MPa,實際操作模壓有時低于4 MPa,使機組在運行過程中不能滿負荷運轉,橡膠介質不能完全充滿整個腔體,螺桿在轉動中不能很好的支撐,產生很大的撓度,末端螺套與筒體磨擦,造成筒體內表面及螺套磨損,特別是對螺桿根部產生疲勞應力,最終會導致螺桿斷裂、縮短螺桿軸壽命。

4 改進措施

4.1 穩定凝聚單元和聚合單元的操作

凝聚設備運行正常,生產負荷平穩,確保下料均勻進入膨脹烘干機;聚合單元運行穩定,橡膠門尼值恒定,凝膠含量低,橡膠各項性能指標優良,所以橡膠到后處理單元不會出現堵膠和掛膠現象;使螺桿在交變過程中受到較小的應力。

4.2 進料斗改造

原廠進料斗是以傾斜的方式沿著螺桿的切線進行進料的設計,很容易產生窩料的現象。現在料斗改成圓錐形結構,這一段的壓縮比將會增加,進料量也會增加;為增加膠料與料斗的摩擦,提高投料效率,在料斗錐形內壁上加工幾條溝槽;同時加大了料斗錐形內壁面粗糙度的要求,使膠料不會產生粘滯感;使物料順利入筒,不會出現進斗堵料的現象。

4.3 模板開孔率調整

通過調整開孔率來控制產品的揮發分和螺桿頭部的背壓,來保證螺套與筒體不發生碰撞,生產合格的產品。

其中,N 為模孔個數,d 為模孔直徑,D 為筒體內徑。

根據不同牌號、不同的螺套來設計不同開孔率,以滿足生產工藝需求。根據此次改造情況,模板模孔設計了2.5 mm(開孔率0.67%)、3.0 mm(開孔率0.91%)、3.5 mm(開孔率1.38%)3 種規格。分別采用不同規格模孔進行負荷測試,根據產品揮發份逐步提升工作負荷,當工作負荷達到2.0 t/h,觀察產品質量和設備運行情況,來最終確定模孔規格。改造后的模板采用316L 材料,該材料耐腐蝕性、耐高溫性好,同時模板內設有蒸汽夾套,可以對模板進行加熱。

4.4 螺套及筒體襯套的表面處理

螺桿在筒體中呈懸臂狀態,旋轉時如果不能得到很好的支撐就會產生很大撓度,末端螺套與筒體襯套就會產生磨擦,筒體內表面和螺套將嚴重磨損。為此在末端螺套、筒體襯套上堆焊司太立硬質合金材料,提高耐磨性、耐高溫性、耐腐蝕性,并增加襯套厚度,同時末端螺套采用雙頭螺套,增強物料的混煉能力,提高螺桿旋轉穩定性,延長螺桿使用壽命。

4.5 螺套及筒體尺寸重新設計

為了匹配生產實際產能,需要將產能由4 t/h 降低至2 t/h。

綜合考慮各方面因素,經計算和實際結合,螺套外徑由255 mm 減小至225 mm;底徑保持不變;外徑減小,吃料空間減小,產量、負荷合理地降低和減少;部分螺套螺距按規律增大;部分螺套長度減小;總長保持不變。螺距增大導致擠壓作用減小,減少發熱同時產量、負荷合理降低和減少;相應減小與螺套配合錐筒體內孔尺寸和直筒體襯套尺寸,同時改變直筒體上與螺套配合的剪切螺釘孔位置。

4.6 剪切螺釘改造

剪切螺釘形式由螺紋連接改為光孔,設有4 個安裝螺釘及兩個拆卸螺紋孔,并且端面銑扁,安裝拆卸更方便,節省時間。材料選用3Cr13 調質處理,強度高耐腐蝕。另外剪切螺釘采用端面密封,由于緊固密封的螺栓不與介質接觸,就不會造成螺紋損壞失效引起泄漏,所以改造后密封效果好。

5 結束語

膨脹烘干機經降能改造后,設備運行正常,滿足生產實際負荷,產品質量達標;現已運行一年,沒有發生一次設備原因而停機的故障,確保了設備的長周期運行。

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