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綜采機電事故規律探索及防控

2023-10-09 09:41:18王鑫
科技與創新 2023年18期
關鍵詞:采煤機設備

王鑫

(平頂山天安煤業股份有限公司六礦,河南平頂山 467091)

隨著井工煤礦綜采裝備的不斷升級,綜采工作面機電事故相對減少,但是因為操作技能、管理環節、地質條件等多種因素制約,在所有影響開機率因素中,最大的因素依然是機電事故[1]。

找到機電事故規律,就能針對性防控,降低事故率,提高礦井安全高效水平[2]。根據礦井連續4 年綜采機電事故梳理分析,結合現場跟蹤觀察及調研,得出了事故多發的時間段、多發地段、多發設備部位等,對同類型礦井機電事故控制和綜采設備管理具有指導意義。

1 礦井及工作面概況

礦井主采煤層埋深713~800 m,屬緩傾斜煤層,具有頂板軟、底板軟、煤層軟“三軟”特性。

礦井3個綜采工作面,采長180~320 m,采高2.0~3.6 m;回采區段內構造發育,均為正斷層。煤層厚度屬中厚煤層,一次采全高,垮落法管理頂板;工作面作業方式均為三班生產、插班檢修。

2 工作面配套設備

工作面配套設備包括:工作阻力為5 000~6 400 kN 兩柱掩護式液壓支架,裝機功率為600~1 130 kW 交流電牽引采煤機,重型可彎曲刮板輸送機和橋式轉載機,BRW400/31.5 乳化液泵站,其他配套附屬設備。

3 機電事故規律分析

3.1 機電事故多發的設備

設備的事故診斷,常從機械、電氣、液壓等方面排查判斷。為了便于統計分析,將設備電氣事故包含在所屬設備的事故統計之內。比如采煤機啟車掉閘事故,包含在采煤機所有機電事故統計之內,依此類推。2018—2021 年工作面設備累計事故數量如表1 所示。

表1 2018—2021 年工作面設備累計事故數量 單位:起

從表1 可以看出,礦井4 年內所有工作面累計發生事故頻次最多的是采煤機,其次是運輸機。主要原因是:二者均為頻繁移動設備,且運行環境差、負載較大(相對轉載機而言,因頂板、拉架等不均衡因素造成運輸機承受貨載更多)、啟動相對頻繁等。而且根據設備事故多發部位的比對,采煤機導向滑靴、負荷側電纜兩類事故較多,運輸機斷鏈子事故在所有運輸機事故中占88.6%。

鑒于此,從設備管理、備件準備到運行前檢查和檢修各環節中,應特別關注采煤機和運輸機。

3.2 機電事故多發的時間段

人體生物鐘顯示,在23:00 時人體功能開始下降,逐漸進入深度睡眠,凌晨03:00 人體進入深度睡眠狀態,肌肉完全放松。四點班(即前夜班18:00 至次日02:00)和零點班(即后夜班02:00—10:00)相對于八點班,人的精神狀態欠佳,精力不易集中,是容易困乏的時段,因此常容易出現誤操作、違章作業而引發機電事故。且四點班01:00 左右為臨近下班時間,人的情緒易緊張,出現人身事故和機電事故概率相對高。

各單位不同班次總事故次數比較如圖1 所示,可以看出,事故次數按照八點班、四點班、零點班順序逐漸增多。

圖1 各單位不同班次總事故次數比較

每年各月總事故次數比較如圖2 所示,從圖2 可以看出,每年的年初、年末事故較少,而每年6—8 月份為事故高發期。其原因如下:①雨水豐沛,井下空氣濕度相應增大,嚴重影響到電氣設備“干燥、絕緣”的基本要求。②夏季高溫造成井下溫度升高,不利于設備冷卻散熱,人員精力不易集中。③夏季雨水較多,頂板事故容易發生。綜采工作面頂板事故發生后常導致運輸機負荷突然增加,以至于運輸機斷鏈子等事故發生概率高。

圖2 每年各月總事故次數比較

通過數據統計和調研還發現,工作面過地質構造(主要是斷層)期間機電事故相對較多。主要因為過斷層期間,生產進度較慢、工程質量較差,時常出現工作面輸送機不平不直(輸送機在斷層區域出現臥塘或落后)。而且因為松動爆破效果差,增加了采煤機截割阻力。這些原因造成設備負荷增加,設備運行環境差。在斷層區域,采煤機運行時振動較大,致使設備故障多發(比如電氣設備小線連接松動、采煤機牽引部與控制箱連接螺絲松動、行走部連接螺絲松動等)。再就是每班班末機電事故較多,其原因是:外圍系統停車等其他原因造成本班作業循環完成困難,工作人員到班末時急著趕任務,有急躁、麻痹心理,出現圖省事或野蠻操作等。

針對機電事故發生的“四零點班多”“夏季多”“過斷層多”“班末多”的四多現象,采取以下管控措施:①在雨季、過斷層特殊時段,縮短檢修周期,超前檢修,以消除設備隱患;超前支護,防止頂板事故發生。在斷層地段多布置鉆具,優化爆破參數提高爆破效果,嚴禁截割堅硬巖石。②要求跟班干部和班長加強對四點班、零點班設備巡檢和崗位司機上崗情況督查。③首緊尾松,抓好開工。堅持正規循環作業,禁止班末搶進度、拼設備。

3.3 機電事故多發的工作面地段

對多起機電事故統計發現,工作面兩端部即機頭機尾段事故多發。這是由于采用斜切進刀工藝,采煤機在此段往返2 次或多次,容易出現以下事故:①運輸機推急彎,造成采煤機掉道、導向滑靴過磨損或開裂等事故;②煤機司機與支架工協調差,出現采煤機割碰支架前梁、護幫板或鏟煤板,如圖3 所示,輕則增加煤機負載,加速設備或部件老化,重則導致搖臂傳動機構損壞(常見離合器軸斷、一級傳動軸損壞、行星機構卡死等)等事故而停產;③在機頭、機尾地段的采煤機碼頭處托移電纜彎曲半徑變小且往返次數多,易造成主芯線或控制線折斷,有時電纜脫出電纜槽造成掛卡而拽斷。

圖3 被采煤機割碰的護幫板

為減少該地段事故,要求嚴格按操作規程作業,合理控制截割速度,設備配套時選用裝載效果好的煤機,以減少往返拾煤次數,支架工與采煤機司機協調配合,切忌輸送機推急彎或緊跟采煤機推溜。

3.4 機電事故主要誘因

人為因素:設備雖然更新了,但是培訓跟不上,造成誤操作或違規操作;工作人員為了趕時間或進度,強行野蠻操作;設備失修漏檢或檢修不當等。這些均屬于人為因素。

設備因素:設備配套或設計有缺陷,一般此類現象較少;本應報廢,為了節約資金而讓設備超期“服役”,造成惡性循環;設備配件質量差,使用壽命短或更換后引發次生事故等。

環境因素:高溫、高濕、粉塵等都是影響設備壽命和安全運轉的環境要素。另外,綜采工作面工程質量差同樣會造成設備隱患或直接誘發機電事故,如刮板輸送機不平不直、運輸機與轉載機搭接不合理等。曾經發生過因為運輸機下扎導致采煤機重心偏移而使導向滑靴斷裂;因為支架前梁下扎造成采煤機割碰支架前梁導致搖臂行星機構、惰輪損壞等事故。

管理因素:因為人員配備不足原因致使“包機責任制”無法落實,使設備漏檢、失修或非本崗位頂替檢修;有些單位主要領導認為一個時期沒有機電事故,就讓檢修班承擔生產班的一部分雜活,嚴重挫傷了檢修人員的主動性和責任心等[3-4]。

相對而言,設備狀況、運行環境、管理模式一旦固定,基本是一個常態,而不同的人會受到情緒狀態、身體狀況、技術水平、文化層次、職業道德等多種因素的影響,進而影響著機電的運行。經過多起機電事故追查分析,80%以上事故原因是操作不當、檢修技術水平低和設備保護意識差引發的,所以諸多人為因素中技術水平、職業道德又是重中之重。因此,上述4個因素中人是最活躍的生產因素,也是造成機電事故的主要因素。在整個設備管理環節中,突出“事故人本”理念,解決人的問題,足以彌補設備狀況、運行環境、管理模式等的缺陷。

4 “42113”事故管控模式

“42113”事故管控模式具體內容為“四個關口”“嚴禁設備兩超”“一個綜采設備多元預警管理軟件”“一個百分檢查”“每月三次跟蹤檢修”。

4.1 四個關口

分類事故統計顯示,采煤機事故中電氣事故占61.2%,而電氣事故中電纜故障較多,且多為接地。因此嚴把電纜“三個關口”:新電纜質量存在問題和舊電纜“傷口”處理不合格的禁止入井,嚴把“入井關”;進行爆破、移架、灑水、管路鋪設等作業時優先考慮對電纜的防護,嚴把井下現場“保護關”;定期搖測絕緣上報主管科室并做好臺賬,嚴把井下“檢修關”。采煤機托移電纜冷補,最好安排在礦月度停產檢修時間,確保冷補后有一個穩定期。

另一個就是“嚴把培訓關口”。除了常規崗位安全操作資格證培訓、技能等級考核培訓外,重點以本部門組織的“車間+案例+現場”培訓模式為主,提高實操能力。抽調5 名“綜采大師”分別擔任液壓支架、采煤機、刮板輸送機、乳化泵站、電氣5 個專業班的老師,在地面工廠檢修車間,對照實物,結合機電事故案例每月定期講授、考核獎勵;出現機電事故后,當班設備操作人員、班長、跟班干部3 類人員必須全過程參與設備故障排查、修理,進行現場實戰技能培訓。

4.2 嚴禁設備兩超

設備超負荷運行、超期使用會埋下許多設備隱患,因此設備達到一定過煤量或使用年限,必須大修或整部更換[5]。但在實際工作中,有些單位為了節約資金超期使用設備,最終得不償失。

4.3 一個綜采設備多元預警管理軟件

一款基于VB 語言和SQL Server 數據庫的軟件,由信息維護模塊、數據分析模塊、預警顯示和數據同步模塊組成,系統具有存儲、查詢、預警等功能[6],提高了管理效率,能超前防范事故發生。

4.4 一個百分檢查

由綜采設備主管科室抽調各綜采隊設備管理人員組成“綜采設備百分檢查”小組,每月對各綜采工作面設備全覆蓋對標檢查打分,檢查表如表2 所示。根據得分高低獎懲,最后把主要問題以“整改通知單”的形式下發到相關單位,定時間、定人員、定措施整改后復查,形成閉合管理。

表2 綜采設備百分檢查

在實際執行中,基層隊當月每發生一次2 h 以上的設備事故,扣2 分,燒1 臺電機扣10 分。檢查總分核減這2 項加重扣分項后就是當月該單位“綜采設備百分檢查”最終得分。

4.5 每月三次跟蹤檢修

綜采隊的正職(隊長或支部書記)每月必須有3次入井全程跟蹤檢修工作,掌握設備動態,及時協調解決疑難問題。

5 效果分析

通過實踐,這種事故管控模式從源頭切斷了事故隱患,提高了員工設備操作和檢修技能水平,強化了職能科室監督和基層單位現場管理意識。使得礦井綜采機電事故周期由3 d 拉長至41 d,單面機電事故影響由最多52 h/月降到最少0 h/月。

6 結束語

通過對473 起機電事故梳理分析,找出了機電事故發生的規律,并給出主要原因。機電事故發生常是多種因素影響,其最終也是最關鍵環節就是人為因素,因此堅守“事故人本”理念,提升設備保護意識,提高操作技能和檢修質量,才能充分發揮設備優勢,實現礦井安全高效生產。

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