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高壓循環冷卻器管箱設計改進及質量控制

2023-09-27 03:51:22王會瓊李正方
云南化工 2023年9期
關鍵詞:焊縫質量

王會瓊,李正方

(1.云南大為化工裝備制造有限公司,云南 曲靖 655338;2.云南大為制氨有限公司,云南 曲靖 655338)

高壓循環冷卻器是某化工生產裝置的關鍵設備。由于管程為高溫高壓,且有氫腐蝕,故換熱管管頭腐蝕較嚴重,導致管頭出現嚴重泄漏,堵塞泄漏的換熱管又使換熱效率嚴重下降,造成裝置產能下降。為保證生產裝置能夠正常、穩定運行,決定重新設計制造一臺,替換不能正常運行的舊設備。為提高管頭的耐蝕性,用戶要求在管板基層材料(16Mn鍛件)表面堆焊奧氏體不銹鋼(304),換熱管材料選用奧氏體不銹鋼鋼管(S30408)。原設備管箱為碗形整體鍛件結構,且直徑較小,此結構在管板堆焊和管頭焊接時會嚴重影響焊工操作,焊接質量無法保證。因此,本文主要是對管箱結構進行設計改進及質量控制,從而保證管板的堆焊質量,提高換熱管管頭與管板的焊接質量。設備投入使用后,運行效果良好,各項性能達到工藝要求,實現了安全、穩定運行的目標。

1 設計簡介

該高壓循環冷卻器(管箱設計改進后)結構示意圖見圖1,設計主要技術參數見表1。設備為U形管式換熱器,結構較特殊,設計、制造都存在技術難點。

表1 設計主要技術參數

1.平蓋;2.管箱筒體;3.管程接管;4.管板;5.殼程法蘭;6.殼體;7.U形換熱管;8.折流板;9.鞍座;10.殼程接管;11.殼程封頭圖1 設備結構示意圖

原設備管箱材料為16MnⅣ級鍛件,換熱管材料為20鋼管,殼程材料:筒體為20鋼管,法蘭為16MnⅡ級鍛件、封頭為Q345R板材。

2 管箱設計改進

2.1 設計改進要求

為保證新設備能順利安裝到原基礎上,設備的重量不能增加太多。這意味著設備的管程、殼程的厚度盡可能保持原設備的厚度。設計改進時采用SW6-2011壓力容器強度計算軟件對整臺設備進行強度計算,經計算原管程、殼程部件厚度完全滿足強度要求。

2.2 原管箱的結構特點

原設備管箱為碗形整體鍛件結構(見圖2),此結構的優點是管箱筒體與管板間沒有焊縫。但缺點是:

圖2 原管箱結構

1)碗形鍛件鍛造時只能采用模鍛工藝,從而大大增加了鍛件的采購成本。

2)管板堆焊時,不能采用帶極堆焊,因管箱直徑小僅為 400 mm,而焊機的機頭較長,不能伸到管箱內。只能采用手工焊條堆焊,但焊工又無法進入管箱,只能將手臂伸進去焊,導致無法觀察焊接產生的氣孔和夾渣,且堆焊層厚度也無法控制,管板堆焊質量難以保證。

3)管頭焊接時,焊工也只能將手臂伸進去焊,管頭的焊接質量更難以保證。

2.3 設計改進管箱的結構特點

設計改進是將管箱筒體與管板設計成獨立的兩件(即分開式結構),通過焊接將兩件連接在一起(見圖3),此結構的優點是:

圖3 設計改進的管箱結構

1)管板、管箱筒體鍛件鍛造時可采用自由鍛工藝,從而降低了鍛件的采購成本。

2)管板可采用帶極堆焊,堆焊層厚度和質量易控制,從而保證管板的堆焊質量。

3)管頭焊接時,只需將管束與殼程筒體組裝,就可進行管頭的焊接,可全方位轉動焊接管頭,焊接質量易控制。管頭焊接完成并經無損檢測合格后,對殼程做水壓和氨檢漏試驗,檢測換熱管與管板的焊接質量,試驗合格后,才將管箱筒體與管板進行組焊,從而更好的保證了管頭的焊接質量。

缺點是管箱筒體與管板間形成一道深環焊縫,焊后需對焊縫進行局部消除應力熱處理。為解決此難題,采用公司最先進的窄間隙自動焊機進行焊接,對焊縫質量采用衍射時差超聲(TOFD)檢測[1],熱處理設備采用履帶式陶瓷電加熱器,對換熱器設備采用此種熱處理方法是最常用的,我公司已積累了豐富的熱處理經驗,為設備的制造質量提供了保證。

3 關鍵零件制造難點分析及質量控制

3.1 材料控制

因設備管程為高溫高壓,所以管板、管箱筒體材料選用16MnⅣ級鍛件,材料的化學成分、機械性能、檢測要求等符合NB/T47008鍛件標準要求。同時附加高溫拉伸試驗、磁粉檢測、晶粒度測定及非金屬夾雜物試驗,材料進廠后按《固容規》要求對化學成分和機械性能進行復驗,超聲檢測等,經檢測材料各項工藝性能滿足要求。換熱管為U形管,在彎制過程中易發生損傷,且U形管管束組裝后內排換熱管難以更換,為在組裝前及時發現和控制風險,在采購時要求U形換熱管彎制后逐根進行水壓試驗,壓力為管程水壓試驗壓力 48.5 MPa[2]。

3.2 管板堆焊

管板采用帶極堆焊,帶極堆焊表面平整、厚度均勻,最厚與最薄處不大于 1 mm;外觀質量好,易保證管頭的焊接質量,且堆焊效率高。堆焊過渡層材質為D309,耐蝕層材質為D308,過渡層厚度不小于 3 mm,堆焊層總厚度不小于 6 mm。

為保證堆焊質量,管板堆焊時按以下順序進行:待堆焊表面無損檢測[1](100%MT,Ⅰ級合格)→焊前預熱(≥100 ℃)→堆焊過渡層→進爐消除應力熱處理→出爐緩冷至室溫→過渡層無損檢測(100%PT,Ⅰ級合格)→堆焊耐蝕層→耐蝕層無損檢測(100%PT,Ⅰ級合格)。

為獲得更好的耐蝕層,提高抗腐蝕能力,堆焊過程中應盡量減少母材向堆焊層的稀釋率,要求堆焊材料碳含量控制在0.025%以內,且堆焊過程嚴格控制層間溫度,過渡層≥100~200 ℃,耐蝕層≤150 ℃。為消除管板堆焊過程中產生的焊接應力,在完成過渡層堆焊后需進行消除應力熱處理。按焊接工藝評定給定的熱處理參數,熱處理溫度為620±20 ℃,保溫時間為 3 h,并嚴格控制升降溫速度和爐內氣氛。熱處理后,對過渡層表面做100%PT檢測合格后,再進行耐蝕層堆焊,焊后做100%PT檢測[1],經檢測未發現裂紋,達到Ⅰ級合格要求[3]。實踐證明,過渡層堆焊完成后及時進行消除應力熱處理,效果非常良好,從而保證了堆焊質量。

3.3 管孔加工

管孔加工在換熱器制造中也是一道非常重要的工序,管孔的加工精度,特別是管孔間距和管徑公差、垂直度、光潔度等都極大地影響著設備的組裝和使用性能。因管板較厚且是堆焊結構,而且,折流板的數量較多,采用常規加工方法難以保證管孔間距和同心度,必須先用數控機床在管板表面上鉆一定深度的引孔后,再在普通搖臂鉆床上完成孔的鉆制,從而保證管孔間距和同心度的要求。

3.4 管頭焊接

管頭焊接質量的好壞,直接影響換熱器的制造質量,因管頭容易發生泄漏,影響換熱器的正常使用。本設備管頭焊接面為堆焊面,且換熱管較小,難于焊接操作,管頭焊接易出現氣孔、未焊透等缺陷。所以,選擇技能優秀的焊工進行焊接,焊接前進行培訓和交底,焊接中嚴格工藝紀律。并按焊接工藝評定給定的工藝參數(見表2)對管頭實施焊接,換熱管與管板焊接示意圖見圖4所示。焊接時嚴格按以下步驟進行:

表2 焊接工藝參數

圖4 換熱管與管板焊接示意圖

1)焊前準備:U形換熱管管端清除表面附著物及氧化層,管端清理長度不小于 25 mm;并用丙酮將焊絲表面及管板坡口側約 20 mm 范圍內的灰塵、油污等清除干凈。清理后,應迅速進行焊接,否則須對坡口采取遮蓋等保護措施。

2)組裝及定位:換熱管清除表面附著物及氧化層后需立即與折流板和管板組裝,檢查換熱管伸出長度合格后,用氬弧焊點焊定位。

3)打底層及蓋面層采用填絲氬弧焊,由于管板較厚,焊接時電弧盡量偏向管板一側,并采用小參數,快速焊,以減小熱輸入,控制層間溫度不高于 150 ℃,打底層和蓋面層的起弧點應錯開180°。由于管頭是全位置焊,應隨時變換焊槍、焊絲的相對位置。打底層焊接完成后,為保證管頭質量,采用氣密性試驗(0.5 MPa 表壓)檢查管頭有無滲漏,若有滲漏及時進行補焊,避免了焊后返工量大,并節約大量焊材,縮短了設備的制造工期,檢查合格后,及時進行蓋面層焊接。

4)焊接控制要點:焊接缺陷特別是氣孔和未焊透容易產生在引弧和熄弧處,要求引弧時少加或不加焊絲,放緩焊接速度,保證起焊點熔池有足夠高的溫度;不要突然熄弧,熄弧前焊絲連續向熔池送兩滴鐵液,填滿熔池弧坑后,再將電弧引至坡口一側熄弧,待焊縫金屬完全冷卻后再移開焊槍。焊接時若發現電弧呈藍色或熔池有發泡現象,說明已產生氣孔,應立即停止焊接,修磨、清除,然后繼續焊接,要求換熱管-管板角焊縫應保持內凹的外觀形狀。

按上述步驟嚴格對管頭進行焊接,經目視、100%PT檢測[1],壓力試驗檢驗,管頭均無滲漏,全部合格,焊接質量達到要求。

3.5 管箱筒體與管板焊接

管箱筒體和管板的焊縫屬深環焊縫,為了降低勞動強度,焊接采用公司最先進的窄間隙焊機進行。因窄間隙焊接是厚板焊接領域的一項先進技術,與普通坡口的埋弧焊相比,窄間隙焊具有無可比擬的優越性。如坡口窄、焊縫金屬填充量少,可以節省大量的焊材和焊接工時,且窄間隙焊時熱輸入量較低,使焊縫金屬和熱影響區的組織明顯細化,從而提高其力學性能,特別是塑性和韌性。

按焊接工藝評定給定的工藝參數(見表3),焊接坡口見圖5。焊接時內、外兩側分別多層多道進行焊接,按額定的焊接參數,每條焊道保證一定的焊縫金屬厚度,同時控制合適的層間溫度及熱輸入量。焊接完成后對焊縫進行衍射時差超聲(TOFD)檢測[1],經檢測達Ⅰ級合格,滿足設計要求。為消除焊接應力,需進行局部消除應力熱處理。按焊接工藝評定給定的熱處理參數,熱處理溫度為620±20 ℃,保溫時間為 3 h,熱處理時嚴格控制升降溫速度。

表3 管箱筒體與管板焊接工藝參數

圖5 管箱筒體與管板焊接示意圖

4 水壓試驗和泄漏試驗

因設備管程為高壓(設計壓力:34.8 MPa),殼程為低壓(設計壓力:0.7 MPa),壓力試驗的難點是如何進行換熱管與管板接頭的試壓,GB/T151規定“當管程試驗壓力高于殼程試驗壓力時,管頭試壓應按圖樣規定,或按供需雙方商定的方法進行。”為解決此難題,設計時要求按HG/T20584-2011附錄A:對殼程充入10%~30%(體積)氨氣 (B法)進行試驗(簡稱氨檢漏試驗),因氨的滲透性較強,試驗易操作,費用低,還能清楚確定泄漏點的優勢。設備的壓力試驗方案如下:

1)殼程水壓試驗和泄漏試驗

管頭焊接后,并完成檢驗和PT檢測合格后,進行殼程水壓試壓,檢查換熱管與管板的焊接接頭質量;同時檢查殼程整體強度和密封結構的密封性能。合格后再對殼程進行氨檢漏試驗[3],為準確有效的檢驗管頭的焊接質量,試驗參數定為:壓力為 0.3 MPa,氨氣體積分數20%,保壓12小時,主要檢測換熱管與管板的焊接接頭質量,經檢測管頭無滲漏,說明管頭的焊接質量達到要求。

2)管程水壓試驗

在殼程水壓和氨檢漏試驗均合格后,將管箱筒體與管板進行組焊,經局部消除應力熱處理和TOFD檢測合格后,組裝平蓋、密封件和緊固件,總檢合格后,對管程進行水壓試驗,逐步升壓至試驗壓力,保壓 10 min;然后降至設計壓力,保證足夠時間檢查管程的焊縫強度、密封件的密封性能等[4],經檢查均無滲漏,全部合格,說明采用合格的焊接和熱處工藝參數,是確保管箱筒體與管板的焊接質量的關鍵。

5 結論

通過上述工作,所設計改進制造的高壓循環冷卻器管箱完全符合GB/T151標準要求,圓滿完成了設計及制造任務。可得出以下結論:

1)管箱結構設計改進后,鍛件鍛造時可采用自由鍛工藝,從而降低了鍛件的采購成本;

2)管板采用帶極堆焊,帶極堆焊表面平整,外觀質量好,便于下一步的鉆孔加工,且堆焊效率高;

3)有利于進行管頭焊接和各項檢測,從而保證了管頭質量,提高了設備的運行周期;

4)對于厚管板,管孔直徑小,長徑比大,折流板的數量較多的換熱器,采用常規鉆孔方法難以保證管孔質量和同心度,應在數控機床上鉆一定深度的引孔后,再在普通搖臂鉆床上完成管孔的鉆制;

4)換熱管管頭與管板的焊接,按照合格的焊接工藝參數和合理的焊接操作方法,保證了管頭的焊接質量;

5)采用合理的試壓方案,有效保證了設備的制造質量,同時節約了設備的制造成本。

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