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基于DMAIC 的薄壁襯套加工質(zhì)量改進(jìn)

2023-09-23 02:29:16胡航兵周鑫明
設(shè)備管理與維修 2023年16期
關(guān)鍵詞:合格率測(cè)量影響

劉 巖,胡航兵,周鑫明,魏 琴

(成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,四川成都 610092)

0 引言

在飛機(jī)使用的運(yùn)動(dòng)零部件之間,常通過設(shè)計(jì)襯套減少運(yùn)動(dòng)零部件的磨損,提升運(yùn)動(dòng)部件的機(jī)械性能。為了更好的減重以及減少占用空間,薄壁襯套是最常見防護(hù)耐磨配件之一。由于薄壁襯套剛性較差,在實(shí)際加工時(shí)因工藝方法、切削應(yīng)力等因素的影響,非常容易出現(xiàn)變形,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率以及公司的聲譽(yù)。本文運(yùn)用DMAIC 方法,針對(duì)實(shí)際加工中存在的問題進(jìn)行改進(jìn)研究,提出改進(jìn)方向,最終提升產(chǎn)品的加工質(zhì)量[1]。

1 薄壁襯套生產(chǎn)現(xiàn)狀

薄壁襯套的材料為30NCD16,是一種鐵—鎳基高溫合金,具有良好的抗氧化性、熱疲勞性和高熱強(qiáng)性,屬于難加工材料。零件結(jié)構(gòu)如圖1 所示,薄壁襯套的直徑、壁厚比大于40 mm,外圓和內(nèi)孔尺寸公差帶為6 級(jí),按照項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求,孔的圓度需要控制在0.02 mm以內(nèi)。由于材料為熱處理后合金鋼,強(qiáng)度高且結(jié)構(gòu)剛性不好,加工后易變形,傳統(tǒng)加工方式為數(shù)控車床從圓棒裝夾開始,粗、精加工外圓和內(nèi)孔,一次裝夾成型后切斷結(jié)束。這種方式能保證很好的內(nèi)、外圓同軸度,但零件從機(jī)床上三爪卡盤拆卸后,往往因?yàn)閼?yīng)力釋放而產(chǎn)生零件變形,內(nèi)孔變形后圓度達(dá)到0.05~0.07 mm。薄壁襯套在半年間共投產(chǎn)558 件,合格品223 件,合格率僅為40%,不合格品全部報(bào)廢重制,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)進(jìn)度,增加了加工成本。

圖1 薄壁襯套結(jié)構(gòu)

2 基于DMAIC 的薄壁襯套加工質(zhì)量改進(jìn)

2.1 定義階段

從薄壁襯套的SIPOC 流程可知(圖2),薄壁襯套在經(jīng)歷3個(gè)加工工序后進(jìn)入檢查環(huán)節(jié)(掛標(biāo)牌不屬于加工工序),其中下料、數(shù)控車均屬于粗加工環(huán)節(jié),對(duì)最終尺寸無影響。為找到質(zhì)量改進(jìn)點(diǎn),對(duì)中檢環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),得到影響影響襯套廢品率的Pareto 圖(圖3),孔的圓度超差造成的廢品占比為97%,外圓直徑超差造成的廢品占比為1.5%,孔直徑超差造成的廢品占比為0.9%,碰傷造成的廢品占比為0.6%。由此可知,薄壁襯套廢品率高的原因主要是孔的圓度超差,因此將孔的圓度超差作為主要的質(zhì)量改進(jìn)點(diǎn)[2]。

圖2 薄壁襯套SIPOC 流程

圖3 襯套廢品的Pareto 圖

2.2 測(cè)量階段

通過定義階段確定質(zhì)量改進(jìn)點(diǎn)后,若孔的圓度超過0.02 mm則超差,而孔的圓度是通過三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)進(jìn)行測(cè)量的,測(cè)量方法如圖4 所示。為避免量具導(dǎo)致的差異,需要對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析,首先隨機(jī)選擇10個(gè)樣本零件進(jìn)行測(cè)量,通過2名測(cè)量技術(shù)人員對(duì)每個(gè)樣本重復(fù)測(cè)量2 次,將測(cè)量結(jié)果錄入Minitab 軟件中進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析(表1)。

表1 量具R&R 表

圖4 測(cè)量方法及測(cè)量零件

由測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果可知,部件的方差貢獻(xiàn)率(99.92)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于合計(jì)量具的貢獻(xiàn)率(0.08),說明變異主要是因?yàn)椴考町悓?dǎo)致的。合計(jì)量具的研究變異和方差貢獻(xiàn)率都非常小,說明系統(tǒng)對(duì)研究變異的擾動(dòng)很小,同時(shí)可區(qū)分?jǐn)?shù)49>5,說明測(cè)量系統(tǒng)是可信的,滿足要求[2]。

2.3 分析階段

針對(duì)孔的圓度超差問題,從測(cè)量系統(tǒng)、材料、操作者、環(huán)境、工藝方法、設(shè)備6 個(gè)方面進(jìn)行分析,通過頭腦風(fēng)暴的方法分析可能造成影響的因素,最終確定6 個(gè)影響因素(圖5),分別為X1應(yīng)力集中、X2 培訓(xùn)不到位、X3 一次裝夾未留余量、X4 切削參數(shù)不合理、X5 設(shè)備精度、X6 冷卻不充分。對(duì)以上6 個(gè)影響因素分別展開分析以及數(shù)據(jù)收集。

圖5 因果分析

(1)對(duì)于X1 應(yīng)力集中因素,開展對(duì)比加工試驗(yàn),隨機(jī)選取40 件零件。鉆完初孔后,20 件零件繼續(xù)加工孔到最終尺寸,另外20 件去消除應(yīng)力后再加工孔到最終尺寸進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),并測(cè)量孔的圓度尺寸合格情況(表2)。

表2 是否消除應(yīng)力的對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果 件

將對(duì)比試驗(yàn)的結(jié)果,通過Minitab 進(jìn)行卡方檢驗(yàn)分析。假定Ho:消除應(yīng)力加工孔無影響;Ha:未消除應(yīng)力加工孔有影響(圖6),通過卡方檢驗(yàn)得出P=0.027<0.05,拒絕原假設(shè)Ho,接收Ha,即未消除應(yīng)力加工孔與有消除應(yīng)力加工孔有統(tǒng)計(jì)上的顯著不同。分析結(jié)果說明鉆完初孔后直接加工零件到最終尺寸,與鉆完初孔后消除應(yīng)力再加工到最終尺寸的合格率有顯著區(qū)別,并且影響程度大,可以確定為關(guān)鍵因素[3]。

圖6 應(yīng)力集中因素卡方檢驗(yàn)

(2)對(duì)于X2 工人培訓(xùn)不到位因素,經(jīng)查詢工人均為高級(jí)技師,每年參加理論加實(shí)際操作的培訓(xùn)均大于36 h,完全滿足加工零件的技能水平要求,因此可以排除X2 工人培訓(xùn)不到位因素。

(3)對(duì)于X3 一次裝夾未留余量因素,通過對(duì)加工過程中的受力進(jìn)行分析(圖7),發(fā)現(xiàn)一次裝夾的工藝方案中存在受力不均勻的問題,容易引起零件變形。為進(jìn)一步確認(rèn)該因素的影響,同樣開展對(duì)比試驗(yàn)[1,4]。

圖7 一次裝夾未留余量加工示意

隨機(jī)選取40 件零件,20 件零件孔一次裝夾加工到最終尺寸,另外20 件留余量,切斷再精加工到尺寸,最終測(cè)量孔的圓度合格情況見表3。

表3 孔是否留余量的對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果 件

將對(duì)比試驗(yàn)的結(jié)果,通過Minitab 進(jìn)行卡方檢驗(yàn)分析。假定Ho:一次裝夾未留余量對(duì)孔尺寸無影響;Ha:兩次裝夾孔留余量對(duì)孔尺寸有影響(圖8),通過卡方檢驗(yàn)得出P=0.025<0.05,拒絕原假設(shè)Ho,接收Ha,即一次裝夾未留余量與兩次裝夾孔留余量對(duì)孔尺寸有統(tǒng)計(jì)上的顯著不同。分析結(jié)果說明經(jīng)過兩次裝夾孔留余量,再加工到最終尺寸的合格率有顯著區(qū)別,并且影響程度大,可以確定為關(guān)鍵因素。

圖8 一次裝夾未留余量因素卡方檢驗(yàn)

(4)對(duì)于X4 切削參數(shù)不合理、X5 設(shè)備精度、X6 冷卻不充分等因素,通過查詢機(jī)床說明書、機(jī)械加工工藝手冊(cè)等相關(guān)文件,發(fā)現(xiàn)切削參數(shù)、設(shè)備精度、冷卻方式均滿足加工要求,因此可以排除X4 切削參數(shù)不合理、X5 設(shè)備精度、X6 冷卻不充分等因素。

2.4 改進(jìn)階段

通過上述分析,在確定了2 個(gè)關(guān)鍵因素后,對(duì)其進(jìn)行以下改進(jìn)。

2.4.1 應(yīng)力集中因素改進(jìn)

零件粗加工時(shí)去除了大部分材料,零件產(chǎn)生機(jī)加內(nèi)應(yīng)力,使零件在粗加工后產(chǎn)生變形,影響內(nèi)孔尺寸。常用的消除應(yīng)力方式有兩種:①人工時(shí)效(熱處理法)對(duì)零件進(jìn)行熱處理消除應(yīng)力。按項(xiàng)目消除應(yīng)力標(biāo)準(zhǔn),需要保證溫度190 ℃,時(shí)間2~3 h;②自然時(shí)效法,在自然條件下使工件內(nèi)部應(yīng)力自然釋放從而使殘余應(yīng)力消除或減少,需要至少7 d 時(shí)間。通過對(duì)比試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),人工時(shí)效消除應(yīng)力后再加工孔,孔的變形小、圓度好。為了提高生產(chǎn)效率,試切20 件零件選用人工時(shí)效法,零件合格率從40%上升至85%,改善效果十分明顯。

2.4.2 一次裝夾余量因素改進(jìn)

調(diào)整工藝方案,對(duì)于孔的加工先留余量后切斷,并自制工裝對(duì)零件進(jìn)行裝夾進(jìn)行二次裝夾(圖9~圖11),將孔加工到最終尺寸。使零件與工裝貼合,并用端蓋壓緊,避免零件直接受力,抵消車刀精鏜內(nèi)孔旋轉(zhuǎn)時(shí)的徑向力,減少零件變形,并通過修改工藝方案,改進(jìn)薄壁襯套的SIPOC 流程(圖12),確保后續(xù)零件的加工合格率。

圖9 自制工裝

圖10 自制工裝零件圖

圖11 零件裝夾

圖12 改進(jìn)后的薄壁襯套SIPOC 流程

為了進(jìn)一步探索薄壁襯套孔加工余量的合理性,再次開展加工余量對(duì)比試驗(yàn)。選擇留余量0.2 mm 后精加工和留余量0.5 mm 后精加工兩種方式,分別加工20 件零件,最終測(cè)量孔的圓度尺寸。通過圓度值箱線圖(圖13),采用留余量0.2 mm后精加工孔,孔的圓度尺寸更加收斂,合格率達(dá)到95%,改善效果更加明顯。

圖13 孔的圓度值箱線圖

2.5 控制階段

通過采用制初孔后增加人工時(shí)效消除應(yīng)力、精加工留余量0.2 mm、自制夾具裝夾加工等改進(jìn)措施,使薄壁襯套零件孔的圓度合格率得到明顯提高。對(duì)該零件最新批次的生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(圖14),合格率有效地控制在97%左右,成功完成了既定的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)。目前的異常點(diǎn)主要是產(chǎn)品周轉(zhuǎn)過程造成的損壞報(bào)廢,為進(jìn)一步提升改進(jìn)效果,后期制定了產(chǎn)品周轉(zhuǎn)的防護(hù)措施,定期檢查產(chǎn)品加工和周轉(zhuǎn)過程是否滿足要求[5]。

圖14 孔的圓度值合格率及I-MR 控制圖

3 結(jié)束語

通過DMAIC 方法對(duì)薄壁襯套的加工過程進(jìn)行了質(zhì)量改進(jìn),運(yùn)用科學(xué)有效的分析方法,找到了影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,最終通過優(yōu)化工藝加工方案、自制裝夾工裝等改進(jìn)措施,有效提升產(chǎn)品加工合格率,對(duì)于類似零件具有借鑒意義。

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