田大林
中煤集團山西有限公司白羊嶺煤礦 山西 晉中 030600
瓦斯作為礦井五大災害之一,受復雜賦存環境的影響,深井煤層孔隙細小密集,滲透率低且受高地應力影響瓦斯吸附能力強不易解析,瓦斯抽采效果不佳。在開采過程中受強動壓影響,瓦斯極易從煤層中解析出來且短時間內造成工作面瓦斯含量激增,存在較大的安全隱患。因此,增大煤層間孔隙,擴展煤層間瓦斯運移通道,加速煤層吸附瓦斯解析,降低煤層原始瓦斯壓力是提高深井煤層瓦斯抽采效果的主要途徑。
高壓水射流增透技術作為低透氣性煤層瓦斯治理領域的主要手段,因其適用性強、增透效果好被廣泛應用。通過在煤層中布置鉆孔,借助鉆孔深入煤層內部,接通高壓水利用水射流對鉆孔內部煤體進行切割,破壞鉆孔周圍煤體穩定的內部結構,構建圍巖弱結構裂隙擴展區域,改善煤層高應力環境,形成煤層間瓦斯自由運移通道,加速煤層吸附瓦斯解析過程。同時,在高壓水射流的沖擊切割作用下,使鉆孔間煤體擾動范圍增大,減小鉆孔布置密度,減小鉆孔施工數量,有效縮減鉆孔成本進而提高瓦斯抽采效率[1]。
白羊嶺煤礦隸屬于中煤國投昔陽能源有限責任公司,位于昔陽縣城南約13km處,北側為豐匯煤礦,東和南側為松溪河,井田東西寬約4km,南北長約4.5km,井田面積為12.482km2。礦井核定生產能力1.50Mt/a,15號煤層為全井田穩定可采煤層。煤層厚度為3.79~5.89m,平均約4.65m。含0~3層夾矸,結構簡單-復雜,夾矸巖性為泥巖。頂板為深灰色泥巖及砂質泥巖,水平層理,含植物化石,底板為灰黑色砂質泥巖及泥巖。礦井實測原始瓦斯含量為4.17~12.99m3/t,瓦斯壓力為0.37~0.54MPa,瓦斯放散初速度為34.7~36.7mmHg,煤的堅固性系數為0.52~0.66,煤層破壞類型為Ⅲ類強烈破壞煤。
對15110綜采工作面進行為期10d的瓦斯含量監測,主要涉及頂板鉆孔瓦斯抽采量、高抽巷瓦斯抽采量、采空區瓦斯抽采量以及本煤層瓦斯抽采量。通過監測可知,采空區瓦斯抽采量為44.87m3/min,高抽巷瓦斯抽采量為44.5m3/min,二者之和占工作面瓦斯總量的82.92%,工作面上隅角瓦斯含量極易超量,嚴重影響工作面安全生產,加強瓦斯抽采是15110綜采工作面瓦斯治理的關鍵所在。而本煤層瓦斯抽采量為3.75m3/min,僅占工作面瓦斯總量的6.93%。煤層透氣性較差,瓦斯吸附能力強不易解析,瓦斯抽采效果不佳。因此,增大煤層透氣性,構建煤層間瓦斯自由運移通道,加速煤層吸附瓦斯解析過程是確保15110綜采工作面進行安全生產的重要保障[2]。
在煤層中按照一定的間距布置鉆孔,借助鉆孔深入煤層內部,安裝擴孔器連接高壓力泵站,開啟鉆機帶動鉆桿及擴孔器在初始位置進行原地鉆動,由高壓噴嘴口噴射高壓水射流對鉆孔內部煤體進行水里切割,破壞鉆孔周圍煤體穩定的內部結構,形成大大小小縱橫交錯的裂隙。在水的滲透作用及高壓水射流的沖擊切割作用下,圍巖弱結構裂隙縱橫交錯相互貫通,形成圍巖弱結構裂隙擴展區域,破壞的煤體碎屑通過水流作用帶出鉆孔,使原本致密完整的煤體出現孔隙,形成煤層間瓦斯自由運移通道。
以白羊嶺煤礦15110綜采工作面為研究對象,結合現場實際工況,運用COMSOL-Multiphysics數值模擬軟件建立長×寬×高=50m×20m×5m三維計算模型。根據工作面埋深對模型上覆巖層施加8.75MPa載荷,模型底部邊界設定為固定邊界,整個煤層以無流動邊界為條件;按照該礦的抽采負壓的情況在鉆孔周邊施加相應的固定的壓力邊界。在煤層中設置鉆孔半徑為0.2m、0.3m、0.4m及0.5m等四種瓦斯抽采鉆孔,研究不同水力造穴半徑鉆孔周圍煤體的瓦斯壓力演化規律。
3.2.1 水力造穴周圍煤體的應力分布規律
在煤層中設置鉆孔半徑為0.2m、0.3m、0.4m及0.5m等四種瓦斯抽采鉆孔,分別計算四種不同鉆孔對周圍煤體應力的影響。造穴鉆孔形成之后圍巖原始應力平衡狀態被打破,產生明顯的重新分布特征,鉆孔周圍煤體應力分布呈現“蝶形”趨勢。隨著鉆孔造穴半徑的增大,鉆孔周圍煤體應力擾動范圍隨之增大,由此說明,水力造穴技術針對煤體卸壓具有良好的應用效果[7,8]。
3.2.2 水力造穴周圍煤體的瓦斯壓力演化規律
水力造穴后煤體圍巖應力環境發生改變,圍巖發生破碎形變,圍巖弱結構裂隙縱橫交錯相互貫通,形成圍巖弱結構裂隙擴展區域,使原本致密完整的煤體出現孔隙,形成煤層間瓦斯自由運移通道,極大增加了煤體透氣性和孔隙率,對造穴后瓦斯抽采起到了增透的作用。分別探究鉆孔半徑為0.2m、0.3m、0.4m及0.5m等四種瓦斯抽采鉆孔,抽采時間為30d、60d、90d及120d時,造穴造穴洞室周圍煤體的瓦斯壓力分布及演化規律。實施水力沖孔造穴措施時,鉆孔周圍煤體在高水射流的作用下發生塑性變形,圍巖弱結構裂隙縱橫交錯相互貫通,形成圍巖弱結構裂隙擴展區域,進一步擴展形成卸壓帶。煤層深部的高濃度瓦斯沿著這些裂隙通道流向外部低濃度瓦斯區域,實現低透氣性煤層增透作用。
根據15110綜采工作面地質條件結合實際工況,最終確定造穴半徑為0.4m,同組鉆孔間距為8.0m,設計3組沖鉆造穴鉆孔,每組3個,編標依次為Z1~Z9,其中3組鉆孔間距依次為6m、5m和4m,沖孔造穴鉆孔布置如圖1所示。為了對比鉆孔造穴后的增透效果,又在15110膠帶運輸下幫煤壁,遠離Z9造穴鉆孔影響范圍,施工了5個普通抽采鉆孔,即C1-C5。

圖1 白羊嶺煤礦15110沖孔造穴鉆孔布置圖
為了直觀體現,順層孔造穴對瓦斯抽采的作用效果,以每組造穴鉆孔為單位,將每組造穴鉆孔平均每天抽采瓦斯濃度和施工的普通鉆孔抽采瓦斯濃度,分析造穴鉆孔和普通鉆孔抽采瓦斯濃度對比。
經過順層孔造穴后,鉆孔周圍的煤體被充分破壞,煤體中的裂隙相互發育、貫通,煤體中瓦斯流動的阻力降低。順層鉆孔經過造穴增透后,三組造穴鉆孔抽采瓦斯濃度均在25%~40%之間,而普通鉆孔抽采濃度大多在3%~15%之間。造穴鉆孔的抽采濃度與普通鉆孔的抽采濃度變化曲線形成明顯的分區,且造穴鉆孔抽采濃度總體上高于普通鉆孔,說明沖孔造穴有利于煤層瓦斯抽采的作用[11-12]。
1)高壓水射流“鉆沖-造穴”一體化技術改變巷道圍巖應力環境,鉆孔周圍煤體被充分破壞,煤體中的裂隙充分擴展發育相互貫通連接形成卸壓帶,形成煤層間瓦斯自由運移通道,煤層透氣性增強,降低煤層瓦斯含量。
2)試驗工作面應用高壓水射流“鉆沖-造穴”一體化技術后,造穴鉆孔抽采瓦斯濃度均在25%~40%之間,而普通鉆孔抽采濃度大多在3%~15%之間,瓦斯抽采效率提升約3倍。