任智威
(廣發(fā)化學工業(yè)有限公司,山西 大同 037001)
殼牌氣化爐是基于氣流床氣化工藝進行的一類設備,主要通過粉煤氣化工藝,將粉煤與氧氣/蒸汽混合物并流噴入氣化爐,并在高溫高壓環(huán)境中瞬間進行反應以得到最終氣體產物[1]。因這種氣化爐在性能指標上較為優(yōu)異,當前已為煤化工企業(yè)所廣泛采用。但在實際運行過程中,受到各種因素影響,殼牌氣化爐也難免出現(xiàn)一些問題,為有效解決這些問題,避免其對生產造成影響,仍需要對相關內容做進一步探究。
某煤化工企業(yè)于2019 年引入SCGP(殼牌煤氣化)工藝進行生產,為提高生產效率和產能,該企業(yè)采用穩(wěn)定煤源進行配煤,并將氣化爐負荷提升至100%運行。在以上條件下,該企業(yè)所應用的殼牌氣化爐的運轉率和長周期運行時間均得到大幅提升,2020—2021 年的運行數(shù)據情況見表1。

表1 殼牌氣化爐2020—2021 年運行數(shù)據對比
從表1 中的數(shù)據可見,該企業(yè)的殼牌氣化爐運行情況整體向好發(fā)展。但在實際開車運行過程中,部分問題仍未得到顯著解決,這些問題仍造成了殼牌氣化爐的停車問題。對此,企業(yè)技術人員針對存在問題作更為深入的研究,以尋求解決問題的有效途徑。
該企業(yè)應用的殼牌氣化爐中,激冷口盤管由2 根規(guī)格為Φ38 mm×7.1 mm,材質為1.7335 的管子繞成7 圈而組成,管子之間采用1.7335 材質的圓鋼進行填充和密封焊接,并配備耐磨層。該結構的主要作用是,將冷卻過濾后的合成氣與反應段頂部的高溫合成氣混合,使溫度調整至900 ℃,同時配置高壓氮氣噴吹管,以除去氣化段出口區(qū)域積聚的灰渣[2]。該結構的整體示意圖如圖1 所示。

圖1 激冷口盤管示意圖
近期,在該模塊的實際運行過程中,工作人員經檢查發(fā)現(xiàn),激冷口盤管表面磨損較為嚴重,初步推斷,其主要原因是激冷口盤管材料長期在高溫和粉粒條件下工作,且溫度變化較為劇烈。當溫度變化時,材料內部會產生溫差熱應力,且該應力值反復變化,使材料受到疲勞損傷而產生較為嚴重的損害。
在某次氣化爐運行過程中,工作人員發(fā)現(xiàn)合成氣出口溫度異常偏高。為避免安全問題的擴大,工作人員停止氣化爐運行,并對氣化爐中用于清灰的振打裝置進行全面檢查。初步檢查后發(fā)現(xiàn),在端部凸臺根部位置,出現(xiàn)活塞桿斷裂問題。就此推斷,造成這種斷裂問題的主要原因是,該區(qū)域的應力集中問題較為突出,在運行過程中峰值應力相對較高,加之露點腐蝕在表面形成微小的腐蝕小凹坑,加速形成疲勞裂紋和表面裂紋[3]。在此基礎上,受到長時間的循環(huán)振打,撞桿與導向套之間的磨損也會造成活塞桿與撞桿之間的傾斜,最終導致活塞桿強度下降而斷裂失效。
在近年來的殼牌氣化爐運行過程中,燒嘴和燒嘴罩故障問題也時常發(fā)生。在發(fā)生此類故障時,工作人員立刻進行停機檢查,而后發(fā)現(xiàn)高壓燒嘴冷卻水出現(xiàn)明顯泄漏,部分冷卻水進入到氣化爐內,導致氣化爐無法正常運行[4-5]。造成這種情況的主要原因是,煤線速度計和密度計的量程過高,導致其精確度不足,煤粉流量偏高,引發(fā)氣化爐溫度偏高,最終導致燒嘴因高溫影響而破損。而在燒嘴罩故障問題發(fā)生時,其主要表現(xiàn)是煤粉線速度偏低,導致燒嘴罩出現(xiàn)破損(圖2)。

圖2 燒嘴罩故障問題
為有效解決激冷口盤管的故障問題,工作人員著手進行損壞盤管的修補工作,修補工作主要分為以下幾個步驟。
1)坡口表面清理:此環(huán)節(jié)首先應用手工方法清除灰塵,而后采用角向磨光機,對坡口表面的氧化皮等雜質進行打磨,打磨至露出金屬光澤為止(如圖3 所示),而后對坡口表面做100%PT 檢測,確定無裂紋和其他缺陷后進行焊接。

圖3 坡口表面清理
2)在確定可進行焊接后,首先針對待焊表面及周圍100 mm 范圍內進行均勻預熱,預熱溫度設置為150 ℃,保持恒溫10 min 后開始進行焊接,焊接參數(shù)如表2 所示。

表2 焊接參數(shù)
在焊接完成且檢查無誤后,損壞盤管即得到有效修復。在本次工作中,對修復后的損壞盤管檢查后發(fā)現(xiàn),檢修后試漏一次成功,且不存在明顯的磨蝕問題(如圖4 所示),證明本次損壞盤管修復取得了預期效果。

圖4 修補完成后的盤管
針對本次出現(xiàn)的振打器活塞桿斷裂失效問題,經過分析后,技術人員從以下幾方面的角度著手予以處理:首先是更換新的振打器活塞桿,同時考慮到力學強度上的需要,嚴格控制振打裝置活塞桿的表面硬度HRC 在60 左右,并將新活塞桿表面粗糙度控制在0.4 μm 左右,同時對活塞桿端部凸臺根部加工為圓角結構,以降低摩擦沖擊。其次是對工藝操作予以嚴格控制,在工藝運行正常的情況下,振打器大循環(huán)周期控制為20~30 min,每個循環(huán)周期內,每臺振打器的敲擊次數(shù)控制為2 次。再次,針對露點腐蝕帶來的振打器活塞桿腐蝕問題,工作人員增設預熱裝置,在密封氣進入振打器前,對密封氣進行預熱,確保密封氣體溫度大于250 ℃,通過這種方式,以往高溫水蒸氣結凝問題得到有效解決,從而在最大程度上降低了發(fā)生露點腐蝕的概率。
為避免燒嘴和燒嘴罩出現(xiàn)類似故障問題,工作人員通過以下幾方面的措施進行處理:
1)針對已出現(xiàn)損壞現(xiàn)象的燒嘴和燒嘴罩,全部更換為新的器件;
2)對測量煤線的速度計和密度計進行更換,確保其量程與實際情況相契合,并對相關設備進行多次標定,以達到準確要求;
3)考慮到氣化爐內操作壓力為4.0 MPa,因此對燒嘴的煤粉速度進行調整,將其速度全部提高到8.0 m/s。通過采取以上措施后,在后期的運行中,燒嘴和燒嘴罩運行情況較優(yōu),未出現(xiàn)較為明顯的故障問題。
整體來看,在本次研究中,結合殼牌氣化爐開車運行過程中的一些常見問題,對這些問題的具體情況和引發(fā)這些問題的具體原因進行了分析,并根據分析結果提出了針對性的處理措施。從實際效果來看,以上處理措施均有效解決了對應問題,證明這些處理措施的效果較為優(yōu)異,能夠為后續(xù)的相關工作提供借鑒參考。在今后的工作中,還需要進一步加強對殼牌氣化爐更多細節(jié)的研究,并在日常維護保養(yǎng)等工作上予以更多重視,以此降低殼牌氣化爐開車運行問題的出現(xiàn)概率。