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懸臂式掘進機遠程監控系統設計及應用

2023-08-31 09:34:52劉小龍
機械管理開發 2023年7期
關鍵詞:功能系統設計

劉小龍

(汾西礦業集團物資供銷分公司, 山西 介休 032000)

0 引言

當前我國煤礦采掘機械化、自動化程度不斷提高,對于綜采綜掘設備的要求也越來越高,尤其是巷道綜掘機,需要具備較高的可靠性、較低的故障率以及精度效率方面的雙保障。尤其是對于懸臂式掘進機來說,在我國井工煤礦的裝備率越來越高,是掘進工作面當之無愧的核心設備,但由于掘進工作面較差的工況條件以及現有技術的局限性,掘進機遠程監控系統的普及應用還存在較大的缺陷,主要表現在遠程監控及遠程控制技術雖然逐步推廣應用,但在應用的實效性以及對安全生產工作的裨益方面還存在較大不足,還沒有發揮出監控系統應有的能力[1-3]。針對我國在用懸臂式掘進機的工作特點,設計一套懸臂式掘進機的遠程監控系統,并對系統的各項功能進行驗證,促進該系統的推廣應用。

1 懸臂式掘進機遠程監控需求

懸臂式掘進機遠程監控系統,應具備監控和控制兩項最為基礎的功能,具體來說,在實施全方位監控方面,可對掘進機實時狀態參數進行采集、分析、記錄并進行屏顯,還應該實現以下功能:可實現掘進機各個操作動作的遠程控制;可實施監測、采集設備運行的各項參數,分析各視角狀態,與周圍環境參數進行對比分析,作出相應的操作提示;可動態實施數據采集、記錄、分析與顯示;可實現數據的存儲、查詢、曲線生成;可實時進行聲光信號報警及語音喊話;具有較高的可靠性、較低的故障率,具備故障診斷及自我保護功能。

2 懸臂式掘進機遠程監控系統設計

2.1 系統總體結構設計及硬件結構搭建

根據遠程監控系統的功能需求,設計系統的總體結構由集控計算機、遠程監控平臺、操作軟件及終端數據采集器、控制器等組成,具體到硬件結構搭建方面,如圖1 所示,電控箱及PCC 可編程計算機處于核心位置,PCC 是該系統的控制中樞,用以實現掘進機各項動作的控制及完成,設計選用貝加萊X20 系列PCC;通過以太網,與主工控機、副工控機相連,主副工控機的設計通過貝加萊OPC 與PCC 實現數據互通,兩個工控機既相互分工,又可進行數據交換及控制切換,當主工控機因故障無法工作時,副工控機可臨時獲得系統控制權,確保系統功能不中斷;主工控機連接錄像機及數據采集器,通過高清攝像頭及超聲波測距傳感器獲得前段數據用以分析及控制;電控箱還接入傾角傳感器、激光測距儀、油壓傳感器等,實時進行數據采集,獲得馬達轉速、馬達轉矩、截割電機轉速、工作電流、工作電壓以及功率等參數值,通過分析,并與工況環境進行對比,進行監控及控制指令制定,實現遠程監控及控制功能[4-5]。

圖1 遠程監控系統總體結構及硬件搭建示意圖

2.2 系統軟件結構及人機界面設計

綜合考慮軟件的功能達成、性能要求、研發成本、使用維護等問題,設計以PCC 可編程計算機為核心,在RS232 網絡內,直接通過軟件來驅動數據采集器進行數據采集,同步實施數據傳輸、分析及存儲,在此過程中,依據Access 數據庫進行數據分析,并動態更新補充數據庫,數據庫與組態軟件之間進行數據互通與共享。同時,組態軟件能夠驅動雙工控機,雙工控機之間也按照TCP/IP 協議進行信息互通,可互相訪問各自采集的數據、變量信息,并可進行數據備份,當主工控機發生故障時,副工控機可沿用現有的工作狀態繼續進行工作。

在系統軟件結構搭建好后,需要建立合理的人機交互界面,方便操作使用,其原則一是在滿足基本的功能需求后,盡可能簡單,方便使用,降低內存及功耗;二是應符合標準的人機工程學,界面設計及操作設計符合常規操作習慣;三是遠程控制可設計為遙控手柄,并與系統相連通,直接通過操作手柄來實現遠程控制。

3 遠程監控系統試驗應用

3.1 試驗系統搭建

首先必須搭建起試驗系統,如圖2 所示。掘進機樣機按照要求配備油壓、傾角、超聲等傳感器以及激光測距儀等裝備,可對掘進機運行參數、掘進參數進行實時掌握,并接入終端傳感器模塊、急停模塊、報警模塊等,經過監控主機地址分配、終端數據采集上傳、通信傳輸、故障信息研判、故障精準定位等各項試驗,系統具備了實現各項功能的條件。其中,遠程監控系統是整個試驗系統的核心部分,可對掘進機各項參數進行全程監控,記錄掘進試驗過程中的全部數據,同時,可遠程控制掘進機實施各種操作動作。

圖2 搭建試驗系統結構示意圖

3.2 系統測試及應用

系統測試可通過驗證掘進機位姿的精度來開展,試驗及應用結果表明:

一是系統的通信時間方面,測試方法是由遠程監控系統向掘進機發送1 組數據,然后接收返回的指令數據,在數據量遠大于系統實際運行數據量的情況下,通信時間控制在0.01 s 級別,可以滿足控制需求。

二是掘進機位姿精度方面,對掘進機的俯仰角、翻滾角、偏距、偏向角等參數進行測量,每隔5 m 測量一個數據,以俯仰角數據為例,其精度情況如表1 所示。在9 個不同的測量距離,與參考的俯仰角對比,系統測量數據的誤差值最大為0.013°,精度比例為99.82%,誤差值最小為0.007°,精度比例為99.90%。誤差值控制在0.1°以內,精度控制在99%以上。其他參數精度值也均遠超既定標準,證明設計的掘進機遠程監控系統能夠實施掌握掘進機的運行狀態,并對掘進機實施精準的遠程控制。

表1 遠程監控系統俯仰角數據

4 結論

1)基于懸臂式掘進機特點及遠程監控需求,設計由集控計算機、遠程監控平臺、操作軟件及終端數據采集器、控制器等構成系統,具體到硬件結構搭建方面,核心部件是電控箱及PCC 可編程計算機,用以實現掘進機各項動作的控制及完成。

2)綜合考慮軟件的功能達成、性能要求、研發成本、使用維護等問題,對系統的軟件結構及人機界面進行設計,操作方便,性能優異。

3)通過驗證掘進機位姿的精度對系統進行測試,試驗結果表明:系統能夠很好地完成全流程的在線監測及遠程控制,通信時間控制在0.01 s 級別,俯仰角誤差值控制在0.1°以內,精度控制在99%以上,其他參數均可以滿足掘進機位姿監測精度、定位定向及糾偏輔助等功能需求,達到了預期目的,具備推廣應用價值。

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