毛海東,喻建樑,潘雪青
(寶武特種冶金有限公司電爐廠,上海 200940)
隨著國家對環境保護、能源利用的日益重視,相關法律法規的逐步完善,以及相關技術的日臻成熟,一些依賴蒸汽的工藝過程逐漸被電力方式所取代,比如真空精煉爐的蒸汽噴射泵被機械泵取代,傳統的管道蒸汽伴熱被電伴熱取代,一些冶金企業耐材烘房的蒸汽加熱設備也逐漸被電加熱設備所取代。
每間烘房配置蒸汽進出管道,為烘房內若干套蒸汽盤管供汽,蒸汽盤管散發熱量加熱室溫,其缺點如下:①控溫精度低。蒸汽加熱裝置未配置溫控設備,室內溫度由操作人員根據室內實際溫度,手動調節蒸汽閥的開度來調節蒸汽流量,從而起到調節室內溫度的作用,此方法控溫精度低,往往達不到生產工藝所要求的溫度,對工藝質量有一定影響;②蒸汽有造成燙傷、爆炸、導致設備損壞、人身傷害的風險;③蒸汽供應環節難免由于檢修或故障造成停供,這將直接影響和制約生產;④隨著蒸汽供應單位蒸汽供應總量的縮減,蒸汽單價逐年攀升,部門的蒸汽使用成本逐年增加。
電加熱方式的優點如下:①可大大降低生產運營成本(電加熱成本是蒸汽使用成本的50%左右);②可以精確控制烘房溫度,更有利于提升工藝質量水平;③采用自動控溫方式,可減少操作人員的工作量。
2.1.1 主配電柜
烘房的電加熱設備設計總功率1000 kW 左右,配置兩臺低壓配電柜,總計8 路電源輸出,分別為8 間烘房的電加熱控制柜供電。
2.1.2 電加熱控制柜
每間烘房配置一臺電加熱控制柜,控制柜就近布置在每間烘房附近,控制柜具備防塵功能,并采用防塵式通風散熱方式,柜內主要元器件見表1。
2.1.3 電加熱箱
電加熱箱安裝在烘房內,是發熱裝置,主要由固定支架、U形電加熱管組、安全罩及安全防護網組成。每個烘房根據自身尺寸和存放物料類型配置合適數量的電加熱箱,分散布置在烘房內的各個加熱點,可獲得較均勻的加熱效果。
(1)U 形電加熱管組。U 形電加熱管由無縫不銹鋼外管、螺旋狀熱電阻絲、導熱性及絕緣性良好的結晶氧化鎂粉及高溫封口材料組成,整體耐溫650 ℃,額定功率2 kW。常規由12 支電加熱管并聯組成1 個加熱管組。每支加熱管可以單獨拆裝,便于日常維護。
(2)固定支架。固定支架采用優質Q235 型鋼組焊而成,用于安裝加熱管組、安全罩及安全防護網,每個支架上部設置接線端子,便于連接電源線。
每個烘房配置一套電加熱設備,其控制原理如圖1 所示,其主電路由空氣開關、接觸器、快速熔斷器、可控硅及電加熱器組成,控制及輔助電路的元器件有溫度控制儀、調功器、測溫熱敏電阻、多功能電能表、電流表、電壓表等。

圖1 電加熱設備控制原理
2.2.1 主電路
在主電路中,空氣開關將3 相交流380 V 電源通過接觸器、快速熔斷器供電至3 個雙向可控硅。在收到調功器的脈沖觸發信號前,可控硅處于截止狀態,此時電加熱器無電流流過,處于加熱停止狀態,一旦可控硅收到調功器的脈沖觸發信號,系統將按設定功率對電加熱箱供電,從而實現烘房的加熱功能。
2.2.2 溫控電路
烘房的實際溫度值由溫度控制儀、PT100 測溫熱敏電阻實時測定,溫度控制儀將溫度設定值與實際溫度值進行比較,采用PID 算法計算出當前所需功率值,此功率設定值以4~20 mA 信號發送至調功器,調功器按此值向可控硅輸出帶相應導通角的觸發信號,對其輸出功率進行控制,從而最終實現對烘房室內溫度的控制。
(1)溫度控制儀。采用FP93 型高精度智能溫度控制儀,該控制儀對PID 等參數按經驗值進行設置后,就可以獲得較好的控制效果,可以實現快速升溫和良好的控溫精度。還可以利用其在線自整定功能,能獲得更佳的PID 參數,從而達到更理想的升溫速率、控溫精度。此外,該控制儀還具備超溫、熱電阻斷線報警、保護功能。
(2)調功器。調功器接收來自溫度控制儀的4~20 mA 功率設定值信號,并按此設定值向可控硅發出脈沖觸發信號,實現對加熱功率的控制。
(3)數顯多功能電能表。每臺控制柜配置一塊數顯多功能電能表,用于記錄累計電耗,并能顯示即時功率、功率因數、電流等電信號。
(4)雙向可控硅。每個控制柜的主回路配置3 個雙向可控硅,雙向可控硅是在普通可控硅基礎上發展而來的,可以代替兩個反極性并聯的可控硅,和普通可控硅一樣,也是3 個電極(2 個主電極和1 個控制級),觸發電路也只需1 個。由于雙向可控硅具有無觸點控制、靈活調壓及其特有的雙向導通特性,不僅大大簡化了主電路結構,而且提高了設備的運行穩定性和使用壽命。在此電加熱設備中,只需控制3 個可控硅的導通角,即可在額定功率范圍內獲得無極可調的加熱功率。
除了常規的接地、短路、過載保護,系統還具備超溫、熱敏電阻斷線保護功能,當發生超溫、熱敏電阻斷線故障時,溫度控制儀將輸出開關量信號,切斷主回路接觸器,從而使主電路斷電,并發出聲、光報警,以警示操作人員立即采取相應維護措施。溫度控制儀可以設定一個功率限定值,將輸出最大功率控制在此值以下,從而避免設備超負荷運行。烘房室溫進入保溫環節后,一旦實際溫度低于設定點3 ℃以下,系統將發出聲光報警。
(1)檢查各電加熱控制回路的接線,并用儀器測量主回路直流阻抗及對地絕緣電阻,確保系統不存在由于接線錯誤或元器件故障造成的短路、開路、對地、絕緣異常或串線。
(2)采用指針式多用表,用極間阻值法測量雙向可控硅3 個電極間的直流阻抗,判斷其狀態是否良好。
(3)檢查各電氣元器件,并在通電后觀察其外觀及顯示狀態。
(4)檢查電加熱設備全部接線端子,確保接線緊固。對于主回路,須確保每個端子都帶防止接觸不良的彈簧墊片并連接緊固。
(1)依次合上各級電源開關。
(2)手動設定一個20%的額定輸出功率,然后逐步增加功率,直至100%額定功率,期間檢查控制柜、電加熱箱的運行狀態,檢查各儀表顯示的實際溫度、電信號,用便攜溫度計檢測室內實際溫度,確保加熱系統各環節都正常隨功率輸出的變化而相應變化,并且無接觸不良、發熱、電信號、聲音等異常現象。
(3)投入自動溫控模式,設定目標溫度,觀察設備運行狀態,確保生產工藝標準要求的升溫速率和控溫精度。
(4)設備運行一周內,每日定時點檢設備運行狀態。一周后停電,全面檢查各元器件和電路線纜,全面緊固各接線端子。
該電加熱設備于2020 年10 月投入運行,至今已2 年時間,主要效果如下:①利用多功能電能表記錄的電耗數據,與往年的蒸汽成本數據進行對比,電加熱的電費僅為蒸汽的50%左右,每年節約成本100 萬元左右;②要烘房獲得恒定室溫,只需在溫度控制儀上設定好目標溫度,并操作控制柜上的啟動按鈕,設備即進入自動溫控模式,大大減輕了操作人員的工作量;③由于溫控精度高,提升了生產工藝質量水平;④徹底消除原來蒸汽管道和加熱器存在的燙傷、爆炸等安全隱患。
隨著公司產業結構調整,該套烘房設備即將搬遷,為了適應公司信息化、智慧制造的管理理念和新產線集中控制的生產模式,該套烘房設備將在搬遷過程中同步進行技術改造,將在原有設備基礎上增加一套PLC 控制器和HMI 操作計算機,并接入煉鋼生產線的基礎自動化網絡,最終實現在集中控制大廳的HMI操作計算機上遠程監控這套烘房設備,并可實現遠程故障診斷,具體實現如下功能:①啟、停烘房電加熱設備;②按工藝需求修改設定溫度;③顯示實時電壓、電流、溫度值,并可查看3 年內歷史溫度數據記錄;④實時顯示控制系統的短路、過載、超溫、熱電阻斷線等報警信號,并保存3 年歷史報警記錄。
另外,通過生產線配套的工業電視及大屏幕顯示設備,操作人員可以直觀查看、掌握現場烘房電加熱設備的運行使用狀況,確保設備穩定、安全運行。
目前這套電加熱設備運行安全、穩定,滿足生產工藝要求,該設備經過搬遷后的技術改造,將能融入公司信息化、智慧制造的發展戰略,在新產線繼續發揮重要作用。