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某抽水蓄能電站漸變段鋼襯鼓包處理措施

2023-08-22 07:47:04許藝煌莊堅菱樂莉霞
實驗室研究與探索 2023年5期
關鍵詞:混凝土

許藝煌,莊堅菱,樂莉霞

(福建仙游抽水蓄能有限公司,福建莆田 351266)

0 引 言

某抽水蓄能電站于2020 年3 月17 日開展4#機組檢修,打開尾水管進人門,進入尾水支管檢查,發(fā)現(xiàn)尾水支管漸變段鋼襯鼓包現(xiàn)象,位于尾水事故閘門上游側支管圓變方過渡段。經(jīng)過采取工程處理措施后,尾水支管鋼襯漸變段結構恢復至原狀,能夠滿足機組過流和穩(wěn)定運行。

1 尾水支管概況

某抽水蓄能電站樞紐主要由上水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房系統(tǒng)、地面開關站及下水庫等構建筑組成。

機組尾水管出口后接尾水支管,方位角與廠房軸線正交,③#、④#尾水支管的長度為129.2 m 和118.33 m,內徑為φ4.8 m,其后接“卜”形尾水岔管。尾水管出口起至下游108 m 段采用鋼板襯砌,鋼板材質為Q345R,厚度22 mm,鋼襯外部回填C20F50 混凝土,尾閘洞前后8.0 m洞段為方圓漸變洞段,襯后尺寸由內徑4.8 m的圓形斷面漸變寬×高為3.8 m ×4.8 m 的矩形斷面。鋼襯外壁設有環(huán)向和縱向U 型槽鋼排水,滲水通過排水鋼管引向廠房集水井,漸變段鋼襯鋼板材質為Q345R,厚度24 mm)。

2013 年至2019 年期間,尾水系統(tǒng)運行正常,尾水肘管段和尾水事故閘門上游側鋼襯支管放空檢查均未發(fā)生異常。2020 年3 月20 日,發(fā)現(xiàn)④#尾水事故閘門上游側漸變段鋼襯鼓包后,立即開展鼓包產生原因分析、機理復原和探討漸變段鋼襯鼓包處理方案和具體實施措施。

2 尾水支管鋼襯鼓包形成缺陷的原因

④#尾水事故閘門上游側鋼襯漸變段⑤#、⑥#、⑦#、⑧#管節(jié)設計所能承受外部壓力0.6 MPa,機組運行期間尾水隧洞水壓約0.85 MPa,當運行外部壓力大于設計值并直接作用在鋼襯外部,是導致鋼襯發(fā)生鼓包的最主要原因。[1-2]

④#尾水事故閘門井結構連接孔焊縫銹蝕開裂,隧洞內水通過結構連接孔滲入鋼襯外部混凝土,水流沿著混凝土最薄弱的位置、巖石裂隙滲入尾水事故閘門上游側鋼襯漸變段右側⑧#管節(jié);隨著時間推移,滲流通道慢慢變大,壓力逐漸增加至與隧洞內水壓力基本一致;漸變段⑤#、⑥#、⑦#、⑧?;炷晾?,滲水進入混凝土裂隙,T型板與鋼板連接的焊縫長期受水流沖刷浸泡產生銹蝕,造成焊縫受力衰減;在高壓水流作用下,混凝土泥沙、泥漿、巖石節(jié)理材料被沖刷帶走,造成鋼襯外部U 型排水槽鋼局部失效;多種因素同步作用,導致尾水支管鋼襯漸變段右側⑤#、⑥#、⑦#、⑧#及左側⑥#、⑦#、⑧#管節(jié)發(fā)生鼓包現(xiàn)象。

3 復核計算及處理原則

3.1 計算說明

采用有限元計算軟件[3-5]進行復核計算,通過各種邊界條件的假定,試算還原鋼襯的破壞形態(tài),用于驗證推測的合理性,支撐處理方案。

計算模型按真實體型建模(見圖1),不考慮銹蝕裕度,按④#尾閘上游側漸變段為例,管壁厚度24 mm,加勁環(huán)30 mm,縱向肋板22 mm。

圖1 ④#尾閘上游側漸變段三維有限元計算模型

由于本次計算的邊界條件較為復雜,為了能夠比較準確的還原鋼襯的破壞情況,因此列出對多種計算工況如下:

工況1加勁環(huán)外側回填混凝土全部脫開,外水壓力10 m。

工況2加勁環(huán)外側部位未脫開(設計工況),外水壓力60 m(設計外水壓力)。

工況3假設外水壓力85.8 m(極端工況),根據(jù)實際破壞情況建模,漸變段右側上部焊縫失效,加勁環(huán)和管壁脫開,部分加勁環(huán)對接縫脫開,下部加勁環(huán)外側和回填混凝土脫開。

工況4假設外水壓力85.8 m(極端工況),漸變段左側加勁環(huán)外側脫開,局部加勁環(huán)對接縫脫開。

3.2 計算結果

計算結果以最不利工況為例進行計算。

(1)工況3。根據(jù)④#閘門洞上游右側鋼襯的實際破壞情況建模,鋼襯最大變形34.3 cm,出現(xiàn)在中心線上部約1.2 m位置。與實際測量結果的最大變形數(shù)值34.6 cm及出現(xiàn)的部位較吻合,如圖2 所示。

圖2 鋼襯最大變形分布圖(單位:m)

(2)工況4。依據(jù)④#閘門洞上游左側鋼襯的實際破壞情況建模,鋼襯最大變形6.7 cm,出現(xiàn)在中心線位置,上下兩側變形逐漸減小。和實際測量結果的最大變形數(shù)值8 cm及出現(xiàn)的部位較吻合,如圖3 所示。

圖3 鋼襯最大變形分布圖(單位:m)

3.3 處理原則

根據(jù)現(xiàn)場檢查資料及復核計算分析,確定④#尾閘洞上游側鋼襯漸變段鼓包處理總體方案:④#尾閘上游右側鼓包向內變形較大,范圍較大,且外側加勁環(huán)破壞、回填混凝土破壞,因此需要對鼓包范圍內的鋼襯進行割除、外側破壞混凝土進行清除,并根據(jù)原設計體型進行修復;④#尾閘上游左側漸變段變形比右側小,范圍較小,綜合考慮受力條件、施工條件等因素對部分變形范圍進行割除;針對發(fā)現(xiàn)的滲漏通道進行固結灌漿,鼓包范圍內進行系統(tǒng)固結灌漿;在尾閘下游側混凝土襯砌部位(鋼襯7 點)進行帷幕補強灌漿,切斷尾水隧洞內水向鋼襯滲漏的通道;由于鋼襯外排水不暢,因此考慮從尾閘室布置斜孔,設置壓力表,監(jiān)測鋼襯外水壓力,同時可作為泄壓措施,保障鋼管運行安全穩(wěn)定。

4 鋼襯鼓包處理

4.1 鋼襯處理

④#尾水事故閘門上游鋼襯漸變段右側⑥#、⑦#、⑧#管節(jié)鼓包的鋼板[6]全部割除,⑤#管節(jié)割除長度0.5 m,面積約23 m2;鋼襯漸變段左側⑦#⑧#管節(jié)鼓包的鋼板[6]全部割除,面積約13 m2,如圖4、5 所示。鋼襯按照設計圖紙在加工廠加工完成并運輸至施工現(xiàn)場,現(xiàn)場對鋼襯鼓包進行精準放樣、切割、拼接。

圖4 ④#尾閘洞上游漸變段右側鋼襯割除范圍示意

鋼襯切割范圍外部混凝土鑿除0.8 m,鋼襯邊緣混凝土均鑿除0.2 m,再通過2 次轉運至洞外。

4.2 鋼襯結構恢復

4.2.1 錨筋布置

鋼襯漸變段變形較大部位切除后,根據(jù)設計體型進行恢復和加固處理[7~9]。鋼板材質為Q345,鋼板厚度為28 mm替換原來的鋼板進行體型恢復。①右側在T型加勁環(huán)位置布置錨筋加固,錨筋采用二級鋼φ25,錨筋長3.2 m,入巖1.5 m,排間距均為1.0 m,端部彎折0.2 m 與T 型加勁環(huán)雙面焊接,布置25 根錨筋;②左側在T 型加勁環(huán)位置布置錨筋加固,錨筋采用二級鋼φ25,錨筋長3.2 m,入巖1.5 m,排間距均為0.75 m,端部彎折0.2 m與T型加勁環(huán)雙面焊接,布置14 根錨筋,如圖6 所示。

圖6 ④#尾水支管上游漸變段鋼襯體型恢復示意

4.2.2 混凝土回填

固結灌漿完畢后,對混凝土表面進行鑿毛處理和沖洗,接著鋼板拼接,焊接完成后進行混凝土回填。回填采用C25 自密實混凝土進行澆搗。鋼襯進人孔封孔前,在鑿毛混凝土表面涂刷界面劑,在修復鋼板頂部開混凝土回填孔,預埋回填灌漿管和接觸灌漿管。

回填自密實混凝土采用DN150 鋼管進行回填,在尾閘洞布置混凝土輸送泵送車和混凝土運輸泵車,將DN150 鋼管一端接在鋼襯上預開孔,一端接在混凝土輸送泵車混凝土出口,輸送壓力為30 MPa,用時5 h將38 m3混凝土全部回填完畢。

混凝土回填3 d 后,對同等條件下混凝土標準試塊進行抗壓試驗,抗壓強度達到80%左右,即對新舊混凝土交界面進行回填灌漿,待回填灌漿料強度上升至70%和干縮后,進行接觸灌漿。

4.3 固結灌漿

4.3.1 系統(tǒng)灌漿

鋼襯漸變段鼓包切割范圍外部破壞混凝土采用C25 自密實混凝土回填[10],并進行系統(tǒng)固結灌漿;新舊混凝土交界面采取回填灌漿和接觸灌漿,灌漿壓力控制在0.5 MPa內。系統(tǒng)固結灌漿共布置38 個孔,右側斷面A~F按照間排距1 m ×1 m,入巖3.0 m 梅花狀布置,灌漿壓力為1.5 MPa,共24 個孔;左側斷面a~d按照間排距1 m×1 m,入巖3.0 m梅花狀布置,灌漿壓力為1.5 MPa,共14 個孔[11-12],如圖7、8 所示。

圖7 ④#尾水支管修補范圍結構灌漿平面布置示意

圖8 ④#尾水支管修補范圍結構灌漿橫剖面布置示意

固結灌漿孔孔深和孔向均滿足施工圖紙要求。固結灌漿[13]均按照設計提供的技術要求相關文件嚴格進行,固結灌漿前,在壓力鋼管四周10 m 范圍內進行內支撐和抬動觀測設備安裝,抬動變形采用千分表觀測,每隔10 min 測記1 次千分表讀數(shù),確保灌漿順利進行。固結孔采用全孔一段灌漿,灌漿塞塞在離孔口5~10 cm處。灌漿材料為聚氨酯類,采用LW 水溶性聚氨酯與HW 水溶性聚氨酯,LW與HW比為7∶3,灌漿壓力1.5 MPa。全孔灌漿完畢后,先用導管注漿法將孔內余漿置換為彈性環(huán)氧砂漿進行封孔,而后將注漿塞塞在孔口,采用環(huán)氧砂漿純壓灌漿封口,封孔壓力為1.5 MPa,持續(xù)時間不少于30 min,孔口壓抹齊平。

4.3.2 補強灌漿

在④#尾水支管鋼襯漸變段8#管節(jié)靠近頂端左右側各布置一個灌漿孔進行補強灌漿,灌漿孔采用手風鉆鉆φ50 mm的固結灌漿孔,孔深1.8,入巖0.8~1.0 m,灌漿壓力為0.8~1.0 MPa,灌漿材料采用LW 水溶性聚氨酯與HW 水溶性聚氨酯,LW與HW比為7∶3,封孔和結束標準均與固結灌漿一樣,如圖9 所示。

圖9 ⑧#管節(jié)補強灌漿布置示意

在④#尾水事故閘門井上游側腰箱(鋼襯)布置灌漿孔,采用磁極鉆鉆φ14 mm的接觸灌漿孔和排氣,在孔口焊接灌漿塞。接觸灌漿壓力為0.1 MPa,灌漿材料采用無溶劑環(huán)氧砂漿,在排氣孔觀察漿液溢出后立即將閥門關閉,在設計壓力下,進行注漿直至停止吸漿,持續(xù)注漿5 min后結束灌漿。

4.4 鋼管外排水

④#尾水支管(尾水事故閘門上游側)鋼襯外側設置DN65 排水管[7-8],將⑥#和⑧#外側集水槽鋼連接,再通過DN100 排水管引至尾閘室排入排水溝,并在排水管末端安裝閥門和壓力表進行壓力監(jiān)測及外排水布置,如圖10、11 所示。

圖10 ④#尾水支管鋼管外排水平面布置示意

圖11 ④#尾水支管鋼管外排水縱剖面布置示意圖

④#尾水支管鋼襯外側排水管采用DN65 不銹鋼管與原⑥#和⑧#外側集水U型槽鋼連接,DN65 排水管再與DN100 不銹鋼管相連接,將滲水排入尾閘室上游側排水溝,在尾閘室的泄壓孔孔口末端安裝閥門和壓力表。泄壓孔底部DN100 不銹鋼管入混凝土2.5 m,孔口入混凝土1.5 m,孔口離地0.5 m高。

③#尾水支管鋼襯兩側設置DN100 排水管,通過排水管將滲水排至尾閘室上游側排水溝,在尾閘室的泄壓孔孔口末端安裝閥門和壓力表。泄壓不銹鋼管安裝與④#相同。

4.5 帷幕補強灌漿

帷幕孔灌漿[13]均按照設計提供的技術要求相關文件嚴格進行,具體實施方案:

(1)在③#、④#尾水支管鋼襯起點下游側斷面B~D混凝土襯砌內布置3 排帷幕灌漿[7,14],入巖9 m,每排10 孔,第1 排傾角13°,帷幕灌漿分二序灌漿。第1 排距離鋼襯末端1.2 m,第2 與第1 排間距1.5 m,第3 與第2 排間距1.5 m,孔與孔間距為1.5 m呈梅花狀布置,共60 個孔。

(2)③#和④#鋼襯起點下游側斷面A混凝土襯砌環(huán)向各布置10 個回填灌漿孔,回填孔傾角60°,灌漿壓力為0.5 MPa;帷幕灌漿加強,如圖12 所示。

圖12 帷幕灌漿加強及排水縱剖面布置示意圖

帷幕灌漿前,檢查帷幕孔30 m范圍內無明火和鉆孔施工。灌漿先灌下游排再灌上游排最后灌中間排,每孔分兩段進行,第1 段灌漿塞入巖2 m,第2 段灌漿塞在混凝土襯砌內。灌漿材料為聚氨酯類,采用LW水溶性聚氨酯與HW 水溶性聚氨酯,LW與HW 比為7∶3,第1 段灌漿壓力為1.2 MPa,第2 段灌漿壓力為0.5 MPa。全孔灌漿完畢后,按照技術要求進行驗收,對驗收合格的灌漿孔進行封孔,不合格的按照要求繼續(xù)灌漿。封口時先用導管注漿法將孔內余漿置換為彈性環(huán)氧砂漿進行封孔,而后將注漿塞塞在孔口,采用環(huán)氧砂漿純壓灌漿封口,封孔壓力為1.5 MPa,持續(xù)時間不少于30 min,孔口壓抹齊平[15]。

5 結 語

本文通過有限元計算還原、原因分析、方案處理原則、工程措施,闡述了“堵、疏、加強”方法對鋼襯鼓包缺陷處理可行性和可靠性,鑒于此次處理方案構架思路,結果表明:①鋼襯漸變段結構恢復至原狀,可滿足機組過流和穩(wěn)定運行;②新增設排水鋼管、排水槽鋼,可將鋼襯外滲水排出;③固結灌漿加強了鋼襯外部混凝土,并對混凝土空隙進行填充;帷幕灌漿,有效阻斷鋼襯漸變段下游側的滲水,保證了結構的安全。

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