王俊偉
(華陽集團一礦,山西 陽泉 045000)
景福礦15109 切巷從15109 進風順槽切巷口開口,由北向南沿煤層頂板布置,設計長度180 m,寬度4.5 m。15109 切巷西臨礦井邊界,東臨15109工作面(未采動)。巷道設計均沿15 號煤層頂底板布置,結構單一,不含或含1 層夾矸,亮煤為主,暗煤次之,屬光亮型煤。經過有關部門的鑒定,該礦屬于高瓦斯礦井。在巷道掘進過程中,煤體會大量破碎,吸附在煤體中的瓦斯大量釋放,會引起礦井巷道內瓦斯超限。為提高15109 切巷掘進期間防治瓦斯能力,減少瓦斯異常涌出現象發生,進行15109 切巷掘進預抽設計,考慮到15 號煤層是低滲透性煤層,為了增加預抽效果,采用了煤層增透技術。
根據景福礦15109 切巷實際情況,決定采用停掘預抽的方式,停掘后在煤頭施工預抽鉆孔,與抽采管路連接進行預抽。從15109 切巷向掘進方向施工8 個預抽鉆孔,設計深度100 m,分2排布置,第一排布置5 個鉆孔,分別為1、2、3、4、5 號鉆孔,開孔高度為距底板2.2 m 施工,鉆孔施工方位角分別為中偏左9°、中偏左1°、0、中偏右1°、中偏右9°;第二排布置3 個鉆孔,分別為6、7、8 號鉆孔,開孔高度為距底板1.5 m施工,鉆孔施工方位角均為0,如圖1 所示。其中7 號鉆孔為普通預抽鉆孔,2 號、4 號鉆孔為氣相壓裂鉆孔,1、3、5、6、8 號鉆孔為造穴卸壓鉆孔。

圖1 停掘預抽鉆孔設計Fig.1 Design of pre-pumping borehole for stopping excavation
為增加預抽效果,采用煤層增透技術(氣相壓裂、造穴卸壓),提高瓦斯抽采純量。造穴卸壓是利用高壓水射流對鉆孔進行擴孔,增加煤體的暴露面積,進而改變鉆孔周圍的應力分布,達到對煤層進行卸壓的目的。在卸壓后,煤層的滲透性會大大提高,增加了煤層內瓦斯流動的通道,其原理如圖2 所示。

圖2 造穴增透原理圖Fig.2 Principle diagram of antireflection by making holes

圖3 釋放鉆孔設計Fig.3 Release drilling design
在造穴時,造穴的深度和間距是需要重點關注的參數,造穴間距越大,增透的效果越不明顯;造穴間距過小,容易引發鉆孔發生塌孔的問題。結合15109 切巷的實際情況,對造穴參數進行設計,造穴深度1 m,間距10 m,共造穴9 次,位置分別為19~20 m、29~30 m、39~40 m、49~50 m、59~60 m、69~70 m、79~80 m、89~90 m、99~100 m。
氣相壓裂是利用高壓氣體的膨脹特性對煤層進行壓裂,在鉆孔壓裂后,鉆孔周圍的應力得到釋放,產生大量的裂隙,鉆孔周圍形成較大范圍的破碎區,從而有助于瓦斯流動。。根據15109 切巷的實際情況,采用的是液態二氧化碳進行壓裂,壓裂時使用封孔器封孔,距孔口往里3 m、15 m 處各封一道,封孔段長度1.5 m;氣相壓裂段為15~85 m,預留15 m 自由段。
封孔采用“兩堵一注”水泥砂漿封孔,封孔深度為8~16 m。施工的預抽鉆孔中最淺鉆孔減去20 m,作為掘進工作面允許掘進的距離,保留20 m超前距。
15109 切巷采用停掘預抽設計治理瓦斯時,采用氣相壓裂、水力造穴等煤層增透技術時,造穴空間內的瓦斯會異常涌出,容易引發瓦斯超限。針對這種情況,在煤頭施工10 m 釋放鉆孔,允許掘進5 m,預留5 m。通過施工釋放鉆孔將殘余的瓦斯放出,避免瓦斯安全事故。
根據實際情況,15109 切巷煤頭施工20 個釋放鉆孔即可滿足實際生產需求。鉆孔直徑75 mm,垂直煤壁施工的釋放孔,設計深度10 m,有方位角的釋放鉆孔設計深度12 m。釋放孔分3 排布置,排間距1 m,第一排鉆孔距頂板1 m,第二排距底板1 m。釋放鉆孔設計如圖2 所示。
通過這種扇形鉆孔,能有效地覆蓋抽采鉆孔的區域,將增透孔內殘留的瓦斯全部排放出,也能加速抽采區域內瓦斯的釋放。
15109 切巷預抽鉆孔由地面2BEC-72 型水環式真空泵負擔,一用一備,最大吸氣量610 m3/min,電機功率1 000 kW。抽采管路由地面泵站—南石門(回風大巷開口處) 敷設φ820 mm 的瓦斯管,回風大巷開口處—15108 回風系統巷口敷設φ630 mm 的瓦斯管,15108 回風順槽、15109切巷敷設φ377 mm 的瓦斯管,預抽鉆孔采用φ50 mm 高壓管連接,煤頭預抽處安裝1 個放水器、1個觀測裝置,如圖4 所示。管路敷設距煤頭不得超過10 m,按標準安裝瓦斯管路,確保預抽鉆孔正常施工。

圖4 瓦斯抽采系統示意圖Fig.4 Gas extraction system diagram
在抽采過程中,純瓦斯濃度是關鍵參數,因此抽采過程中瓦斯的濃度進行監測。該工程從2022年4 月5 日開始,在抽采初期,抽采管道內瓦斯濃度平均在60.13%。隨著抽采時間的增加,管道內的瓦斯濃度逐漸下降,最低時達到了23.46%。整個抽采共進行了60 d,平均瓦斯抽采濃度為34.56%,表明預抽鉆孔是有效的。
針對景福礦15109 切巷施工過程中可能遇到的瓦斯異常涌出問題,設計了瓦斯預抽鉆孔。為了保證預抽鉆孔的有效性,采用了相應的煤層增透手段,并且在抽采完成后,再施工20 個釋放鉆孔,將增透鉆孔內殘余的瓦斯全部釋放,進一步保證了施工的安全性。通過工程實踐表明,此次15109 切巷瓦斯預抽工程實施效果良好,平均瓦斯抽采濃度為34.56%,保證了掘進面的開采安全。