和英杰
(山西蘭花百盛煤業,山西 晉城 048400)
隨著開采深度的不斷增加,在回采孤島工作面時,會造成兩巷沿空掘進,巷道壓力較大,對巷道的維護成為孤島煤柱工作面治理的重點[1-4]。由于地質構造引起的地應力本身較為復雜,在孤島工作面頂板結構特征的影響下,應力集中程度會進一步增加,為回采巷道采掘期間的穩定控制帶來了挑戰[5-7]。兩回采巷道易陷入修復后再次變形的窘態,若再經受采動影響,則易發生冒頂等安全事故[8]。
唐安煤礦屬于高瓦斯礦井,主采3 號煤,該煤層無沖擊地壓危險,煤塵無爆炸性。3405 工作面東部和西部分別為3407、3403 綜放面采空區,南部緊鄰采區專用回風大巷,北部為實體煤柱。該工作面設計順槽長1 410 m,切眼175 m[2]。原設計進、回風順槽均沿煤層底板布置,矩形巷道,凈高2.7 m,凈寬4.0 m,切眼沿煤層底板布置,凈高2.7 m,凈寬6.5 m(切眼兩口處部分凈寬7 m)。采用傾斜長壁后退式綜采放頂煤工藝,全部垮落法管理采空區[3]。
唐安煤礦3407 工作面上下順槽受周邊采空區壓力影響,圍巖變形嚴重,突出表現為掘進時巷道變形較快,在巷道掘進后20 d 左右,巷道的底板鼓起量在600~900 mm,兩幫移進量達400~600 mm,導致前頭掘進,后路安排專人整修。在工作面回采時,上下端頭超前支護20 m 范圍內,頂底及兩幫收斂異常嚴重,局部斷面不足原設計巷道斷面的2/3。膠帶順槽設備較多,受巷道變形影響大,工作面推進困難,且回采工作面上下端頭20 m 的超前支護無法保證回采的安全需要。為回采的順利進行,每班需要安排專人進行臥底擴幫,嚴重制約著回采速度。
在3405 工作面設計時采用了增大巷道斷面,加強巷道支護強度的方式,控制了孤島工作面兩巷收斂變形嚴重的難題,解決了生產中的困難。
原巷道設計采用錨網索聯合支護,如圖1 所示。巷道斷面規格為凈寬×凈高=4.0 m×2.7 m。頂錨桿采用MSGLW-335/20Ⅱ(無縱肋螺紋鋼式)高強度錨桿,直徑20 mm,長2.4 m,錨桿間排距分別為850 mm、800 mm,錨桿垂直煤壁打設,頂角錨桿與煤壁成75°打設。頂錨桿配合梯子梁使用,選用長×寬×厚=3 800 mm×100 mm×16 mm的梯子梁,并沿垂直巷道方向布置,配合長×寬×厚=140 mm×120 mm×8 mm 的U36 鋼托板,孔徑為23 mm(±1 mm)。頂錨桿采用端頭錨固,采用1 卷K2335 錨固劑和2 卷Z2335 樹脂錨固劑,為了快速安裝,錨固劑可選取先快速再中速安裝,錨固力≥130 kN,螺母扭矩不低于200 N·m。

圖1 原巷道支護斷面示意Fig.1 Original support section of roadway
巷道設計垂巷打設3 趟錨索,根據巖層情況,將頂板錨索固定到老頂內1.5 m 以上計算,錨索選取直徑為21.8 mm 的高強度低松馳鋼絞線,破斷載荷為583 kN,設計錨固力為560 kN,間排距均為1.4 m。錨索配備16#b 型槽鋼配合U36 鋼托板使用,槽鋼規格為3 200 mm×160 mm×8.5 mm,托板規格140 mm×120 mm×10 mm。槽鋼垂直巷道掘進方向布置。每根錨索采用K2335 和Z2335 樹脂錨固劑各2 卷進行端頭錨固,錨索預緊力≥200 kN。
巷道兩幫采用錨桿配合梯子梁封幫,幫錨桿采用直徑18 mm,長2.2 m 的等強錨桿,配長×寬×厚=140 mm×120 mm×8 mm 的U36 鋼托板,孔徑為21 mm(±1 mm)。錨桿間排距為800 mm,錨固力≥64 kN,螺母扭矩不低于130 N·m。
護表材料選取φ6 mm 鋼筋網裱褙。
由于該工作面為孤島工作面,上下兩巷緊鄰采空區導致煤柱應力集中,在掘進及回采期間受采空區應力傳遞影響,巷道變形嚴重。為控制巷道變形,降低巷道返修率,需適當增大巷道斷面,同時提高巷道圍巖的支護強度。因此巷道斷面規格設計為凈寬4.5 m×凈高3.5 m,優化后巷道支護斷面如圖2 所示。

圖2 優化后巷道支護斷面示意Fig.2 Optimized support section of roadway
(1) 頂錨桿選取直徑20 mm,長2.4 m 的MSGLW-335/20Ⅱ高強度錨桿,配合梯形梁使用,間距850 mm,排距1 000 mm;梯形梁沿垂直巷道方向布置,規格為長×寬×厚=4 600 mm×80 mm×16 mm。
(2) 頂錨索直徑為21.8m m,長7.5 m 鋼絞線,配合規格為長×寬×厚=4 000 mm×160 mm×8.5 mm 的16#b 槽鋼使用,槽鋼垂直頂板打設,每排打設5 根錨索,配合使用長×寬×厚=120 mm×120 mm×16 mm 的鐵托盤。
(3) 兩幫支護。兩幫采用錨桿配合梯形梁封幫,幫錨桿采用直徑20 mm,長2.4 m 的高強錨桿,間距800 mm,排距800 mm,梯形梁垂直巷道布置,規格為長×寬×厚=2 800 mm×80 mm×14 mm,配長×寬×厚=150 mm×150 mm×10 mm 的鋼托盤。底根錨桿可滯后10 m,使用1 m 長梯形梁接梁垂直巷道方向打設,并根據底板高度適當調整梯形梁規格。
為控制巷道兩幫收斂變形,減少采空區應力對巷道變形的影響,在巷道兩幫打設幫錨索,幫錨索采用直徑17.8 mm,長4.0 m 的鋼絞線,選用2 卷K2335 樹脂錨固劑和2 卷Z2335 樹脂錨固劑配合錨固,為方便快速安裝,先安裝K2335 錨固劑,再安裝Z2335 錨固劑。
①上幫錨索距頂1 700 mm,錨桿錨索交替打設,即每隔一排幫錨桿打設一根幫錨索,錨索排距1 800 mm,打設在第三根錨桿位置代替幫錨桿。
②下幫錨索打設間距900 mm,排距1 600 mm,并呈邁步式打設。第一排錨索距頂1 400 mm,在兩排錨桿之間補充打設,配合梯形梁使用,梯形梁規格為長×寬×厚=2 000 mm×160 mm×8.5 mm,并可根據煤層傾角和巷道高度適當調整。
(4) 護表材料采用鋼筋網+雙抗塑料網聯合裱褙。
巷道設計優化后,巷道斷面變大,并允許一定范圍內的變形,巷道頂幫均增加了支護強度。
通過安裝錨桿壓力表,對巷道頂幫錨桿受力情況進行連續觀測并統計,統計結果如圖3 所示。數據表明,巷道打設錨桿后,錨桿受力情況隨時間遞增,并在安裝20 d 后達到穩定狀態,頂板錨桿所受載荷最大值在100 kN 左右,幫部錨桿所受載荷最大值為85 kN。

圖3 錨桿所受載荷與時間變化曲線Fig.3 The change curve of bolt load and time
巷道掘進后及時布置圍巖觀測站,采用十字布點法對巷道變形情況連續觀測,巷道兩幫及頂底板圍巖收斂變形情況如圖4 所示。

圖4 巷道收斂變形曲線Fig.4 Convergence deformation curve of roadway
巷道在掘后初期的前20 d 內,巷道圍巖變形最快,兩幫移近量可達28 mm/d,頂底板移近量可達20 mm/d,隨后兩幫和頂底變形量逐步變小,30 d 后趨于穩定。巷道圍巖收斂變形穩定后頂底板相對位移為160 mm 左右,兩幫相對位移為180 mm左右,巷道變形量均控制在允許范圍內,現場未見明顯底鼓現象,結果表明巷道維護效果較好,優化巷道斷面及支護方案后圍巖變形得到了有效控制。
唐安煤礦3405 孤島工作面兩巷為沿空掘巷,受兩側采空區應力傳遞影響,巷道布置位置屬于應力增高區,表現為巷道圍巖應力集中,巷道所承受壓力較大,為保證巷道掘進及回采期間的斷面要求,通過優化巷道斷面設計,增加兩巷支護強度,可有效控制巷道圍巖變形。具體做法為巷道支護面積由4.0 m×2.7 m 增大至4.5 m×3.5 m,支護強度由原設計的幫部等強錨桿優化為高強錨桿,為了控制兩幫收斂,增加幫錨索補強支護;頂板錨索由原設計3 根增加至5 根。礦壓觀測結果表明巷道變形由原來的掘后20 d 左右巷道底鼓達500~800 mm,兩幫收斂近300~500 mm;控制到頂底移進量最大160 mm,兩幫收斂量最大180 mm,巷道圍巖變形量得到了有效控制,滿足了巷道采掘期間的生產需要,為同地區相似條件的孤島工作面巷道變形控制提供了實踐參考。