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精益六西格瑪在產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量管理中的應(yīng)用

2023-07-13 01:53:00張德政
中國(guó)集體經(jīng)濟(jì) 2023年21期

張德政

摘要:文章通過精益六西格瑪定義、測(cè)量、分析、改善和控制的流程,展開了對(duì)改善H公司線束產(chǎn)品質(zhì)量的研究。通過魚骨圖及Minitab 19軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析確定了關(guān)鍵影響因子。在改善階段中找到了影響線束產(chǎn)品質(zhì)量問題的關(guān)鍵因素,即焊接電流過高,電壓不穩(wěn)定并針對(duì)此問題提出了具體的解決方案。改善方案中,結(jié)合看板管理和8S現(xiàn)場(chǎng)管理控制生產(chǎn),同時(shí)長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性控制分析得到了驗(yàn)證,研究結(jié)果說明,對(duì)線束產(chǎn)品質(zhì)量的改善過程能力是穩(wěn)定的,達(dá)到了研究預(yù)期的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:精益六西格瑪;流程改善;質(zhì)量提升

精益六西格瑪(Lean Six Sigma),也稱為精益西格瑪,是兩種截然不同的企業(yè)管理戰(zhàn)略的結(jié)合,即精益制造和摩托羅拉的六西格瑪系統(tǒng)。雖然精益制造方法專注于用更少的工作創(chuàng)造更多的價(jià)值,但六西格瑪系統(tǒng)致力于識(shí)別和消除產(chǎn)品開發(fā)中的缺陷。因此,這種組合提供了一種方法來加快公司的決策過程,同時(shí)降低生產(chǎn)效率并提高產(chǎn)品質(zhì)量。精益制造業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略旨在通過降低產(chǎn)品開發(fā)期間的成本來優(yōu)化組織的生產(chǎn)流程。它從客戶的角度考慮產(chǎn)品的價(jià)值,并質(zhì)疑與產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)的所有成本的必要性。

通過定義、測(cè)量和分析業(yè)務(wù)流程,六西格瑪能夠提高其運(yùn)營(yíng)的有效性,并設(shè)計(jì)出符合潛在客戶需求的質(zhì)量產(chǎn)品。與消除生產(chǎn)過程中浪費(fèi)的精益制造不同,六西格瑪引入了為生產(chǎn)過程增加價(jià)值的步驟。因此,精益六西格瑪允許管理者有效地解決速度、質(zhì)量和成本問題。它不僅消除了多余步驟,或者花費(fèi)數(shù)月時(shí)間測(cè)試各種創(chuàng)新選項(xiàng),還平衡了兩種方法的價(jià)值。鑒于此,本文結(jié)合線束工藝實(shí)例,以精益六西格瑪方法對(duì)線束生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改善和提高,降本增效。

一、問題描述

H公司中國(guó)工廠線束功能測(cè)試的不良率較高,月不良率在3%~5%之間波動(dòng),而在美國(guó)工廠同一產(chǎn)品該道工序的測(cè)試月不良率基本低于1%。這項(xiàng)功能測(cè)試是該產(chǎn)品包裝出廠前最后一道測(cè)試工序,該站測(cè)試不良率高,說明在整個(gè)生產(chǎn)過程中都可能存在問題,并且有可能存在臨界值的產(chǎn)品被判定合格后,產(chǎn)品流入到客戶端,但是被客戶端判定不合格而造成更嚴(yán)重的客戶投訴,這種情況將對(duì)H公司的聲譽(yù)甚至業(yè)務(wù)發(fā)展造成極大的負(fù)面影響,損失不可估量。因此利用精益六西格瑪?shù)睦碚摷胺椒▽?duì)該問題進(jìn)行原因分析,找到不良率高的影響因素,并提出改善方案刻不容緩。

二、改善過程

(一)項(xiàng)目改進(jìn)的機(jī)會(huì)及目標(biāo)

H公司從2004年即開始試行精益管理,2006年引入六西格瑪管理理念,2007年將精益管理的思想與六西格瑪相結(jié)合,并于2009年在其公司所屬的所有工廠全面推廣精益六西格瑪。2012年為研發(fā)設(shè)計(jì)需要,將DFSS(Design For Six Sigma)引入到最新的研發(fā)項(xiàng)目上,并繼續(xù)于2015年導(dǎo)入了卓越經(jīng)營(yíng)的管理理念。

由于線束制作工藝流程頗為復(fù)雜,其包括的主要零件物料有銅線、端子、套管、膠殼等,其生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。H公司該產(chǎn)品的客戶主要是新能源汽車公司,因此對(duì)產(chǎn)品性能的要求非常高。從功能測(cè)試不良率的數(shù)據(jù)可以看出,7月,9月和11月這三個(gè)月H公司中國(guó)產(chǎn)線線束產(chǎn)品的功能測(cè)試的平均不良率是2.3%,而美國(guó)工廠功能測(cè)試三個(gè)月的平均不良率僅為0.57%。H公司將線束產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)工廠,一是為了滿足國(guó)內(nèi)日益增加的汽車用線束產(chǎn)品的需求,降低運(yùn)輸及制造成本,但同時(shí)也要求產(chǎn)品的質(zhì)量必須達(dá)到美國(guó)工廠的生產(chǎn)質(zhì)量水平,甚至更好,維持現(xiàn)有客戶及訂單量的同時(shí)才能爭(zhēng)取到更大的市場(chǎng)份額。由于美國(guó)工廠的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)得到了客戶端使用及質(zhì)量檢驗(yàn)的雙重確認(rèn),所以首先改善過程定義的初步目標(biāo)應(yīng)該是以美國(guó)工廠所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量水平和生產(chǎn)效率為對(duì)標(biāo),在測(cè)量準(zhǔn)確性、良品率及生產(chǎn)效率方面達(dá)到美國(guó)工廠的水平。改善具體目標(biāo)是4個(gè)月內(nèi),即次年3月底之前將中國(guó)新產(chǎn)線的功能測(cè)試不良率降低1.5個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到0.8%。

(二)成立團(tuán)隊(duì)并分工

制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃,建立包括管理、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等多方協(xié)作的質(zhì)量改善專題小組,表1顯示了該質(zhì)量改善小組成員構(gòu)成及任務(wù)分解。

(三)測(cè)量對(duì)象、指標(biāo)的選擇

質(zhì)量改善小組利用魚骨圖(見圖2),通過人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等因素的分析,篩選出可能影響功能的因素,并在此基礎(chǔ)上收集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

(四)確定關(guān)鍵影響因子

線束產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題的若干因素已經(jīng)通過上述的分析得到識(shí)別和確定。然而,各個(gè)因素導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的概率及直接和間接關(guān)系是不一樣的,在問題分析中占據(jù)的比重也各不相同,在分析及改善過程中不能同等對(duì)待,其中,關(guān)鍵的影響因子必須確定。對(duì)此,本文采用Pareto圖進(jìn)行分析,通過Minitab 19軟件中的“統(tǒng)計(jì)-質(zhì)量工具-Pareto圖”功能得到影響因子的Pareto圖。結(jié)果如圖3所示。

由圖3可知,電流、電壓以及焊接速度是導(dǎo)致線束產(chǎn)品出現(xiàn)焊縫質(zhì)量不良的關(guān)鍵因素,則下面按照這三種因素進(jìn)行分析并改進(jìn)。

(五)改進(jìn)

根據(jù)上一節(jié)分析出的關(guān)鍵影響因子可知,不良率的產(chǎn)生主要是在焊接工序,針對(duì)關(guān)鍵影響因子按照“改進(jìn)方案—改進(jìn)方案的實(shí)施計(jì)劃—驗(yàn)證改進(jìn)效果”的思路實(shí)施改進(jìn)措施。通過上節(jié)帕累托圖分析關(guān)鍵影響因子得出,焊接質(zhì)量的主要影響因素是焊接電流、焊接電壓以及焊接速度。綜上三種影響因素,以焊接后熔池的深度作為評(píng)價(jià)焊接質(zhì)量是否合格的依據(jù),將其分為熔池適當(dāng)、熔池過深及熔池過淺三種類型,過深和過淺視為不良。通過分析線束產(chǎn)品不同類型的不良率,據(jù)此得出最合適的方案組合。最后由改進(jìn)階段的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),得出選擇電流為160A,電壓為22V,焊接速度為10mm/s時(shí),線束產(chǎn)品焊接后熔池深度最適當(dāng),不良品率最低。

(六)控制

根據(jù)項(xiàng)目改善方案,當(dāng)焊接工序采取最合適的電流、電壓及焊接速度的方案時(shí),該產(chǎn)品的不良率能夠得到很好的控制,減少了最后功能測(cè)試不良的數(shù)量,使得通過率有明顯的改善。項(xiàng)目采取了看板管理措施,對(duì)每項(xiàng)控制內(nèi)容確定了相應(yīng)的責(zé)任人和實(shí)施期限,該產(chǎn)品的生產(chǎn)及檢測(cè)得到了長(zhǎng)期和穩(wěn)定性控制。

看板是一種工作和工作流可視化技術(shù),可幫助項(xiàng)目經(jīng)理優(yōu)化項(xiàng)目工作流程,幫助團(tuán)隊(duì)成員直觀地了解不同狀態(tài)下的項(xiàng)目活動(dòng)。看板拉動(dòng)生產(chǎn)具體如圖4所示。使用時(shí),如實(shí)填寫產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱和產(chǎn)品型號(hào)的相關(guān)信息。看板是最簡(jiǎn)單的工具,可以將不同狀態(tài)的工作活動(dòng)可視化,通過簡(jiǎn)單瀏覽看板并立即了解生產(chǎn)活動(dòng)的狀態(tài),同時(shí),將卡片從一個(gè)狀態(tài)移動(dòng)到另一個(gè)狀態(tài)并更新進(jìn)度工作進(jìn)度要簡(jiǎn)單容易。

H公司通過看板管理的方法,將不可見的工作流程可視化,有助于在生產(chǎn)中傳遞現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)信息,統(tǒng)一思想,及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的漏洞,并保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)秩序。

三、實(shí)施效果

經(jīng)過4個(gè)月的改善活動(dòng),經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析4個(gè)月內(nèi)線束產(chǎn)品功能測(cè)試通過率數(shù)據(jù),該產(chǎn)品功能測(cè)試通過率的平均值為99.22%,在前面定義階段,已確定研究目標(biāo)為將線束產(chǎn)品功能測(cè)試不良率控制在0.8%以內(nèi),所以可以認(rèn)為通過改善取得了預(yù)期的效果。

四、結(jié)語

本文按照精益六西格瑪定義、測(cè)量、分析、改善和控制的流程,展開了對(duì)改善H公司線束產(chǎn)品質(zhì)量的研究。通過頭腦風(fēng)暴用魚骨圖對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等因素進(jìn)行分析之后,運(yùn)用Minitab 19軟件對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步處理,確定了關(guān)鍵影響因子。在改善階段中找到了影響線束產(chǎn)品質(zhì)量問題的關(guān)鍵因素,即焊接電流過高,電壓不穩(wěn)定并針對(duì)此問題提出了具體的解決方案。改善方案中,結(jié)合看板管理和8S現(xiàn)場(chǎng)管理控制生產(chǎn),同時(shí)長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性控制分析得到了驗(yàn)證,結(jié)果說明本研究對(duì)線束產(chǎn)品質(zhì)量的改善過程能力是穩(wěn)定的,達(dá)到了研究預(yù)期的目標(biāo)。

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*基金項(xiàng)目:邯鄲市2021年度哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題“冀南銀行貨幣斗爭(zhēng)史研究”(編號(hào):2021113);河北工程大學(xué)創(chuàng)新基金-博士專項(xiàng)基金項(xiàng)目“冀南銀行貨幣政策研究”(編號(hào):SJ2101003219)。

(作者單位:河北工程大學(xué)管理工程與商學(xué)院)

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