尹春橋
[上海公路橋梁(集團)有限公司,上海200040]
成都天府國際機場規劃6 條跑道,飛行區等級指標為4F,總占地面積達到4830 萬m2,土石方量巨大。其中,成都天府國際機場地基處理及土石方工程07 標段土石方量超500 萬m3,設計主要壓實方式為沖擊碾壓。在工程初期,為了解該工程沖擊碾壓效率水平,從該工程填方區隨機抽取100 層填筑層,調查各層碾壓遍數并繪制出碾壓遍數分布圖如圖1 所示。從圖中可知碾壓遍數超過22 遍的情況高達65%,只有不到35%是在20~22 遍,計算平均碾壓遍數為(3×19+6×20+10×21+16×22+23×23+20×24+17×25+5×26)/100≈23 遍,可見提高20~22 遍的占比,降低平均碾壓遍數,即可提高碾壓效率水平。為此,項目部成立了專項課題小組,旨在保證質量和安全的前提下,盡可能提高土石方沖碾效率。

圖1 碾壓遍數分布圖
07 標段施工場地如圖2 所示,南北長約2280m,東西寬約645m,總面積大約1470000m2。總填方約5500000m3,總挖方約6300000m3。紅色虛線框部分為此次課題選取地點,長210m,寬75m,原地面標高429.05m,設計標高441.05m,屬于土面區,分層填筑壓實,填料以強風化巖為主,壓實方式為沖擊碾壓,壓實層厚為60cm,設計壓實標準≥90%。目標范圍的沖碾作業條件苛刻,對碾壓效率約束性強,在全場具有代表性,故被選為課題地點,條件苛刻體現如下。

圖2 成都天府國際機場07 標段施工場地
2.1.1 目標范圍臨近道面區、挖方區、邊坡區,靠近大鐵基坑,周邊環境復雜
目標范圍夾于道面區、挖方區、邊坡區和大鐵基坑間,與道面區最小距離僅2m,與大鐵基坑最小距離僅5m,北側緊鄰挖方區,場地狹小,交通組織復雜,協調工作量大,施工風險大,見圖3。

圖3 目標范圍周邊環境分布圖
第一,與相鄰道面填方區的施工進度需注意協調一致,高差控制在一個碾壓層厚內,采用碾壓搭接,以減少填筑體間產生差異沉降。搭接長度75m,搭接寬度5m,共20 層搭接,搭接量=75×5×20=7500m2。
第二,與北側緊鄰的挖方區交界處,需采用強夯搭接補強處理,總填筑高度12m,沖碾層厚0.6m,每填筑3m 進行一次強夯搭接補強,搭接寬度不小于10m。
第三,在靠近基坑和邊坡區的一側須做好圍擋和交通導行措施,以減少不同工作面之間的相互干擾,保證沖碾作業安全順利地進行。
2.1.2 填筑高度大、層數多,轉彎半徑小
目標范圍填筑高度高達12m,填筑層數多達20層,填筑土方量超180000m3。大方量的土石方工程無論在組織上、質量上還是進度上都是一個挑戰。沖擊式壓路機在目標范圍進行沖碾作業時,局部地方轉彎半徑小,轉彎角度達90°,沖碾機速度提不起來,影響沖碾效率。
為找到降低碾壓遍數的途徑,小組成員從人、機、料、法、環、測六個方面展開討論,著手研究影響碾壓效率的末端因素[1],共9 個,沖擊碾壓效率影響因素見圖4。通過初期沖碾施工資料查閱、試驗檢測、現場調查等方式從末端因素中確認了要因。

圖4 沖擊碾壓效率影響因素
2.2.1 駕駛人員偏離軌跡——非要因
施工前對施工員、駕駛員進行了技術交底,明確沖碾軌跡,并用石灰粉在現場放樣,沖碾全程有施工員旁站,未出現沖碾機偏離軌跡影響沖碾效率的情況。
2.2.2 機械維護保養不到位——非要因
查看沖碾機保養記錄和施工日志,未出現因沖碾機故障導致沖碾中斷或拖延現象。
2.2.3 填料含水率過大——要因
填料含水率對填料所能達到的壓實度起到很大作用,在同樣的壓實能效下,填料壓實度隨含水率在一定范圍內增加而增大,當含水率超過最佳含水率后,填料壓實度隨含水率增加而減小。已完成的沖碾層中,有一層在沖碾過程中出現過彈簧土現象,經過翻挖摻撒石灰粉后進行重新沖碾,影響了沖碾效率。通過調查得知,該層填料填鋪時下起了小雨未能及時沖碾,第二天未做含水率檢測直接進行了沖碾,導致填料含水率過大,出現了彈簧土現象。
2.2.4 填料粒徑過大——要因
填料粒徑及級配對壓實度具有明顯影響,當大粒徑過多、級配不良時,大粒徑與大粒徑間空隙就會過多,不利于壓實,需要依靠增加碾壓遍數或提高沖擊能來達到預期壓實度[2]。調查發現,料源以開挖的強風化巖為主,部分粒徑超過40cm 的塊料未經解小直接進行了填鋪碾壓,平均碾壓遍數為23 遍。
2.2.5 機械行駛速度慢——要因
沖擊輪的動能越大,沖擊能就越大,物體的動能計算公式為Ek=mv2/2,可見同質量的沖擊輪速度越大,所具有的沖擊能就越大,在一定程度上沖碾效率就越高。通過查看沖碾施工記錄,發現65%的沖碾速度集中在8.4~9.5km/h,僅有不到35% 的沖碾速度超過10km/h,平均碾壓遍數為23 遍。
2.2.6 沖碾刮平不及時——非要因
在沖碾過程中,波浪輪跡會阻礙沖碾機行駛速度的提升。通過調查,均在每層沖碾第3 遍、8 遍、15 遍和最后一遍時使用平地機配合推土機及時刮平,不會因此影響沖碾效率。
2.2.7 松鋪厚度不均勻——非要因
為了保證松鋪厚度均勻,采用20m×20m 方格網布置高程控制桿,專人指揮自卸汽車倒料,推土機攤平,每層頂面均用平地機精平,實行層層驗收。當層驗收合格方能進行下層施工,保證各層高程及平整度均符合設計及規范要求,未出現松鋪厚度不均勻的情況。
2.2.8 臨近施工區域土方車輛多——非要因
沖碾施工過程中,采用邊界撒白灰、間隔插旗、設立警示標志牌、安排安全員巡邏的形式進行施工區域警戒,未經允許其他車輛和人員不得入內,不存在其他車輛和人員進入沖碾施工區打斷沖碾作業的情形。
2.2.9 試驗檢測及測量作業跟進不及時——非要因
配備了專業的試驗部和測量部,試驗員和測量員均為專職,整個沖碾作業全程跟進,試驗結果和測量結果均能及時報出,未出現因此影響沖碾效率的情形。
對于以上分析出來的具體要因,小組集體討論制定對策,通過表決確定責任人,全權負責相關工作的開展。具體控制措施及實施過程如下:
措施一:對料源含水率進行嚴格控制,使其保持在最佳含水率±2%內。
實施一:施工前先在料源取樣,采用重型擊實試驗測定出最大干密度及最佳含水率。由于料源含水率隨天氣變化而波動,施工過程中在每臺班取料前測定料源當天含水率,并與最佳含水率進行對比,根據對比結果采取不同措施,含水率滿足要求后方可取料填鋪。當含水率大于最佳含水率+2%時,采用挖掘機現場翻曬;當含水率小于最佳含水率-2%時,采用灑水車適當灑水。
措施二:對填料粒徑進行嚴格控制,使最大粒徑不超過層厚的2/3。
實施二:在裝料過程中派專人監督,發現粒徑若有超過40cm 的塊料時,立即安排挖機將其解小再裝車,挖機無法當場解小的則集中堆放在一處,統一用鎬頭機進行破碎解小。在填鋪作業面運輸車卸料及料堆推平過程中,派專人跟蹤檢查,及時挑揀出粒徑超過40cm 的塊料當場予以解小。
措施三:提高沖碾速度,使其保持在10~12km/h,并實施數字化監控。
實施三:優化沖碾路線,選擇利于提高沖碾速度的沖碾路線。目標區域有2 條沖碾路線,沖碾路線對比示意見圖5。后者較前者的優勢在于,沖碾路線由1—6—2—7—3—8—4—9—5—10 轉 為1—4—2—5—3—6,每條直道長度由75m 變為210m,減少了彎道長度,增加了直道長度,使沖碾速度的提升和保持有了更多空間。同時,在沖碾機上安裝了數字化設備[3],包括高精度定位器、無線傳輸模塊、數據處理單元和駕駛室內顯示器,沖碾的相關數據傳輸到監控后臺,監控員發現沖碾速度不足時可及時通知駕駛員提速,駕駛員也可通過顯示器關注沖碾路線和速度等,發現偏差及時調整。

圖5 沖碾路線對比示意圖
通過對目標范圍內的第4 層至第20 層沖碾遍數進行統計,如表1 所示,平均碾壓遍數計算如下:(23+24+22+21+22+22+21+20+22+21+21+22+21+21+20+19+18)/17≈21 遍,達到了小組活動目標。

表1 目標范圍第4 層至第20 層沖碾遍數統計表
工程中后期經濟效益計算:
在式(1)中:
式(1)中:
T——碾壓1 萬m2場地1 遍所需時間;
D——25kJ 沖擊式壓路機輪寬1.8m,每只輪寬0.9m;
V——碾壓作業時平均速度11km/h;
T=10000/(1.8×11×1000/3600)≈1818s。
整個標段中后期填方面積約600000m2,平均總填筑高度8m,填筑層厚0.6m,平均填筑層數14 層,總碾壓面積S=600000×14=8400000m2。沖擊式壓路機采用月租方式,月租價格為6 萬元/月,平均2000 元/天,工人工資300 元/天,平均碾壓遍數由23 遍降為21遍,節省費用8400000/10000×1818/3600/8×(23-21)×(2000+300)=243915 元。
依托成都天府國際機場地基處理及土石方工程,選取典型施工區域,從人、機、料、法、環、測六個方面分析土石方沖碾效率的影響因素。確定要因后,制定了相應施工措施,包括嚴格控制填料含水率在最佳含水率±2%內,選取填料最大粒徑不超層厚2/3,并采用數字化施工技術控制沖碾速度在10~12km/h。有效降低了碾壓遍數,提高了沖碾效率,節約了成本,并為今后沖擊碾壓工程降本增效提供一定的參考。