任晉平
(山西焦煤集團汾西礦業 賀西煤礦,山西 柳林 033300)
煤炭掘進工作基本實現了機械化,減輕了工作人員的勞動強度,但依然存在安全隱患。刮板輸送機作為煤炭掘進過程中的關鍵輸送設備,其工作周期長、工況惡劣,運行過程中容易出現故障。統計結果顯示,刮板輸送機故障中傳動系統的故障率最高,能夠占到50%左右,其中鏈輪磨損故障較為嚴重。鏈輪為鑄造件,易發生損壞,故障率約占傳動系統的32.5%。賀西煤礦SGB620/40T 型刮板輸送機設計長度為100 m,輸送量為150 t/h,鏈速0.86 m/s,工作中鏈輪磨損問題嚴重,針對這一問題,開展原因分析與改進策略研究。
刮板輸送機鏈輪與圓環連的結構較為特殊,直接采用ANSYS 仿真計算軟件進行建模較為麻煩,因此,以SGB620/40T 刮板輸送機的驅動鏈輪作為研究對象,借助Pro/E 三維軟件進行鏈輪和圓環連建模,之后進行裝配形成刮板鏈,最后另存為.stp格式文件導入ANSYS 仿真軟件進行前處理即可。
根據SGB620/40T 刮板輸送機實際情況,鏈輪采用30CrMnTi 合金鋼,該材料調質滲碳處理之后具有外硬內韌的特點,綜合力學性能優良,彈性模量為210 GPa,泊松比為0.31,屈服強度為783.2 MPa; 與鏈輪配合使用的圓環連材料為23MnCrNiMo 合金鋼,彈性模量為206 GPa,泊松比為0.30,屈服強度為1 206.3 MPa。
網格劃分作為有限元仿真分析的重要環節,其質量好壞直接關系后續計算效率及結果。鏈輪和圓環鏈結構較為復雜,全部等尺寸劃分網格對后續計算時間影響較大。因此,對鏈輪與圓環鏈裝配整體進行自由劃分,對鏈輪與圓環鏈嚙合位置進行網格細化,設置單元格尺寸為3 mm。……