王鵬鵬
(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)
直線軸承是一種精確的引導元件,具有優秀的交換性和小巧的尺寸,裝配簡便,造價便宜,維護簡單等優勢。由于其高效的性能,直線軸承已被應用于熱交換器機械設備、紡紗設備、食品加工設備、鈑金注塑設備等工業生產設備中。在兩器生產線升降機的使用過程中,直線軸承出現了斷裂問題。因此,本文通過材料、金相、裝配及載荷等多方面的分析,肯定了失效機理,并給出了針對性的預防改進措施。
軸承表面明顯破損,如圖1 所示,密封圈處積累了大量雜物,白色圈出部分大塊固體雜質,周邊潤滑油經紙巾擦拭發現其中含有大量金屬雜質,清理掉表面油污、雜質可以清楚看到密封圈有明顯破損的現象。

圖1 直線軸承破損情況
拆開軸承密封圈取出內部保持架,可以觀察到滾珠表面無明顯磨損、劃傷等現象,如圖2 所示。從圖中可以看到軌道內布滿大量白色金屬粉末,滾珠主要卡于軌道下方,所有斷裂口都集中在保持架滾珠軌道最薄弱位置,每個滾珠軌道邊緣都存在大小不一的塊狀固體。

圖2 保持架破損情況
經過乙醇沖洗后,我們使用掃描圖像對試樣截面展開了詳細觀察,如圖3 所示,可以清晰地看到內部有大量白色亮點,經過檢測,這種白色金屬材料的主要成分是AL 元素。

圖3 樣品斷面
從圖2 可以看到斷裂口主要集中在保持架滾珠軌道最薄弱處,斷裂口有明顯的塑性變形,裂紋從保持架表面向內延伸,斷面垂直于滾珠軸向(主正應力方向),斷裂模式為韌性斷裂。
采用紅色光譜儀測試其材料成分,標準要求保持架材質為樹脂,實測保持架材質為PA(聚酰胺),密封圈材質為丁晴橡膠,實測為丁晴橡膠,符合產品手冊材料要求,如圖4 中(a)、(b)、(c)所示。現場使用在導向軸上涂抹的潤滑油為噴霧黃油潤滑脂,經查閱相關資料該黃油本身對丁晴橡膠并無腐蝕及促進老化的作用。

圖4 紅色光譜儀器測試結果
1.4.1 載荷情況
兩器生產線升降機用于在垂直方向移送負載(平臺與兩器),如圖5 所示,采用4 根導向軸,每根導向軸上等距離安裝兩個直線軸承,平臺與兩器的總質量為M=136 Kg,重力作用點位于工作臺的中心,工作臺每分鐘往復運動次數n=3,行程長度S=500 mm,簡化模型無貫性負載,環境溫度為100 ℃以下,設計額定壽命為10 000 h。

圖5 兩器生產線升降機
1)選擇軸承系列及安裝方式
根據圖5 所示的使用條件,選用標準型系列,帶法蘭盤直線軸承。
2)初選軸承公稱直徑
根據以往的經驗,初步選用公稱直徑為30 mm,查閱米思米產品手冊對應型號LHFC30,得額定靜載荷=2 740 N,額定動載荷C=1 570 N,滾珠列數為6 列。
3)工作載荷計算
由于機構采用對稱構造,重力作用點設在操作臺的中央,4 個直線軸承分別承受平均工作載荷,以確保機臺的穩定性和可靠性。
式中:
W—平臺與兩器總重量,N;
PC—平均工作載荷,N;
g—重力常數,9.8 N/kg。
4)靜安全系數校核
因為機構在運行時沒有慣性負載,所以直線軸承的最高承載力P 等于平均工作載荷。為了確保安裝質量,應按規定滾珠列數,在直線軸承最大工作載荷方向上予以組裝,以確保機構的正常運行。
查閱表1 的數據,得直線軸承最大承載能力方向上對應額定靜載荷、額定動載荷修正系數分別為1.28、1.09,因此實際承載能力為:實際額定靜載荷=2 740×1.28=3 507.2 N,實際額定動載荷C=1 570×1.09=1 711.3 N。

表1 直線軸承最大承載能力方向上承載能力修正系數
靜安全系數計算結果大于表2 所示靜安全系數的最小值(1 ~3),符合要求。

表2 靜安全系數的最小值
5)額定壽命計算及校核
根據特定的使用要求,我們確定了以下參數:
計算用行走距離表示的額定壽命為:
計算用工作時間表示的額定壽命為:
所選型號壽命滿足要求。
式中:
L—用行走距離表示的額定壽命,km;
Lh—用工作時間表示的額定壽命,h;
fH—軸承最低硬度為HRC60,取硬度系數fH=1;
fT—環境溫度為100 ℃以下,取硬度系數fT=1;
fC—單根導向軸上安裝的軸承數目為2 個,根據表3,取接觸系數fC=0.81;

表3 接觸系數的選取范圍
fW—平臺運動時無沖擊振動情況,根據表4,取載荷系數fW=1;

表4 載荷系數?W 的選取范圍
S—行程長度,mm;
n—每分鐘往復運動次數。
1.4.2 直線軸承與導向軸的配合
由于直線軸承的內徑dr不能調整改變,所以直線軸承與導向軸的配合是固定的,通常為間隙配合。本文章中直線軸承的內徑制造公差產品手冊為dr=φ300-0.01mm,如圖6 所示。導向軸采用間隙配合(按g6 精度制造),在較高精度的情況下采用過渡配合(按h6 精度制造),本文章中直線軸承與導向軸間隙配合,理論配合最大間隙值為:0.02 mm,最小間隙值為:-0.003 mm,而設計圖紙要求導向軸軸徑尺寸為Φ30±0.2 mm(GB/T1804-2000 m 級公差),現場實測幾根導向軸軸徑為30.20 mm、30.18 mm、30.20 mm、30.16 mm 均走上偏差,現場測試軸承密封圈處內徑為29.75 mm,導向軸與密封圈的最大配合過盈量為0.45 mm,已超出直線軸承產品手冊給定的標準配合值。

圖6 產品手冊尺寸表
該直線軸承主要與導向軸相配合靠鏈條傳動使升降機上下運動,該直線軸承并無任何防塵裝置,從圖2 中可以清楚看到大量粉塵、雜質聚集在直線軸承密封圈處,而該密封圈材質為丁晴橡膠,經與導向軸長期的過盈拉扯加上現場環境惡劣,導致密封圈破損。說明密封圈已不能有效阻止粘貼在導向桿上的粉塵及鋁屑,隨著兩器生產線升降機的運作進入軸承內部。
綜上所述本次直線軸承損壞(密封圈破損、保持架斷裂破損等),主要原因為導向軸設計公差選用不當,密封圈與導向軸經長期過盈加上現場環境惡劣粉塵、雜質過多,導致密封圈破損密封失效,使外部雜質進入軸承內部,隨著運轉過程堆積在保持架滾珠軌道位置,使滾珠運行不順暢,直線軸承與導向軸的摩擦力驟大,進而引發保持架韌性也出現破損斷裂問題。
整改措施在設計軸承導向裝置時選用合適的公差等級,結合現場使用環境增加防塵裝置。