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非織造設備托輥動平衡優化措施研究

2023-03-07 06:08:24白秋林李西德
設備管理與維修 2023年3期
關鍵詞:工藝流程工藝檢測

周 晶,白秋林,周 禮,李西德

(1.四川化工職業技術學院機械工程學院,四川瀘州 646300;2.中海瀝青四川有限責任公司,四川瀘州 646300)

0 引言

托輥是非織造設備的重要支撐部分,工作時被動旋轉,由產品摩擦帶動[1],其主要作用是減少產品的運行阻力,使產品的垂度不超過允許范圍,保證產品的平穩運行。隨著市場對非織造產品需求的急劇增大,用戶對非織造設備的要求越來越高,非織造設備的托輥幅寬和轉速都不斷提高[2],對托輥動平衡提出更高要求。只有控制托輥的圓跳動量才能提高其動平衡質量[3]。為此,針對現有非織造設備托輥在高速旋轉過程中存在的圓跳動超差現象,通過原因排查,提出相應的優化措施。

1 圓跳動超差原因排查

某公司承攬了一批非織造設備的托輥加工任務,其設計要求如圖1 所示,要求加工完成后圓跳動≤0.08 mm、托輥加工后返修率低于8%。

由圖1 可知,該產品托輥輥體屬于細長管件,長度和直徑比例大于20∶1,加工中易變形,直線度和圓跳動均難以保證;輥體薄壁結構局部加工余量小、加工難度大。基于上述加工難點,產品托輥加工后因圓跳動超差導致動不平衡,致使返修率較高。經統計,全年多輥牽伸機輥筒結合件的平均返修率為28%(表1)。

表1 全年多輥牽伸機輥筒結合件返修率

圖1 托輥設計

為排查圓跳動超差較高的原因,從“人、機、料、法、環”5 個環節進行了全面分析,其可能涉及的因素如圖2 所示。造成托輥返修率高的主要原因有加工人員缺乏培訓、技術水平不能滿足加工要求、設備精度不滿足加工需求、材料不符合標準、配平衡方法不合理、車間照明不符合要求等。

圖2 圓跳動超差關聯

對加工人員進行考核,成績都在90 分以上(80 分為合格),均持證上崗且技術水平高、工作時間長、經驗豐富;對加工托輥零件的機床設備的維護、檢修記錄和設備精度進行了調查、檢測,機床按規定進行檢修、維護,設備精度滿足加工需求;對生產部及下料工段進行了解,確定料坯按國家標準購買,質保書、購料憑據齊全,與來料一致,現場檢測圓度滿足要求;根據建筑照明設計標準GB 50034—2004 的規定,機加工車間的照明亮度推薦強度為500 lx,經檢測,加工牽伸機區域的平均照明亮度為548 lx,滿足要求。

對配平前后圓跳動進行抽樣檢測,其檢查數據見表2。工件在配平前不合格率為20%(圓跳動合格量≤0.08 mm);按照焊接工藝配平方法對托輥配平后,圓跳動相對于配平前有9 件樣品增大,不合格樣品為4 件,不合格率由20%增大到40%。究其原因在于托輥的輥筒是薄壁結構,采用焊接工藝配平時,輥筒被焊接時受到瞬態劇烈的熱作用,內部溫度分布差別巨大,金屬組織變化極不均勻,材料的膨脹和收縮使得內部產生復雜的殘余應力。在殘余應力的變化和作用下,導致輥筒被焊接處因升溫而引起的熱變形[4],形成一個相對于其他位置的質量集中。在勻速旋轉時,輥筒體內任一質量集中點都將產生離心力,無數個離心力組成一個慣性力系作用在軸承上,形成托輥對軸承的動壓力。如果托輥的質量對轉軸對稱分布,則動壓力為零,即托輥不平衡量為零;否則將產生動壓力,即托輥有不平衡量[5]。綜上分析可判斷,焊接平衡塊配平方式是造成托輥圓跳動超差的原因之一。

表2 零件配平前后圓跳動抽查檢測記錄 mm

托輥輥筒現有加工工藝流程如圖3 所示。輥筒經粗車后,現場隨機抽取5 件產品進行筒體直線度及不平衡合格量檢測,檢測結果見表3,直線度不合格率為100%(直線度合格量≤0.20 mm/m),動平衡不合格率為40%(不平衡量合格量≤90 g),其原因是在粗車外圓與精車中心架外圓之間少了一道校直工藝,修正不平衡量,加工中產生的變形和跳動會造成其壁厚不均勻。因此,托輥輥筒現有工藝流程不合理,也是造成圓跳動超差的原因之一。

表3 輥筒經粗車后直線度、不平衡量檢測記錄

圖3 托輥輥筒現有工藝流程

托輥結合件現有工藝流程如圖4 所示,結合件采用粗精磨外圓成形后再校動平衡,其圓跳動、直線度檢測記錄如表4 所示,圓跳動不合格率為40%(圓跳動合格量≤0.08 mm),直線度不合格率為40%(直線度合格量≤0.20 mm/m),究其原因是動平衡校正補焊的平衡塊引起輥體變形。因此,托輥結合件現有工藝流程不合理,也是造成托輥圓跳動超差的原因之一。

表4 托輥結合件圓跳動、直線度檢測記錄

圖4 托輥結合件現有工藝流程

2 改進措施

2.1 利用螺釘固定平衡塊

將焊接平衡塊配平方式調整為螺紋連接平衡塊配平方式[6]。在原有設計圖的基礎上,外幅板增加8 個平衡孔,用于校平衡后配平,結構改進如圖5 所示。托輥加工完成后,在長軸動平衡機上測出托輥的不平衡點及不平衡量,找到對應的平衡螺孔,增加相應質量的平衡塊,利用螺釘進行固定即可完成配平。結合件加工完成后,增加兩塊封板遮擋平衡塊,防止雜物進入,保證外形美觀。

圖5 輥軸結構改進

如圖6 所示,假設在輥軸任一處有一質心A 導致輥軸動不平衡,做長軸動平衡機檢測,測量出質心A 的不平衡力Fa的大小、方向。要使托輥旋轉時處于動平衡狀態,需一力與Fa平衡。設需要的力為Fb,則平衡力Fb與Fa等值、反向。通過圓心O,以Fb左右兩邊的平衡塊安裝孔C、D 為基準,做出輔助線OC、OD,利用力的平行四邊形公理,將Fb分解到輔助線OC、OD 上,即可算出平衡孔C、D 處所需要的平衡分力Fb1和Fb2的大小,則平衡孔C、D 處所加配重質量(式中F 為C、D 處計算出的平衡力)。

圖6 調平原理

2.2 制定合適的輥筒加工工藝

調整輥筒加工工藝,增加了一道校直工藝和一道車平衡孔工藝,工藝流程如圖7 所示。工件校直可以減小加工變形量,保證坯件的質量,提高下一步加工工序的精度;車工件兩端平衡孔再次去除工件的不平衡量,進一步來減小工件的不平衡量、跳動。經過粗車調整,筒體不圓度及軸孔同軸度超差引起壁厚不均勻問題得到控制。

圖7 調整后的輥筒加工工藝

2.3 調整結合件加工工藝

調整后結合件加工工藝流程如圖8 所示,在結合件進行磨削加工時要把粗、精磨分開,粗磨加工后進行校動平衡、配平衡、復平衡工藝,然后再進行精磨加工,減小配平衡后產生的平衡誤差。

圖8 調整后結合件加工工藝

3 改進成效

將焊接配平方式改為螺紋連接平衡塊增重方式、調整加工工藝后,對托輥結合件進行檢測,檢測結果見表5,返修率從平均28%下降至4%,實現改進目標。

表5 托輥結合件檢測記錄

4 結束語

針對托輥圓跳動超差現象,從“人、機、料、法、環”5 個環節進行全面分析,尋其質量原因,并以質量原因為切入點,從產品設計和工藝調整兩個方面實施改進。生產實踐證明,將熱加重配平的方式改進為螺紋連接冷加重配平,優化加工工藝流程,能有效提高非織造設備的托輥的動平衡質量,可為類似長軸薄壁管狀零部件的動平衡提供參考。

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