顏 君
(上海華峰鋁業股份有限公司,上海 201500)
隨著近年來國家對綠色節能可持續發展的重視,更提出了雙碳政策,有色金屬加工行業原本就屬于高能耗產業,原有設備大都不能滿足時下的國情及相關法規和政策。因此,在原有設備不影響其生產能力的情況下,提出有針對性的節能改造項目,達到舉一反三目的,使關鍵性設備的能耗更低,進而降低生產成本,使產品在市場上更具競爭力。
此次改造針對某1550 冷精軋機組,該設備由中色科技股份有限公司設計制造,于2012 年投產。軋機主要參數如下:軋機類型,四輥不可逆液壓壓下軋機;軋機規格,Φ310 mm/Φ800 mm×1550 mm;最高軋制速度,1100 m/min;軋制能力,將厚度1.5 mm(軟料)及1 mm(硬料),寬900~1400 mm 的純鋁及鋁合金料卷軋至厚度0.04 mm;工藝潤滑介質,煤油基潤滑介質,供油量3000 L/min。
工藝潤滑系統用來供給軋輥的潤滑和冷卻,是冷軋機組的重要組成部分。該系統除了用于軋輥和帶材軋制的潤滑、冷卻外,還用來控制軋輥輥形,與彎輥系統配合達到改善帶材表面質量和板型的目的。系統組成包括:工藝潤滑冷卻泵站,噴嘴梁系統,精密板式過濾機,冷卻器。
工藝潤滑冷卻泵站主要配置在工藝油間,其內配有污油箱、凈油箱、回油箱、過濾泵、供油泵、回油泵、冷卻器、加熱器及溫度、壓力、液位等檢測儀表。
(1)工藝流程:從軋機集油槽收集的污油經回油管回流至回油箱內,回油箱液位到達液位計設定位置時啟動回油泵將污油打到污油箱,再由污油箱過濾泵供給板式過濾機進行過濾,經過濾的凈油流向凈油箱,再由供油泵通過給油管路送給軋機,供油管路上設有冷卻器,用以控制油液溫度,后經噴嘴梁上的噴嘴噴射至軋輥表面達到潤滑和冷卻的作用。
(2)油箱的液位控制:各油箱均裝有浮球液位計,檢測需控制的液位以達到控制回油泵、供油泵、過濾泵啟動停止的目的。所有控制液位點都有信號供軋機操作人員觀測。
(3)系統壓力控制:系統中設有籠式壓力調節閥及管路壓力檢測元件。根據這些檢測元件來控制所需管路壓力的大小。
(4)系統連鎖保護:整個系統在PLC 控制下工作,所有泵、加熱器、電磁閥都有聯鎖保護。
(5)主要技術參數:凈油供油壓力,0.2~0.4 MPa;噴嘴處壓力,噴嘴處壓力可調0.4 MPa;供油溫度,35~50 ℃(±5 ℃)。
(6)油箱技術參數:凈油箱容積,25 m3;污油箱容積,25 m3;回油箱容積,20 m3。
(7)過濾器技術參數:板式過濾機的精度≤5 μm。
(8)回油泵(離心泵)技術參數:電機功率,55 kW;流量,4000 L/min;揚程,40 m;一供一備;電機轉速,2900 r/min。
(9)凈油泵(離心泵)技術參數:電機功率,75 kW;流量,3000 L/min;揚程,80 m;一供一備;電機轉速,2900 r/min。
(10)過濾泵(離心泵)技術參數:電機功率,75 kW;流量,3600 L/min;揚程,55 m;一供一備;電機轉速,2900 r/min。
噴嘴梁系統為軋輥提供工藝潤滑、冷卻,同時可以控制軋輥輥形,為分段冷卻:支承輥分為3 段,工作輥噴嘴可單獨控制,組合成若干種典型的噴射模式,其控制模式可以儲存在控制系統中以備工作時選用,并可根據具體情況進行快速反饋和修正,用觸摸屏進行直觀顯示和便捷操作。與彎輥系統配合達到改善帶材表面質量和控制板形的目的。
精密板式過濾機,用于軋機軋制過程中工藝潤滑冷卻液的過濾。它是保證工藝潤滑冷卻液達到足夠的過濾精度,從而使軋制出來的產品表面質量滿足技術要求的關鍵設備。精密板式過濾機由自動程序控制:預沉積—正常過濾(二次沉積)—自動報警(當需要換紙時)。用于正常過濾,直到換紙。
換紙過程由PLC 程序進行控制,當過濾箱臟污時,連接在過濾箱進油口的電節點壓力表(設置0.4 MPa)發出信號,這時候軋機主操作臺和過濾機的控制柜上顯示過濾箱臟污信號,說明需要換紙,當操作手確認軋機停車后,按下“換紙按鈕”。換紙流程為:吹掃上腔—吹掃下腔—再次吹掃,形成濾餅—提升過濾箱—啟動運紙電機—走紙—走紙電機停止—壓緊。
冷卻器使用進口板式冷卻器,具備高性能、省空間、省能源、維護簡單等許多優點。只需用簡單的工具就可以輕易地裝拆冷卻器,所有的螺栓是滾制的并涂有防腐材料及潤滑油。重型六角螺母使裝拆更容易,而所有夾緊螺栓都在冷卻器的側面安裝。
回油泵由液位控制間斷性啟停,過濾泵和凈油泵為常開狀態,軋機有軋制時間和非軋制時間區分,主要是上卸卷等輔助時間。過濾必須具有連續性,所以過濾泵定頻常開不做更改,只針對凈油泵在處于非軋制時間進行節能改造。為了獲得較真實的能耗數據,采用鉗形電流表測量凈油泵在不同軋制狀態下的電流數據。
(1)軋制時間:①噴射梁壓力6 bar(0.6 MPa),噴射梁閥門開啟100%,電機運行電流90 A;②噴射梁壓力6 bar(0.6 MPa),噴射梁閥門開啟50%,電機運行電流85 A。
(2)非軋制時間:①穿戴準備時間,噴射梁壓力6 bar(0.6 MPa),噴射梁閥門關閉,電機運行電流95 A;②其他等待時間,噴射梁壓力0 bar(0 MPa),噴射梁閥門關閉,工藝潤滑油通過旁通閥回凈油箱,電機運行電流100 A。
從以上數據可以看出,軋制時間以外確實還有大量非軋制時間在損耗電能,而且離心泵本身具有的特性是負載越低電能損耗越大,因此非軋制時間的電能理論上能夠節省下來。
此臺冷軋機組工藝潤滑為2 臺定量泵配定頻電機,工作時通過籠式調節閥與壓力傳感器進行閉環控制,此類控制方式為旁路節流式調節,浪費了大量的電能與熱能(圖1)。因為電機一直處于滿頻工作狀態,從油箱打出的油壓一直處于系統額定壓力狀態,當操作人員設定噴射梁壓力后,依靠籠式調節閥根據設定壓力改變溢流量從而滿足生產人員的需求。

圖1 改造前的系統原理
具體改造方案是:保留原工藝潤滑泵組(泵頭及電機),只增加2 臺市面主流的變頻器來驅動泵組,更改原有的工藝潤滑凈油泵控制程序。工作時根據軋制狀態與非軋制狀態來區分泵組的工作狀態,在軋制時工藝潤滑油投入后根據操作人員設定的噴射梁所需的壓力,驅動泵組的變頻器與供油管路壓力傳感器進行PID 閉環控制(圖2)。此類控制方式為容積式調節,用以替換原先使用的籠式調節閥的閥旁路節流式調節。根據所需的壓力自動調整泵組的工況,有效節省電能、減少熱能,也減輕了板式換熱器工作壓力,節省了冷卻水的需求量。

圖2 改造后的系統原理
為了直觀展示改造效果,在改造后的工藝潤滑柜門上加裝智能電能表,并將此電能表的數據將通過Profinet 的通信方式送至原系統PLC 主站,并在HMI 人機界面中單獨創建一個能耗監控子畫面,方便長期的電能數據統計和分析。
容積式調節的優點是:①離心泵輸出功率與通過油泵液體的流量有關,當采用變頻控制調節轉速時,不需要通過籠式調節閥旁路調節油壓,流量得以減小,功率相應減小;②當噴射梁關閉后,采用低頻控制電機,使電機輸出功率進一步減小;③當噴射梁開啟后,迅速提高電機轉速,保證噴射梁壓力在規定范圍內。
改造后根據實際監測,凈油泵電機在非軋制狀態時電機電流可以由100 A 降低至15 A,初步根據該冷精軋機每年運行時間300 d(按每天24 h 運行,65 d 電機未運行是根據以往經驗折算的換紙時間、維修時間和無計劃停機時間),每天非軋制時間按12 h 計算(根據現有數據統計分析軋制時間和運行準備時間各占50%),根據,可節省電能W≈2.0×105kW·h,即20 萬度電能。
根據投入的改造成本和效益評估,該冷精軋機組正常運行1 年時間即可回收改造成本,后續將持續產生收益。并且改造后還有其他附帶優點:①工藝潤滑響應更加快速,帶材板型更方便控制;②壓力調整波動更平穩,調整量更小;③供油管路沖擊更小,設備使用壽命更長。
實體經濟企業成本中電力成本通常占比較高,降低該成本在當前具有重要意義,特別是高能耗的有色金屬加工行業,節能降耗可從不同方面著手,如改造升級老舊設備、優化生產工藝流程、引入第三方企業出具整體的節能方案等。本文旨在起到拋磚引玉的目的地,同行業有類似工況的設備可以參考推廣。