高維剛,杜 鵬,俞中圍,凌青飛
(中海浙江寧波液化天然氣有限公司,浙江寧波 315800)
某液化天然氣有限公司LNG(Liquefied Natural Gas,液化天然氣)接收站,一期裝置有3 個16 萬立方米LNG 儲罐,共有低壓輸送泵7 臺,泵為離心式潛液泵[1-2],由美國JC Carter公司生產。通過鋼絲繩、懸臂吊將泵垂直放置于泵井儲罐底部,泵井即為泵的排出管線。動力電纜和儀表線通過線夾固定在鋼絲繩上。泵體采用多節垂直剖分結構,通過精加工的止口來保證同軸度。電機轉子和泵軸均為空心結構,泵軸貫穿于電機轉子,并通過花鍵傳遞扭矩,泵軸、平衡鼓、滾動軸承通過鎖緊螺母與電機轉子鎖緊在一起。泵軸為空心光軸葉輪采用無鍵連接,通過帶錐度的漲緊套固定于泵軸上。電機轉子兩端安裝2 個JC Carter 公司專用滾動軸承NSK6314 實現定位。泵軸通過多個軸襯套進行徑向定位,泵的軸向力通過平衡鼓、空心泵軸(平衡管)來實現平衡[3-4]。泵體電機側90°方向安裝2 個加速度探頭。低壓輸送泵結構見圖1,主要性能參數見表1。

圖1 低壓輸送泵結構組成

表1 低壓輸送泵主要性能參數
2017 年10 月8 日,低壓輸送泵位號P-0201E 出現振動大故障,其間該泵累計運行11 573.39 h。解體大修更換磨損的軸承和軸承襯套,軸承襯套在無原廠備件(材料ASTM B584 C93200)的情況下,采用UNS S21800 材料替代,2017 年10 月19 日檢修完成進行試車,運轉期間運行參數正常并投入使用。2018 年4 月20 日,該泵運行中噪聲逐漸增大,為明顯連續高頻噪聲,期間壓力、流量等工藝參數和電機各項指標檢測均未發生異常,頻譜分析振動有上漲趨勢,距上一次檢修該泵累計運行3000 h,初步判斷為軸承故障,決定進行解體檢修。
(1)葉輪、葉輪口環完好,未見異常磨損,口環間隙符合技術要求[5-6]。
(2)誘導輪軸襯套磨損,間隙超差,其他軸襯套輕微磨損。
(3)平衡鼓襯套未見異常磨損,泵軸跳動檢測數值均在技術要求范圍內。
(4)頂部滾動軸承內圈完好轉動順暢,外圈嚴重磨損,并出現明顯溝槽(圖2)。

圖2 頂部軸承外圈磨損
(5)泵頂部軸承襯套磨損嚴重,間隙超標,并有明顯溝槽(圖3)。(6)中部軸承襯套未見異常磨損,配合間隙符合技術要求[7-8]。

圖3 頂部軸承襯套磨損
(7)中部軸承內、外圈完好,轉動檢查發現游隙明顯增大并有卡澀現象,軸承外圈端面有明顯壓痕(圖4)。

圖4 中部軸承
根據泵的拆解和上一次檢修情況分析,泵的累積運行時間均未達到軸承的使用壽命25 000 h,而出現軸承過早磨損故障,從泵的設計原理和2個軸承磨損的不同部位進行分析。
查泵的性能參數,泵的額定流量430 m3/h,最小流量142 m3/h,按額定流量參數設計平衡鼓,泵在額定流量工況時,轉子承受最大的向下推力[9],此時平衡鼓上下形成壓力差,轉子向上推力大于葉輪受流體向下的推力,轉子向上浮動,由于泵軸采用空心結構,頂部與底部泵入口腔體相通,轉子上浮軸與頂部擋板間隙逐漸減小,平衡鼓上部至泵入口流通面積減小,回流到泵入口的流體減少,平衡鼓上下壓差逐漸變小,平衡力小于葉輪向下推力,泵轉子整體向下浮動,泵軸與擋板間隙逐漸增大,平衡鼓上下壓差變大,通過空心軸回流到泵入口的流體增加,平衡力大于葉輪向下推力轉子向上浮動,再次重復前面的動作達到轉子平衡的目的。因此泵的軸向力平衡是通過平衡鼓、空心軸(平衡管)、平衡鼓間隙[10]與擋板間隙來實現,這取決于底部軸承壓板間隙和頂部軸擋板間隙值,故頂部軸承外圈與軸承襯套配合采用的是間隙配合,也就是說泵在運行和變工況情況下,泵轉子都存在一定的軸向竄動量[11-12],泵的性能曲線見圖5。

圖5 泵的性能曲線
中部軸承襯套無磨損與軸承配合間隙符合技術要求,軸承內、外圈無磨損、軸承游隙明顯增大,通過兩個方向上輕轉軸承,電機側方向轉動順暢,泵入口一側轉動明顯有卡澀現象,說明泵入口一側方向上軸承軌道磨損嚴重,結合中部軸承外圈(泵入口側)端面明顯壓痕,可以看出中部軸承在泵入口方向上承受較大的軸向力,由于6314 軸承為深溝球軸承,深溝球軸承雖然能承受一定的軸向力,但過大軸向力導致軸承液膜破壞、快速磨損、游隙增大和產生高頻噪聲,這與頻譜分析結果(軸承故障)相符。
頂部軸承游隙正常、轉動靈活,軸承外圈、軸承襯套磨損嚴重并出現明顯溝槽,從磨損情況看,軸承外圈和襯套之間產生了金屬粘著現象,在相對滑動中粘著處被破壞,有金屬從襯套表面被拉拽下來,粘著在軸承外圈表面,也就是說軸承和襯套之間出現了粘著磨損,又稱咬合磨損[13],破壞了軸承與襯套表面粗糙度和配合間隙。
通過以上分析,產生噪聲的主要原因為低壓輸送泵軸承磨損,軸承的過早磨損是由于軸承承受較大的軸向力所致,軸向力增大的主要原因是頂部軸承與襯套間出現了粘著磨損,造成軸承與襯套配合間隙變化,運行中轉子上浮受阻,泵軸向力平衡被破壞,中部軸承受過大的軸向載荷導致過早磨損、游隙增大,運行中產生較大的高頻噪聲。
(1)磨擦副材料性質的影響。脆性材料比塑性材料的抗粘著能力高,相同金屬或冶金相溶性大的材料易發生摩擦副粘著磨損。
(2)材料的組織結構和表面處理。材料硬度高的金屬比硬度低的抗粘著能力強。
(3)載荷的影響。粘著磨損一般隨法向載荷增加到某一臨界值后而急劇增加。
(4)速度的影響。粘著磨損隨滑動速度的增加而增加。
(5)表面溫度的影響。表面溫度升高潤滑膜失效[15],使材料硬度下降,摩擦表面容易產生粘著磨損。
由于泵的設計結構無法改變,低壓輸送泵為LNG 潛液泵在-162 ℃溫度下運行,材料表面溫度升高至硬度下降的情況不易發生,原廠軸承襯套選用ASTM B584 C93200 錫青銅材料[16]滿足脆性材料、材料硬度高條件,避免了產生粘著磨損條件,不易發生粘著磨損。而替代的軸承襯套材料UNS S21800 需進行熱處理來滿足脆性、硬度條件,雖然UNS S21800 材料應用在其他低溫泵有較好的業績,但泵的結構和工作條件存在差異(平衡鼓在軸承附近),啟動泵瞬間軸承與軸承襯套沖擊載荷急劇增加,再加上運行中泵的工況變化和頻繁啟停,因此JC CARTER 低壓輸送泵軸承襯套選用UNS S21800 替代,雖然增強了軸承襯套綜合機械性能,但襯套熱處理控制不當易產生粘著磨損,影響泵的使用壽命。
(1)嚴格控制材料各項指標,避免低溫下產生脆斷、變形等缺陷,所有泵用材料進行低溫處理。
(2)襯套材料選用ASTM B584 C93200 或相近材料替代,Cu 含量要接近并嚴格控制S、P 含量和材料質量。
(3)泵組裝前各部配合件要進行低溫測試,確保泵在低溫下各配合間隙符合技術要求[17]。
(4)對于泵體采用止口定位時要認真清理毛刺,同時進行同軸度檢測,確保止口定位準確。
(5)安裝過程中嚴格控制各軸套、襯套配合間隙和安裝過盈量。
(6)軸承安裝檢測軸承游隙[18]滿足低溫下使用要求。表2 為潛液泵常溫安裝數據。

表2 潛液泵常溫安裝數據 mm
JC CARTER 低溫潛液泵軸承在襯套選材上,既要考慮泵體結構、低溫適用性和膨脹系數、耐磨性、經濟性等[19-20],同時還要避免產生粘著磨損,在摩擦副的選材上要綜合考慮,軸承襯套材料的變更,能否提高耐磨性和使用壽命有待進一步觀察。