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燃氣鍋爐煙氣NID脫硫工藝設計及應用

2023-02-22 03:08:52
東北電力技術 2023年1期
關鍵詞:顆粒物煙氣

梁 磊

(江蘇新中金低碳科技股份有限公司,江蘇 宜興 214200)

19世紀80年代,在噴霧干燥法煙氣脫硫技術的基礎上,半干法脫硫技術得到了改進和快速發展,常用的脫硫劑主要包括生石灰、熟石灰、電石渣等[1-3]。半干法脫硫技術,是把干態粉末狀吸收劑噴入脫硫塔內,與煙氣中SO2和噴入的水發生接觸傳質反應,脫除SO2。半干法脫硫實質上是氣、液、固三相發生接觸傳質反應[4-6],包含了傳質、傳熱的物理過程和SO2溶解[7-10]、吸收等化學過程。吸收劑與煙氣中SO2反應,產物為固態。固態產物吸收煙氣中的熱量,最終反應產物為干粉狀態,在壓縮空氣作用下,具有較好的流動性,有利于吸收劑循環反復多次利用。

NID(novel integrated desulfurization)半干法煙氣脫硫技術,是在傳統半干法脫硫裝置的基礎上,經過不斷改進優化,研究開發出的新一代煙氣半干法脫硫技術。NID脫硫技術與傳統半干法脫硫技術原理相同,與傳統半干法脫硫技術相比,生石灰的消化和增濕在混合器中完成,省去了獨立分開的石灰漿液制備系統和噴射系統,避免了設備管道漏風、堵塞嚴重等問題[11-15]。脫硫反應停留時間短,設備占地面積小,適用于300 MW以下機組鍋爐煙氣低濃度SO2治理[16-18]。

2019年4月28日,國家五部委聯合發布《關于推進鋼鐵行業超低排放的意見》,要求煙氣SO2和顆粒物排放質量濃度小時均值分別不大于35 mg/m3和10 mg/m3(標態,干基,余同)。部分鋼鐵企業燃氣鍋爐排放煙氣,SO2質量濃度較低,選擇了NID脫硫技術。本文以490 t/h燃氣鍋爐煙氣SO2治理為例,介紹了NID脫硫工藝流程、脫硫塔、布袋除塵器、流化槽、混合器等核心設備設計要點和選型選材依據。出口SO2和顆粒物質量濃度均遠低于超低排放上限值,系統占地面積小,操作簡單,運行穩定,管理方便,可為今后同類工程設計及應用提供參考。

1 工程概況

上海某大型鋼鐵企業,發電機組新建490 t/h鍋爐,為亞臨界參數、單爐膛、平衡通風一次再熱汽包鍋爐。設計燃料為高爐煤氣BFG,混燒焦爐煤氣COG、天然氣NG,預留廢乳化液接口。積極響應環保要求,燃氣鍋爐煙氣增設NID脫硫設施,滿足SO2和顆粒物超低排放,煙氣參數如表1所示。脫硫劑為生石灰,目數為200~300目,純度不低于85%。綜合考慮鍋爐負荷變化以及NID脫硫最大處理煙氣量受到限制等因素,共設計4套NID脫硫系統,單套處理風量為260 000 m3/h。4套系統配置1套再循環煙道,確保進入NID脫硫系統的總煙氣量,不低于鍋爐滿負荷運行時煙氣量的70%,保證脫硫塔內建床煙氣流速,防止脫硫系統“塌床”。若鍋爐低負荷運行,可停運其中1套或多套NID脫硫系統。

表1 煙氣參數

2 工藝流程

NID脫硫工藝流程如圖1所示。鍋爐來煙氣進入脫硫塔,脫硫后煙氣進入布袋除塵器,除塵后凈煙氣由布袋除塵器出口進煙囪排放。布袋除塵器收集的循環灰經底部船型灰斗落入流化槽,再由循環灰給料機送至混合器。利用工藝水增濕循環灰和石灰粉,三者在混合器中混合均勻后,送至脫硫塔脫硫,循環往復,完成煙氣SO2的脫除。流化槽內設置高低料位計,循環灰到達高料位時,卸灰至倉泵,采用氣力輸灰送至灰庫,循環灰到達低料位時,卸灰停止,循環往復。布袋除塵器底部船型灰斗和流化槽均設蒸汽伴熱,防止物料結塊。流化槽、循環灰給料機、混合器底部均設流化風,使循環灰處于流化狀態,防止結塊堵塞。脫硫塔底部設螺旋輸送機、重錘式翻板閥和氣動插板閥,用于排出脫硫塔底部積聚的大顆粒物料。脫硫塔入口和布袋除塵器出口均設在線監測裝置,實時在線檢測煙氣溫度、壓力、流量及SO2、顆粒物、NOx、H2O和O2含量。

圖1 工藝流程

2.1 脫硫塔

脫硫塔設計為J型結構,如圖2所示,主要包括下部U型彎頭和上部矩形直段。煙氣由底部U型彎頭進入,上部矩形直段頂部排出,送至布袋除塵器。因機械設計原因,混合器長度一般不超過3 m,與脫硫塔采用法蘭連接。脫硫塔矩形直段設計為扁矩形,長3 m、寬1.6 m,煙氣流速約15 m/s。混合器接口至煙氣出口中心高差為15 m,脫硫反應停留時間為1 s。U型彎頭內彎和外彎曲率半徑分別為1.6 m和3.2 m,為矩形直段寬度的1倍和2倍。外彎和內彎圓心在同一水平線上,分別位于左側和右側,圓心距離為240 mm,為矩形直段寬度的15%。U型彎頭可避免底部煙氣形成渦流,降低阻力損失。U型彎頭截面積小于矩形直段,煙氣流速大于矩形直段,形成湍流,有利于氣、固兩相劇烈碰撞,增加接觸反應幾率,提高脫硫效率和脫硫劑利用率[19]。

圖2 脫硫塔結構示意圖

脫硫塔內循環灰質量濃度高達500~1400 g/m3,流速快,約15 m/s,與脫硫塔壁板劇烈摩擦,磨損較大,脫硫塔選用HARDOX 600鋼板制作,具有較高硬度、耐磨性能和耐沖擊韌性。脫硫塔頂部設導流板,有效避免高流速、高含固量煙氣垂直沖刷脫硫塔頂板。循環灰增濕結團可能會形成大顆粒,隨運行時間延長,脫硫塔壁板粘附積累形成塊狀物料,在重力作用下,均會落入脫硫塔底部。U型彎頭設壓差變送器,下方設螺旋輸送機,當壓差大于300 Pa時,螺旋輸送機開始排料,防止物料積聚堵塞U型彎頭?;旌掀鹘涌谇胺胶吐菪斔蜋C上方均設視鏡,用于觀察塔內物料情況。U型彎頭底部設檢修門,定期進行設備維護。脫硫塔矩形直段設壓差變送器,用于檢測床層阻力,床層阻力控制在1200 Pa以下。

2.2 布袋除塵器

布袋除塵器主要由底部灰斗、中箱體、上箱體三部分組成。布袋除塵器平面尺寸為11.6 m×12.6 m,總高度為11.3 m,其中底部船型灰斗高度2 m,中箱體高度8.5 m,上箱體高度0.8 m。布袋除塵器設計為6個倉室,3個倉室共用1個船型灰斗,6個倉室共2個船型灰斗[20]。單倉室設置濾袋294條,14行21列均布,相鄰濾袋中心間距225 mm。濾袋規格為直徑160 mm,長度8000 mm,PPS材質。布袋除塵器總濾袋數量為1764條,過濾面積約7090 m2,過濾風速約0.6 m/min。單倉室配置14個8.89 cm的脈沖噴吹閥,根據噴吹間隔時間或除塵器進出口壓差值,控制脈沖閥動作,完成濾袋清灰。清灰氣源為壓縮空氣,壓力約0.35 MPa。

2.3 流化槽

利用流態化輸送原理,達到干燥粉末狀物料水平輸送的裝置稱為流化槽,結構示意圖如圖3所示。流化槽上層為循環灰料層,下層為氣腔。流化槽主要由上槽體、透氣層、透氣層支架、下槽體、進料口、進氣口等組成。除塵器下部2個船型灰斗下部設置1個流化槽,流化槽設計為平面形狀U型結構,連接部分為圓環過渡。流化風量按照透氣層單位截面積3 m3/(m2·min)進行計算,流化風壓根據透氣層、物料層及附屬設備阻力進行設計。流化槽截面尺寸為長1.2 m,高2 m,透氣層總面積約32 m2,流化風量和風壓分別設計為100 m3/min和20 kPa。流化風采用100 ℃左右的熱風,避免物料遇到冷凝水結塊。流化槽相鄰2個進風口距離不大于9 m。透氣層選用聚酯纖維多層織物,耐溫150 ℃。

圖3 流化槽結構示意圖

2.4 混合器

混合器結構如圖4所示,上部為霧化區,下部為混合區。霧化區上方設3支雙流體噴槍,霧化用水、用氣壓力分別約為0.5 MPa和0.4 MPa,霧化液滴直徑約100 μm,將石灰粉和含水2%左右的循環灰增濕至5%左右,霧化后物料進入混合區。混合區底部設置6個流化風進口,循環灰、石灰粉和水在攪拌裝置和壓力20 kPa的流化風作用下,充分混合后進入脫硫塔?;旌掀魃a能力為100~675 m3/h,具有較大設計裕量?;旌衔锪蠈υO備磨損較大,攪拌裝置一般選用耐磨合金或復合陶瓷材料制作。

圖4 混合器結構示意圖

3 運行結果

查詢脫硫塔進口在線監測SO2質量濃度和布袋除塵器出口在線監測SO2和顆粒物質量濃度以及歷史數據曲線,記錄不同時間點進出口SO2質量濃度和出口顆粒物質量濃度,計算脫硫效率,數據見表2。進口SO2質量濃度為194.8~199.7 mg/m3,出口SO2質量濃度降低至5.3~6.8 mg/m3,脫硫效率為96.6%~97.3%,出口顆粒物質量濃度為0.5~1.2 mg/m3,出口SO2和顆粒物質量濃度均遠低于超低排放上限值。經計算,Ca/S摩爾比約1.5。

表2 運行數據

4 結論

a.NID脫硫工藝技術應用于燃氣鍋爐煙氣治理,系統連續進料,間歇排料,能夠滿足SO2超低排放需求。系統占地面積小,操作簡單,運行穩定,管理方便。

b.脫硫塔、布袋除塵器、流化槽、混合器等核心設備需遵循設計要點,合理選型選材。

c.進一步提高脫硫效率和脫硫劑利用率,降低脫硫Ca/S摩爾比,減少石灰用量,節省運行成本,應為未來研究的方向。

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