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S400 型殘煙機煙絲回用工藝的優化與應用

2023-02-21 06:08:30孫科雷龔劍強徐榮華姚科東朱群曉徐棟炯
煙草科技 2023年1期

徐 敏,章 敏,孫科雷,龔劍強,高 杰,徐榮華,姚科東,鄭 超,林 斌,朱群曉,徐棟炯

浙江中煙工業有限責任公司寧波卷煙廠,浙江省寧波市奉化經濟開發區葭浦西路2001 號 315040

在卷煙卷接包生產過程中產生的殘煙支一般作為生產廢品處置,或采用殘煙機對殘煙支進行輔材(卷煙紙、濾嘴等)分離后得到回用煙絲用于加工再造煙葉[1-2]。近年來,隨著卷煙產品結構升級和煙葉價格上漲,回用煙絲成為卷煙企業減少煙絲消耗、降低生產成本的途徑之一。但在煙絲回收過程中發現,回用煙絲通常存在出絲率和整絲率低以及含有較多雜物(如膠塊、卷煙紙片、爆珠、塑料和濾嘴絲束等)等問題。針對此,張冬芹等[3]對FY37 型殘煙機進行改造并優化了工藝參數,提高了多種牌號殘煙支的出絲率;李成剛等[4]對S400 型殘煙機的輸送機頻率、I 級風機頻率、Ⅱ級風機頻率等關鍵參數進行優化,提高了煙絲回收率;侯志龍等[5]對S400型殘煙機的增溫增濕系統和分離系統進行改進,提高了煙絲回收率和整絲率。但對于如何解決回用煙絲含雜問題的研究則鮮見報道。為此,對S400型殘煙機煙絲回用工藝流程進行分析,通過增加振動篩分機[6]、風選風送系統[7]和煙絲精選機[8]等設備實現膠塊、紙片等雜物的有效剔除,以期提高回用煙絲純凈度,進一步完善煙絲回用工藝流程。

1 問題分析

1.1 工藝流程

S400 型殘煙機處理能力為400 kg/h。如圖1 所示,殘煙支被翻箱機(1)翻入自動提升喂料機(2)后進入生產線,物料流量由計量管(3)和輸送帶(4)的輸送頻率控制;煙支在計量管底部被蒸汽軟化后由輸送帶送入兩級輕重分離器(5),其中大片卷煙紙、濾棒等煙支輔材被剝離后直接進入紙棒壓塊機(8)進行壓塊處理,含有小片卷煙紙等較小雜物的煙絲則被送入分離振槽(6);振槽上方設置有多個鴨嘴狀負壓剔除口可以將小紙片吸走,篩選出的煙絲經輸送機(7)進入回用煙絲裝箱系統;除塵器(9)上的3 個除塵模塊分別連接一、二級輕重分離器和分離振槽,集中處理煙灰煙末。

圖1 改進前S400型殘煙機設備布局圖Fig.1 Layout of S400 tobacco reclaimer before modification

1.2 存在問題

現行工藝標準要求回用煙絲中小紙片(<5 mm)含量≤1片/500 g,無大紙片(≥5 mm)和膠塊、爆珠、塑料、濾嘴絲束等雜物[9]。但實際生產中發現,經S400型殘煙機處理后得到的回用煙絲純凈度較差,含有膠塊、紙片等雜物,尤其是小紙片含量較高,只能回摻在低檔牌號卷煙中,回摻煙絲使用范圍窄、比例低。

2 改進方法

參照寧波卷煙廠制絲生產線的工藝布局,對S400型殘煙機進行設備和工藝改進。改進后回用煙絲設備布局如圖2所示:①在自動提升喂料機后增加一臺三層振動篩分機(徐州眾凱機電設備制造有限公司),實現對初級雜物的分離并篩選出回用煙支;②在兩級輕重分離器后增加一套風選風送系統(徐州眾凱機電設備制造有限公司),實現對膠塊等較重雜物的分離和剔除;③在自動裝箱前增加兩臺串聯的WTS-I 型煙絲精選機(南京文采科技有限公司),實現對回用煙絲中紙片和纖維等雜物的剔除。優化后煙絲回用工藝流程見圖3。

圖2 改進后回用煙絲生產線設備布局示意圖Fig.2 Schematic diagram of equipment layout of tobacco reclaiming after modification

圖3 優化后煙絲回用工藝流程圖Fig.3 Flow chart of tobacco reclaiming process after optimization

2.1 三層振動篩分機

如圖4 所示:①物料進入三層振動篩分機后,較大雜物先被上層篩選機構(1)篩出并經出口(5)剔除進入雜物收集車,殘煙支、細小雜物及煙末則進入中層篩選機構(2);②殘煙支被中層篩選機構篩出后經出口(7)進入兩級輕重分離器,細小雜物及煙末則落入底層篩選機構(3),經煙末出料口(4)被輸送至除塵房。上層篩選機構采用不銹鋼菱形橫檔設計,因殘煙支最大直徑為7.8 mm[10]且殘煙支破損彎折處較多,確定橫檔間隙為10 mm;由于回用煙絲與加香前煙絲組分配方、煙絲寬度等參數基本一致,且中層篩網與加香前振篩篩網的功能相同(均為篩除1.0 mm以下的細小煙末、煙灰及雜質),因此確定中層篩網網孔大小與加香前振篩篩網一致,均為1.0 mm(18目)。

圖4 三層振動篩分機結構示意圖Fig.4 Schematic diagram of structure of three-layer vibration screen

2.2 風選風送系統

如圖5 所示,在風選風送系統中,含有膠塊等較重雜物的回用煙絲被拋料器(1)拋入風選箱體(2)中,回用煙絲因沉降速度較小而進入上方風送管路(3)并經沉降式落料器(4)排出;膠塊、梗簽等雜物因沉降速度較大而下沉,由振篩(10)輸送至膠塊出口(9)排出;系統中氣流通過循環風管(5)和循環風機(6)實現循環輸送,利用穩壓箱(8)進行氣壓調節,含塵氣體經除塵管路(7)被輸送至除塵房。為有效剔除雜物并減少煙絲誤剔量,參考文獻[11]的方法確定風管風速:①將風速檢測點設置在設備上方的風送管路進風段,結合風機轉速(1 461 r/min)和風管箱體尺寸(600 mm×220 mm),計算得到系統內部的理論氣流速度范圍為5~10 m/s;②采用在回用煙絲中人工摻雜膠塊的方式進行模擬試驗(煙絲流量400 kg/h,每批次煙絲100 kg,摻雜膠塊10塊),調節風送速度,根據公式(1)和(2)計算有效剔除率和誤剔率。由圖6 可見,當風管風速達到7.0~7.5 m/s時,有效剔除率為90.7%~91.6%,誤剔率為13.7%~14.5%,剔除雜物效果最佳。

圖5 風選風送系統結構示意圖Fig.5 Structure of pneumatic separating and conveying system

圖6 不同風管風速下風選風送系統的有效剔除率和誤剔率Fig.6 Effective rejection rate and false rejection rate of pneumatic separating and conveying system at different air velocities

式中:η1為有效剔除率,%;m1為剔除膠塊數量,塊;m2為人工摻雜膠塊數量,塊;η2為誤剔率,%;M1為剔除煙絲質量,g;M2為人工投料煙絲質量,g。

2.3 煙絲精選機

采用WTS-I型煙絲精選機剔除回用煙絲中的雜物前,需要先對樣本圖像進行分類和標注,完成標準圖像模塊(包含正品庫和異物庫)的建立。如圖7所示,啟動煙絲精選機后,含有雜物(如黃色或棕褐色接裝紙、粘連煙灰的膠塊等)的回用煙絲被高速輸送帶(1)輸送至圖像采集位置,物料經LED 光源(3)照射和反光鏡(6)反射后,由CCD 高速照相機(5)采集圖像并將圖像傳送至高級圖像處理控制器(7)[12];圖像經FPGA(現場可編程邏輯門陣列)算法預處理(包括圖像色彩及亮度的矯正)后被劃分為若干像素,然后與計算機中存儲的標準圖像模塊進行比較,進而判定雜物位置;剔除管理控制系統(2)接收到雜物信號并延時啟動電磁閥,利用高速壓縮空氣將雜物剔除。

圖7 WTS-I型煙絲精選機結構示意圖Fig.7 Structure of WTS-I cut tobacco sorter

如圖8 所示,為提高雜物的成像效果和對比度,采用光譜連續、波長覆蓋廣、顯色指數高且穩定的線陣全光譜光源[13]代替普通的LED 光源,提升對雜物的識別能力;采用海鷗優化模糊C均值算法[14-15]對原有的智能算法進行優化,提高前期標注數據的容錯率并實現多級迭代擬合,從而更加高效準確地確定雜物的聚類中心點位置。

圖8 改進后WTS-I型煙絲精選機雜物識別原理Fig.8 Principle of foreign matter identification of WTS-I cut tobacco sorter after modification

3 應用效果

3.1 實驗設計

材料:“利群(陽光)”“利群(軟金色陽光)”牌卷煙殘煙支(浙江中煙工業有限責任公司寧波卷煙廠提供)。

設備:S400型殘煙機(意大利GARBUIO公司);SB16001 型電子天平(精度0.000 1 kg,瑞士Mettler Toledo公司);PHH101型高溫試驗箱(廣州五所環境儀器有限公司);YQ-3 型煙絲結構檢測儀(精度0.01%,鄭州嘉德機電科技有限公司);D61型填充測定儀(精度0.01 cm3/g,德國BORGWALDT公司)。

方法:采用改進前后的S400型殘煙機(運行速度為400 kg/h)分別處理15批次(210 kg/批次)殘煙支,所得回用煙絲每批次取2 個樣品(每個樣品1 kg 左右),根據文獻[10]的方法檢測煙絲工藝指標(裝箱含水率、填充值、整絲率、碎絲率),利用人工挑揀并統計雜物含量(大紙片、小紙片以及其他雜物),取平均值。

3.2 數據分析

由表1 可見,改進后回用煙絲的整絲率、裝箱含水率等指標與改進前基本一致,均符合生產工藝要求,回用煙絲品質未受到影響。由表2可見,改進后回用煙絲中未發現大紙片和商標紙、膠塊、內襯紙、棉線等其他雜物,剔除率達到100%;小紙片含量由18.40 片/500 g 減少至 0.18 片/500 g,降幅達99.02%,有效提高了雜物剔除能力和回用煙絲純凈度。

表1 改進前后回用煙絲工藝指標對比①Tab.1 Comparison of technical indexes of reclaimed tobacco before and after modification

表2 改進前后回用煙絲雜物含量對比Tab.2 Comparison of foreign matter content in reclaimed tobacco before and after modification

表2(續)

4 結論

基于S400 型殘煙機處理殘煙支的工藝流程和回用煙絲工藝標準,通過增加三層振動篩分機、風選風送系統和煙絲精選機對殘煙機的處理工藝進行了優化。以寧波卷煙廠生產的“利群”牌卷煙所產生的殘煙支為對象對S400 型殘煙機進行測試,結果表明:改進后回用煙絲中未發現大紙片和其他雜物,小紙片含量為0.18 片/500 g,與改進前相比減少99.02%,且回用煙絲的填充值、整絲率、碎絲率等工藝指標未受到影響,有效提升了回用煙絲的回摻使用范圍。該技術可在其他型號殘煙機中推廣應用。

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