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大型工業(yè)拖動汽輪機故障分析和處理

2023-02-14 00:31:50
氮肥與合成氣 2023年2期
關(guān)鍵詞:汽輪機

劉 桂

(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽阜陽 236400)

安徽晉煤中能化工股份有限公司聯(lián)合車間2#氨壓縮機為離心式壓縮機,采用汽輪機驅(qū)動,配套汽輪機為青島捷能汽輪機集團股份有限公司制造的N3.7-8.9型汽輪機。該汽輪機額定功率為3 642 kW,額定轉(zhuǎn)速為10 300 r/min,最高轉(zhuǎn)速為10 815 r/min,一階臨界轉(zhuǎn)速為4 280 r/min,二階臨界轉(zhuǎn)速為16 443 r/min,額定進汽壓力為8.9 MPa,額定進汽溫度為525 ℃,定排汽壓力為0.01 MPa,額定工況進汽質(zhì)量流量為14.1 t/h,額定工況汽耗率為3.872 kg/(kW·h)。

該壓縮機機組2020年5月投入生產(chǎn)運行,生產(chǎn)負荷低,故驅(qū)動汽輪機實際工況中進汽質(zhì)量流量為11.5 t/h、運行轉(zhuǎn)速為9 700 r/min即可滿足生產(chǎn)要求。由于工況良好,該壓縮機投產(chǎn)以來一直運行較穩(wěn)定,但驅(qū)動汽輪機近期發(fā)生了軸封漏汽、轉(zhuǎn)速達不到負荷要求等故障。

1 原因分析

經(jīng)揭缸檢查,兩軸端汽封均無明顯缺陷,測量汽封環(huán)與軸的配合間隙在0.17~0.28 mm,符合技術(shù)要求。該汽輪機軸封采用梳齒密封環(huán),密封環(huán)材質(zhì)為ZAlSi12。前汽封一段漏汽接回到汽缸。前汽封二段漏汽與后汽封的一段相連,并與汽封調(diào)節(jié)閥相連,使溢出的蒸汽用作后汽封密封氣,溢出量不夠時可用輔助汽源直接調(diào)節(jié),使其壓力略高于大氣壓力,以免空氣由后汽封漏入汽輪機,同時也可避免蒸汽由前汽封大量外漏。通過汽封管路調(diào)節(jié)閥使汽封管路內(nèi)蒸汽的壓力維持在 0.103~0.13 MPa(絕)。前汽封最外擋漏汽與后汽封的二段漏汽都接軸封冷卻器,可以加熱凝結(jié)水。配備有軸封冷卻器用于回收軸封漏汽,防止軸封漏汽進入軸承座內(nèi),軸封冷卻器內(nèi)壓力由機械泵維持在0.097~0.099 MPa(絕)。

在密封氣源壓力控制符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、密封環(huán)無缺陷,且配合間隙不超限的情況下,軸端密封環(huán)仍泄漏。維修人員在清理汽缸上下缸體密封面時發(fā)現(xiàn)密封面有漏痕,而日常巡檢并未見缸體密封面有外漏現(xiàn)象,運行中汽輪機直排疏水總管出口集液槽也未發(fā)現(xiàn)有泄漏蒸汽。倒查缸體密封面疏水管,發(fā)現(xiàn)疏水管在安裝配管時未引入直排疏水總管,而是經(jīng)軸封疏水管引入了疏水膨脹箱管路。正確的疏水管配管路線見圖1。

圖1 缸體疏水、軸封疏水管路

缸體密封面疏水應(yīng)經(jīng)直排疏水總管至集液槽,軸封疏水進入疏水膨脹箱。

2 處理措施

軸封處漏汽并非汽缸內(nèi)的高壓蒸汽外漏,也不是汽封蒸汽泄漏,而是缸體密封面泄漏的蒸汽經(jīng)疏水管倒流進入軸封室,壓力高于汽封蒸汽,從軸封處外漏。運行初期未發(fā)生漏汽是因為前期汽缸密封面并未泄漏,后期密封面局部失效,泄漏的蒸汽經(jīng)錯配至軸封疏水管線倒流并外漏。找出漏汽原因后,一方面對汽缸上下缸體密封面進行研磨修復(fù),另一方面將密封面疏水管改配回直排疏水總管。經(jīng)上述處理后,軸封漏汽得到解決。

2020年9月底,該機組在正常運轉(zhuǎn)過程中,進汽質(zhì)量流量突然大幅度降低,由11.5 t/h降至4.6 t/h,轉(zhuǎn)速由9 700 r/min降至7 000 r/min左右。流量下降后,檢查控制調(diào)節(jié)汽閥的油動機,處于全開位置,因此排除了油動機開度不夠?qū)е逻M汽量減小的可能;檢查油動機上方連桿備帽,不存在松動現(xiàn)象,排除了因連桿松動變長導(dǎo)致油動機開度不準(zhǔn)確的可能。調(diào)節(jié)汽閥和油動機結(jié)構(gòu)見圖2。

圖2 調(diào)節(jié)汽閥和油動機結(jié)構(gòu)

為了保持生產(chǎn)的連續(xù)和穩(wěn)定性,只能通過手動縮短油動機連桿行程的方法提高進汽量,待整個生產(chǎn)系統(tǒng)做好停車準(zhǔn)備后再停機全面檢查。通過油動機連桿行程的縮短,進汽質(zhì)量流量最大只能增加到10.6 t/h,轉(zhuǎn)速勉強保持在9 000 r/min左右,但波動量較大,可斷定是油動機故障或調(diào)節(jié)汽閥內(nèi)部發(fā)生了故障。

該汽輪機蒸汽調(diào)節(jié)機構(gòu)為調(diào)節(jié)汽閥及連桿形式,即群閥提板式結(jié)構(gòu)(見圖3),型線閥碟,裝于前汽缸上部,屬噴嘴調(diào)節(jié)。負荷變動時,各閥碟按一定順序開啟。閥碟行程在出廠時已調(diào)整完畢。汽輪機進汽量的調(diào)節(jié),是通過改變調(diào)節(jié)汽閥的開度實現(xiàn)的[1]。根據(jù)壓縮機負荷的需要,調(diào)節(jié)油動機帶動配汽機構(gòu),改變橫梁的位置,裝在橫梁上的閥碟按配汽升程曲線順序開啟和關(guān)閉,從而改變汽輪機進汽量,以滿足負荷的要求[2]。

在穩(wěn)定狀態(tài)下,錯油門滑閥處于中間位置,油動機則穩(wěn)定在某一位置上。當(dāng)需要升負荷時,數(shù)字調(diào)節(jié)器輸出電信號相應(yīng)增大,電液轉(zhuǎn)換器輸出壓力信號升高,將使錯油門滑閥上移,油動機活塞下移,調(diào)節(jié)汽閥開大,進汽量增加;隨著油動機活塞逐漸下移,經(jīng)過機械反饋,錯油門滑閥也逐漸下移,直至錯油門滑閥回到平衡位置,油動機活塞又處于穩(wěn)定位置[3](見圖4、圖5)。油動機、調(diào)節(jié)汽閥將正好到達熱力過程所要求位置,調(diào)節(jié)過程完成。減負荷時動作過程相反。如果實際負荷與設(shè)定負荷有偏差,負荷反饋信號傳回給數(shù)字調(diào)節(jié)器,數(shù)字調(diào)節(jié)器根據(jù)偏差繼續(xù)調(diào)整[4]。

圖3 調(diào)節(jié)汽閥內(nèi)部機構(gòu)圖

全系統(tǒng)停車后,關(guān)閉該機組主蒸汽隔離閥停機。檢查油動機“零位”,對調(diào)節(jié)汽閥重新進行全行程拉閥試驗,通過調(diào)節(jié)錯油門,將油動機“零位”恢復(fù)至出廠設(shè)定值。全行程拉閥試驗3次,油動機開度、油壓、行程均與出廠值一致。因拆解調(diào)節(jié)汽閥需要較長的降溫時間,所以先不檢查調(diào)節(jié)汽閥內(nèi)部。檢查恢復(fù)油動機零位后,機組即做開車準(zhǔn)備,開車沖轉(zhuǎn)后提速至7 000 r/min左右后進汽量不能增加,無法達到負荷要求轉(zhuǎn)速。至此可斷定,調(diào)節(jié)汽閥內(nèi)部發(fā)生故障。隨即停機,拆檢調(diào)節(jié)汽閥。機組停車后,待調(diào)節(jié)閥室溫度自然降溫至80 ℃以下開始拆解調(diào)節(jié)汽閥(見圖6)。由圖6可以看出:調(diào)節(jié)汽閥的1#閥碟斷裂,已從上部橫梁上脫開。

圖4 調(diào)節(jié)系統(tǒng)原理圖1

圖5 調(diào)節(jié)系統(tǒng)原理圖2

斷裂閥碟的材質(zhì)為20Cr11Mo1VTiB-5+7,該材料耐580 ℃高溫。檢查2#閥碟無松動、探傷無缺陷,測量2#閥碟與橫梁之間的活動余量為8.45 mm,符合(8.48±0.1) mm的技術(shù)要求,故不對2#閥碟進行處理。1#閥碟備件裝配時,與橫梁的活動余量控制在(3.5±0.1) mm。將橫梁裝入調(diào)節(jié)汽閥閥室后,保持橫梁水平,在閥碟和閥座相研磨后,調(diào)整閥碟平臺高度,使所有閥碟在全關(guān)位置離橫梁底面2 mm,取出橫梁緊固螺母和1#閥碟后進行榫卯并點焊,以防后期閥碟松動,之后再完成回裝。回裝完畢后,再按要求對調(diào)節(jié)汽閥進行全行程拉閥試驗,將油動機“零位”恢復(fù)至出廠設(shè)定值。

圖6 斷裂的1#閥碟實物圖

3 處理效果

檢修完畢后,各輔機系統(tǒng)投入運行,水系統(tǒng)、油系統(tǒng)、真空系統(tǒng)具備開車條件,開始暖管、暖機。使管內(nèi)壓力維持在0.2~0.3 MPa,進汽溫度應(yīng)比進汽壓力下的飽和溫度高30 K以上,升溫速度為5~10 K/min,升壓速度為0.10~0.15 MPa/min。暖機合格后按規(guī)程逐步打開調(diào)節(jié)閥沖轉(zhuǎn)開車,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定提升至9 700 r/min,波動可控制在±30 r/min范圍內(nèi),進汽質(zhì)量流量可控制在11.6 t/h以上。

4 結(jié)語

該機組經(jīng)檢修后,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),能滿足生產(chǎn)負荷要求并進行調(diào)整,調(diào)節(jié)汽閥行程無卡澀,已累計運行5 000 h以上。大型工業(yè)驅(qū)動汽輪機的檢修維護要建立在熟悉其結(jié)構(gòu)和原理的基礎(chǔ)上,檢維修過程一定要嚴格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),做到科學(xué)文明檢修,才能保證檢修質(zhì)量。

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