張蒙達,李 凱,邵 彥
(國能神東煤炭集團設備維修中心,陜西 榆林 719315)
連采機是煤礦井下房柱式采煤和巷道掘進的主要設備之一。近年來,神東公司煤炭產量逐年增加,設備更新換代少,連采機大修呈周期縮短、維修次數增加的趨勢[1 -2]。所在車間是連采機整機及部件維修的主力車間,負責將修復后經測試合格的運輸槽供給配套設備,并發放各礦井使用。在焊接修復過程中發現,設備整體狀態差,結構件磨損嚴重,每次維修越來越困難,尤其是運輸槽進入整機組裝工序或下井安裝時,出現不合格率高的問題。針對運輸槽焊接修復質量問題,通過開展質量管理小組活動(簡稱QC小組)的方式,利用標準的流程、合理的方法和豐富的工具,找出根本原因,并制定相應的對策,來提高運輸槽的維修質量,以減少安裝返工。
連采機運輸機構為單鏈刮板輸送機,其運輸槽由前后2部分組成,如圖1所示。前面部分在裝煤鏟板上;后面部分又分前后兩段,前段溜槽3的一端以鉸接軸1與裝煤鏟板鉸接,在2個升降液壓缸作用下溜槽可繞鉸接軸1上下升降;另一端以軸4與后段溜槽6鉸接,在擺動液壓缸8作用下后段溜槽(即機尾)可繞軸4水平擺動,以調整機后卸載時的高度和左右位置。輸送機材質耐磨性能好,強度高,溜槽高度低,槽底裝有可更換的耐磨合金板[3 -5]。

1、4-鉸接軸;2-彎曲側板;3-前段溜槽;5-耐磨板;6-后段溜槽;7-機尾滾筒;8-水平擺動液壓缸;9-螺桿緊鏈裝置;10-升降液壓缸鉸軸圖1 連采機運輸槽結構Fig.1 Structure diagram of transport trough of continuous mining machine
對2020年1至4月修復的所有連采機運輸槽進行調查和統計,分析結果顯示經焊接修復的120件運輸槽的平均不合格率為36.97%。由于運輸槽由前后2部分組成,為了更好地找出具體問題點,將運輸槽分為2部分、4個區域分層調查,如圖2所示。調查顯示,導致運輸槽不合格的類型主要是運輸槽焊后無法對接,問題集中在前1(A)和前2(B)2個區域。

圖2 運輸槽分區示意Fig.2 Schematic diagram of transport trough zoning
由于質量問題點還未明確,對上述2個區域所產生的焊接修復不合格類型繼續分層分析[6],結果顯示不合格類型有尺寸不合格、焊縫不合格、鉸接孔不同心、有斷絲、其他(高點、焊渣等外觀類)等5種,統計和分析結果見表1。由表1可知,尺寸不合格件共計35件,占不合格類型的比例達到87.5%,是造成運輸槽修復不合格率高的最主要質量控制點。按照“二八理論”[7],如果能解決該質量問題,以及結合現有生產技術水平與控制能力,則可以將運輸槽修復質量不合格率降低至8%以下,且綜合成本不會發生較大變動。

表1 焊接修復不合格檢驗及項目調查
針對焊接后尺寸不合格的質量問題,組織召開不同人員參加會議進行討論。按照5M1E的質量分析方法[8],采用關聯圖統計查找末端因素,畫出關聯圖如圖3所示。初步確定10條末端因素為:針對(焊工的)專業知識培訓少、(焊機)電纜線長、(作業現場)粉塵大、反變形量控制不當、(維修用母材)材料硬度低、焊絲直徑小、無修復控制標準、(焊件)定位不準確、測量工具選用不恰當和工藝選擇不當。以上末端因素選定后,是否為導致焊接后尺寸不合格的根本原因,還需要一一確認。經現場抽樣調查、數據檢測、實際試驗等驗證后,確定根本原因有3條:(焊工的)專業知識培訓少、反變形量控制不當、(焊件)定位不準確。
根本原因確定后,結合企業生產條件和現場實際情況,初擬其解決方案有多種可選,如圖4所示。而針對各項要因的每一對策需要從多個維度,甚至是預試驗來驗證、評價其可行性[9]。對策的選擇和評價舉例見表2和表3。
經過對3項要因的對策方案從實施的有效性、可實施性、經濟性、可靠性和持續時間性5個維度進行綜合評價打分,最終確定對策實施方案為增加專業知識培訓、固有應變有限元法、制作專用定位工裝。
依據5W1H的原則,針對上述3項對策制定實施計劃見表4。
對策實施時,結合現有生產技術條件對相關員工進行了全面的理論和實踐培訓,嚴格考試考核,經專業知識培訓后,平均理論成績由89.44分提高至93.55分,平均實操成績由71.5分提高至92.68分,大于目標值90分。利用SOLIDWORKS軟件對運輸槽各板件的受力與固有應變進行分析計算[10],結合關鍵參數計算出變形差之后,對維修時板件的定位尺寸進行調整,并將原使用的棒料定位拉筋更換為專用空心厚壁管拉筋、增加工字鋼角拉筋等補強后,再進行焊接,成功將變形量誤差控制合格率由33.33%提高至83.33%。針對槽體組裝時銷軸與槽體上鉸接套的配合問題,設計和制作了鉸接套定位工裝[11],現場測量定位尺寸后,應用無交換作用的正交試驗設計與分析進行試驗確定設計參數[12],鉸接套定位工裝組裝如圖5所示。經使用,鉸接套焊接的定位平均不合格率由70%降低至8.57%,同時工作效率提升近4倍。

圖3 故障原因分析關聯Fig.3 Fault cause analysis correlation

表2 要因二的對策方案對比選擇

圖4 控制對策初選圖Fig.4 Preliminary selection of control countermeasures
各項對策實施后,對2020年9月至12月維修的連采機運輸槽進行統計發現,不合格率由36.97%降至6.67%,超過了8%的預期目標,具體見表5。

表3 要因二的對策方案綜合評價

表4 對策實施計劃

圖5 鉸接套定位工裝組裝Fig.5 Assembly drawing of hinge sleeve positioning tooling

表5 2020年9月至12月故障率統計
對后續7件運輸槽進行質量跟蹤與統計分析發現,焊后尺寸不合格這一主要癥結占比由87.5%降至14.29%,維修質量得到有效控制。為了對活動成果進行鞏固,持續保證運輸槽修復質量,需要對相關作業標準和流程進行固化,對自制專用定位工裝以及工藝優化方案納入考核與管理,組織相關人員編寫相應的作業指導書和質量控制標準,報技術部門審批備案后下發實施,也將其作為日常技術培訓、考核的關鍵資料。
以數據、事實為依據,經過分析、論證及現場試驗,跟蹤總結,充分利用QC的理論和方法,制定了調整工藝以及制作相應的定位工裝。實踐表明,各項對策實施后有效控制了連采機運輸槽修復質量,將不合格率由36.97%降至6.67%,減少了修復后用于組裝時可能返工和等待的問題,縮短了大修時間,提高了設備的大修質量,降低了下井服務次數和工時支出,每年可為公司減少配件和人工費支出近21萬元。