孟祥釗,孫建路
(中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津300459)
渤海某海洋石油平臺膜制氮系統(tǒng)主要分為兩部分,即空氣壓縮機(jī)部分和膜制氮部分。空氣壓縮機(jī)部分主要由2臺壓縮機(jī)和1個(gè)共用氣罐組成,2臺壓縮機(jī)一用一備,壓縮后的空氣進(jìn)入氮?dú)庀到y(tǒng)共用氣罐;依靠罐內(nèi)的壓力控制空壓機(jī)的啟停使得共用氣罐的壓力維持在合適的范圍。膜制氮部分共用氣罐的壓縮空氣通過一級過濾、干燥、二級過濾、加熱等處理流程,然后經(jīng)過膜組將空氣中的氮?dú)夥蛛x,待氮?dú)饧兌群细窈螅瑢⒌獨(dú)馑腿氲獨(dú)夤蕖DそM制氮系統(tǒng)是海洋石油平臺常用的惰氣發(fā)生設(shè)備,用于滿足海洋石油平臺各種惰氣需要[1]。
膜制氮系統(tǒng)在投用之后存在頻繁故障停機(jī)的主要問題。為保證流程正常生產(chǎn)運(yùn)行,通過氮?dú)庀到y(tǒng)故障關(guān)停現(xiàn)狀調(diào)查和原因分析、對策實(shí)施與優(yōu)化、效果檢查及鞏固措施,以及將膜組之前的隔離球閥更換為一臺壓力調(diào)節(jié)閥的方式,大幅降低了氮?dú)庀到y(tǒng)故障關(guān)停頻次,提高了氮?dú)庀到y(tǒng)及生產(chǎn)流程穩(wěn)定性,為油田穩(wěn)產(chǎn)做出了貢獻(xiàn)。
渤海某海洋石油平臺頻繁的故障停機(jī)給氮?dú)庀到y(tǒng)的安全可靠運(yùn)行帶來了較大風(fēng)險(xiǎn),直接影響了生產(chǎn)流程的穩(wěn)定性。通過全面細(xì)致地分析現(xiàn)有流程,并采取有針對性的措施使氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次由 12次/月降至 3次/月,見圖1[2]。現(xiàn)場針對氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次高的問題進(jìn)行了調(diào)查分析,并查閱了一個(gè)月內(nèi)的《氮?dú)庀到y(tǒng)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行記錄本》《設(shè)備缺陷登記表》,對出現(xiàn)的故障進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分類,結(jié)果見表1。

表1 氮?dú)庀到y(tǒng)故障分類表Tab.1 Fault classification of nitrogen system

圖1 設(shè)定目標(biāo)柱狀圖Fig.1 Target setting histogram
在 1個(gè)月內(nèi),膜制氮系統(tǒng)共發(fā)生 12次故障,其中電氣控制回路故障導(dǎo)致氮?dú)庀到y(tǒng)發(fā)生1次故障,制氮模組故障導(dǎo)致氮?dú)庀到y(tǒng)發(fā)生 11次故障。通過分析可知制氮模組故障是導(dǎo)致氮?dú)庀到y(tǒng)故障的主要原因,占故障類型的91.7%。
1.2.1 人員技能水平
現(xiàn)場查閱所有設(shè)施操作人員的持證情況,發(fā)現(xiàn)所有人員均培訓(xùn)合格持證上崗。查閱點(diǎn)檢管理系統(tǒng)的執(zhí)行記錄(巡檢記錄),未發(fā)現(xiàn)有巡檢不到位的情況;檢查設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、日常缺陷處理,執(zhí)行到位,都能及時(shí)檢修和維護(hù)。現(xiàn)場對操作設(shè)施的 8人進(jìn)行理論操作考核,成績均合格;現(xiàn)場對設(shè)施操作人員進(jìn)行考評、設(shè)備維護(hù)記錄的查證,設(shè)備有定期維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)記錄,點(diǎn)檢有巡檢記錄,缺陷處理及時(shí),無遺留缺陷現(xiàn)象。在統(tǒng)計(jì)期內(nèi),膜制氮系統(tǒng)未出現(xiàn)因設(shè)施操作失誤及監(jiān)控不到位導(dǎo)致的膜制氮系統(tǒng)故障關(guān)停事件。
1.2.2 設(shè)備質(zhì)量
現(xiàn)場通過查閱膜制氮系統(tǒng)的設(shè)計(jì)文件、設(shè)備資料、合格證書、測試材料、檢測報(bào)告,可以判定制氮模組各設(shè)備的質(zhì)量均合格。
1.2.3 膜制氮系統(tǒng)負(fù)荷情況
當(dāng)?shù)獨(dú)庀到y(tǒng)的負(fù)荷加大時(shí),對于制氮模組的壓力同時(shí)加大,故障頻次會有所上升。現(xiàn)場通過對氮?dú)庀到y(tǒng)負(fù)荷情況的調(diào)研和統(tǒng)計(jì),分析得出當(dāng)平臺投產(chǎn)時(shí)氮?dú)庀到y(tǒng)負(fù)荷較低,當(dāng)年的故障次數(shù)相對較低,但是隨著用氣量的不斷加大,氮?dú)庀到y(tǒng)的負(fù)荷不斷升高,導(dǎo)致故障頻次居高不下。
1.2.4 環(huán)境影響
統(tǒng)計(jì)期間內(nèi),現(xiàn)場通過對環(huán)境中溫度、濕度的變化做出統(tǒng)計(jì)分析,得出在統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)制氮模組故障頻次均未發(fā)生較大變化;且在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)制氮模組未因環(huán)境因素造成故障停機(jī)。
通過對上述4項(xiàng)癥結(jié)的數(shù)據(jù)分析:設(shè)備質(zhì)量問題引起制氮模組故障1次;膜制氮系統(tǒng)負(fù)荷高引起制氮模組故障10次,占總故障數(shù)的90.9%。綜上所述,膜制氮系統(tǒng)負(fù)荷高是導(dǎo)致氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次高的主要癥結(jié)。
對于如何通過降低膜制氮系統(tǒng)負(fù)荷來降低氮?dú)庀到y(tǒng)的故障頻次,小組成員經(jīng)過集體討論后,決定利用“關(guān)聯(lián)圖”的方式進(jìn)行深入透徹的分析[3],分析結(jié)果見圖2。可得到以下5個(gè)末端因素,見表2。

圖2 氮?dú)庀到y(tǒng)負(fù)荷高影響因素關(guān)聯(lián)圖Fig.2 Correlation diagram of influencing factors of high load of nitrogen system

表2 氮?dú)庀到y(tǒng)負(fù)荷高影響因素分析表Tab.2 Analysis of influencing factors of high load of nitrogen system
小組成員通過現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)、查閱記錄、實(shí)地調(diào)查和仔細(xì)核算完成要因選擇,并按表3逐條確認(rèn)。

表3 要因確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表Tab.3 Factor confirmation statistics
①要因確認(rèn) 1:氮?dú)饪諌簷C(jī)啟停壓力帶設(shè)置區(qū)間過寬。
名詞解釋:壓力帶,即空壓機(jī)一個(gè)啟停周期的設(shè)定值。
確認(rèn)內(nèi)容:對制氮空壓機(jī)的壓力帶進(jìn)行修改設(shè)置,分幾組進(jìn)行對比,觀察不同壓力帶下空壓機(jī)每天的加載、卸載運(yùn)行時(shí)長。通過計(jì)算得出一天總能耗,進(jìn)而判斷能耗的變化。
確認(rèn)方法:單因素實(shí)驗(yàn)法。
結(jié)論:改變壓力帶區(qū)間測試后制氮空壓機(jī)負(fù)荷無明顯變化,判斷氮?dú)饪諌簷C(jī)啟停壓力帶設(shè)置區(qū)間過寬對癥結(jié)影響較小,確定為非要因。
②要因確認(rèn)2:加卸載控制氣路密封漏氣。
確認(rèn)內(nèi)容:加卸載控制氣路密封漏氣,將導(dǎo)致制氮空壓機(jī)的加載效率降低,空壓機(jī)將會長時(shí)間處于加載狀態(tài)而無法到達(dá)額定排量值。儀表部門對空壓機(jī)控制氣路密封進(jìn)行檢查,并更換設(shè)備內(nèi)部密封部件。
確認(rèn)方法:單因素實(shí)驗(yàn)法、現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查分析。
結(jié)論:檢查內(nèi)部氣路泄露及更換密封件后發(fā)現(xiàn)制氮空壓機(jī)負(fù)荷無明顯變化,判斷加卸載控制氣路密封不嚴(yán)對癥結(jié)影響較小,確定為非要因。
③要因確認(rèn)3:氮?dú)庥脩暨^多。
確認(rèn)內(nèi)容:制氮機(jī)及制氮空壓機(jī)的制氮量是否滿足現(xiàn)場各用戶用氣量。
確認(rèn)方法:現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查分析。
結(jié)論:制氮空壓機(jī)的額定制氮量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于日消耗量,判斷氮?dú)庥脩暨^多對癥結(jié)無影響,確定氮?dú)庥脩暨^多為非要因。
④要因確認(rèn)4:氮?dú)庀到y(tǒng)下游用戶存在漏點(diǎn)。
確認(rèn)內(nèi)容:使用泡沫對現(xiàn)場氮?dú)饬鞒踢M(jìn)行排查,查看是否存在氮?dú)庑孤丁?/p>
確認(rèn)方法:現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查分析。
結(jié)論:通過對全平臺氮?dú)庥脩舻穆c(diǎn)排查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場無漏點(diǎn),判斷氮?dú)庀到y(tǒng)下游用戶存在漏點(diǎn)對癥結(jié)無影響,確定為非要因。
⑤要因確認(rèn)5:制氮空壓機(jī)加卸載頻繁。
名詞解釋:根據(jù)廠家推薦負(fù)荷核算出加卸載頻次大于42次/天即為頻繁。
確認(rèn)內(nèi)容:降低空壓機(jī)的加卸載頻次,觀察改變工況前后空壓機(jī)的能耗情況。
確認(rèn)方法:現(xiàn)場調(diào)查、調(diào)查分析、單因素實(shí)驗(yàn)法。
結(jié)論:降低制氮空壓機(jī)的加卸載頻次后發(fā)現(xiàn)制氮空壓機(jī)能耗下降明顯,判斷制氮空壓機(jī)加卸載頻繁對癥結(jié)影響較大,確定為要因。
通過以上5項(xiàng)末端因素分析,最終確認(rèn)導(dǎo)致氮?dú)庀到y(tǒng)負(fù)荷高的主要原因?yàn)橹频諌簷C(jī)加卸載頻繁。
要因確認(rèn)后,現(xiàn)場針對上述要因應(yīng)用 5W1H原則制定了對策、措施及階段性目標(biāo),見表4[4]。方案優(yōu)選見表5,經(jīng)過綜合評估,選擇方案一實(shí)施。

表4 對策表Tab.4 Countermeasure table

表5 閥門更換方案優(yōu)選表Tab.5 Valve replacement scheme optimization table
目前,由于設(shè)計(jì)原因膜組之前僅有一隔離球閥,故當(dāng)?shù)獨(dú)獬隹趬毫_(dá)到額定壓力的情況下,氮?dú)獬隹谂帕炕緸榱悖罅康膲嚎s空氣經(jīng)過膜組之后全部從放空口泄放,此時(shí)的泄放對于系統(tǒng)來說就是浪費(fèi)性消耗,也是空壓機(jī)頻繁加卸載的主要原因。從提質(zhì)、增效、降本 3個(gè)方面考慮,可通過改造、組態(tài)的方式將膜組之前的隔離球閥更換為一臺棄置的壓力調(diào)節(jié)閥,通過氮?dú)鈨薜膲毫刂崎y門的開閉狀態(tài),在保證氮?dú)庀到y(tǒng)供氣穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上,有效降低制氮空壓機(jī)加卸載頻次,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降低氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次的目的。
將加熱器之后膜組之前的隔離球閥更換為壓力調(diào)節(jié)閥,需要確認(rèn)以下 5個(gè)方面:閥門型號、信號來源、控制邏輯、中控組態(tài)、現(xiàn)場施工。
結(jié)合現(xiàn)場加熱器到膜組之間隔離球閥空間的大小,合理預(yù)制連接管線,利用原有彎頭,既保證節(jié)約材料,又保證新調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障時(shí)可以及時(shí)將原有隔離球閥恢復(fù)。利用中控 PCS系統(tǒng)到現(xiàn)場制氮機(jī)控制盤中電纜的備用線芯,僅需要從制氮機(jī)現(xiàn)場控制盤通過橇塊內(nèi)部電纜橋架鋪設(shè)電纜到調(diào)節(jié)閥即可;利用干燥過濾之后的純凈壓縮空氣進(jìn)入加熱器前的預(yù)留口,接出調(diào)節(jié)閥控制氣管線。合理利用現(xiàn)場資源,有效降低了施工工作量并節(jié)省了資源。改造后的流程,空壓機(jī)系統(tǒng)部分沒有改變,在膜制氮部分將加熱器之后膜組之前的隔離球閥更換為壓力調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥的控制信號為氮?dú)鈨薜膲毫π盘枴?/p>
通過以上5個(gè)方面的工作,最終成功實(shí)現(xiàn)通過氮?dú)鈨薜膲毫刂崎y門的開閉狀態(tài),在保證氮?dú)庀到y(tǒng)供氣穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上有效降低了制氮空壓機(jī)加卸載頻次。對策實(shí)施完成后,現(xiàn)場對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行了安全、質(zhì)量、管理、成本等方面的驗(yàn)證,膜制氮系統(tǒng)運(yùn)行更為安全、穩(wěn)定;施工質(zhì)量嚴(yán)格按照行業(yè)要求把關(guān),未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量驗(yàn)收不合格項(xiàng)目;壓力調(diào)節(jié)閥門為廢棄閥門,整個(gè)對策的實(shí)施真正做到了“降本增效”,未造成公司管理成本損失。總之,整個(gè)活動的實(shí)施未造成任何負(fù)面影響。
通過氮?dú)庀到y(tǒng)優(yōu)化改造,制氮空壓機(jī)能耗下降至每天約 700kW·h,基本達(dá)到廠家推薦的工作能耗。氮?dú)鈨扌略龅膲毫刂崎y門狀態(tài),在保證氮?dú)庀到y(tǒng)供氣穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上有效降低了制氮空壓機(jī)加卸載頻次,進(jìn)而降低了膜制氮系統(tǒng)能耗,達(dá)到改造對策目標(biāo),對策實(shí)施有效。
對策實(shí)施前后、現(xiàn)場作出對策實(shí)施前后氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次對比柱狀圖,如圖3所示。

圖3 氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次對比柱狀圖Fig.3 Comparison histogram of fault frequency of nitrogen system
從圖3可知,對策實(shí)施前后對比,氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次大大降低,超過了 QC小組活動設(shè)定的 3次/月的目標(biāo),達(dá)到了2次/月,實(shí)現(xiàn)了研究目標(biāo)。
對鞏固期(現(xiàn)場選擇 2個(gè)月)內(nèi)氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)期內(nèi)氮?dú)庀到y(tǒng)未發(fā)生過故障關(guān)停事件。統(tǒng)計(jì)認(rèn)證在鞏固期內(nèi),對策實(shí)施成果持續(xù)有效,見表6。

表6 鞏固期氮?dú)庀到y(tǒng)故障頻次統(tǒng)計(jì)表Tab.6 Statistics of failure frequency of nitrogen system in consolidation period
為了確保本次活動的成果形成標(biāo)準(zhǔn)化,小組全體成員均對活動進(jìn)行了總結(jié),升級了新的工藝文件,并納入質(zhì)量管理體系長期實(shí)施。成果文檔匯總見表7。

表7 文件資料統(tǒng)計(jì)表Tab.7 Document statistics
升級新的操作、檢查保養(yǎng)程序后對操作人員進(jìn)行宣貫和培訓(xùn),并納入到新員工的培訓(xùn)內(nèi)容。
本文針對氮?dú)庀到y(tǒng)負(fù)荷高影響因素,利用“關(guān)聯(lián)圖”的方式進(jìn)行深入透徹的分析,找出了 5個(gè)末端因素,通過現(xiàn)場試驗(yàn)、查閱記錄、實(shí)地調(diào)查和仔細(xì)核算完成要因選擇,最終確認(rèn)導(dǎo)致氮?dú)庀到y(tǒng)負(fù)荷高的主要原因?yàn)橹频諌簷C(jī)加卸載頻繁。現(xiàn)場針對要因應(yīng)用5W1H原則制定了將膜組之前的隔離球閥更換為一臺調(diào)節(jié)閥的對策,提升了渤海某海洋石油平臺氮?dú)庀到y(tǒng)的安全穩(wěn)定性。現(xiàn)場制定了提升渤海某海洋石油平臺氮?dú)庀到y(tǒng)安全穩(wěn)定性相關(guān)文件作為進(jìn)一步鞏固措施,以期為提升渤海海洋石油平臺氮?dú)庀到y(tǒng)安全穩(wěn)定性提供參考借鑒。