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砂巖儲層單步固體酸體系性能評價及初步應用

2022-12-27 12:29:26李廣鑫
石油地質與工程 2022年6期
關鍵詞:實驗評價施工

李廣鑫

(1.中國石油大慶油田有限責任公司采油工程研究院,黑龍江大慶,163453;2.黑龍江省油氣藏增產增注重點實驗室,黑龍江大慶,163453)

砂巖儲層酸化是用來解除近井儲層傷害的一項重要技術手段,其主要目的是溶解近井儲層礦物,解除污染傷害,恢復和提高近井儲層的滲透率,達到增產增注的目的。常規酸化采用前置液、前置酸、主體酸等多段塞注入工藝,施工工序較為復雜。常規酸液體系主要采用鹽酸、氫氟酸等強腐蝕性液體酸,為降低安全風險,后場配制酸液,拉運至現場進行施工,在“配液與施工”分離模式下,施工過程中酸液用量無法根據現場實際施工情況及時調整,導致部分井存在酸液不足或酸液過量浪費的問題[1-4]。

為提高施工效率,實現酸液用量實時調控,確保區塊開發效果,研發了一種集常規酸化多種段塞功能于一體的單步固體酸體系[5-8],由固體有機清洗劑、固體無機酸CY-1、固體有機絡合酸CY-2、固體潛在酸CY-3、固體緩蝕劑及固體強效絡合劑組成的單步固體酸體系。其中,固體有機清洗劑能夠解除有機堵塞,H+與固體潛在酸CY-3結合,形成自生酸,延長酸液的作用距離;同時固體有機絡合酸CY-2與絡合劑的協同效應,可對Ca2+、Fe3+等金屬離子進行強絡合,實現單步酸化,簡化施工工藝,便于運輸、儲存、配制和規模化使用,降低安全風險系數。

1 室內實驗

1.1 材料與儀器

固體無機酸CY-1、固體有機絡合酸CY-2:工業級,大慶油田采油工程研究院;固體潛在酸CY-3:工業級,大慶油田采油工程研究院;固體有機清洗劑:工業級,華瑞化工有限公司;固體緩蝕劑:工業級,北方化工有限公司;強效絡合劑:工業級,中盛化工有限公司;鹽酸:分析純,宏明化學試劑有限公司;氫氟酸:分析純,金城化學試劑有限公司;氫氧化鈉:分析純,宏明化學試劑有限公司;大慶油田外圍油田巖心:巖心幾何尺寸φ2.5 cm×5.0 cm,平均滲透率9.56×10-3μm2。

NSLD-70型耐酸巖心流動試驗儀(揚州華寶石油儀器有限公司),Optima 8300 DV型電感耦合等離子體發射光譜儀(美國珀金埃爾默有限公司),AE200型電子天平(瑞士梅特勒托利多儀器有限公司),WB-2010型恒溫水浴(江蘇華安科研儀器有限公司),FD115熱對流式標準烘箱(德國賓德公司),0.56,0.96,1.60 mm標準分樣篩(優盾金屬絲網制品有限公司)。

1.2 地層水配伍性評價

1.2.1 實驗方法

選取試驗區塊地層水,將酸液與地層水按照不同體積比兩兩混合,在室溫和地層溫度下靜置2,8,24 h,觀察其配伍性。

1.2.2 實驗結果

實驗結果見圖1。單步固體酸體系在不同溫度、不同反應時間條件下,不產生沉淀及渾濁現象,與地層水配伍性良好(圖1),滿足現場應用要求。

圖1 不同條件下單步固體酸與地層水配伍性評價

1.3 緩速性能評價

1.3.1 實驗方法

按照Q/SY DQ0793-2012《酸化液質量檢驗性能評價方法》溶蝕率測定方法,分別測定常規土酸、單步固體酸與天然巖心反應1,3,5,8,16,24 h后的溶蝕率,對比評價單步固體酸的緩速性能。

1.3.2 實驗結果

實驗結果見表1。隨著反應時間的延長,常規土酸在反應5 h后,溶蝕率增幅不明顯。單步固體酸對天然巖心的溶蝕率逐漸增加,在反應24 h后,與常規土酸基本相當,說明單步固體酸具有良好的緩速作用,現場施工后關井反應24 h為宜。

表1 緩速性能評價數據

1.4 緩蝕性能評價

1.4.1 實驗方法

依據中國石油天然氣行業標準SY/T 5405-2019《酸化用緩蝕劑性能試驗方法及評價指標》方法,開展腐蝕實驗,評價單步固體酸的緩蝕性能,在地層溫度條件下,對N80鋼片進行腐蝕速率測定。

1.4.2 實驗結果

實驗結果表明,在單步固體酸體系中加入質量分數0.3%的固體緩蝕劑后,腐蝕速率均符合行業標準的規定(60 ℃下≤5 g/m2·h),滿足現場應用要求(表2、圖2)。

表2 緩蝕性能評價數據

圖2 單步固體酸反應前后鋼片外觀變化

1.5 絡合性能評價

為有效控制二次沉淀的生成,常規酸化采用分段塞注入工藝,二次沉淀的抑制性能成為單步固體酸研究的重點。

1.5.1 實驗方法

(1)選取試驗區塊巖心,將常規土酸、單步固體酸分別溶蝕天然巖屑,獲取溶蝕巖屑后的殘酸;

(2)取上述殘酸溶液,分別調至不同pH值;

(3)通過ICP測定不同類型、不同pH殘酸中Ca2+、Fe3+的含量,比較不同類型殘酸中Ca2+、Fe3+的變化情況及表觀現象,定量評價酸液的絡合能力。

1.5.2 實驗結果

酸巖反應后,隨著pH值的升高,常規土酸殘酸中Ca2+、Fe3+含量呈下降趨勢。pH為6時,Ca2+、Fe3+含量接近于0,說明有沉淀生成;單步固體酸殘酸中Ca2+、Fe3+含量變化呈穩定趨勢。pH為7時,單步固體酸體系下Ca2+含量1 489.41 mg/L,Fe3+含量318.72 mg/L,明顯高于相同條件下常規土酸,說明單步固體酸對鈣、鐵等金屬離子的絡合能力強(圖3~6)。

圖3 殘酸中鈣離子含量隨pH值變化曲線

圖4 殘酸中鐵離子含量隨pH值變化曲線

圖5 常規土酸殘酸隨pH值變化現象

圖6 單步固體酸殘酸隨pH值變化現象

1.6 洗油性能評價

單步固體酸體系集常規酸化前置液、前置酸、主體酸功能于一體,省去常規酸化前置液有機處理段塞。有機清洗劑組分能夠解除無機堵塞,解除有機堵塞的能力。

1.6.1 實驗方法

(1)將石英砂與試驗區脫水原油W0按比例配制,放置2 h以上取樣實驗;

(2)配制單步固體酸溶液50 mL,加入塑料杯中,以地層溫度恒溫30 min;

(3)加入約5 g油砂,稱重為W1,以地層溫度反應3 h;

(4)去掉溶液,晾干,稱重W2,計算洗油率R。

R=(W1-W2)/W0×100

(1)

1.6.2 實驗結果

單步固體酸體系在地層溫度條件下對油砂的洗油率達75.70%,洗油率符合技術指標(不低于50%),滿足現場應用要求(表3、圖7)。

表3 洗油性能評價數據

圖7 單步固體酸體系洗油前后現象

1.7 天然巖心解堵模擬實驗評價

1.7.1 實驗方法

(1)將試驗區塊的天然巖心柱洗油、抽真空,并用標準鹽水飽和;

(2)將飽和后的巖心柱放入巖心夾持器中;溫度設定為地層溫度,圍壓設定為2 MPa,流量恒定為0.5 mL/min,正驅標準鹽水直至壓力穩定,測定初始巖心滲透率為k1標準鹽水;

(3)打開酸液儲液罐閥門,正驅單步固體酸溶液至出口端見酸停止,關閉所有閥門,反應16 h;

(4)打開標準鹽水罐閥門,正驅鹽水直至壓力穩定,計算酸巖反應后巖心滲透率k2標準鹽水;

(5)重復實驗步驟(2)~(4),測定常規土酸酸巖反應前后巖心滲透率變化,對比評價兩種酸液體系對巖心的改造程度。

1.7.2 實驗結果

相同驅替速度、相同PV酸液情況下,單步固體酸驅替前后滲透率提高217%,常規土酸驅替前后滲透率提高160%,驅替前后巖心端面完好無損,單步固體酸對巖心的改造程度優于常規土酸(表4)。

表4 巖心驅替實驗數據

2 現場應用

施工現場采用2個耐酸攪拌罐,分別進行配制和注入,保證施工的連續性,根據現場壓降情況,隨時調整酸液用量,實現按需配制、注入,杜絕了酸液不足或酸液過量浪費的問題。目前在大慶外圍油田P區塊開展了2口井先導性試驗,措施有效率100%,解堵效果較好。

2.1 現場應用效果

措施前兩口井實注量均達不到配注要求,措施后單井平均降壓1.75 MPa,平均累計增注1 900 m3以上,且持續有效(表5)。

表5 試驗井效果跟蹤數據

2.2 工藝措施對比

選取單步酸化解堵的P1-2井與相同區塊的常規土酸酸化的P1-3井進行措施工藝及效果對比(表6)。

表6 不同酸化工藝措施后效果對比

(1)常規土酸酸化現場多段塞注入過程中,前置液階段壓力穩定在17.5 MPa不變,前置酸注入過程中壓力由17.5 MPa降至17.0 MPa,降壓0.5 MPa,主體酸注入過程中壓力由17.0 MPa降至15.0 MPa,壓力下降2.0 MPa,總體降壓2.5 MPa,主體酸起主要降壓作用(圖8);

圖8 P1-3井施工過程壓力變化曲線

(2)單步酸化現場注入過程中,壓力由21.0 MPa降至18.5 MPa,壓力下降2.5 MPa,全過程均有降壓,現場施工壓力變化與常規土酸酸化相當(圖9);

圖9 P1-2井施工過程壓力變化曲線

(3)開井后,單步酸化解堵后注入壓力初期下降2.7 MPa,常規土酸酸化解堵后注入壓力初期下降0.2 MPa,日增注量相當。單步酸化解堵效果與常規土酸酸化相當,簡化了施工工藝,提高了施工效率,實現了酸液用量實時調控。

3 結論

(1)形成了單步固體酸體系,集常規土酸酸化前置液、前置酸、主體酸等多種段塞功能于一體。具有優異的二次沉淀抑制性能,解決了常規酸化采用分段塞注入控制二次沉淀的問題。溶蝕、緩蝕、洗油等性能與常規土酸相當,驅替天然巖心后滲透率提高217%。

(2)該體系可根據施工情況實時調整酸液用量現場配制,簡化了施工工序,提高了施工效率,固體組分便于運輸、儲存、配制,安全風險系數低。現場試驗2口井,措施后單井平均降壓1.75 MPa,平均累計增注1 900 m3以上,持續有效。

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