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高溫分離循環流化床鍋爐低氮燃燒改造小結

2022-12-20 03:27:08
純堿工業 2022年6期

舒 曉

(重慶索特鹽化股份有限公司,重慶 萬州 404000)

1 項目背景

我公司現有的4#鍋爐為無錫華光鍋爐股份有限公司生產的UG-130/9.8-M型鍋爐,于2009年正式建成投運。該爐型為早期設計制造的產品,當時國家對氮氧化物排放指標還未嚴格控制,因此設計之初,主要考慮的是熱效率,故床溫設計選取普遍較高,達到950 ℃以上。在鍋爐運行時,隨著床溫的升高,為了防止高溫結焦,相應的一次風的給風量非常大,氧量普遍控制在6%~8%之間,爐膛下部燃燒充分,爐膛內部上下溫差較大,氮氧化物原始排放濃度高,達到200 mg/Nm3左右。

隨著國家環保要求的愈發嚴格,超低排放乃至凈零排放已經成了發展的必然趨勢,經過對類似鍋爐運行的考察學習后,我公司決定對4#鍋爐進行低氮燃燒改造,降低氮氧化物原始排放量,同步對4#鍋爐進行大修,以保證鍋爐的使用功能。

2 氮氧化物生成的影響因素

燃料在燃燒過程中生成氮氧化物,主要有三種類型:熱力型、快速型和燃料型。其中,熱力型氮氧化物為空氣中的N2在高溫下氧化而生成的;快速型氮氧化物為空氣中的N2和燃料中的碳氫離子團反應生成的,此種氮氧化物含量較少;燃料型氮氧化物為燃料中的有機氮化合物在燃燒過程中氧化生成的。循環流化床鍋爐爐膛溫度控制在850~950 ℃,最高不允許超過990 ℃,對三種類型的反應機理分析可以得出,鍋爐燃料在燃燒過程中生成的氮氧化物里,快速型氮氧化物基本可以忽略,熱力型氮氧化物占總排放的10%以下,燃料型氮氧化物為主要產物。而影響燃料型氮氧化物生成的因素很多,主要存在以下幾個方面:

1)燃燒溫度的影響:

燃燒溫度對氮氧化物生成是有影響的,隨著溫度的升高,氮氧化物會逐步增加。當溫度達到1 500 ℃以上時,熱力型氮氧化物會大量增加,此時生成的氮氧化物將占生成總量的15%~25%。而循環流化床鍋爐溫度區間遠低于1 500 ℃,在這種工況下,燃燒溫度對氮氧化物有影響,但并不是很大。

2)過量空氣系數及一、二次風率的影響:

在燃燒過程中,貧氧條件下,燃料中的碳會反應生成CO,將燃燒生成的氮氧化物還原成N2,同時未燃盡的碳也會抑制氮氧化物的生成。在富氧條件下,含氮化合物就會和充足的氧進行反應,生成大量的氮氧化物。因此要調整一、二次風的配比。減小一次風率,降低過量空氣系數,同時增加二次風率,以保證燃料在爐膛上部二次風處燃盡,保證燃燒效率。

減小一次風率,使密相區為還原性氣氛,抑制氮氧化物生成;同時密相區流化風速減小,氣體及燃料顆粒停留時間延長,可以抑制氮氧化物的的生成。另提高二次風率,增強了二次風穿透能力,加強了稀相區的氣固混合,可降低飛灰含碳量,保證燃燒效率。

3)燃料的影響:

主要是煤炭的種類和煤炭粒徑的影響。理論上煤的揮發分和含氮量越高,氮氧化物生成量越多。煤炭顆粒越細,燃燒速率越高,炭粒表面還原氣氛增強,能抑制燃燒中氮氧化物的生成,但太細卻會增大燃料飛灰損失,故在燃料種類無法改變的情況,應盡量達到燃料顆粒度設計要求。

3 改造內容

根據上述對氮氧化物生成影響因素的分析,針對性的對4#鍋爐進行了以下改造:

1)增加水冷屏:在爐膛內布置2片“水冷屏”,每片15排管,節距 80 mm,寬度1.2 m,高度約18 m。水冷屏采用吊桿固定在頂板下,上部與鍋爐汽包相連,下部與集中下降管相連,水冷屏為蒸發受熱面,可以有效地吸收爐膛內的熱量,達到降低床溫的目的。

2)更換屏式過熱器:由于床溫降低后,勢必會影響主汽溫度,為了保證主汽溫度,需增加過熱器換熱面積。加上之前的屏式過熱器已變形嚴重,無法拼接利舊,故本次改造決定整體更換屏式過熱器,將爐膛內3片過熱屏全部更換,由16排管加寬到23排管,節距60 mm,寬度1.38 m,高度維持不變,以增大換熱面積。

3)燃燒裝置優化:現有布風板的橫斷面為7 330×2 800 mm,低氮改造將一次風比例由60%調整到50%后,布風板面積明顯偏大。因此將布風板進行整體更換后,在布風板前墻、后墻采用耐磨澆注料加厚,縮小布風板面積,并在其上均勻開孔布置風帽。一次風通過這些風帽均勻進入爐膛,流化床料。風帽采用新型低氮燃燒風帽,風帽橫向、縱向節距由160 mm改為170 mm,風帽數量由747個減少為660個。這樣改造可以減少流化風量,從而降低氮氧化物的生成,減少原始排放量。

4)分離器及返料裝置:原分離器進口煙氣流速設計為22 m/s,根據氣流動態模似研究發現,當分離器進口煙氣流速提高到25 m/s左右時,分離器分離效率可從99%提高到99.5%,分離器分離效率提高后,可增加爐膛灰濃度,有效降低床溫,從而降低氧量。本次改造,分離器主體不動,將分離器進口煙道寬度由1 050 mm縮小到950 mm。分離器下部的立管至返料腿全部拆掉,采用最新型返料裝置,立管直徑縮小至φ580,以防止循環灰反竄,返料口標高由7 600 mm下降至6 855 mm,且兩個返料口向爐中心線都移動400 mm,以適應低料層運行方式,中間冷渣器放灰,兩側冷渣器放渣。

5)一、二次風系統: 改變一、二次風比例,由原來的60%/40%改為50%/50%,即加大二次風量,減少一次風量,以強化循環床鍋爐分級燃燒的強度。二次風噴口由原上下各8個,改為上二次風噴口13個(其中前墻6個后墻7個)、下二次風噴口4個(前后墻各2個)。同步增加二次風風管直徑,以減少風管阻力,風管的標高保持不變。

6)同步新增碎煤機,保證入爐煤粒度達到低氮改造設計要求。

4 改造前后數據對比

4#鍋爐進行低氮改造以后,需維持一個低料層、低床溫、低氧量的運行狀態。在調試運行階段,經過大量摸索,我們得到了下列對比數據,以供參考。

表1 4#鍋爐運行參數

5 總 結

4#爐進行低氮改造以后,至今已運行1年有余,運行較為穩定。風室壓力一般維持在7~8 kPa,整個爐膛溫度場分布均勻,整體控制在880 ℃左右,低溫過熱器出口處氧量由6%左右降低至3.5%~4%,氮氧化物排放量可以控制在100 mg/Nm3以內,基本達到了改造預期排放效果。但是,鍋爐在實際運行過程中,仍有以下問題需考慮進一步優化:

1)按現有的實際配套風機,一、二次風機余量足夠,采用風門調節的話,損失較大。建議對一、二次風機進行變頻調節改造,以達到節電的目的。

2)低氮燃燒改造以后,灰分量相應的增加,經過旋風分離器分離后的細灰粘度增大,附著在鍋爐尾部受熱面上,會造成排煙溫度升高,嚴重影響鍋爐的熱效率。因此在低氮改造時,要綜合考慮增設吹灰系統,以保證吹灰效果。

綜上所述,循環流化床低氮燃燒改造,是一個比較成熟的技術,可以很好的控制氮氧化物的原始排放量。結合風機變頻調節改造,完全可以達到節能減排的目的,尤其適合老舊鍋爐的改造。但在進行初始低氮改造設計時,要充分考慮對后續受熱面積灰的影響,并配套對碎煤系統進行優化改造,否則改造效果會大打折扣。

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