劉洪濤,王燦營,韓紅霞,張金月,王朝聘
(1.河北彩客新材料科技股份有限公司,河北 滄州 061000;2.河北省染料與顏料中間體工程技術研究中心,河北 滄州 061000; 3.河北省認定企業技術中心,河北 滄州 061600)
4-氯-2,5-二甲氧基苯胺的還原反應工藝有鐵粉鋅粉還原工藝、水合肼還原工藝、催化加氫還原工藝。工業生產中仍有企業沿用國家已明令淘汰的鐵粉還原工藝。水合肼和催化加氫工藝都沒有實現工業化應用。且市場缺少純度高外觀好的精品4-氯-2,5-二甲氧基苯胺。本實驗對催化加氫工藝進行了詳細研究,并進行了催化劑選擇優化,助劑選擇,得到了制精品4-氯-2,5-二甲氧基苯胺的最優工藝條件。
催化加氫還原反應機理如圖1所示。
由圖1可知:主要反應路線為4-氯-2,5-二甲氧基硝基苯還原為4-氯-2,5-二甲氧基亞硝基苯、4-氯-2,5-二甲氧基羥基苯胺、4-氯-2,5-二甲氧基苯胺。并行反應為4-氯-2,5-二甲氧基羥基苯氨與4-氯-2,5-二甲氧基亞硝基苯偶氮化反應,逐步還原反應至4-氯2,5-二甲氧基苯胺及其他副產物。另副反應為,氫氣與苯環上的氯原子吸附發生氫解,脫氯生成副產物2,5-二甲氧基苯胺。

圖1 鹵代硝基苯催化加氫反應機理
整個反應受到很多因素的影響,進行了以下幾方面的研究:催化劑的選擇、反應壓力的確定、反應溫度的確定、反應添加劑選擇、后處理的研究。
實驗儀器與試劑:1 L高壓釜、液相色譜UVdetectro-2400、4-氯-2.5-二甲氧基硝基苯(98%)、改性Ni基催化劑(自制)、磷酸三苯酯、甲苯、氫氣、氮氣。
分別進行了5%Pd-C催化劑(自制)和改性Ni基催化(自制)劑實驗。投料量如表1所示。

表1 劑投料量及實驗結果
操作方法:
將高壓釜清洗干凈,密封后通氮氣試漏。確認密封性完好后,打開放空,釜內壓力為零后打開釜蓋。開始投料,將硝基物、甲苯、催化劑一次性加入釜中。密封釜蓋,通氮氣試漏,確認密封性完好后氮氣置換3次,然后再氫氣置換3次。開攪拌緩慢升溫,升溫至80 ℃時通氫氣至1.0 MPa進行反應。壓力降至0.8 MPa時,再通氫氣至1.0 MPa,至壓力不再降低時,再保持壓力1.0 MPa,溫度80 ℃,反應時間30 min。然后降溫至50 ℃,泄壓至釜內常壓,打開高壓釜趁熱將反應液吸出并過濾。濾液倒入0~5 ℃水中,并保持溫度0~5 ℃,攪拌1 h,至物料完全析出,再過濾,用0~5 ℃水淋洗濾餅至無甲苯后再進行烘干。
結論:兩種催化劑都有催化效果,實驗表明5%Pd-C催化劑加氫還原時脫氯嚴重。Ni基催化劑效果更好,且價格較低,本實驗首選Ni基催化劑再進行其他條件實驗。
氫氣壓力的增大,增加了氫氣在溶液中的濃度,氫氣與反應物在催化劑表面上吸附反應更迅速。但壓力過大也有可能使副反應放大,影響反應結果。在本文實驗中,壓力的大小選擇0.4~1.0 MPa。實驗數據如表2所示。

表2 投料量及數據統計
實驗結果顯示反應壓力對反應時間有顯著影響,壓力超過1 MPa后產品純度、收率有明顯降低,副反應明顯增加。0.6~0.7 MPa時反應較理想。
實驗操作,實驗過程保持投料量不變、壓力0.6 MPa,只改變反應溫度,研究反應溫度對反應結果的影響趨勢。實驗數據如表3所示。

表3 投料量及數據統計
溫度直接影響反應速率的快慢,溫度越低反應越平穩,但是溫度太低會影響反應速率。溫度高了以后,則使得副反應的活化能容易達到,造成副產物的增加。由以上實驗數據可以得到結論,在壓力0.6~0.7 MPa,溫度60~70 ℃之間,反應較迅速,收率和純度較高。但還沒有達到工業品品質。根據檢測結果顯示,反應不充分有硝基物殘留,存在脫氯產物。
加氫過程中,由于催化劑的初活性高,會促使Cl從苯環上脫離,與氫氣反應生成HCI,因此可以通過對催化劑進行改性來抑制脫氯副反應的發生[2-3],并加入脫氯抑制劑進一步抑制脫氯反應[4]。
實驗操作,將改性Ni基催化劑、相轉移劑四丁基溴化銨、脫氯抑制劑磷酸三苯酯一起組成組合催化劑投入高壓釜反應,明顯提高產品純度。實驗數據如表4所示。

表4 投料量及數據統計
實驗數據顯示,添加相轉移劑和脫氯抑制劑可以提高產品純度和收率。硝基物與相轉移劑、脫氯抑制劑投料質量比為1∶0.005∶0.01為宜。產品純度達到99.6%以上,收率達到96%。脫氯抑制劑添加量太多會使催化劑活性降低,反而影響反應效果。
由以上實驗所得產品外觀顏色為灰色,為改善產品外觀需進行再處理。
實驗操作:將加氫還原反應液趁熱抽出后過濾。濾液倒入1 L的四口瓶中,加入活性炭4.5 g,提前用水溶好的保險粉3.5 g,碳酸鈉0.5 g。升溫回流30 min,趁熱過濾。將濾液倒入提前降至0 ℃的甲苯中,保持 0 ℃攪拌1 h,至物料完全析出后,再次過濾,用0~5 ℃ 水淋洗濾餅,至無甲苯后濾餅去烘干,得產品。濾液分層處理,分出水分后,剩余甲苯蒸餾提純后,套用于下一批加氫反應。得到產品外觀白色晶體,純度99.9% (HPLC)以上,總收率95%以上。
催化劑套用實驗數據如表5所示。

表5 投料量及數據統計
Ni基催化劑在使用后活性有所降低,機械磨損會有一定的損耗。實驗數據顯示未補加新催化劑的情況下,催化劑連續套用5次后產品純度、收率略有降低。但催化劑還保持較高活性,后期每批補加原催化劑質量的5%,即可保持較好的催化效果。證明催化劑可以通過定期補加和部分替換來實現工業上的重復使用。
通過實驗,本文得出的最佳工藝為:在1 L高壓釜中加入4-氯-2,5-二甲氧基硝基苯60 g,改性Ni基催化劑6 g,相轉移劑四丁基溴化銨0.3 g,脫氯抑制劑磷酸三苯酯0.6 g,通入氫氣,反應壓力0.6~0.7 MPa,反應溫度60~70 ℃進行加氫還原反應。雜質吸附階段加入活性炭4.5 g,保險粉3.5 g,碳酸鈉0.5 g進行雜質吸附。應用本工藝可制得純度大于99.9%(HPLC)、總收率大于95%、外觀為白色晶體的精品4-氯-2,5-二甲氧基苯胺。可顯著提高4-氯-2,5-二甲氧基苯胺的品質和減少工業固廢的產生。